□文/張庭旺
JBM輕質(zhì)塊體填充內(nèi)模現(xiàn)澆空心樓蓋施工技術(shù)
□文/張庭旺
文章首先介紹了空心樓蓋的設(shè)計原理和施工特點,通過對天津空港神州通科技廣場項目車庫頂板JBM輕質(zhì)塊體內(nèi)??招臉巧w施工工藝的闡述,詳細介紹了為控制JBM塊體內(nèi)模位移和上浮所采取的螺栓固定、控制混凝土塌落度和粒徑、分層澆筑、過程監(jiān)控等控制措施,最終保證了整個空心樓蓋的施工質(zhì)量。
空心樓蓋;JBM塊體;螺栓;上浮
傳統(tǒng)的工民建通常采用現(xiàn)澆板結(jié)構(gòu)和密肋樓板體系,但是這種體系常常會出現(xiàn)開裂、漏水、上下樓層隔音效果差、保溫效果差等問題,給人們的生活帶來不便。
為提高混凝土樓板的強度,同時減輕混凝土樓板的重量,采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土空心樓板結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為車庫頂板等部位的首選結(jié)構(gòu)體系?,F(xiàn)澆鋼筋混凝土空心樓板是通過提前在樓板上鋪設(shè)縱橫間距均勻的鋼筋肋或者鋼筋梁,然后在鋼筋肋中間放置強度較高的空心膜殼,最后通過分層澆筑混凝土并振搗密實形成空心樓板。
神州通科技廣場項目坐落在天津市空港經(jīng)濟區(qū),主要功能為辦公+商業(yè),總建筑面積16.931 3萬m2,其中地上面積11.245 3萬m2、地下面積5.686萬m2。地上分為7個單體樓,2#、3#樓交界處設(shè)連廊,地下為單層相互連通的地下室。
地下室車庫頂板跨度12.6 m、厚500 mm,采用JBM輕質(zhì)聚苯塊體填充內(nèi)模現(xiàn)澆混凝土空心樓蓋結(jié)構(gòu),JBM塊體主規(guī)格為460 mm×460 mm×320 mm,JBM塊體距離板頂100 mm,距離板底80 mm,JBM塊體之間的距離為100 mm,車庫頂板上下均為φ14 mm@170 mm的雙向鋼筋,上下排鋼筋網(wǎng)片之間用φ8 mm@200 mm的拉筋拉結(jié),頂板混凝土強度等級為C35。JBM輕質(zhì)聚苯塊體內(nèi)模剖面見圖1和圖2。
圖1 無梁JBM塊體內(nèi)模剖面
圖2 JBM塊體內(nèi)模有梁剖面
1)空心樓板的空心率能達到30%~45%,大大降低了混凝土的使用量和施工成本的同時,也降低了結(jié)構(gòu)的重量,從而減少地震力,提高了抗震強度。
2)空心樓板施工方便,施工速度快,工程質(zhì)量易于保證。
3)空心樓板內(nèi)夾雜的是空心膜殼,膜殼內(nèi)是封閉的空氣,由于封閉空氣對房間的保溫、隔熱、隔音均有顯著效果,因此空心樓板形成了良好的保溫、隔熱、隔音效果。
4)在樓板跨度為15 m以內(nèi)的空心樓板,可以不用設(shè)計明梁,因此不僅減少了工程造價,也減化了施工工藝,加快了施工進度。由于頂板沒有明梁,因此大大增加了樓板上部空間結(jié)構(gòu),從而提高了房間的凈空高度和空間的開闊性[1]。
空心樓板實際是通過提前在樓板上鋪設(shè)縱橫間距均勻的鋼筋肋或者鋼筋梁,然后在鋼筋肋中間放置強度較高的空心膜殼,最后通過分層澆筑混凝土并振搗密實形成空心樓板。這樣實際上相當(dāng)于在混凝土鋼筋肋或者鋼筋梁的兩側(cè)形成了一個“空心”結(jié)構(gòu),從剖開樓板正截面圖來看,樓板正截面相當(dāng)于由間隔一定的“工”字形混凝土截面鏈接而成,而空心樓板真正受力的為“工”字型的鋼筋肋或者鋼筋梁并通過梁、柱將作用在樓板的荷載傳遞到基礎(chǔ)??招臉前逭孛媸芰σ妶D3。
圖3 工形受力截面
JBM輕質(zhì)聚苯塊體內(nèi)??招臉前迨┕すに嚍樾鹿に?,沒有成熟的施工方法。因此,施工過程中控制好樓蓋底模板的支撐、頂板鋼筋的綁扎、混凝土塌落度的選擇、混凝土的澆筑、JBM輕質(zhì)聚苯塊體的定位以及JBM輕質(zhì)聚苯塊體抗浮等控制措施是否到位,將對整個空心樓蓋的性能和質(zhì)量起著決定性的作用。
4.1施工工藝流程
測量放線→搭支模架→安裝底模板→模板上彈線放樣→綁扎主、次梁及板底鋼筋→水、暖、電管線預(yù)埋→綁扎鋼筋保護層和內(nèi)模底部水泥墊塊→排放JBM輕質(zhì)聚苯塊體→綁扎板面鋼筋和內(nèi)模頂部水泥墊塊→安裝下拉螺栓固定JBM輕質(zhì)塊體的移動和上浮→搭設(shè)施工便道→檢查驗收→澆筑混凝土至JBM輕質(zhì)聚苯塊體高度2/3處→拆除下拉螺栓→澆筑混凝土至頂板標(biāo)高→混凝土養(yǎng)護→拆模板。
4.2模板工程
樓板模板采用15 mm厚覆膜多層板,次龍骨采用50 mm×100 mm木方、間距200 mm。主龍骨用35 mm×85 mm木方、間距900 mm,木方表面刨平以保證與模板接合面平整。模板支撐選用φ48 mm×3.6 mm、間距900 mm的碗扣式鋼管腳手架支撐系統(tǒng)。從拆除時間上分為早拆支撐和晚拆支撐。早拆支撐立桿上設(shè)有可調(diào)頂托,下設(shè)可調(diào)底座;晚拆支撐立桿上設(shè)有早拆頭,下設(shè)可調(diào)支座。
根據(jù)頂板區(qū)格凈尺寸和所采購的木模板的規(guī)格,制作頂板模板時應(yīng)預(yù)留出晚拆模板的位置,模板按所使用的位置編號,根據(jù)規(guī)格編排流水。晚拆模板位置留設(shè)原則是使板的凈跨距不超過2 m,上下層支撐點對應(yīng)。樓板模板制作時應(yīng)按結(jié)構(gòu)位置進行編號配板,在現(xiàn)場模板拼裝時應(yīng)對號入座,按照編號進行拼接,模板的拼接縫采用硬拼縫,模板邊沿與剪力墻(或梁)混凝土面接觸部位等接縫處要確保模板接縫嚴(yán)密,為保證混凝土質(zhì)量,避免漏漿,板與板拼縫處夾3 mm厚雙面膠帶防止漏漿。由于樓板跨度較大,因此模板應(yīng)起拱,根據(jù)設(shè)計要求起拱高度為跨長向的1/1 000~3/1 000,但不少于10 mm[2]。
4.3鋼筋工程
樓板鋼筋綁扎施工工藝流程:墻體混凝土上部接槎部位鑿毛→人工配合清理雜物→彈放底層鋼筋位置及預(yù)留孔線→自檢→專檢→交接檢→安裝配管→自檢、專檢(看是否有高于板筋)→綁扎下層鋼筋→排放JBM塊體內(nèi)?!壴蠈愉摻睢Х艍|塊→固定預(yù)留孔模具→自檢、互檢→報監(jiān)理檢驗→交接檢。
空心樓板的鋼筋在綁扎時,長向在上面,短向在下面并應(yīng)注意板上的負(fù)筋位置[3]。梁縱向筋采用雙層排列時,兩排鋼筋之間應(yīng)墊以直徑≥25 mm的短鋼筋,以保持其設(shè)計距離。箍筋開口位置接頭應(yīng)交錯布置在梁架立鋼筋上,梁箍筋加密范圍必須符合設(shè)計要求,對鋼筋特別密的梁、柱節(jié)點,要放樣確定綁扎順序。在板、次梁和主梁交叉處,應(yīng)將板筋在上,次梁鋼筋居中,主梁的鋼筋在下。板筋上排筋用馬凳固定,以防止被踩下,馬凳筋采用C18的T字筋,T字筋的上部筋通長,間距為1 000 mm,T字筋的豎直腿筋間距1 000 mm,T字筋的腳筋為250 mm,見圖4。
圖4 T字筋尺寸
4.4JBM塊體內(nèi)模安裝
JBM塊體內(nèi)模安裝前對其外觀逐根檢查,塊體的破損不得超過標(biāo)準(zhǔn)要求,對小于標(biāo)準(zhǔn)的所有漏洞均進行封補、填塞。在模板鋪設(shè)完畢、底層鋼筋和JBM塊體內(nèi)模的位置彈線定位后,在相鄰兩個內(nèi)模縫隙的中間,用電鉆打一個孔,以便用來安裝固定JBM塊體內(nèi)模位移和上浮的螺栓。待底層鋼筋綁扎完畢,JBM塊體內(nèi)模放置前,在內(nèi)模放置相應(yīng)位置的鋼筋上部安放預(yù)制混凝土墊塊并保證每個塊體內(nèi)模不少于3個墊塊。接著用φ14 mm的螺栓將塊體內(nèi)模固定,其中螺栓的一端為一根長φ48 mm×3.6 mm的鋼管,沿內(nèi)??v向壓在相鄰兩JBM輕質(zhì)聚苯塊體內(nèi)模的上部,另一端為用φ14 mm的螺栓穿過模板孔并緊緊的固定在模板下部的小梁和鋼管支撐上[4]。這樣,JBM塊體內(nèi)模便通過螺栓與整個模板支撐體系緊緊的連接成一個整體,從而有效解決了澆筑混凝土?xí)r內(nèi)模的位移和上浮等問題,見圖5。
圖5 JBM內(nèi)??垢∑拭?/p>
4.5JBM塊體浮力計算
當(dāng)混凝土澆筑時,由于混凝土塌落度較高,而JBM輕質(zhì)塊體重量較輕,很容易造成內(nèi)模和板筋整體上浮并最終導(dǎo)致空心板板頂高低不平等問題。因此,在澆筑混凝土前,對JBM輕質(zhì)塊體內(nèi)模的浮力進行準(zhǔn)確計算,確保所采取的抗浮措施能夠滿足施工要求。
計算單元見圖6,選取青色實線區(qū)域為計算單元。
圖6 計算單元選取
JBM塊體內(nèi)模所受到的浮力N=3.3 kN<φ14 mm螺栓最大容許拉力值[N]=17.8 kN,故滿足塊體的抗浮要求。
4.6混凝土澆筑
1)混凝土材料?,F(xiàn)澆混凝土空心樓板結(jié)構(gòu),要求混凝土骨料中最大石子粒徑不超過20 mm,滿足粒徑≤空心樓板肋寬1/2和板底厚度1/2的設(shè)計要求。混凝土的塌落度越大,含水量就越高,澆筑時對JBM內(nèi)模的沖擊力就越大,同時也會造成內(nèi)模的上浮力也越大。因此澆筑時應(yīng)嚴(yán)格控制坍落度[5],本工程結(jié)合現(xiàn)場實際情況,將混凝土塌落度嚴(yán)格控制在(180±10)mm。
2)混凝土澆筑??招臉前寤炷翝仓姆较驊?yīng)從樓板兩側(cè)向中間對稱均勻澆筑,混凝土應(yīng)沿著JBM塊體兩側(cè)的鋼筋肋或者梁進行澆筑。當(dāng)采用泵送混凝土澆筑時,澆筑的瞬間對JBM塊體內(nèi)模沖擊力較大,很容易導(dǎo)致內(nèi)模移動和上浮。為減少內(nèi)模的位移和上浮,本工程對500 mm厚的空心頂板采取分2次澆筑。首層澆筑的厚度為300 mm,待首層混凝土接近初凝時,再澆筑第二層200 mm厚的混凝土,此時接近于初凝的混凝土對JBM塊體內(nèi)模的浮力已經(jīng)大幅度減少且混凝土初凝時的強度及粘結(jié)力對JBM塊體起固定作用,這樣與一次連續(xù)澆筑相比JBM塊體的浮力將減少40%。第一次澆筑的混凝土初凝前要及時拆除固定JBM塊體內(nèi)模的螺栓并將拆除的螺栓安裝到下一個需要澆筑混凝土的內(nèi)模上,這樣螺栓就能循環(huán)周轉(zhuǎn)使用了,這樣大大降低了施工成本。
3)混凝土振搗養(yǎng)護。用直徑30 mm振搗棒沿著內(nèi)模之間的振搗溝下部進行振搗,讓混凝土均勻充滿整個空心塊體底部,排除底部的氣泡且振搗過程中要快插慢拔并保持振搗棒距離板底5~10 cm距離,從而保證振搗均勻,避免板底出現(xiàn)蜂窩麻面等質(zhì)量問題。最后,在混凝土表面覆蓋薄膜并定時進行灑水保濕養(yǎng)護[6]。
4.7過程檢查
整個施工過程中,現(xiàn)場質(zhì)檢站人員要通過對填充體規(guī)格、型號、數(shù)量及安裝位置;內(nèi)置填充體抗浮及放漂移技術(shù)措施;外露填充體鋼筋外伸錨固;破損填充體處理;同行(列)填充體中心線;相鄰行(列)填充體平行度;相鄰填充體頂面高差等7個項目的檢查[7]。具體要求、檢查數(shù)量、檢驗方法及檢查結(jié)果見表1。
表1 填充體安裝檢驗批的質(zhì)量要求及驗收方法
續(xù)表1
1)通過對JBM塊體內(nèi)模采用頂部壓φ48 mm×3.6 mm鋼管,底部用φ14 mm的螺栓與模板固定的可拆卸抗浮措施。一方面,牢牢固定了塊體內(nèi)模,避免了內(nèi)模的位移和上浮,從而確保了混凝土的正常澆筑;另一方面,由于本抗浮措施是可拆卸的裝置,而不用埋設(shè)任何抗浮鋼筋且次施工工藝操作方便簡單,從而大大加快了施工工期,降低了施工成本。
2)通過嚴(yán)格控制混凝土塌落度和粗顆粒的大小并對內(nèi)模采取分層澆筑混凝土的施工方法,從而有效的減小了混凝土對JBM塊體內(nèi)模的上浮和位移的影響,進一步避免了JBM塊體內(nèi)模在澆筑混凝土過程中的上浮問題。
3)現(xiàn)場施工過程中,通過質(zhì)檢站對現(xiàn)場的嚴(yán)格檢查和把控并對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,從而確保了整個空心樓蓋的施工質(zhì)量。
以上的施工措施有效的解決了JBM塊體內(nèi)模的上浮問題,經(jīng)過28 d混凝土的養(yǎng)護拆模之后,對整個空心樓蓋頂板做了防水試驗,發(fā)現(xiàn)整個樓蓋沒有出現(xiàn)任何漏水現(xiàn)象,進一步證明了此施工工藝在工程中的可行性。
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□DOI編碼:10.3969/j.issn.1008-3197.2016.05.007
□TU755
□C
□1008-3197(2016)05-22-04
□2016-09-11
□張庭旺/男,1984年出生,工程師,中國一冶集團有限公司天津分公司,從事工程技術(shù)管理工作。