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      RC80膨脹煙絲含水率控制穩(wěn)定性的研究

      2017-04-20 14:11:26張振
      科技創(chuàng)新導報 2016年34期
      關鍵詞:含水率

      張振

      摘 要:膨脹煙絲作為成品煙絲中重要的摻配物,目前該廠現(xiàn)行25個牌號中均有使用,且膨脹煙絲在整個葉組配方中占比10%~30%,作為重要摻配物,其含水率控制穩(wěn)定性對成品煙絲含水率穩(wěn)定起至關重要作用。該文結合現(xiàn)場工藝路徑與現(xiàn)有設備,通過穩(wěn)定來料流量、增加水壓穩(wěn)定系統(tǒng)、優(yōu)化加水噴嘴選型、改進排潮系統(tǒng)、增加濕球分離裝置5個方面著手,實施改造與優(yōu)化,穩(wěn)定膨脹煙絲含水率,進而穩(wěn)定成品煙絲整體質量。

      關鍵詞:膨脹煙絲 含水率 煙絲質量

      中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)12(a)-0065-03

      1 背景及概述

      膨脹煙絲作為成品煙絲中重要的摻配物,目前上海煙草集團北京卷煙廠現(xiàn)行25個牌號中均有使用,且膨脹煙絲在整個葉組配方中占比10%~30%,作為重要摻配物,其含水率控制穩(wěn)定性對成品煙絲含水率穩(wěn)定起至關重要的作用?!?/p>

      從整體膨絲質量上看,在摻配工序膨絲含水率標準偏差高,且時常有煙絲含水率局部偏潮、發(fā)霉的問題。針對膨脹煙絲含水率控制穩(wěn)定性較差的問題,結合現(xiàn)場工藝路徑與現(xiàn)有設備,通過穩(wěn)定來料流量、增加水壓穩(wěn)定系統(tǒng)、優(yōu)化加水噴嘴選型、改進排潮系統(tǒng)、增加濕球分離裝置5個方面著手,實施改造和優(yōu)化,穩(wěn)定膨脹煙絲含水率,進而穩(wěn)定成品煙絲整體質量。

      2 目的

      基于現(xiàn)場工藝路徑,對已由設備進行優(yōu)化及改造,最終實現(xiàn)穩(wěn)定膨脹煙絲含水率控制的目的。

      3 內容及主要成果

      對影響膨脹煙絲含水率控制穩(wěn)定性的因素進行分析,結合現(xiàn)有工藝路徑和設備,在此基礎上主要展開了以下研究。

      (1)穩(wěn)定膨脹RC-80入口物料流量;

      (2)增加定水壓穩(wěn)定系統(tǒng);

      (3)優(yōu)化加水噴嘴選型;

      (4)改進排潮系統(tǒng);

      (5)增加濕球分離裝置。

      在所有改造實施完成后,對比2015年10~11月與2014年11~12月?lián)脚涔ば蚺蛎洘熃z含水率標準偏差情況如表1所示。

      從MES數(shù)采數(shù)據(jù)分析可以看出,統(tǒng)計周期均為2個月,實施后各牌號摻配膨絲含水率標偏均值較之前均有降低,最大值、最小值較之前也有降低,且標偏明顯降低,整體含水率控制較實施前穩(wěn)定。

      4 關鍵技術及創(chuàng)新點

      膨脹煙絲含水率控制的主要環(huán)節(jié)在膨脹熱端。目前制絲車間膨脹熱端的工藝路徑設置為:干冰煙絲松散—干冰煙絲膨脹—膨脹后煙絲冷卻—煙絲回潮加料—煙絲流量測量—煙絲風選?;诂F(xiàn)有工藝和設備,主要進行如下改進。

      4.1 穩(wěn)定來料流量,減少設備運行中加水量大幅波動

      從膨脹熱端工藝路徑看到,物料流量控制無精確計量設備,測量設備在膨脹煙絲回潮加料后,主要用于測量,同時實現(xiàn)負反饋控制回潮加料筒內物料加水流量,由于負反饋控制,膨脹煙絲回潮加料前物料流量的穩(wěn)定對加水量控制起重要作用。

      根據(jù)目前膨脹熱端額定生產(chǎn)能力1 140 kg/h、膨脹冷端單鍋煙絲重量(350±50)kg,通過匹配振動柜內煙絲存量與計量帶運行頻率,實現(xiàn)穩(wěn)定流量的目的如表2所示。

      選用L9(34)正交表如表3所示。

      由于第一組、第四組、第七組在實際生產(chǎn)中不可能出現(xiàn),根據(jù)實際操作經(jīng)驗為了正交表的計算可以把第四組的標準偏差在第一組的基礎上加5,把第七組的標準偏差在第四組的基礎上加5。

      L9(34)正交表如表4所示。

      最佳方案A1B2C2,即計量帶速度27 Hz,震動柜重量500~900 kg之間,冷端單鍋時間為19 min。從3個因子的極差可知B的影響力最大,RB>RA>RC。

      將實驗結果固化于日常生產(chǎn),將物料流量標準偏差值由前期的60.39降至35.7,明顯穩(wěn)定生產(chǎn)過程中物料流量,減少RC-80由于物料流量波動造成加水量波動的情況,穩(wěn)定膨絲含水率控制。

      4.2 改進定水壓穩(wěn)定系統(tǒng),消除加水過程水流量異常波動

      膨脹熱端處于車間供水的最末端,較車間其他工序更易出現(xiàn)水壓不穩(wěn)的現(xiàn)象,直接影響RC-80加水的正常進行,對含水率控制造成嚴重影響。2013年9月制絲車間為解決膨絲回潮加香機水源壓力不穩(wěn)定的問題,已于RC-80安裝一臺小型壓力補水裝置(定壓罐12.10),安裝后可在一定水壓范圍內阻尼瞬時水壓的波動,對穩(wěn)定膨絲回潮加香機水源壓力起到了一定作用。

      在實際運行過程中出現(xiàn)水量持續(xù)低落情況下的水壓不足問題,原有定壓罐無法解決,故該次基于原RC-80配管柜西側加裝一套穩(wěn)壓系統(tǒng),與原定壓罐12.10配套使用,根據(jù)實際情況與原RC-80系統(tǒng)接入或斷開,調節(jié)定壓罐12.10穩(wěn)壓調整閾值為2.2 bar,低于穩(wěn)壓系統(tǒng)啟動值。使用高通量減壓閥替換原系統(tǒng)減壓閥,減小原減壓閥的限流作用。

      經(jīng)過對車間現(xiàn)場的實際查看,穩(wěn)壓系統(tǒng)可根據(jù)參數(shù)設定,在減壓后壓力低于2.3 bar增壓泵啟動向加水管路補水、增壓,在減壓后壓力高于2.8 bar后從加水管路泄流,軟化水流量可穩(wěn)定達到210 L/h,實現(xiàn)了新增穩(wěn)壓系統(tǒng)基本功能,有效消除加水過程水流量異常波動。

      4.3 優(yōu)化加水噴嘴選型,消除水霧化不良形成的濕球煙絲

      膨脹煙絲回潮加料筒內共設11個噴嘴,其中水霧化噴嘴9個,料霧化噴嘴2個,型號、規(guī)格一致。通過長期運行發(fā)現(xiàn),由秦皇島煙機公司自加工噴嘴32U000-4481空壓氣噴孔位置偏差大、噴嘴帽連接密封圈處漏水、料液噴孔高低位置不同、噴嘴底部螺紋加工精度存在偏差,無法在噴嘴座之間互換,對加水、加料霧化效果造成影響,水、料霧化不足,形成煙絲濕團,嚴重影響成品膨絲質量。

      根據(jù)噴嘴的工作條件及霧化能力,確定全部更換為美國斯普瑞噴霧系統(tǒng)的1/4JDJ-CO-SUE18-SS-S噴嘴,在相同工作環(huán)境下,形成等效噴霧面積及尺寸,同時避免由于設計、加工缺陷造成的霧化不足、滴漏液、替換性差等問題。有效提高噴嘴霧化效果,消除RC-80生產(chǎn)過程中形成濕球煙絲造成物料含水率波動。

      4.4 與梗線排潮管路并聯(lián),提高整體排潮能力

      RC-80排潮系統(tǒng)為系統(tǒng)自帶排潮風機,排潮能力為2 093 m3/h,從使用中看,RC-80出口排潮效果較差,蒸汽外溢現(xiàn)象明顯,且由于蒸汽冷凝產(chǎn)生濕團,對膨脹煙絲含水率控制造成嚴重影響。

      針對膨脹線排潮能力不足問題,同時結合車間梗線STS排潮效果較差問題,統(tǒng)一進行改造。將膨脹回潮加料與梗線STS排潮管路合并,在排潮間更換大功率風機,將排潮能力提升至5 941 m3/h,在提高膨脹線排潮能力的同時提高梗線排潮能力。

      4.5 增加濕球分離裝置,減少濕球造成負反饋系統(tǒng)誤加水

      RC-80加水采用負反饋控制,當煙絲中濕球經(jīng)過水分儀檢測點后,造成水分的瞬間波動,形成跳點,設備加水負反饋功能自動減少回潮筒內加水量,造成后續(xù)產(chǎn)品含水率偏低,再進行負反饋控制提高含水率,嚴重影響過程水分控制,并造成加水的偏差。

      在水分儀前安裝濕球分離器,先進行煙絲與濕球的分離,再進行水份檢測,最后再進行剔除,既可以避免濕球引起的水分波動,也能通過風選順利剔除濕球。通過現(xiàn)場測量及方案確定,最終選定使用絲桿結構、螺母固定能夠上下調節(jié)的升降桿,使用套筒結構,頂絲固定能夠前后調節(jié)的伸縮桿,焊接固定能夠調節(jié)寬窄的導流板,并使用可塑性好的不銹鋼板制作導流板(見圖1)。

      將分離器安裝后,由于濕球引起的水分儀跳變由8個/班次降低至2個/班次。有效地減少由于濕球引起的加水量異?,F(xiàn)象。

      參考文獻

      [1] 徐俊山,康惠駿.烘絲機煙絲含水率的預測PI控制[J].電氣傳動自動化,2007(6):32-35.

      [2] 俞仁皓,宋家海,王建.松散回潮工序回風溫度PID控制參數(shù)的優(yōu)化[J].煙草科技,2010(7):8-10.

      [3] 李秀芳.煙片松散回潮關鍵工藝參數(shù)過程控制系統(tǒng)的優(yōu)化設計[J].中國煙草學報,2015(3):34-42.

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