張榮欣
(中國平煤神馬集團(tuán) 尼龍科技有限公司 , 河南 平頂山 467001)
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尼龍化工生產(chǎn)中低品位能源再生利用技術(shù)
張榮欣
(中國平煤神馬集團(tuán) 尼龍科技有限公司 , 河南 平頂山467001)
摘要:利用熱泵技術(shù)回收高溫冷凝液熱量,產(chǎn)生低壓飽和蒸汽產(chǎn)品,回收能量后的凝液和其他低溫冷凝液混合進(jìn)入熱水型溴化鋰制冷機(jī)組再次進(jìn)行制冷回收,獲得6 ℃冷凍水產(chǎn)品,供工藝裝置使用。采用凝結(jié)水精處理工藝獲得二級(jí)脫鹽水滿足鍋爐用水需求,二級(jí)脫鹽水和冷凝液冷卻后的混合水作為冷渣器冷卻水,降低排渣溫度同時(shí)回收排渣熱損失的熱量并節(jié)約循環(huán)冷卻水。
關(guān)鍵詞:高溫冷凝液 ; 低壓飽和蒸汽 ; 熱水溴化鋰制冷機(jī)組 ; 熱泵
0前言
己二酸項(xiàng)目立項(xiàng)后與己內(nèi)酰胺項(xiàng)目合并,并貫徹實(shí)施“節(jié)能環(huán)?!钡脑瓌t。整個(gè)項(xiàng)目蒸汽總用量約500 t/h,按照80%回收率,全廠冷凝液量總量約為400 t/h,平均溫度約為120~130 ℃,冷凝液必須進(jìn)行熱能的回收利用。同行業(yè)傳統(tǒng)工藝?yán)淠夯厥赵倮没径纪A粼诤唵翁幚硎褂玫碾A段,或者不處理直接使用,對(duì)于冷凝液中的熱量回收簡單而且浪費(fèi)嚴(yán)重,處理后的水質(zhì)量低,不僅熱量大量浪費(fèi),而且長期使用會(huì)造成鍋爐管壁內(nèi)腐蝕,嚴(yán)重影響汽輪機(jī)壽命,造成全廠蒸汽換熱器系統(tǒng)結(jié)垢,產(chǎn)品成本增加。項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)是回收冷凝液等低品位能源熱量并再次應(yīng)用,這是整個(gè)工藝選擇的難題。本項(xiàng)目首先利用高溫冷凝液余熱驅(qū)動(dòng)制取飽和低壓蒸汽,讓工藝熱水熱量部分回收并返回生產(chǎn)使用;然后余熱水再次利用進(jìn)行制冷獲得冷凍水產(chǎn)品。冷凝液產(chǎn)品回收熱量的同時(shí),滿足工藝降溫需要,通過對(duì)低品位能源的梯級(jí)再生利用,有效地節(jié)省高品位能源消耗,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,降低產(chǎn)品成本,從而達(dá)到節(jié)能目的。
1低品位能源回收利用方案
1.1冷凝液概況
1.1.1各裝置產(chǎn)生液態(tài)冷凝液
各裝置產(chǎn)生液態(tài)冷凝液參數(shù)如表1所示。
表1 各裝置產(chǎn)生液態(tài)冷凝液
1.1.2氣液態(tài)冷凝液
氣液態(tài)冷凝液參數(shù)如表2所示。
表2 氣液態(tài)冷凝液
1.2冷凝水熱量回收利用方案論證
熱電系統(tǒng)冷凝液回收處理要求進(jìn)入水處理系統(tǒng)混床的冷凝液溫度≤60 ℃,全廠冷凝液回收量較大,熱電內(nèi)部不能進(jìn)行有效消化,為了解決該問題,做到系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可靠運(yùn)行,經(jīng)過各專業(yè)組多次溝通和討論,并通過對(duì)上述冷凝液統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,冷凝液區(qū)分為液態(tài)、氣液混合態(tài)兩種,分別進(jìn)行針對(duì)性回收。
1.2.1純液態(tài)冷凝液回收利用方案
1.2.1.1方案一
全部為液態(tài)的冷凝液在管網(wǎng)上混合,通過總管進(jìn)入熱水型溴化鋰制冷機(jī)制冷,制冷后溫度降低至75 ℃以下直接返回化學(xué)水系統(tǒng)。在化學(xué)水裝置內(nèi)部再次換熱回收熱量后進(jìn)入水質(zhì)處理系統(tǒng)。
此方案流程簡單,系統(tǒng)制冷量大,但是存在制冷負(fù)荷過于依賴己二酸裝置負(fù)荷以及熱水在管網(wǎng)混合可靠性、安全性問題。在系統(tǒng)停車后重啟等特殊情況下局部有可能會(huì)產(chǎn)生水錘對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行帶來的不利影響。處理方案是各種冷凝液單獨(dú)回到冷凍站通過熱水收集母管后再進(jìn)入熱水型機(jī)組。母管相比整個(gè)管網(wǎng)的可靠性有待探討。
1.2.1.2方案二
環(huán)己醇及環(huán)己醇脫氫裝置中150 ℃液態(tài)冷凝液首先進(jìn)入第二類吸收式熱泵,產(chǎn)生0.5 MPa蒸汽后送入低壓蒸汽管網(wǎng),冷凝液溫度降至100 ℃后和其他冷凝液混合,再進(jìn)入熱水型制冷機(jī)組進(jìn)行制冷。制冷后溫度降低至75 ℃以下直接返回化學(xué)水系統(tǒng)。在化學(xué)水裝置內(nèi)部再次換熱回收熱量后進(jìn)入水質(zhì)處理系統(tǒng)。
此方案充分回收了系統(tǒng)熱量,能夠產(chǎn)生低壓蒸汽,解決了方案一的疑難點(diǎn),并且降低了冷凍水系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
1.2.1.3方案三
環(huán)己醇及環(huán)己醇脫氫裝置中150 ℃液態(tài)冷凝液首先進(jìn)入第一級(jí)熱水型制冷機(jī)組,冷凝液溫度降至106 ℃后和其他冷凝液混合,再進(jìn)入第二級(jí)熱水型制冷機(jī)組進(jìn)行制冷。制冷后溫度降低至75 ℃以下直接返回化學(xué)水系統(tǒng)。在化學(xué)水裝置內(nèi)部再次換熱回收熱量后進(jìn)入水質(zhì)處理系統(tǒng)。
此方案解決了方案一中不同種冷凝液管網(wǎng)混合的疑難點(diǎn),但系統(tǒng)仍存在冷凍水負(fù)荷過于依賴己二酸裝置,冷凍系統(tǒng)的冷量控制過于復(fù)雜。
1.2.2氣液混合態(tài)冷凝液的回收方案
1.2.2.1方案四
對(duì)于分散、工況變化大的氣液混合態(tài)冷凝液,通過匯集管網(wǎng)回到冷凍站,設(shè)置冷凝液閉式收集罐,閃蒸的乏汽根據(jù)汽量可進(jìn)入蒸汽型溴化鋰制冷機(jī)組,補(bǔ)充制冷或直接引射返回冷凝液回收處理系統(tǒng)。閃蒸后轉(zhuǎn)化為純液態(tài)的冷凝液加壓后和其他純液態(tài)冷凝液混合直接進(jìn)入制冷系統(tǒng)。
1.2.2.2方案五
氣液混合態(tài)的冷凝液在裝置內(nèi)通過冷凝液閉式收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為純液態(tài)冷凝液,和其他純液態(tài)冷凝液混合直接進(jìn)入制冷系統(tǒng)。
1.3冷凝水熱量回收利用方案確定
①通過對(duì)第二類吸收式熱泵的應(yīng)用情況進(jìn)行實(shí)地考察后,評(píng)價(jià)該技術(shù)成熟可靠,對(duì)于純液態(tài)冷凝液采用第二類吸收式熱泵進(jìn)行熱量回收,產(chǎn)生蒸汽后和其他冷凝液混合進(jìn)入熱水型制冷機(jī)組,即方案論證中1.2.1.2方案二。②對(duì)氣液混合態(tài)的分散冷凝液進(jìn)行混合閃蒸回收。即方案1.2.2.1中方案四。
2工藝概述
2.1冷凝液回收工藝
利用一臺(tái)第二類吸收式熱泵機(jī)組回收環(huán)己醇裝置、脫氫裝置高溫冷凝液熱量,獲得0.5 MPa飽和低壓蒸汽約8 t/h。其次利用三臺(tái)熱水型制冷機(jī)組,回收余水以及其它低溫冷凝液熱量,獲得2 100 t/h冷凍水外送,同時(shí)將冷凝液溫度降低至75 ℃以下,在冷凝液水質(zhì)精處理系統(tǒng),利用75 ℃熱水第一次加溫鍋爐給水,又一次回收冷凝液熱量,使冷凝液溫度降低到45 ℃滿足水處理需求,兩臺(tái)鍋爐冷渣器冷卻水第二次加溫鍋爐給水,達(dá)到了冷凝液綜合利用效果。
2.2冷凝液回收示意簡圖(見圖1)
圖1 冷凝液回收示意簡圖
3綜合評(píng)價(jià)
3.1社會(huì)效益
本項(xiàng)目針對(duì)尼龍科技公司冷凝液等低品位能源回收利用的難題,研究了熱泵技術(shù)應(yīng)用、節(jié)能熱水型溴化鋰機(jī)組回收利用余熱水技術(shù)等,在冷凝液回收熱泵技術(shù)及分梯次回收冷凝液熱量方面取得了實(shí)破和技術(shù)創(chuàng)新。熱電站選擇高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備,對(duì)進(jìn)鍋爐水質(zhì)要求較高,軟水站混床要求進(jìn)水溫度≤50 ℃,必須對(duì)冷凝液的熱量進(jìn)行回收利用,同時(shí)整個(gè)項(xiàng)目用冷需求較大,約為4 000 t/h冷凍水,可以采用熱水型制冷機(jī)組回收冷凝液熱量達(dá)到回收能量和制冷的雙重效果。
主要科技創(chuàng)新點(diǎn)有以下幾方面:①利用熱泵技術(shù)回收高溫冷凝液熱量,從低品位熱源提取熱量,獲得高品位低壓飽和蒸汽產(chǎn)品。 ②分梯級(jí)逐步充分回收冷凝液等低品位能源熱量,達(dá)到綜合回收利用能量。③利用熱水型制冷機(jī)組獲得大量的6 ℃冷低凍水產(chǎn)品,滿足用冷需求,節(jié)約電能消耗,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保節(jié)能的效果。④利用二級(jí)脫鹽水和冷凝液冷卻后的混合水作為冷渣器冷卻水,降低排渣溫度同時(shí)回收大量排渣熱損失的熱量,節(jié)約循環(huán)冷卻水消耗。⑤回收熱量后解決了冷凝液水質(zhì)處理溫度要求和現(xiàn)場閃蒸環(huán)境差的難題。
3.2經(jīng)濟(jì)效益
通過對(duì)低品位能源綜合再生利用,經(jīng)過測算,年度可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益3 300余萬元。
副產(chǎn)低壓蒸汽年效益約644萬元/a;熱水機(jī)組節(jié)約電能效益約490萬元/a;鍋爐給水升溫節(jié)約蒸汽效益約2 184萬元/a;總效益為3 318萬元/a。
4結(jié)論
該技術(shù)具有較高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)先進(jìn),值得推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
[1]戴永慶.溴化鋰吸收式制冷技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1996.
[2]陳東,謝繼紅.熱泵技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
收稿日期:2016-03-26
作者簡介:張榮欣(1972-),女,工程師,從事給排水技術(shù)管理工作,電話:15803756785。
中圖分類號(hào):X791
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1003-3467(2016)06-0029-03