嘉園環(huán)保有限公司
?
從人造革生產(chǎn)線廢氣中回收二甲基二酰胺、甲苯的工藝技術(shù)研究
嘉園環(huán)保有限公司
康志杰
該文根據(jù)涂布生產(chǎn)所使用溶劑的特點(diǎn)、行業(yè)的特性,使用新的組合工藝路線對(duì)有機(jī)物進(jìn)行區(qū)別回收,采用分級(jí)吸收對(duì)二甲基二酰胺進(jìn)行回收,活性炭回收系統(tǒng)對(duì)甲苯進(jìn)行回收,回收率達(dá)到95%以上,滿足當(dāng)前環(huán)保排放要求,充分體現(xiàn)環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。
廢氣治理 溶劑回收 二甲基二酰胺 甲苯
人造革生產(chǎn)的主要原料之一是聚氨脂樹(shù)脂,它是最后形成合成革表層的主要成份。但在合成革生產(chǎn)時(shí),需要采用大量的有機(jī)溶劑將這些樹(shù)脂溶成膠液進(jìn)行涂布。這些溶劑包括DMF(二甲基甲酰胺)、TOL(甲苯)等。在生產(chǎn)過(guò)程中,這些溶劑100% 通過(guò)烘烤工藝被蒸發(fā),全部排放到大氣中,不僅造成了資源的浪費(fèi),而且嚴(yán)重污染了環(huán)境。
人造革的生產(chǎn)工藝有干法和濕法,由于干法生產(chǎn)工藝相對(duì)比較簡(jiǎn)單,又無(wú)廢水處理問(wèn)題,所以,目前有90%以上的廠家采用干法生產(chǎn)。在江蘇吳江、浙江溫州、廣東一帶有大量的包括人造革行業(yè)在內(nèi)的涂布生產(chǎn)線,這些人造革大量采用干法工藝生產(chǎn),因此,每天有大量的二甲基二酰胺和甲苯排入大氣。這些廢氣中,含有約70%的二甲基二酰胺和約30%的甲苯,雖然各地都進(jìn)行了治理,但隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保治理要求日漸提高,各地方出臺(tái)的地方標(biāo)準(zhǔn)排放要求越來(lái)越嚴(yán)格,原有的治理工藝已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在新的治理目標(biāo),基于此種情況,我們開(kāi)發(fā)了一套新的治理技術(shù)工藝,它能夠有效提高治理效率。實(shí)踐證明,采用本工藝對(duì)干法生產(chǎn)人造革產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行治理,不僅可以達(dá)到目前嚴(yán)格的排放要求,而且能夠產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.1 有機(jī)物特性[1]
二甲基二酰胺,俗稱DMF,在常溫常壓下為無(wú)色透明的液體、略帶氨味。相對(duì)密度0.9445(25℃),熔點(diǎn)-61℃,沸點(diǎn)152.8℃,在水中的溶解度約27%。爆炸極限下限2.2%。
甲苯沸點(diǎn)110.6℃, 溶點(diǎn)-95℃,密度0.8667,不溶于水,溶于多種有機(jī)溶劑。爆炸極限下限1.27%;飽和蒸汽壓80kPa(102.5℃)。
2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
每臺(tái)生產(chǎn)線廢氣排放量約:10000m3/h,24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定排放。
廢氣濃度:約5000mg/m3;排氣溫度:90℃~110℃。
3.1 新工藝的理論基礎(chǔ)
為了提高廢氣的綜合治理效率,降低廢氣治理設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用,針對(duì)獨(dú)特的行業(yè)特性設(shè)計(jì)本工藝,主要的理論依據(jù)有:二甲基二酰胺飽和蒸汽壓很低,直接采用活性炭吸附后采用蒸汽進(jìn)行脫附再生,需要中、高壓蒸汽才能夠滿足要求,為此,不能采用活性炭吸附—脫附工藝進(jìn)行回收[2];但是,二甲基二酰胺在水中具有較好的溶解度,可以用水吸收,本工藝采用多級(jí)吸收的方式,能夠獲得較高濃度的二甲基二酰胺水溶液;由于甲苯在水中基本不溶,在前端對(duì)廢氣中的二甲基二酰胺進(jìn)行回收后,再采用活性炭吸附廢氣中的甲苯,這樣不僅降低了活性炭的吸附負(fù)荷,而且能夠保證治理達(dá)標(biāo)。
3.2 工藝系統(tǒng)組成
根據(jù)有機(jī)物物性和廢氣源的基礎(chǔ)情況,回收裝置采用由空冷換熱器、過(guò)濾器、主風(fēng)機(jī)、吸收塔、吸附罐、冷凝器、油水分離、精餾塔等設(shè)備組成的集成系統(tǒng),首先采用分級(jí)吸收完成對(duì)二甲基二酰胺的吸收,再采用二級(jí)吸附、水蒸氣脫附工藝完成對(duì)甲苯的回收[3],采用另設(shè)的精餾塔對(duì)吸收下來(lái)的二甲基二酰胺水溶液進(jìn)行精餾,回收二甲基二酰胺。
具體工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
3.3工藝操作流程
如圖1所示,高溫廢氣首先通過(guò)空冷—過(guò)濾器,將溫度降低,再用高壓離心風(fēng)機(jī)將廢氣送入填料吸收塔,經(jīng)四級(jí)吸收后得到一定濃度的二甲基二酰胺混合液,當(dāng)儲(chǔ)存到一定量后送入精餾塔精餾,得到二甲基二酰胺成品;經(jīng)過(guò)吸收塔去除二甲基二酰胺后的廢氣進(jìn)入活性炭吸附罐進(jìn)行甲苯吸附,系統(tǒng)設(shè)置三組吸附罐,廢氣先經(jīng)過(guò)第一組進(jìn)行一級(jí)吸附,然后進(jìn)入第二組進(jìn)行二級(jí)吸附后凈化排入大氣,第三組處于脫附再生狀態(tài),每組吸附罐出口均設(shè)置在線濃度檢測(cè)儀,在測(cè)定值超過(guò)預(yù)設(shè)定值后,切換各組吸附罐的工作狀態(tài),一級(jí)吸附罐轉(zhuǎn)入再生脫附,二級(jí)吸附罐轉(zhuǎn)入一級(jí)吸附,上一狀態(tài)處于脫附再生的吸附罐則轉(zhuǎn)入二級(jí)吸附狀態(tài),如此循環(huán)往復(fù)。工作過(guò)程通過(guò)PLC自動(dòng)切換。
脫附再生采用低壓飽和蒸汽對(duì)吸附在活性炭上的甲苯進(jìn)行解吸,解吸后的混合氣體通過(guò)冷凝器冷凝,再經(jīng)過(guò)油水分離器分離,得到純度很高的甲苯回收品直接作為生產(chǎn)原料使用。
脫附完成后采用熱空氣對(duì)吸附罐內(nèi)的活性炭進(jìn)行吹掃、干燥,恢復(fù)活性炭的吸附能力,備用下一循環(huán)吸附[4]。
(1)二甲基二酰胺飽和蒸汽壓很低,吸附到活性炭上很難脫附下來(lái)[2],因此,很容易使活性炭失效,本工藝采用多級(jí)吸收塔能夠?qū)⒍谆0?9.99%吸收下來(lái),一方面保證了二甲基二酰胺的回收率,同時(shí)也保護(hù)了活性炭的吸附容量。
(2)多級(jí)吸收塔采用四級(jí)獨(dú)立的吸收液池,一級(jí)液池為濃度最高液池,運(yùn)行時(shí),后面各液池的吸收液依次補(bǔ)充到前面的液池,第四級(jí)補(bǔ)充新吸收液,一方面有效保證吸收液的吸收效率能夠保證一級(jí)液池中DMF的濃度穩(wěn)定,同時(shí)有利于精餾系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)配置靈活,整個(gè)工藝技術(shù)按使用PU型(含聚氨酯)膠水含二甲基二酰胺有機(jī)物設(shè)計(jì),當(dāng)使用PA型(含聚酰胺)膠水時(shí),因使用純甲苯溶劑,此時(shí)只需關(guān)閉吸收塔即可。
(4)采用二級(jí)活性炭吸附工藝,有效保證了凈化效率,提高了甲苯的回收率。
(5)節(jié)約能源。高溫廢氣通過(guò)空氣換熱,可用于再生罐活性炭烘干,也可用于涂層生產(chǎn)線烘箱熱能的補(bǔ)充,減少生產(chǎn)線耗能。
該工藝技術(shù)在江蘇某涂層重鎮(zhèn)已經(jīng)投用多套裝置,以某絲綢整理廠2015年3月投用工程實(shí)際數(shù)據(jù)說(shuō)明:
該廠共有涂層生產(chǎn)線4條,單條排風(fēng)量10000m3/h,合計(jì)40000m3/h,排氣溫度97℃。
尾氣成份:
噴涂聚氨酯膠水產(chǎn)品時(shí),DFM平均濃度約3150mg/m3,甲苯平均濃度約1400mg/m3。
噴涂聚酰胺膠水產(chǎn)品時(shí),甲苯平均濃度約4550mg/m3。
自2015年5月以來(lái),以廢氣進(jìn)口濃度測(cè)算使用量計(jì)算回收率,DMF和甲苯回收率穩(wěn)定維持在95%以上,回收品均返回工廠制膠回用,品質(zhì)穩(wěn)定。
該項(xiàng)目投產(chǎn)后,連續(xù)檢測(cè)一周,檢測(cè)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 檢測(cè)結(jié)果
后續(xù)6月、9月的階段性抽查檢測(cè),數(shù)據(jù)未出現(xiàn)波動(dòng),保持較高凈化率。
該廠自2015年以來(lái),每天生產(chǎn)時(shí)間12小時(shí),每月生產(chǎn)26天,噴涂聚氨酯膠水產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間占75%,噴涂聚酰胺膠水產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間占25%,每月回收二甲基二酰胺28噸,甲苯26 噸。以二甲基二酰胺市場(chǎng)價(jià)格4000元/噸、甲苯5000元/噸計(jì)算,每月回收品價(jià)值24.20萬(wàn)元,估算年回收品價(jià)值:290.40萬(wàn)元,除去運(yùn)行費(fèi)用,則年凈收益可達(dá)204.40萬(wàn)元。該回收系統(tǒng)總投資280萬(wàn)元,約16個(gè)月即可收回投資。
該工藝技術(shù)應(yīng)用效果與設(shè)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)未出現(xiàn)明顯偏差,凈化率和回收率都比市場(chǎng)上的同類環(huán)保設(shè)備提高較多,裝置投入使用后客戶非常滿意,后期將繼續(xù)進(jìn)行優(yōu)化,降低成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),將推出簡(jiǎn)化版,以供給長(zhǎng)期產(chǎn)能不足、無(wú)需連續(xù)運(yùn)行的客戶使用。
[1] 程能林, 等. 溶劑手冊(cè)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2015.
[2] 李守信,陳青松. 揮發(fā)性有機(jī)化合物污染治理工藝探討[J]. 中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2016(4): 32-35.
[3] 李守信,尤生全, 等. 回收涂布生產(chǎn)廢氣中甲苯的新型裝置[J]. 中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2006(7).
[4] 王純, 張殿印. 廢氣處理工程技術(shù)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2013.