李英偉
(河南能源集團煤氣化公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬 472300)
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魯奇氣化爐長周期運行中出現(xiàn)的問題與處理
李英偉
(河南能源集團煤氣化公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬472300)
摘要:通過對魯奇氣化爐長周期運行中出現(xiàn)多種問題進行總結(jié)分析,并提出解決措施。認(rèn)為通過解決這些問題,可以提高氣化爐運行質(zhì)量,延長氣化爐運行周期,減少非計劃性停車。
關(guān)鍵詞:魯奇氣化爐 ; 長周期 ; 問題
自2001年河南義馬氣化廠一期兩臺MarK-Ⅳ型魯奇氣化爐開車以來,運行中出現(xiàn)了多種問題。
1氣化爐長期運行出現(xiàn)的問題
1.1氣化劑管線漏點問題
在氣化爐的汽化劑入口法蘭處,氣化劑中心管與此法蘭面的焊縫出現(xiàn)裂紋泄漏,裂紋出現(xiàn)的原因可能為:①氣化劑中心管為不銹鋼材質(zhì),溫度310~340 ℃,外部套管為碳鋼材質(zhì),溫度在230 ℃左右,內(nèi)外溫差大,易產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)致焊縫出現(xiàn)裂紋。②進入爐內(nèi)的這段氣化劑中心管線僅在此處焊接固定,其他位置皆有空隙,運行時氣化劑高速通過中心管,中心管會發(fā)生振動。采取的措施是將焊縫缺陷處徹底打磨后,然后進行人工堆焊,完成后進行著色探傷和試漏,檢驗合格后投用。
1.2氣化劑混合管上漏點問題
氣化劑混合管上,在空氣入口管與氧氣入口管之間易出現(xiàn)裂紋(靠近空氣/氧氣入口管這一側(cè)),導(dǎo)致氣化劑泄漏。裂紋出現(xiàn)的原因可能為:裂紋前方為蒸汽(390~400 ℃),裂紋處為蒸汽與返爐CO2混合處,CO2(100 ℃)返爐通過空氣管入口進入混合管,因管口沒有噴頭增加分布效果,只能隨蒸汽流動沿著管口側(cè)的混合管壁往后走,二者混合不均勻,造成管壁溫度降低,產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕龜裂。采取的措施為:①臨時進行鉚焊(此處為蒸汽充滿,不含氧氣),消除漏點。②利用停車檢修機會,將裂紋重新刨開重新堆焊,探傷合格后投用。③嚴(yán)格控制CO2返爐量,控制混合管前后溫差不要過大,并制定混合管檢修更換周期。
1.3煤鎖下閥脫落問題
現(xiàn)場拆檢發(fā)現(xiàn),造成閥頭脫落原因:①閥頭長期使用過程中,閥頭上安裝螺栓的內(nèi)絲孔螺紋被磨損變淺,最大承受力變小,在閥門振動時螺栓滑絲脫落。②返廠維修時更換的閥頭固定螺栓長度太短,長時間振動閥門造成滑絲脫落。采取的措施為每次返修閥門時必須檢查內(nèi)絲孔螺紋情況,有磨損必須進行檢修。安裝螺栓必須符合設(shè)計要求。而造成下閥整體掉入氣化爐內(nèi)是因為下閥內(nèi)擺桿套筒焊縫開裂導(dǎo)致。引起焊縫開裂的原因是內(nèi)擺桿使用時間超過一年,套筒焊縫被煤磨薄,強度逐漸降低,在受大力情況下易在此處裂開。采取的措施:①利用煤鎖檢修機會,檢查套筒焊縫磨損情況,如有變薄及時補焊修復(fù)。②內(nèi)擺桿定期每年更換一次,按期更換。
1.4氣化爐爐體B5焊縫泄漏
隨著氣化爐運行時間增加,氣化爐爐體焊縫B2/B3/B5開始出現(xiàn)泄漏,尤其是在B5焊縫處,泄漏次數(shù)最多。漏點的原因:①爐體為圓筒形,而下封頭為錐形,在承壓時B5焊縫不僅要承受縱向的拉力,還要受到橫向的切力。②因夾套進水的電導(dǎo)率變化以及夾套內(nèi)鍋爐水排污不及時,引起水中離子濃度升高,使得夾套水的電導(dǎo)率變大,焊縫中雜質(zhì)與鋼材形成的電化學(xué)腐蝕。③氣化爐停車時為加快爐內(nèi)降溫,有時會向夾套內(nèi)充填新鮮水,爐壁承受溫差>35 ℃,而超過35 ℃,爐壁材質(zhì)晶相就可能發(fā)生改變,材質(zhì)受損。④氣化爐工況波動時爐壓也出現(xiàn)波動,增加了焊縫泄漏的可能性。
采取的措施:①利用氣化爐大修機會,將B5焊縫刨開重新修復(fù)。②計劃更換下椎體。③加強氣化爐夾套水氧含量、電導(dǎo)率分析,定期進行夾套排污,控制夾套水電導(dǎo)率。④任何操作都要控制爐壁受到的溫差在35 ℃內(nèi),以防爐壁材質(zhì)受損。⑤穩(wěn)定操作,避免爐壓波動。
1.5灰渣溝故障,影響氣化爐排灰
魯奇氣化爐運行出現(xiàn)二期渣溝易堵塞,影響氣化爐正常運行,且渣溝損壞嚴(yán)重。經(jīng)過分析:①二期灰渣溝要與一期灰渣溝坡度一致,使得二期渣溝較淺,在排灰量大時易發(fā)生堵塞。②輸灰管中的灰渣無緩沖,垂直砸在渣溝內(nèi)。采取的措施:①二期氣化爐分多次排灰,防止渣溝堵塞。②在豎灰管底部增加45°彎頭,對灰渣進行緩沖,減少灰渣對渣溝護板的損壞。③定期檢查灰渣溝,制定豎灰管彎頭和渣溝護板更換周期。③渣溝內(nèi)鋪設(shè)耐磨材料錳鋼槽。
2氣化爐易磨易損件問題
2.1爐箅大軸填料泄漏
氣化爐運行期間多次出現(xiàn)大軸填料泄漏導(dǎo)致氣化爐停車,根據(jù)現(xiàn)場檢修情況分析,大軸偏心套僅上部安裝有軸瓦,下部未安裝,在大軸上軸瓦磨損后,大軸出現(xiàn)傾斜,密封填料出現(xiàn)偏磨,導(dǎo)致此處出現(xiàn)泄漏。采取的措施:在偏心套下部安裝軸瓦,對大軸起定位作用,減少填料偏磨現(xiàn)象,進而減少泄漏發(fā)生。
2.2灰鎖泄壓閥DV1和變徑泄漏
灰鎖泄壓閥門DV1和變徑在泄壓時要承受灰蒸汽沖刷,雖然采用了角閥,仍然泄漏頻繁。在尋找原因時發(fā)現(xiàn)此處泄壓限流孔板因長期沖刷而氣孔擴大,導(dǎo)致泄壓時過氣量大增,閥體和變徑磨損加快。在更換限流孔板后閥門使用周期恢復(fù)正常。
3操作中出現(xiàn)的問題
針對煤灰鎖上下閥泄漏次數(shù)較多,為延長閥門使用壽命,采取的措施有:①對閥門密封面進行了改造,閥頭上碳化鎢密封面由方形密封面改為斜面形密封面,閥座上碳化鎢密封面由斜面形密封面改為角形密封面;②控制振動閥門次數(shù);③控制氣氧比,灰渣不結(jié)成大塊。
氣化爐夾套降液管焊縫泄漏,下部的進水口處焊縫泄漏頻率。主要原因:①降液管進口在氣化爐夾套底部,此處離子濃度最高,焊縫中雜質(zhì)與鋼材產(chǎn)生了電化學(xué)腐蝕;②夾套進水使得降液管上下溫差大,產(chǎn)生熱應(yīng)力。采取的措施:①運行中出現(xiàn)漏點時,采用帶壓堵漏;②利用檢修機會對焊縫進行探傷檢測,發(fā)現(xiàn)缺陷及時檢修;③夾套定期排污;④焊縫定期進行修復(fù)。
因灰鎖工作環(huán)境惡劣,膨脹冷凝器的超聲波液位計無法正常投用,使得膨脹冷凝器沖水易過滿,進入灰鎖,造成灰鎖掛壁,灰鎖實際容積變小,按正常操作程序操作時易造成灰鎖過滿,上閥關(guān)不到位。采取的措施:①反復(fù)振動上閥;②保持灰鎖上閥開位,切斷液壓,通過沖壓蒸汽吹掃,如果處理無果,氣化爐停車;③通過控制膨脹冷凝器壓力,來實現(xiàn)膨脹器充水不過滿;④對灰鎖及下灰室蒸汽吹掃。
4液壓潤滑系統(tǒng)問題
4.1液壓系統(tǒng)電磁閥、截流閥故障
因液壓系統(tǒng)原生產(chǎn)廠家停產(chǎn),液壓備件嚴(yán)重不足,電磁閥動作緩慢或故障,截流閥閥芯卡或者斷裂,液壓油內(nèi)雜質(zhì)變多。電磁閥故障原因是電磁閥內(nèi)進灰塵。截流閥故障原因是閥門使用時間長,閥芯損壞。采取的措施:①利用氣化爐檢修周期,定期檢修電磁閥、液截流閥等液壓組件;②液壓油定期化驗分析,監(jiān)控液壓油質(zhì)量;③定期進行液壓油過濾,減少油內(nèi)雜質(zhì)累積;④尋找合適的備件。
4.2爐篦大軸潤滑油管崩落
氣化爐大軸處潤滑油管通過卡箍接頭連接到大軸填料處,導(dǎo)致油管易脫落。主要原因:①運行時氣化爐大軸處填料緊固,此處檢修位置狹窄,檢修時易誤撞到潤滑油管接頭;停車檢修更換大軸填料時,油管接頭必須拆除,多次拆裝接頭,絲扣容易發(fā)生疲勞或絲扣捋滑等現(xiàn)象。②爐內(nèi)高溫高壓,卡箍受熱漲冷縮易發(fā)生潤滑油管崩開泄漏。采取措施是在大軸填料潤滑油管根部安裝單向閥,可防止?fàn)t內(nèi)蒸汽、潤滑油等高溫高壓介質(zhì)倒流噴出造成人身傷害。
5結(jié)語
通過解決上述問題,可以延長氣化爐運行周期,提高氣化爐運行質(zhì)量,降低非計劃性停車。經(jīng)過不斷地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題以及對整個系統(tǒng)不斷地優(yōu)化改造,現(xiàn)已總結(jié)出一整套開停車、生產(chǎn)運行、檢維修的成果和經(jīng)驗,有利于實現(xiàn)魯奇氣化爐的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。
收稿日期:2016-03-20
作者簡介:李英偉(1975-),男,工程師,從事煤化工生產(chǎn)管理工作,電話:15839868355。
中圖分類號:TQ050.7
文獻標(biāo)識碼:B
文章編號:1003-3467(2016)06-0037-02