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    提高達電3號爐吹灰控制系統調節(jié)品質

    2016-03-11 18:35:28李紅
    考試周刊 2016年7期

    李紅

    摘 要: 本文主要分析了達電3號爐吹灰控制系統的調節(jié)功能及該系統調節(jié)功能的改進。3號爐自投產以來, 由于設計、安裝存在一些問題,導致吹灰調節(jié)系統經常出現一些故障,威脅機組的安全穩(wěn)定運行。作者本著認真負責的工作態(tài)度不斷地探索和實踐,通過將吹灰母管壓力、溫度自動改為INFI-90控制,對組態(tài)自行設計和下裝,將吹灰疏水溫度自動改為邏輯控制等措施,成功地解決了問題,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。

    關鍵詞: 達電3號爐 吹灰控制系統 調節(jié)品質

    一、原有狀況

    達電3號爐為北京巴布科克、威爾科斯有限公司生產的B&WB-1025/18.44-M亞臨界參數一次中間再熱單汽包自然循環(huán)水管式煤粉爐。為防止鍋爐各受熱面積灰結焦現象,設計了吹灰控制系統。該吹灰控制系統采用OMRON C200H-MR831主機進行定時順序控制,同時監(jiān)視以吹灰系統所有參控設備的運行狀態(tài)和有關報警信號。吹灰器型號為IK-525B有54臺,IR-3有30臺,分布在爐膛、空預器、過熱器及尾部煙道附近,吹灰介質為過熱蒸汽,蒸汽壓力為1.96Mpa,蒸汽溫度為400℃。吹灰調節(jié)系統由再熱器熱段引來蒸汽,由凝升泵出口引來減溫水,經調節(jié)閥提供符合規(guī)程要求的吹灰蒸汽,由壓力調節(jié)閥及其控制回路、減溫調節(jié)閥及其控制回路和疏水調節(jié)閥及其控制回路組成。壓力調節(jié)閥及其控制回路用于控制吹灰母管蒸汽壓力;減溫調節(jié)閥及其控制回路用于控制吹灰母管蒸汽溫度;疏水調節(jié)閥及其控制回路用于實現當吹灰蒸汽溫度高于給定值時,調節(jié)疏水調節(jié)閥關閉,當吹灰蒸汽溫度低于給定值時,調節(jié)疏水調節(jié)閥打開,排掉不符合要求的吹灰蒸汽,防止吹灰蒸汽帶水。

    原有吹灰調節(jié)系統的主要設備有:一只壓力調節(jié)閥,配FISHER3600定位器、FISHER氣動基地式壓力調節(jié)儀;一只減溫調節(jié)閥,配FISHER3582定位器、FISHER氣動基地式溫度調節(jié)儀和K型熱電偶;五只疏水調節(jié)閥,配HTP定位器、KFT氣動基地式溫度調節(jié)儀和測量溫包。

    二、問題提出及原因分析

    1.問題提出:3#爐吹灰母管壓力、溫度調節(jié)原設計為FISHER型氣動基地式調節(jié),調節(jié)性能很不穩(wěn)定,調節(jié)特性差,經常造成吹灰母管蒸汽壓力、溫度參數的超限,使鍋爐各受熱面積灰結焦情況嚴重,有時參數控制不好還容易吹爆爐膛管排,嚴重威脅機組的安全和經濟運行;壓力、溫度調節(jié)儀安裝在爐頂,長期工作在45℃以上的工作環(huán)境,造成吹灰壓力、溫度調節(jié)故障頻發(fā),每次吹灰必須爐頂有人現場監(jiān)控,造成維護量大,備品備件費用消耗多。#3爐吹灰疏水溫度調節(jié)原設計為KFT型氣動基地式調節(jié),該測量溫包經常故障導致溫度測量不準確,為保證吹灰不帶水,疏水調節(jié)閥只能在全開位置,浪費了大量的吹灰蒸汽。按平均每天吹灰兩次,每次三小時計算,每根疏水管每小時流量約為1.5噸,每年浪費的蒸汽量為:365×2×3×5×1.5=16425噸。

    2.原因分析:吹灰母管壓力、溫度調節(jié)為美國產FISHER氣動基地式調節(jié),設備為80年代產品,技術較落后,性能很不穩(wěn)定,故障頻發(fā),而吹灰疏水溫度調節(jié)為廣東產KFT氣動基地式調節(jié),測量溫包不線性,靈敏度低,調節(jié)特性差,故障率較高;該調節(jié)系統設計也不合理,沒有遠傳信號,無法直觀監(jiān)視吹灰蒸汽壓力和溫度,也無法遠方操作和控制;調節(jié)系統工作環(huán)境較惡劣,調節(jié)設備長期在溫度45℃以上的環(huán)境中工作,大大地縮短了設備的使用壽命,提高了設備損壞的幾率。

    三、問題的解決

    1.吹灰母管壓力、溫度調節(jié)回路的改進:為方便運行和檢修人員能夠直觀地監(jiān)視和控制吹灰母管壓力和溫度,將基地式調節(jié)改為INFI-90系統來實現遠程控制。增加壓力和溫度變送器各一臺作為遠傳信號;增加CIS12輸入/輸出子模件和相應端子板各一塊,接受變送器的直流4-20毫安電流信號并送至MFP02主模件;MFP02主模件將變送器來的信號進行處理,經模件內部送入環(huán)路進行顯示,同時將處理后的信號與給定值進行比較和PID運算后,經CIS12輸入/輸出子模件輸出直流4-20毫安電流信號至現場;增加電氣轉換器兩臺,接受子模件輸出的直流4-20毫安電流信號,將其轉換為3-15PSI(0.2-1kgf/cm2)氣壓信號輸出;定位器將電氣轉換器來的氣壓信號放大、處理后,輸出控制壓力調節(jié)閥的開度,同時經反饋桿反作用于定位器,使調節(jié)閥達到一個新的平衡狀態(tài)。

    2.吹灰疏水溫度調節(jié)回路改進:為方便運行和檢修人員能夠直觀地監(jiān)視和控制吹灰疏水溫度,保證吹灰不帶水,將基地式調節(jié)改為兩位式邏輯控制,并引入INFI-90系統來實現。增加五只鎧裝K型熱電阻作為遠傳信號;增加ASM03熱電阻子模件和相應端子板各一塊,接受熱電阻的阻值信號并送至AMM03主模件;AMM03主模件將熱電阻來的信號處理后送至MFP02主模件;MFP02主模件將處理后的信號經模件內部送入環(huán)路進行顯示,同時與高低限值進行判斷,輸出開或關指令信號經DSO04邏輯輸出子模件至現場;增加五只直流24伏兩位三通電磁閥,接受子模件輸出的開或關指令信號,控制疏水調節(jié)閥打開或關閉。

    四、改進效果及經濟分析

    吹灰調節(jié)系統改進后對吹灰控制系統進行了長期跟蹤調查,設備缺陷發(fā)生次數和壓力、溫度超限次數大大地減少,吹灰母管蒸汽壓力能夠自動維持在1.7-2.0Mpa,吹灰母管蒸汽溫度自動維持在350-400℃,吹灰疏水溫度控制在200-220℃,完全能夠滿足吹灰系統正常運行的要求,大大減輕了運行和檢修人員的勞動強度,同時為機組安全、穩(wěn)定,經濟運行奠定了堅實的基礎。

    以前五臺吹灰疏水調節(jié)閥在全開位置,沒有溫度監(jiān)視手段,造成吹灰蒸汽大量浪費。按平均每天吹灰兩次,每次三小時計算,每根疏水管每小時流量約為1.5噸,每年浪費的蒸汽量為:365×2×3×5×1.5=16425噸,改造后只要吹灰蒸汽有水則開疏水調節(jié)閥放水,沒水則關閉疏水調節(jié)閥,將以上數量的吹灰蒸汽節(jié)約, OIS上的監(jiān)視曲線畫面如圖1所示。同時,改造后減少了使用備品,按每季度節(jié)約一臺設備計算,每年節(jié)約為:4×8000=32000元。間接方面,如果未改造而造成吹爆爐膛管排被迫停爐,那么檢修時間約為7天,損失電量7×25×24=4200萬千瓦時,啟爐一次消耗燃油150噸,累計損失至少3140000元。

    五、結語

    這次吹灰調節(jié)系統的改造,確實解決了現場設備的重大隱患,并逐步向達電1#、2#和4#機組進行了推廣,取得了良好的效果,同時積累了DCS系統改造方面的經驗,為今后氣動基地式調節(jié)系統向DCS系統改造提供了有價值的參考。

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