馬云輝
摘 要 某電廠100MW直接空冷機組在冬季運行中長期間斷性存在抽真空過冷現(xiàn)象。本文從運行方式、參數(shù)調(diào)整等方面,對其產(chǎn)生的原因進行分析,并提出了相應(yīng)的處理措施,為其他直接空冷機組出現(xiàn)同類現(xiàn)象提供借鑒和參考。
關(guān)鍵詞 直接空冷;抽真空過冷;原因分析;處理措施
中圖分類號 TM6 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)162-0142-02
1 設(shè)備簡介
某電廠擁有3臺UG-440/10-M高溫高壓、單汽包橫置式、單爐膛、自然循環(huán)CFB鍋爐和2臺NZK100—9.32/535單軸、雙缸、高壓、軸流、直接空冷、凝汽式汽輪機的母管制機組。
汽輪機直接空冷系統(tǒng):汽輪機低壓缸排出的乏汽,經(jīng)過排汽管道進入空冷系統(tǒng)的順流凝汽器,在管束外空氣的冷卻作用下,蒸汽開始凝結(jié)。冷卻所需的冷空氣由空冷風(fēng)機吸入周圍空氣供給。不凝結(jié)的氣體和蒸汽進入順流凝汽器進一步凝結(jié),在順流凝汽器里不凝結(jié)氣體被水環(huán)式真空泵抽吸排入大氣。形成的凝結(jié)水進入汽輪機排汽裝置,凝結(jié)水再經(jīng)凝結(jié)水泵打至汽輪機凝結(jié)水系統(tǒng)。
2 提出問題
2014年12月31日#1機啟動后,真空系統(tǒng)間斷性的發(fā)抽真空過冷保護動作信號,伴隨著10、20、30、40排凝結(jié)水溫度有過冷現(xiàn)象,抽真空溫度嚴重偏低。
針對這一情況,技術(shù)人員通過分析并采取相應(yīng)的措施,使抽真空過冷問題得到解決,確保了真空系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,為機組的安全經(jīng)濟運行奠定了基礎(chǔ)。
3 空冷島抽真空過冷原因分析
機組真空系統(tǒng)嚴密性不良,將會導(dǎo)致空冷島散熱面內(nèi)部積聚大量不凝結(jié)氣體,根據(jù)道爾頓定律:混合氣體的全壓力等于各組成氣體的分壓力之和??绽鋶u內(nèi)的總壓力(即背壓)等于不凝結(jié)氣體的分壓力與水蒸氣的分壓力之和。不凝結(jié)氣體的積聚使水蒸氣的分壓力減小,其對應(yīng)的飽和溫度降低,造成空冷島凝結(jié)水溫度降低,形成抽真空過冷,具體原因分析如下。
3.1 真空泵出力不足
2015-1-10,負荷72MW,背壓突然由20kPa升高至22kPa,升高2kPa,調(diào)整空冷風(fēng)機頻率,將背壓調(diào)整至20kPa,發(fā)現(xiàn)抽真空溫度由原來的55℃降至51℃,降低了4℃。立即派人檢查真空泵運行情況,發(fā)現(xiàn)真空泵汽水分離器溢流管冒汽,立即切換備用真空泵運行。隨后,背壓和抽真空溫度恢復(fù)正常值。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)真空泵冷卻器臟堵,嚴重影響換熱效果,從而影響真空泵效率。清理冷卻器后,真空泵運行正常并采取定期切換真空泵運行的方法,切換后及時清理冷卻器,保證真空泵達到較好的工作條件。
為了進一步提高真空泵的出力,我們又從2方面進行了改進。
第一,我們將凝結(jié)水供真空泵密封水改為冷卻水供密封水。凝結(jié)水供真空泵密封水溫度較高,會造成密封水部分汽化,產(chǎn)生的氣體排擠真空泵抽汽量,造成真空泵出力不足,從而引起抽真空溫度降低。
第二,通過觀察與比較,我們將真空泵補水連鎖進行了調(diào)整:當汽水分離器水位不大于35%時,自動開啟補水電磁閥;當汽水分離器水位不小于50%時,自動關(guān)閉補水電磁閥。實際運行表明,調(diào)整真空泵補水連鎖后,汽水分離器能夠保持正常的水位,保證了真空泵在較好的條件下工作,從而將抽真空溫度提高。
3.2 真空系統(tǒng)泄漏
為了防止由于真空系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)和凝結(jié)水系統(tǒng)的閥門法蘭漏入空氣,而導(dǎo)致空冷島抽真空過冷,檢修人員應(yīng)用火焰查找法,對這些閥門法蘭進行檢查,對泄漏的閥門法蘭進行重新緊固或抹黃油、密封膠等方法處理。對內(nèi)漏嚴重的閥門法蘭進行全部更換。工作結(jié)束后,抽真空過冷未見減輕,排除閥門法蘭漏入空氣而導(dǎo)致抽真空過冷的原因。
當檢查到低壓缸前后軸封時發(fā)現(xiàn):1號機低壓缸前后軸封嚴重漏汽,于是對低壓缸前后軸封供汽調(diào)門進行手動控制調(diào)節(jié)。
2015-1-1,#1機負荷18MW,背壓27.1kPa,低壓軸封壓力0.020MPa、溫度120℃,真空泵電流107A,抽汽溫度61℃~55℃。此時是因為負荷低,環(huán)境溫度-5℃,一直保持高背壓運行。
而在2015年1月4日負荷帶至81MW時,背壓20.2Kpa,低壓軸封壓力0.023MPa、溫度131℃,真空泵電流107A,抽汽溫度61℃~45℃,凝結(jié)水溫度58℃~43℃,電流101A。此工況下,背壓降低了將近7kPa,而軸封壓力只提高了0.003MPa,真空泵電流降了6A。
在2015年1月10日,負荷73MW,背壓17.8kPa,將低壓軸封壓力有意調(diào)至0.029MPa、溫度140℃,真空泵電流95A,抽汽溫度55℃~53℃,凝結(jié)水溫度55℃~54℃。此工況下,背壓降低了將近3kPa,而軸封壓力只提高了0.006MPa,真空泵電流又降了6A。
經(jīng)過多次調(diào)整試驗,發(fā)現(xiàn)#1機真空系統(tǒng)過冷、抽真空溫度偏低、凝結(jié)水溫度過冷,是由于背壓變化后,低壓軸封壓力未能及時調(diào)整跟進,導(dǎo)致環(huán)境空氣被吸入真空系統(tǒng),空氣占據(jù)了汽空間,反應(yīng)出抽真空溫度過冷、真空泵電流大等現(xiàn)象。
在背壓變化過程中,大氣壓力不變,為了維持背壓設(shè)定值,空冷風(fēng)機轉(zhuǎn)速增大導(dǎo)致過冷現(xiàn)象發(fā)生。而低壓軸封這個負壓區(qū)的壓力未能對應(yīng)提高,導(dǎo)致空氣被吸入排汽裝置,進而導(dǎo)致真空泵電流增大。
通過提高低壓軸封壓力后,所有問題全部消除。所以在背壓低于20kPa以下時,必須將#1機低壓軸封壓力保持在0.028MPa~0.030MPa之間,才可以保證低壓軸封密封的可靠性。經(jīng)過對比#2機,也可以得知#1機低壓軸封間隙過大。總之應(yīng)該以就地低壓軸封不吸氣為原則,參數(shù)變化,相應(yīng)調(diào)整也進行跟進。
3.3 空冷風(fēng)機運行方式調(diào)節(jié)不當
2016-1-15,負荷70MW,背壓20kPa,環(huán)境溫度為-8℃,#1機低壓軸封壓力0.03MPa,就地低壓軸封不吸氣,40排仍然出現(xiàn)抽真空過冷,這時我們開始著手調(diào)節(jié)空冷風(fēng)機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)抽真空溫度。我們將40排逆流風(fēng)機手動停下并開始回暖,回暖5min后,開始停止回暖并恢復(fù)該風(fēng)機自動。此措施暫時將抽真空溫度升高了起來,但是不到幾分鐘,溫度又開始下降并降至回暖前溫度。這說明逆流風(fēng)機的回暖只是解決了一時的抽真空過冷,未能徹底解決問題。
我們開始逐漸降低逆流風(fēng)機轉(zhuǎn)速,抽真空溫度有了些許回升,當降至最低轉(zhuǎn)速時抽真空溫度回升了5℃不再變化,之后開始降30排轉(zhuǎn)速,降得過程中在背壓未變的情況下抽真空溫度竟然下降了2℃,經(jīng)分析是由于同組之間運行的兩列順流風(fēng)機頻率差距過大,導(dǎo)致順流散熱片進汽量、熱負荷不均勻,發(fā)生了局部過冷卻的現(xiàn)象,于是我們在調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速時,順流風(fēng)機應(yīng)同時進行調(diào)節(jié)。抽真空溫度逐漸上升至正常值。
2016-1-16,負荷低至32MW,背壓20kPa,環(huán)境溫度降至-14℃。40排又出現(xiàn)了輕微的過冷現(xiàn)象,此時逆流風(fēng)機和順流風(fēng)機運行頻率已達至最低,我們采取了兩種措施,第一種措施:將40排順流風(fēng)機停運,并將風(fēng)機風(fēng)筒蓋上帆布,逆流風(fēng)機頻率降至最低;此時抽真空溫度升高了5℃。第二種:將逆流風(fēng)機停運,順流風(fēng)機最低頻率運行,抽真空溫度逐漸上升了10℃。如果溫度繼續(xù)降低,我們將停運該排所有風(fēng)機,切除該排運行,關(guān)閉進汽門和凝結(jié)水回水門。雖然停運逆流風(fēng)機實踐中效果較好,但也有一定風(fēng)險:可能在逆流區(qū)產(chǎn)生較大的汽阻,集聚大量不凝結(jié)汽體,影響機組的安全穩(wěn)定運行,可是只要我們嚴密監(jiān)視機組背壓和真空泵電流變化情況,當機組背壓和真空泵電流升高時,立即啟動逆流排風(fēng)機,或是啟動備用真空泵這種風(fēng)險是完全可控的。
總之,以上操作說明:在調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速時,逆流風(fēng)機和順流風(fēng)機應(yīng)共同進行調(diào)節(jié)。調(diào)整原則是盡量保證各組之間、同組之間運行的順流散熱片進汽量、熱負荷均勻,盡可能保持各排中風(fēng)機多投、低頻運行。環(huán)境溫度較低時,可以停運逆流排風(fēng)機,做好風(fēng)險預(yù)控。
3.4 啟動一臺備用的真空泵
2016-2-1,負荷80MW,背壓20kPa,環(huán)境溫度降至-16℃,抽真空和凝結(jié)水溫度同時降低,調(diào)節(jié)低壓軸封壓力和調(diào)節(jié)空冷風(fēng)機運行方式依然不見回升,因為負荷較高,不能一味地降低風(fēng)機頻率,因為機組背壓不變的情況下,降低某排風(fēng)機的頻率其他風(fēng)機的頻率將升高,可能影響到其他排的過冷度,此時如果排汽溫度與相應(yīng)排的抽真空的平均溫度之差超出15℃,并持續(xù)時間600s,聯(lián)投一臺備用真空泵,增加空冷島的抽吸能力,抽真空溫度和凝結(jié)水溫度開始回升。
3.5 背壓設(shè)定值不當
2016-2-18,負荷80MW,背壓20kPa,環(huán)境溫度降至-24℃,有兩臺真空泵運行,抽真空和凝結(jié)水溫降低,這時將機組背壓值設(shè)高3kPa,直至抽真空和凝結(jié)水溫度恢復(fù)正常值。
4 問題解決
當發(fā)生抽真空過冷時,我們應(yīng)先判斷檢查真空泵出力情況:檢查真空泵冷卻器出口水溫是否正常;真空泵汽水分離罐液位是否正常,之后根據(jù)背壓值調(diào)節(jié)低壓缸軸封壓力,以就地低壓軸封不吸氣為原則進行調(diào)整。
通過上述2種措施,如果過冷現(xiàn)象未消失,再通過調(diào)節(jié)空冷風(fēng)機運行方式,重新分配各冷卻單元的熱負荷,用熱蒸汽將空冷管束內(nèi)積聚的不凝結(jié)氣體排擠出去。
如果前3種措施仍不能消除抽真空過冷現(xiàn)象,通過啟動備用真空泵的方法,進一步將散熱面內(nèi)積聚的不凝結(jié)氣體排出。當然,當環(huán)境溫度很低時,即使啟動備用真空泵,依然會出現(xiàn)抽真空過冷的現(xiàn)象,此時我們應(yīng)該提高機組背壓設(shè)定值,直至抽真空過冷現(xiàn)象消失。
5 結(jié)論
在空冷系統(tǒng)運行監(jiān)測中,一定要加強對抽真空過冷問題的處理,通過分析抽真空過冷產(chǎn)生的原因,逐一進行解決。保證機組凝結(jié)水的品質(zhì)和空冷島的防凍工作順利進行。從而,提高機組換熱效率及經(jīng)濟性,保證機組安全穩(wěn)定運行。