宗 倩,冀潤景,李進(jìn)江
(中國電能成套設(shè)備有限公司,北京100080)
核電MSR殼體的防變形工裝存在問題及改進(jìn)措施
宗 倩,冀潤景,李進(jìn)江
(中國電能成套設(shè)備有限公司,北京100080)
分析了核電MSR殼體變形的原因,改進(jìn)了防變形工藝措施。在殼體上采用防變形輔助工裝,并優(yōu)化了工裝的焊接方案。對(duì)殼體母材的裂紋缺陷進(jìn)行了原因排查和分析,采取了一系列針對(duì)性改進(jìn)措施,取得了良好的效果,為同類核電設(shè)備的制造方案提供借鑒。
核電;常規(guī)島;汽水分離器;再熱器;殼體;防變形;方案;改進(jìn)
隨著我國能源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,以及“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),建設(shè)核電機(jī)組或核電設(shè)備輸出將成為趨勢(shì)。汽水分離再熱器(簡(jiǎn)稱MSR)是核電站常規(guī)島系統(tǒng)中的重要設(shè)備,起著對(duì)汽輪機(jī)高排蒸汽除濕、再熱、提高蒸汽過熱度、保護(hù)低壓缸葉片、避免通流效率降低的作用。大功率核電機(jī)組的臥式MSR由殼體、分離器及兩級(jí)再熱器組成,且為一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[1]。由于MSR筒體的體積大、內(nèi)件多,裝配精度要求高,在制造過程中,如果殼體發(fā)生變形,將直接影響內(nèi)件裝配和工地安裝,變形嚴(yán)重時(shí),將無法進(jìn)行矯正,有可能成為不合格品。
在制造環(huán)節(jié)中,為避免殼體變形,采取了一系列防變形措施。若防變形措施使用不當(dāng),不僅起不到應(yīng)有作用,反而會(huì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量?,F(xiàn)以某大功率核電機(jī)組MSR的制造為例,對(duì)防變形工裝焊接部位出現(xiàn)裂紋缺陷的成因進(jìn)行了分析,找出了防變形工裝在裝焊中存在的問題,提出了解決方案以及改進(jìn)措施。通過工程實(shí)踐,證明改進(jìn)后的工藝方案是科學(xué)合理的。
某型MSR依據(jù)ASME規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì),殼體結(jié)構(gòu)及布置,如圖1所示。殼體和封頭材質(zhì)選用碳鋼SA—516Gr.70,殼體的設(shè)計(jì)壓力為1.15 MPa,設(shè)計(jì)溫度為316℃。殼體外徑為4 264 mm,臥式筒體由11段筒節(jié)組焊而成,筒體長度為25 m,壁厚為32 mm,屬于薄壁大直徑筒體。封頭采用蝶形沖壓封頭。MSR殼體筒身上布置了數(shù)量較多的大直徑接管,如循環(huán)蒸汽進(jìn)、出口接管、殼側(cè)疏水出口接管、安全閥接管等。在殼體上還分布了加強(qiáng)板、墊板等數(shù)量較多的構(gòu)件。在筒體內(nèi)壁與濕蒸汽接觸的部位均襯有不銹鋼板。汽水分離再熱器的循環(huán)蒸汽進(jìn)汽口接管,布置在殼體的底部,出汽口布置在殼體上部。進(jìn)口及出口接管各有三路[1]。在筒體外殼上共有4個(gè)支座,其中1個(gè)為固定支座,3個(gè)滑動(dòng)支座,以滿足殼體熱膨脹的需要。
圖1 某大功率核電MSR結(jié)構(gòu)圖
在制造過程中,如果壓力容器的幾何尺寸與圖樣要求不一致,或者超出制造標(biāo)準(zhǔn)中的要求,在制造或裝配時(shí)就易出現(xiàn)變形。產(chǎn)生變形的原因可分三類:應(yīng)力引發(fā)變形、加工誤差引發(fā)變形以及設(shè)計(jì)缺陷引起的變形。三類變形的原因樹,如圖2所示。為防止殼體變形,可分別采用主動(dòng)性或被動(dòng)性措施。主動(dòng)性措施包括通過優(yōu)化工藝,減小加工或焊接過程的應(yīng)力變形;被動(dòng)性措施則包括采用防變形工裝,增加工件剛度以控制變形。
圖2 殼體制造變形原因樹
2.1 MSR殼體制造的特點(diǎn)
(1)MSR筒體屬于薄壁大直徑筒體,在焊接過程中,易產(chǎn)生焊接變形。(2)MSR殼體上的焊接接管,直徑大于800 mm有8個(gè),直徑在100~800 mm 有14個(gè),焊接工作量較大。焊接接管前,采用單點(diǎn)火焰進(jìn)行預(yù)熱,局部溫度的升降較快,易造成接管部位的焊接變形。(3)殼體內(nèi)件的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,數(shù)量眾多,且焊接接頭的形式大部分為角向焊接,焊接工作量大,易導(dǎo)致焊接變形[2]。(4)MSR筒體的焊后熱處理,原采用兩段組焊筒體的分段熱處理,現(xiàn)改為焊后整體熱處理,這對(duì)防變形工裝的布置提出了更高要求,如支撐位置不合理或支撐強(qiáng)度不足,會(huì)引起熱處理后的殼體變形。
由殼體變形的原因分析可知,影響MSR殼體變形的因素,主要是焊接應(yīng)力引發(fā)的變形。在殼體制造過程中,應(yīng)采取相關(guān)措施,重點(diǎn)是減小焊接及熱處理過程中的殼體變形。
2.2 工藝上的防變形措施
(1)主動(dòng)性措施,是對(duì)焊接方法進(jìn)行選擇或優(yōu)化焊接方案。在筒體焊接或筒體與接管焊接時(shí),選擇實(shí)心焊絲,采用MAG焊接方法,保護(hù)氣體選擇80%Ar+20%CO2的混合氣體。這種焊接方法可實(shí)現(xiàn)快速焊接,相比較其他焊接方法,該焊接方法的焊接熱輸入量最小,對(duì)控制焊接變形極為有利。另外,由于焊接過程中沒有熔渣及粉塵的參與,有效地保證了焊接環(huán)境的清潔度,滿足了接觸介質(zhì)的表面不允許殘留堿性物質(zhì)的要求。在內(nèi)件焊接時(shí),綜合考慮了焊縫的表面成形和焊接變形等因素,根據(jù)內(nèi)件的焊接位置及焊縫結(jié)構(gòu),選擇了實(shí)心焊絲及MAG焊接方式或TIG焊接方式[2]。
嵌入式接管與筒體的環(huán)向焊縫,是具有較大拘束度的焊接焊縫,采取了分段對(duì)稱焊的方式。對(duì)于直徑大于800 mm的接管焊縫,按圖3(a)所示,進(jìn)行分段焊接。焊接順序?yàn)?,1'→2,2'→3,3'→4,4',其中1,1'~4,4'分別由2名焊工同時(shí)進(jìn)行焊接。對(duì)于直徑為500~800 mm的接管焊縫,按圖3(b)所示,進(jìn)行分段焊接。焊接順序?yàn)?→2→3→4。對(duì)于兩側(cè)焊腳相等的雙面角焊縫,在焊接時(shí),進(jìn)行兩側(cè)的對(duì)稱焊接。焊接接頭的焊道排布,如圖4所示。焊接順序?yàn)?→1'→2→2'→3→3'。采用多層焊取代單層焊,每層選用較小的焊接熱輸入[2]。
圖3 接管焊接順序圖
圖4 角焊縫焊道排布
(2)被動(dòng)性措施,是采用輔助工裝防止殼體變形。為防止筒體徑向的焊接變形,在筒節(jié)焊接時(shí)輔以撐圓工裝,在消應(yīng)力熱處理后再進(jìn)行拆除,并在接管端口處預(yù)留余量,如圖5所示。為防止在開孔及接管焊接過程中的筒身變形,需在熱處理前,在殼體外部裝焊多道防變形環(huán)形工裝。在大接管兩側(cè),采用了防變形環(huán)與筒體外壁貼合+環(huán)向間斷焊的方式,防變形環(huán)與筒體間為剛性連接,如圖6所示。
圖5 殼體內(nèi)部的防變形支撐環(huán)
圖6 殼體外部的防變形工裝
某型百萬核電機(jī)組的A編號(hào)MSR殼體,在完成焊接并進(jìn)行整體熱處理后,拆除了筒體上的防變形工裝,并對(duì)原工裝間斷焊的位置進(jìn)行MT檢測(cè),共發(fā)現(xiàn)17處裂紋,缺陷深度在3~7 mm,已超出檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。盡管對(duì)此類缺陷的修復(fù)有著成熟的工藝和經(jīng)驗(yàn),但殼體母材出現(xiàn)裂紋缺陷,是屬于較大質(zhì)量問題。因此,必須對(duì)裂紋的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并需采取相關(guān)措施,避免裂紋的再次產(chǎn)生。
根據(jù)MSR殼體的制造工藝,針對(duì)所發(fā)生的問題,進(jìn)行了原因分析和情況排查。
(1)經(jīng)查閱相關(guān)施焊記錄,在防變形環(huán)施焊前,按焊接工藝要求進(jìn)行了預(yù)熱。在以往MSR的殼體制造中,曾出現(xiàn)過拆除內(nèi)部臨時(shí)支撐后,殼體母材產(chǎn)生了裂紋等問題,因此,對(duì)于工裝焊接、拆除等過程中采取的防護(hù)措施,相當(dāng)重視,所以,由于防變形環(huán)焊接而引起母材裂紋的可能性不大。
(2)以往熱處理爐較小,殼體為分段熱處理,經(jīng)熱處理爐的升級(jí)改造,現(xiàn)已改為整體熱處理,所以,很容易認(rèn)為新的熱處理工藝存在問題,導(dǎo)致了裂紋的出現(xiàn)。然而,通過對(duì)已完成焊接,尚未進(jìn)行熱處理B編號(hào)的MSR殼體進(jìn)行檢查,在拆除部分防變形環(huán)后,同樣發(fā)現(xiàn)裂紋13處,因此,可以判斷裂紋是在熱處理之前就已產(chǎn)生。
(3)在防變形環(huán)的拆除過程中,曾采用氣刨拆除的方法,因氣刨量過大,傷及了母材,碳弧氣刨的急速加熱和冷卻,在刨削表面及附近區(qū)域產(chǎn)生了增碳、粘渣和熱影響區(qū),引起母材組織和硬度變化,因此產(chǎn)生了缺陷。針對(duì)這些問題,規(guī)定在后續(xù)工裝拆除時(shí),氣割或氣刨距產(chǎn)品表面的距離,至少留5 mm,然后再采用機(jī)械或砒磨的方法去除剩余部分,也不能采用導(dǎo)致產(chǎn)品表面材料撕裂的方法,去除臨時(shí)性附件(如錘擊等)。在A編號(hào)的MSR殼體防變形環(huán)拆除過程中,也是嚴(yán)格工藝要求執(zhí)行的。因此,母材的裂紋缺陷,不可能是拆除工裝的不規(guī)范引起的。
通過原因分析和排查,可以判定裂紋產(chǎn)生于接管焊接過程中。制造廠對(duì)殼體進(jìn)行應(yīng)力分析發(fā)現(xiàn),筒身開孔、接管及其弧形加強(qiáng)板的裝焊過程中,在殼體內(nèi)部產(chǎn)生了較大焊接應(yīng)力,防變形環(huán)的安裝位置與大接管的距離較近,因此,防變形環(huán)與筒體間焊縫承受很大的焊接變形拉力。同時(shí),在焊接接管加強(qiáng)板時(shí),受變形環(huán)阻擋,需在變形環(huán)的局部位置,切割1個(gè)豁口,該豁口又容易造成應(yīng)力集中。受焊接應(yīng)力的影響,防變形環(huán)與母材的焊接處被拉裂,使筒體母材產(chǎn)生了裂紋。經(jīng)整體熱處理后,部分裂紋還發(fā)生擴(kuò)展,這就是防變形環(huán)拆除后,母材出現(xiàn)裂紋并擴(kuò)展的主要原因。另外,防變形環(huán)與筒體間每組焊縫的焊腳高度和焊角不夠,造成內(nèi)部接管的支撐強(qiáng)度不夠,也是導(dǎo)致焊接過程中變形應(yīng)力過大而產(chǎn)生裂縫的原因。
通過分析發(fā)現(xiàn),大接管焊后的應(yīng)力較集中,同時(shí),防變形環(huán)工裝的設(shè)計(jì)也不盡合理,導(dǎo)致母材區(qū)域熱應(yīng)力集中而出現(xiàn)裂紋。盡管通過清缺補(bǔ)焊,對(duì)裂紋缺陷進(jìn)行了處理,但有必要制定措施,避免后續(xù)機(jī)組的MSR的殼體制造再次出現(xiàn)母材裂紋。通過對(duì)殼體應(yīng)力分布及裂紋分布情況進(jìn)行分析,結(jié)合工藝經(jīng)驗(yàn)制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
(1)改進(jìn)大接管焊接預(yù)熱工裝。采用圓形噴嘴加熱工裝,如圖7所示。由單點(diǎn)火焰加熱改為多點(diǎn)火焰加熱,保證了接管焊接過程中對(duì)溫度的要求,避免了預(yù)熱溫度不均及溫度降低過快等問題。
圖7 圓形噴嘴加熱工裝
(2)對(duì)防變形環(huán)與殼體外壁的焊接方式進(jìn)行優(yōu)化。將原間斷焊接位置的焊縫進(jìn)行加長和加厚,對(duì)接近接管部位的焊縫改為雙面焊。
(3)適當(dāng)增加接管兩側(cè)防變形環(huán)之間距離,使防變形環(huán)避開接管加強(qiáng)板,避免防變形環(huán)局部需開豁口而導(dǎo)致應(yīng)力集中。
(4)增加接管開孔支撐、內(nèi)部米字支撐、防變形環(huán)之間加裝槽鋼,以加強(qiáng)支撐強(qiáng)度,如圖8所示。
圖8 MSR殼體部分工裝布置簡(jiǎn)圖
通過對(duì)工裝方案的優(yōu)化,在后續(xù)機(jī)組的MSR殼體制造過程中,再未出現(xiàn)此類傷及母材并出現(xiàn)裂紋等情況,使問題得到了解決。
大功率核電機(jī)組MSR殼體屬于薄壁大尺寸筒體,在制造過程中,產(chǎn)生變形的主要因素,是焊接、熱處理等產(chǎn)生的應(yīng)力變形。經(jīng)優(yōu)化焊接工藝,并設(shè)置了合理的防變形工裝。防止了因應(yīng)力集中而引發(fā)的母材缺陷。
針對(duì)某大功率核電MSR制造過程中出現(xiàn)的問題,提出了相應(yīng)的優(yōu)化措施。可對(duì)其他核電設(shè)備或同類產(chǎn)品的制造,提供有益的參考。
[1]羅吉江.海陽核電汽水分離再熱器的技術(shù)特點(diǎn)[J].電站輔機(jī),2014,35(1):1-5.
[2]馮勱.AP1000汽水分離再熱器焊接變形控制[J].鍋爐制造,2014(4):38-40.
Problems and Improvement Measures of Anti-deformation Fixture of Nuclear MSR Shell
ZONG Qian,JI Run-jing,LI Jin-jing
(China Power Complete Equipment Co.,Ltd.,Beijing 100080,China)
Influence factors of shell deformation of nuclear MSR have been analyzed,and anti-deformation measures have been improved.Anti-deformation auxiliary fixture have been adopted on the shell,and the welding plan of the fixture is optimized and improved.Causes of the shell base material crack have been investigated and analyzed;a series of improvement measures has been taken,which obtained good results,thus provides important reference for the manufacture of similar nuclear power projects.
nuclear power;conventional island;moisture separator;reheater;shell;anti-deformation;plan;improvement
TL353+.13
B
1672-0210(2016)01-0021-04
2015-11-13
宗倩(1982-),女,工程師,畢業(yè)于東華大學(xué)機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè),從事核電設(shè)備監(jiān)造及技術(shù)方面的管理工作。