何雪飛 朱南龍 何萬成
【摘 要】發(fā)電電動機(jī)定子繞組4支路在荒溝抽水蓄能電站機(jī)組成功應(yīng)用,避免了7支路方案的不足,使得機(jī)組的技術(shù)參數(shù)更加合理、穩(wěn)定性提高,有利于現(xiàn)場施工安裝質(zhì)量的提高和檢修。4支路繞組的研究成果不僅可以應(yīng)用于428.6r/min抽水蓄能電機(jī),而且可以用于多種轉(zhuǎn)速抽水蓄能電機(jī)以及常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)。技術(shù)發(fā)展以及未來市場開發(fā)來說,具有重要意義。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電電動機(jī);4支路;抽蓄電站;應(yīng)用
0 概述
黑龍江荒溝抽水蓄能電站裝機(jī)容量1200MW,4臺機(jī),單機(jī)容量為300MW。年平均發(fā)電量為18.36×108kW·h,年發(fā)電利用小時數(shù)為1530h;年抽水用電量為24.09×108kW·h,年抽水利用小時數(shù)為2008h。電站開發(fā)的主要任務(wù)是:承擔(dān)黑龍江省電網(wǎng)和東北電網(wǎng)的調(diào)峰、填谷、調(diào)頻和緊急事故備用任務(wù),同時為系統(tǒng)承擔(dān)調(diào)相和黑啟動任務(wù)。電站接入電力系統(tǒng)方式為:出線電壓500kV,出線二回,“π”接至方正變至林海變(牡丹江變)的500kV線路上。荒溝抽水蓄能電站距離方正變約80km,距離林海變(牡丹江變)約116km。電站建成后,電站500kV母線穿越功率為3000MW(含本電站容量)。
電站樞紐由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、地面副廠房、地面開關(guān)站和下水庫(利用已建蓮花水庫)等主要建筑物組成。
1 具體問題描述
1.1 問題提出的背景
當(dāng)前,國內(nèi)抽水蓄能電站面臨大發(fā)展態(tài)勢,基建項目大幅增加,投產(chǎn)機(jī)組容量不斷攀升,為電網(wǎng)安全,優(yōu)化資源配置作出了新的貢獻(xiàn)。對于某些抽水蓄能電站機(jī)組轉(zhuǎn)速,如428.6r/min、272.7 r/min和230.8 r/min等的電機(jī),當(dāng)容量上升到一定等級時,就會出現(xiàn)容量、電壓和轉(zhuǎn)速不匹配的矛盾,使槽電流及電氣參數(shù)不合理,高壓設(shè)備選擇困難,電站系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高。傳統(tǒng)的解決方法是要么放棄這種水輪機(jī)性能優(yōu)越的轉(zhuǎn)速而選擇其他轉(zhuǎn)速,要么接受電機(jī)不盡合理的運(yùn)行性能。因此,限制了水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速的使用范圍,使水輪機(jī)不得不放棄水力性能優(yōu)越的轉(zhuǎn)速。
根據(jù)荒溝電機(jī)的容量,其標(biāo)配電壓是18kV,由于上述矛盾,采用7支路時選擇15.75kV是不得已的選擇,而且使定子槽距小到了極限,給制造安裝帶來一定的困難外,且電機(jī)的性能不是很合理。其主要原因是對于轉(zhuǎn)速為428.6r/min的電機(jī),根據(jù)傳統(tǒng)繞組理論,只能構(gòu)成1、2或7支路繞組而不存在3支路或4支路繞組。
想解決這一矛盾,需要新的定子繞組連接方式,為此4支路繞組應(yīng)運(yùn)而生,它的優(yōu)點(diǎn)是槽電流適中,參數(shù)合理,短路電流適中,鐵心長度適中,主保護(hù)方案簡單占地面積小,電站系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高。
1.2 發(fā)電電動機(jī)定子繞組采用4支路的原因
針對荒溝抽水蓄能電站機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為428.6r/min、發(fā)電電動機(jī)磁極數(shù)為14級的實(shí)際情況,牡丹江公司沒有立足于以往該類型的機(jī)組均采用7支路技術(shù)方案,而是主動聯(lián)系設(shè)計單位和國內(nèi)主機(jī)生產(chǎn)廠家,采取現(xiàn)場實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查等方式尋求一種好的技術(shù)方案。
新源公司高度重視荒溝項目發(fā)電電動機(jī)選型工作,專門組織了技術(shù)方案評審會,討論荒溝項目機(jī)組選型。牡丹江公司多次組織專家論證,廣泛征求各方意見,在新源公司的大力支持下,經(jīng)過各種方案的比選,最終確定荒溝項目機(jī)組采用4支路方案。
1.3 7支路與4支路方案比選
從各國內(nèi)主機(jī)設(shè)備制造廠商為本工程設(shè)計的發(fā)電電動機(jī)定子繞組7支路和4支路技術(shù)方案的對比分析可見,無論是在個別電磁參數(shù)的匹配上還是定子內(nèi)部結(jié)構(gòu)上,4支路方案均優(yōu)于7支路。具體比較如下:
1)Xd”
超瞬態(tài)電抗Xd”值的大小直接關(guān)系到電站各電壓回路短路電流的大小,并可能影響到設(shè)備選擇,尤其是對發(fā)電機(jī)電壓回路設(shè)備關(guān)系密切。從各廠商為本工程提供Xd”的范圍不難看出,7支路方案較小約在0.16~0.17之間,4支路方案約在0.2左右。如若刻意提高7支路方案的Xd”值,則需要在原方案的基礎(chǔ)上,通過增加定子槽數(shù)等多項措施來實(shí)現(xiàn),勢必造成電機(jī)設(shè)計更不合理,制造成本增加更多。
2)定子槽數(shù)
7支路方案的定子槽數(shù)遠(yuǎn)多于4支路方案,相比約多出33%到75%之間不等。可見,7支路方案的槽利用率較低,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
3)定子鐵心長度
7支路方案的定子鐵心長度均長于4支路方案,相比約長出6%到16%之間不等??梢姡?支路方案的定子鐵心利用率較低,同時也不利于通風(fēng)散熱。
4)內(nèi)部接線及布置
由于7支路方案的支路數(shù)和槽數(shù)比4支路方案多,導(dǎo)致定子線棒、匯流環(huán)銅環(huán)連接線數(shù)量亦多,占用定子端部空間較大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,端部溫升較高,對端部絕緣和端部電暈影響較大,降低了可靠性,不利于機(jī)組長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
5)中性點(diǎn)外部接線及布置
由于7支路方案的中性點(diǎn)引出線數(shù)量比4支路方案多,使得中性點(diǎn)外部接線、導(dǎo)體布置、電流互感器及繼電保護(hù)配置等均較4支路方案復(fù)雜,不利于機(jī)組的安裝、檢修和運(yùn)行維護(hù)
經(jīng)上述技術(shù)分析后,從經(jīng)濟(jì)方面看,由于7支路方案定子槽數(shù)多、線棒多、鐵心長,有效材料利用率自然低,重量必然高。4支路方案的有效材料利用率和單臺發(fā)電電動機(jī)的重量降低,經(jīng)濟(jì)效益比較可觀。
通過7支路與4支路方案的比較,可以看出4支路方案的優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)槽電流合理,電磁參數(shù)較好, 電機(jī)材料利用率提高;
(2)定子鐵芯長度縮短,結(jié)構(gòu)更為合理;
(3)直軸超瞬變電抗 Xd” 提高, 使得短路電流減??;
(4)線棒數(shù)量少, 高寬比合理, 齒距大, 工藝性好;
(5)定子中性點(diǎn)引 出線及主引 出線等接線簡單, 主保護(hù)方案及CT 配置簡單。
鑒于以上優(yōu)點(diǎn),使得機(jī)組的穩(wěn)定性提高、有利于現(xiàn)場施工安裝質(zhì)量的提高和檢修、維護(hù)方便。
荒溝項目發(fā)電電動機(jī)定子繞組采用4支路對稱繞組型式。這是國內(nèi)抽水蓄能機(jī)組首次采用該型式,該應(yīng)用案例在世界范圍內(nèi)也很少見。技術(shù)國產(chǎn)化的應(yīng)用、制造工藝水平的提升以及廠家對4支路方案的不斷深化研究,4支路方案在技術(shù)上已經(jīng)成熟,達(dá)到可以推廣應(yīng)用的條件,必將為后續(xù)類似項目機(jī)組的選型提供新的解決方案,促進(jìn)國內(nèi)抽蓄事業(yè)的發(fā)展。
2 具體實(shí)施思路和做法
強(qiáng)化本質(zhì)安全,抽水蓄能電站電站建設(shè)的核心在機(jī)組長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,牡丹江公司始終以提升本質(zhì)安全為目標(biāo),提前預(yù)判,提前布局,提前行動,這“三個提前”,大大增加了電站的本質(zhì)安全水平,為后續(xù)工作奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。
發(fā)電發(fā)動機(jī),是抽水蓄能電站的核心,其安全性能事關(guān)重大?;臏想娬静捎?支路技術(shù),這在國內(nèi)尚屬首次。此項技術(shù)的應(yīng)用有利于控制成本,減少風(fēng)險點(diǎn),但是,新技術(shù)的應(yīng)用有難度、有機(jī)遇,不確定因素多。“設(shè)備健康”是牡丹江公司建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè)的重要一環(huán),既敢于“吃螃蟹”,又要保證吃的過程“零風(fēng)險”,這是牡丹江公司堅定不移的追求。
荒溝抽水蓄能電站4臺單機(jī)容量為30萬千瓦的機(jī)組,沒有采用傳統(tǒng)的定子繞組7支路技術(shù),而是采用了4支路技術(shù),這在國內(nèi)尚屬首次。牡丹江公司從源頭控制,筑起一道道安全關(guān)口。他們從招標(biāo)開始,就對機(jī)組的安全指標(biāo)提出了很高的要求,以國家能源局、國網(wǎng)公司和新源公司的反措為抓手,吸取近年來典型事故經(jīng)驗教訓(xùn),要求制造廠在設(shè)計制造階段嚴(yán)格落實(shí)反措實(shí)施方案,同時要求每次聯(lián)絡(luò)會均需對反措實(shí)施情況進(jìn)行專題討論,及時更新反措文件,動態(tài)調(diào)整反措實(shí)施條款,狠抓過程管理,強(qiáng)化水電設(shè)備、設(shè)施的全壽命管理,切實(shí)保證設(shè)備制造質(zhì)量,保證機(jī)組本質(zhì)安全落實(shí)到實(shí)處。這是第一次在機(jī)組設(shè)計制造階段系統(tǒng)地落實(shí)反措要求,必將扭轉(zhuǎn)運(yùn)行階段不斷整改的被動局面。
關(guān)口前移的好處顯而易見。目前,它已對荒溝電站建設(shè)項目所有子項實(shí)現(xiàn)全覆蓋,它的效能將隨著時間的流逝日益顯現(xiàn),荒溝電站建成后必將成為成功的典范。
3 效果及展望
荒溝抽水蓄能電站機(jī)組由7支路改為4支路后,避免了7支路方案的不足,使得機(jī)組的技術(shù)參數(shù)更加合理、穩(wěn)定性提高,有利于現(xiàn)場施工安裝質(zhì)量的提高和檢修、維護(hù)方便降低了造價。除此之外,更重要的是4支路繞組的研究成果不僅可以應(yīng)用于428.6r/min抽水蓄能電機(jī),而且可以用于多種轉(zhuǎn)速抽水蓄能電機(jī)以及常規(guī)水輪發(fā)電機(jī)。技術(shù)發(fā)展以及未來市場開發(fā)來說,具有重要意義。
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