陳揚(yáng)
摘 要:本文對(duì)某燃煤電廠發(fā)生的一起啟動(dòng)爐爆管事件進(jìn)行深入探討和分析爆管原因,并制定了相應(yīng)的技術(shù)措施來指導(dǎo)運(yùn)行人員的操作,有效地防止此類事件的再次發(fā)生。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)?dòng)爐;爆管
啟動(dòng)爐是燃煤電廠的一個(gè)重要的輔助設(shè)備,其作用是單臺(tái)機(jī)組啟動(dòng)和停機(jī)過程為汽機(jī)軸封、除氧器加熱、油槍吹掃和空預(yù)器吹灰等提供蒸汽。因此,啟動(dòng)爐的健康良好備用,是燃煤電廠安全運(yùn)行的一個(gè)重要保障。云浮發(fā)電廠三期項(xiàng)目配套建設(shè)江西江聯(lián)意高能源設(shè)備有限公司制造的型號(hào)為SZS20-1.3/350-Y的燃油爐,雙鍋筒,自然循環(huán),D型布置,平衡通風(fēng)。啟動(dòng)爐的主要參數(shù)如下表所示。
自三期項(xiàng)目2010年投產(chǎn)以來,由于一直以來缺少必要的操作指引和運(yùn)行人員的操作不規(guī)范,于2014年8月發(fā)生啟動(dòng)爐爆管事故,該事件造成啟動(dòng)爐爐內(nèi)受熱面嚴(yán)重受損需要大面積更換,同時(shí)延誤了機(jī)組的啟動(dòng)工作,給電廠在經(jīng)濟(jì)上造成了巨大損失。下面就是對(duì)該事件的分析探討。
一、事件經(jīng)過
2014年8月機(jī)組啟動(dòng)過程中,進(jìn)行啟動(dòng)爐點(diǎn)火升爐操作,待啟動(dòng)爐起壓后運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)爐爐內(nèi)有水汽冒出,引風(fēng)機(jī)出力已達(dá)最大,且過熱器出口壓力嚴(yán)重偏低,懷疑爐管泄露,馬上將其停運(yùn),并立即通知檢修檢查處理。
檢修人員到場(chǎng)后從爐膛觀火孔發(fā)現(xiàn)過熱器有漏,待鍋爐冷卻后進(jìn)爐查看,確認(rèn)爐內(nèi)過熱器有9根管爆開,部分過熱器管屏嚴(yán)重變形,所有受熱面都需委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行材質(zhì)分析后再根據(jù)需要更換處理。
二、過熱器管屏泄露的原因分析
首先,對(duì)該啟動(dòng)爐所用過熱器管材進(jìn)行分析,查啟動(dòng)爐說明書可知其過熱器材質(zhì)為15CrMo合金管,對(duì)其材質(zhì)分析,材質(zhì)符合相關(guān)要求。另查相關(guān)資料,此種鋼管適用于制作蒸汽壓力在9.8Mpa以下,蒸汽溫度在450℃~650℃之間的受熱面管材。同時(shí)查相關(guān)圖紙啟動(dòng)鍋爐出口壓力為1.3MPa出口溫度為350℃,遠(yuǎn)低于該材質(zhì)的使用限值。因此,基本可以排除是因?yàn)椴馁|(zhì)不合格而引起爆管。
在操作方面分析,通過翻查啟動(dòng)爐CRT上歷次點(diǎn)火升爐歷史曲線可以看出,啟動(dòng)爐點(diǎn)火后,在起壓前管子長(zhǎng)期在高溫下運(yùn)行,過熱器存在嚴(yán)重干燒(沒有介質(zhì)流動(dòng));起壓后供汽管道疏水門開度不夠,過熱器排空門關(guān)閉,造成過熱器管蒸汽量流通量少,管屏長(zhǎng)期得不到有效冷卻而超溫。
因此,可以推斷管子是長(zhǎng)期處于外部高溫下運(yùn)行,而管子內(nèi)部沒有介質(zhì)流動(dòng),管子熱量無法傳遞,使得管子承受的溫度遠(yuǎn)高于該材質(zhì)溫度使用極限(510℃),從而使管子內(nèi)、外壁逐步被氧化開裂,最終爆管泄漏。
三、防止過熱器干燒的措施
通過以上分析,從燃燒側(cè)和蒸汽側(cè)兩個(gè)方面考慮,制定出以下技術(shù)措施,同時(shí)做好停爐保養(yǎng)的相關(guān)工作來防止此類事件再次發(fā)生。
1)保證過熱器管屏有空氣或蒸汽流動(dòng):點(diǎn)火前全開過熱器排空手動(dòng)門和電動(dòng)門及全開過熱器集箱疏水一、二次門,待排盡空氣后再關(guān)閉排空手動(dòng)門。
2)保持油槍霧化良好的姿態(tài)下點(diǎn)火:調(diào)整油壓保持15~20Kg
/cm2,按啟動(dòng)按鈕,手動(dòng)投點(diǎn)火槍,控制系統(tǒng)按照設(shè)定的點(diǎn)火程序依次啟動(dòng)風(fēng)機(jī)、點(diǎn)火變壓器、油泵。點(diǎn)著火后立即將油壓調(diào)低,非常緩慢關(guān)小進(jìn)油手動(dòng)門(關(guān)得過快會(huì)引起滅火),將油壓調(diào)節(jié)到13~15Kg/cm2,調(diào)低油壓后必須再次檢查油槍的霧化良好。同時(shí)嚴(yán)格控制升溫升壓的速度:控制主汽壓力和溫度的升壓和升溫速度分別不大于0.02MPa/min和2℃/min。
3)全過程控制爐膛出口溫度≤500℃(升壓至0.4 MPa均需控制爐膛出口溫度≤450℃,全過程控制鍋爐排煙溫度≤160℃)。發(fā)現(xiàn)爐膛出口溫度及排煙溫度超限需立即檢查進(jìn)油壓力、流量和油槍霧化效果,若燃燒側(cè)調(diào)整無效時(shí),如啟動(dòng)爐做定期試驗(yàn)可立即熄火,停止啟動(dòng)爐運(yùn)行;如在開機(jī)過程中供輔汽用汽,則匯報(bào)值長(zhǎng),開大輔汽用汽量或全開過熱器排汽電動(dòng)門和過熱器所有疏水門等措施,用增大用汽量的方法降低過器管屏的壁溫,防止干燒。
4)如啟動(dòng)爐定期試驗(yàn),待主汽壓力升壓至0.4Mpa后,啟動(dòng)爐熄火,再關(guān)閉過熱器排汽電動(dòng)門及過熱器集箱疏水一、二次門,緩慢泄壓。如向汽機(jī)輔汽聯(lián)箱供汽,則升壓至0.4Mpa后,全開過熱器出口電動(dòng)門及蒸汽管道的所有疏水門,充分暖管后開始供汽,視用汽量逐漸全關(guān)蒸汽管道的疏放水門。
5)嚴(yán)格控制蒸汽參數(shù)在正常范圍內(nèi):運(yùn)行期間嚴(yán)禁鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行(P≯1.35Mpa),絕不允許超過10%額定負(fù)荷(P:1.45Mpa),同時(shí)檢查過熱蒸汽溫度≤320℃,其偏差范圍≯±10℃。
6)停爐保養(yǎng)方面,待汽壓降至0.3 Mpa,爐水溫度低于80℃,開始帶壓放水工作。當(dāng)壓力低于0.2Mpa時(shí),應(yīng)開啟上鍋筒排氣門,以便放水順利進(jìn)行,同時(shí)打開啟動(dòng)爐過熱器A側(cè)疏水一、二次門及過器底部疏水一、二次門,用余熱將啟動(dòng)爐內(nèi)余水、余汽蒸干。壓力到零,確認(rèn)啟動(dòng)爐內(nèi)水已放干,關(guān)閉疏放水門及空氣門,防止空氣進(jìn)入,將鍋爐密閉以防受潮。
四、結(jié)語
實(shí)踐結(jié)果表明,通過嚴(yán)格執(zhí)行上述的一系列技術(shù)措施,迄今為止,啟動(dòng)爐運(yùn)行良好,為保障機(jī)組的順利啟停打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
[1] 陳卓衛(wèi),鄧努,黃維紹,洪喜彬.循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[M].廣東云?。涸聘“l(fā)電廠有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2015.