張春鵬,王錫明,張遠斌,王雪冰
(合肥學(xué)院 機械工程系,安徽 合肥 230601)
基于CAE技術(shù)的轉(zhuǎn)盤架注塑模具優(yōu)化設(shè)計
張春鵬,王錫明,張遠斌,王雪冰
(合肥學(xué)院機械工程系,安徽合肥230601)
以優(yōu)化澆注系統(tǒng)為目的,首先采用CAE技術(shù),利用Moldflow軟件對充填、冷卻過程進行模擬,根據(jù)模擬結(jié)果選擇合理澆注系統(tǒng).其次,通過優(yōu)化成型工藝參數(shù)提高轉(zhuǎn)盤架成型質(zhì)量.最后,根據(jù)CAE優(yōu)化結(jié)果,通過三維軟件UG完成模具的結(jié)構(gòu)設(shè)計.
注塑模;最佳澆口位置;CAE;優(yōu)化設(shè)計
塑料模具的澆口位置及澆口形式將直接影響成型塑件的質(zhì)量,澆口的數(shù)目和位置的選擇對產(chǎn)品的外觀和質(zhì)量有很大的影響,如影響到氣穴、熔接痕、澆口痕跡的數(shù)目以及它們出現(xiàn)的位置;另外,對生產(chǎn)條件和工藝要求也有很大區(qū)別,像注射壓力、鎖模壓力、螺桿速度等都與澆口的設(shè)計有很大關(guān)系[1],因此合理設(shè)計澆注系統(tǒng)是塑料模具設(shè)計的關(guān)鍵.實踐證明,利用CAE技術(shù),借助Moldflow軟件模擬塑件的充填、冷卻等過程,優(yōu)化模具結(jié)構(gòu)設(shè)計,可有效實現(xiàn)澆注最佳質(zhì)量[2].這樣不僅大大減少試模、修模的盲目性,縮短開發(fā)周期,而且提高模具的一次性試模成功率.
注塑過程的數(shù)字描述是基于CAE技術(shù)進行注塑成型分析和優(yōu)化設(shè)計的理論基礎(chǔ).塑料熔體填充過程被認為是粘性非等溫不可壓縮流動與傳熱過程,可采用粘性不可壓縮流動的基本方程來描述[3].由于大部分塑料產(chǎn)品都是薄壁件,故認為塑料熔體是在扁平型腔內(nèi)流動,并據(jù)此引入一些假設(shè)和簡化,從而根據(jù)連續(xù)介質(zhì)力學(xué)和熱力學(xué)理論,得到充填過程的數(shù)學(xué)模型.
1.1連續(xù)性方程
1.2動量方程
式中P為熔體的壓力.
1.3能量方程
式中,ρ為密度,cp為比熱容,k為傳熱系數(shù),T為熔體的溫度.
2.1產(chǎn)品要求
圖1 轉(zhuǎn)盤架模型
某大批量生產(chǎn)的轉(zhuǎn)盤架塑件,如圖1所示.最高只有40mm,厚度只有2mm,同時塑件上還有尺寸較小的螺釘固定部分,具有薄壁、深肋位等特點,材質(zhì)為ABS.塑件精度等級定為IT5,要求在能保證基本精度的前提下,塑件的表面質(zhì)量和美觀度應(yīng)盡量達到一個較高的水平,即盡量減少氣穴、熔接痕等現(xiàn)象.
根據(jù)塑件的結(jié)構(gòu)特點,擬采用一模兩腔側(cè)澆口進料和一模兩腔點澆口進料的模具結(jié)構(gòu)形式,分別為方案一和方案二,如圖2所示.
圖2 澆口方案
2.2初始設(shè)計及分析
首先根據(jù)傳統(tǒng)的經(jīng)驗公式對澆注系統(tǒng)進行初始設(shè)計,并通過Moldflow模流分析進行仿真模擬.通過模擬結(jié)果,發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題,選擇合適的澆注結(jié)構(gòu),并對所選設(shè)計方案進行調(diào)整和改進,以達到優(yōu)化模具結(jié)構(gòu).兩種設(shè)計方案的分析比較結(jié)果如表1所示.
分析結(jié)果表明,方案一在氣穴、熔接痕等方面有較明顯的改善,故采用該方案.圖3為兩種方案的成型塑件的氣穴比較.圖4為兩種方案的成型塑件的熔接痕比較.
表1 兩種方案CAE分析因素比較
圖3 氣穴比較
圖4 熔接痕比較
2.3澆口方案優(yōu)化設(shè)計
在方案一的基礎(chǔ)上,進一步優(yōu)化工藝參數(shù),提高成型塑件表面質(zhì)量.
(1)鎖模力的優(yōu)化.保壓切換點改至填滿模腔97%時開始保壓.采用兩段保壓,第一段保壓時間為4s,保壓壓力為最大注射壓力的90%;第二段保壓時間為2s,保壓壓力為最大注射壓力的60%.優(yōu)化前鎖模力的最大值為45MPa;優(yōu)化后鎖模力的最大值為35MPa.優(yōu)化后最大鎖模力比優(yōu)化前最大鎖模力降低28.6%,達到優(yōu)化目的.見圖5.
圖5 鎖模力優(yōu)化
(2)氣穴的優(yōu)化.在易形成氣穴的部位適當(dāng)添加排氣槽,注射時間改為0.6s,同時提高注射速度,注射壓力提高至200MPa,溫度提高至300℃.優(yōu)化后的氣穴明顯比優(yōu)化前的氣穴減少,特別是塑件表面的氣穴得到了很好的消除.見圖6.
圖6 氣穴優(yōu)化
(3)熔接痕的優(yōu)化.適當(dāng)提高流道及型腔表面質(zhì)量,減小熔體流動阻力;料溫提高至300℃;在模具合適部位增開排氣槽.成型時產(chǎn)生的大量熱氣可以通過這些間隙被迅速帶走,使產(chǎn)品表面的熔接痕不再明顯.[4]優(yōu)化后的熔接痕明顯較優(yōu)化前的熔接痕少,優(yōu)化效果達到50%以上.見圖7.
圖7 熔接痕優(yōu)化
對優(yōu)化后的方案一,運用UG軟件解決模具結(jié)構(gòu)設(shè)計問題.運用UG軟件可以有效防止結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中各種零件的干涉,使得模具的型芯、型腔、型腔布局以及整個模具的設(shè)計實現(xiàn)模型實體化、標(biāo)準(zhǔn)化[5].用UG分析塑件尺寸,添加材料ABS收縮率[6],對不規(guī)則體積進行分析直接得出塑件質(zhì)量的準(zhǔn)確結(jié)果為:m=37.1g,V=36.334cm3.最終設(shè)計的模具三維爆炸圖,如圖8所示.根據(jù)三維圖轉(zhuǎn)化的二維裝配圖,如圖9所示.
圖8 轉(zhuǎn)盤架注射模模具爆炸視圖
圖9 模具裝配圖
利用Moldflow軟件,模具設(shè)計人員無需試模即可充分了解塑料熔體在模具型腔的充填情況,可以及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的不合理部分,并能實現(xiàn)復(fù)雜多型腔注塑件澆注系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計.經(jīng)實際生產(chǎn)驗證,取得了較好的效果.
〔1〕宮紀(jì)明,李一平.基于CAE技術(shù)的聚氨酯彈性體制品模澆口設(shè)計分析 [J].宿州學(xué)院學(xué)報,2014,29(3):82-85.
〔2〕黃娜斌,江波,等.基于CAE技術(shù)對注塑制品流動模擬及缺陷分析 [J].塑料,2007,36(4):99~102.
〔3〕袁國定,胡曙光,等.基于CAE技術(shù)的注塑模澆口優(yōu)化設(shè)計[J].江蘇大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2007,25(6):477~481.
〔4〕王博,王發(fā)展,葉侃,等.筆記本電腦電池蓋進澆方案MOLDflow分析[J].工程設(shè)計學(xué)報,2012,19(3):217-220.
〔5〕鐘平福,李錦標(biāo).UG NX5注塑模具設(shè)計[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.6.
〔6〕何華妹,杜志敏,等.UG NX3注塑模具設(shè)計實例精解[M].北京:清華大學(xué)出版社,2005.12.
〔7〕劉國亮.非對稱多型腔模澆口位置優(yōu)化設(shè)計[J].模具工業(yè),2010,36(4):1~3.
〔8〕黃娜斌,江波,等.基于CAE技術(shù)對注塑制品流動模擬及缺陷分析[J].塑料,2007,36(4):99-102.
TS320.66
A
1673-260X(2016)09-0032-03
2016-05-20
王雪冰