劉養(yǎng)浩
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
發(fā)電機(jī)組潤滑油泵故障分析及處理
劉養(yǎng)浩
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江362251)
通過對(duì)9FA燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組潤滑油泵故障現(xiàn)象的分析,指出安裝、調(diào)試中對(duì)油系統(tǒng)的改進(jìn),導(dǎo)致油系統(tǒng)管路特性偏離設(shè)計(jì)值,是造成油泵軸承失效損壞的原因。采取相應(yīng)改進(jìn)措施后,運(yùn)行驗(yàn)證情況良好。
燃?xì)廨啓C(jī);交流潤滑油泵;軸承故障
某燃?xì)怆姀S一期4×350 MW單軸燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)型號(hào)PG9351FA,汽輪機(jī)為D10優(yōu)化型三壓、再熱、雙缸下排汽,發(fā)電機(jī)采用靜態(tài)勵(lì)磁,全氫冷卻方式。余熱鍋爐采用三壓再熱、自然循環(huán)、臥式布置,美國NOOTER/ERIKSEN公司提供技術(shù)支持。
4臺(tái)機(jī)組的潤滑油系統(tǒng)由美國GE公司設(shè)計(jì),主要由油箱、2臺(tái)交流潤滑油泵、1臺(tái)直流油泵、1臺(tái)直流密封油泵、冷油器和油煙風(fēng)機(jī)等部件組成,承擔(dān)燃?xì)廨啓C(jī)、汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)的8個(gè)支持軸承的冷卻、潤滑工作。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)主輔交流油泵互為備用,直流油泵作為異常情況下安全停機(jī)時(shí)使用,直流密封油泵單獨(dú)用于發(fā)電機(jī)氫系統(tǒng)的密封供油。由于潤滑油系統(tǒng)和密封油系統(tǒng)公用1只油箱,且供、回油系統(tǒng)有許多共用部分,潤滑油系統(tǒng)故障也會(huì)造成密封油系統(tǒng)停運(yùn),發(fā)電機(jī)氫系統(tǒng)就要排氫。對(duì)于每天啟停的機(jī)組,潤滑油系統(tǒng)故障會(huì)嚴(yán)重地影響整個(gè)機(jī)組的安全、可靠運(yùn)行。交流潤滑油泵如果失去備用,機(jī)組就不能在第二天正常啟動(dòng),因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)在役設(shè)備故障,機(jī)組將被迫停機(jī)。
4臺(tái)機(jī)組的交流潤滑油泵是德國allweiler泵,屬單級(jí)液下長軸離心泵,泵軸上的軸承均采用單列向心深溝球軸承,泵的軸向推力由電機(jī)的下軸承承擔(dān),電機(jī)與泵力的功率傳遞通過安裝在聯(lián)軸器上的彈性墊塊實(shí)現(xiàn)。
(1)1號(hào)機(jī)組試運(yùn)期間,潤滑油泵A電流大,泵的上軸承溫度達(dá)120℃,軸端運(yùn)行異常并冒煙。
(2)2號(hào)機(jī)組試運(yùn)行時(shí),潤滑油泵A啟動(dòng)后運(yùn)行不到30 s,電機(jī)下軸承溫度高、電機(jī)電流明顯增大、軸端運(yùn)行發(fā)出異聲并冒煙。
(3)1號(hào)機(jī)組輔助潤滑油B泵體上軸承溫度高達(dá)110℃、運(yùn)行中發(fā)出異聲并損壞。
(4)1機(jī)組潤滑油B泵電機(jī)下軸承轉(zhuǎn)動(dòng)異常、電流明顯增大而損壞。
圖1 泵上軸承損壞
(1)上軸承。解體泵組檢查發(fā)現(xiàn),泵的損壞主要是上軸承高溫?zé)龎模▓D1),軸承卡簧脫離卡槽,軸承壓蓋移位,泵軸下竄,軸承保持架損壞。泵體上軸承失效是由于潤滑脂干涸,軸承在高溫狀態(tài)下潤滑條件惡化、滾珠磨損加劇,同時(shí)滾珠擠壓造成了軸承的保持架損壞,判斷造成軸承卡簧脫離卡槽的原因是滾珠擠壓或泵軸實(shí)際軸向推力過大。
(2)下軸承。解體檢查電機(jī)下軸承發(fā)現(xiàn)潤滑脂充足,但滾珠磨損嚴(yán)重(圖2),判斷是軸向推力過大造成,因?yàn)殡姍C(jī)下軸承承擔(dān)著電機(jī)和泵組總軸向推力的疊加作用,當(dāng)泵組向下軸向推力超出軸承的許可承載能力時(shí),會(huì)加劇滾珠磨損,滾珠損壞后會(huì)使軸承架損壞導(dǎo)致軸承失效。
(3)聯(lián)軸器。檢查電機(jī)與泵體的聯(lián)軸器彈性墊塊,發(fā)現(xiàn)有聯(lián)軸器爪撞擊的印痕(圖3),分析認(rèn)為從廠家供應(yīng)的模塊中,泵和電機(jī)為一體化安裝,就位后需要對(duì)泵和電機(jī)重新找中,但現(xiàn)場的起吊設(shè)施簡陋,環(huán)境照明不足,在組裝中電機(jī)對(duì)輪撞擊聯(lián)軸器彈性圈造成變形。
3.1 失效機(jī)理
(1)特性曲線。將油泵、油管路、油箱、各種軸承、密封瓦及管路作為一個(gè)體系來看,可以簡化為油泵特性和管路系統(tǒng)特性兩類,如圖4所示。在機(jī)組設(shè)計(jì)階段,油泵的工作點(diǎn)為A點(diǎn),但經(jīng)過安裝、調(diào)試和油系統(tǒng)改進(jìn)后,油管路系統(tǒng)的特性曲線上移,油泵工作點(diǎn)由A點(diǎn)移至B點(diǎn),使油泵出口壓力升高,葉輪向下的軸向推力增大,油泵向下的軸向推力也增加,但因油泵與電機(jī)的軸向力傳遞由彈性圈完成,在整個(gè)油泵啟停周期中,軸向力并不是100%傳遞,使油泵上軸承承受了較大的向下軸向推力,加劇了軸承的損壞,同時(shí)使電機(jī)下軸承的軸向推力增加,導(dǎo)致磨損增加、壽命縮短。
圖2 電機(jī)下軸承損壞
圖3 聯(lián)軸器彈性圈變形
(2)影響管路特性曲線的因素。①為加快油循環(huán)、縮短系統(tǒng)調(diào)試的時(shí)間,在各臺(tái)機(jī)組的油系統(tǒng)管路上加裝了臨時(shí)濾網(wǎng)裝置,168 h試運(yùn)后該裝置除濾網(wǎng)拆除外一直存留,使管路阻力系數(shù)增加。②機(jī)組調(diào)試期間,1#,3#軸承出現(xiàn)較大振動(dòng),其中1X的最大峰—峰值接近跳機(jī)值(0.225 mm),為降低的振動(dòng),將各軸承的進(jìn)油油壓降到許可范圍內(nèi)的較低值,同時(shí)將1#,3#支持軸承的頂部間隙在許可條件下進(jìn)行了有限的縮小,也使管路阻力系數(shù)增加。③機(jī)組商業(yè)運(yùn)行期間,曾出現(xiàn)過4#,5#,6#瓦振動(dòng)增大的情況,5#瓦還出現(xiàn)過油膜振蕩問題,為此縮小了各瓦的頂部間隙,也會(huì)使管路阻力系數(shù)微增加。
圖4 油泵特性與管路特性曲線示意
3.2 改進(jìn)措施
(1)改換電機(jī)和泵的潤滑脂品牌和型號(hào),采取耐高溫的潤滑脂,如選擇SKF的LGHP2潤滑脂,能夠在150℃的高溫條件下正常運(yùn)行,并定期對(duì)各軸承進(jìn)行加油脂維護(hù)。
(2)在泵體上軸承下原有的密封槽上加裝油氈,防止?jié)櫥魇А?/p>
(3)更換泵體上軸承的品牌和型號(hào)(單列深溝球軸承6314C3),采用SKF公司的單列角接觸軸承(7314BECBM),并保持新軸承外部尺寸與原軸承尺寸一致,軸承本身能承受一定的向下軸向推力,可減小電機(jī)下軸承承受的向下軸向推力負(fù)載。
(4)盡量避免現(xiàn)場拆卸電機(jī),如必須拆除時(shí),應(yīng)仔細(xì)安裝、找中心,同時(shí)改善工作環(huán)境,如有足夠的操作空間、維護(hù)良好的起吊設(shè)施和充足照度的照明等,確保電機(jī)與泵體對(duì)中良好,對(duì)輪彈性墊處于良好狀態(tài)。
改進(jìn)后,機(jī)組運(yùn)行時(shí)實(shí)測(cè)電機(jī)下軸承溫度87℃,泵體上軸承的實(shí)測(cè)溫度56℃。一周后再次實(shí)測(cè),電機(jī)下軸承溫度78℃,泵下軸承64℃,且泵組的振動(dòng)、噪聲和電機(jī)電流均無異常變化。將此改進(jìn)措施全面推廣至其余3臺(tái)機(jī)組,4臺(tái)機(jī)組全部實(shí)施改進(jìn)后運(yùn)行5年期間,各交流潤滑油泵和電機(jī)的運(yùn)行正常。
〔編輯李波〕
TK263.8+6
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.22