劉永彬,邵松濤,賀慶強
(1.南車青島四方機車車輛股份有限公司 技術(shù)工程部,山東 青島 266111;2.中國石油大學(華東) 機電工程學院,山東 青島 266580)
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30mm內(nèi)徑EA4T空心車軸深孔鉆削試驗*
劉永彬1,邵松濤1,賀慶強2
(1.南車青島四方機車車輛股份有限公司 技術(shù)工程部,山東 青島266111;2.中國石油大學(華東) 機電工程學院,山東 青島266580)
摘要:空心車軸深孔加工的工藝難度隨著孔徑減小而增大,為確定30mm內(nèi)徑EA4T空心車軸加工工藝參數(shù)的合理取值范圍,利用深孔鉆床進行了多根空心車軸的深孔鉆削加工試驗。試驗結(jié)果表明,為保證順利斷屑并避免刀具過快磨損,進給量取值應(yīng)在0.12mm/r左右,主軸轉(zhuǎn)速取值應(yīng)在600r/min左右,切削液流量取值應(yīng)在80L/min左右,切削液壓力控制在2~3.0MPa之間,按上述工藝參數(shù)加工后的空心車軸內(nèi)孔同軸度、尺寸精度和表面粗糙度等指標全部符合設(shè)計要求。
關(guān)鍵詞:空心車軸;EA4T車軸鋼;深孔加工
0引言
為減輕列車及車輛的簧下質(zhì)量[1],并定期對服役中的車軸進行超聲波探傷[2-3],高速列車普遍采用空心車軸。其中,孔徑大于12mm的深孔加工多用BTA系統(tǒng),研究表明,影響B(tài)TA加工質(zhì)量的因素包括工藝參數(shù)、工件及工具導(dǎo)向、切削液壓力和流量等因素[4-8]。參數(shù)選取不當不僅會直接影響加工效率和孔加工質(zhì)量,甚至會因無法順利排屑而導(dǎo)致加工失敗[9-12],目前,文獻中未見關(guān)于30mm內(nèi)徑EA4T車軸深孔加工工藝研究的相關(guān)報道。本文采用控制變量法進行了該內(nèi)孔規(guī)格空心車軸的深孔鉆削加工試驗,確定了鉆削工藝參數(shù)的合理取值范圍,為實現(xiàn)30mm內(nèi)徑EA4T車軸的批量加工提供了參考數(shù)據(jù)。
1空心車軸加工工藝流程
目前,空心車軸深孔加工方案可分為單純深孔鉆削、深孔鉆削后再進行內(nèi)孔珩磨兩種。實際加工和測試表明,深孔鉆削后的內(nèi)孔表面粗糙度為Ra6.3~2.0,而珩磨后內(nèi)孔表面粗糙度可以達到Ra1.0~0.2。因此,為提高內(nèi)孔表面質(zhì)量并利于超聲波探傷,南車青島四方機車車輛股份有限公司采用深孔鉆削后再進行內(nèi)孔珩磨的加工方案,已經(jīng)配置2臺深孔加工鉆床和1臺深孔珩磨機,建成了一條全自動化空心車軸生產(chǎn)線,可以實現(xiàn)φ60mm和φ39mm內(nèi)徑規(guī)格空心車軸的自動加工。
根據(jù)中國鐵路總公司“時速350公里中國標準動車組暫行技術(shù)條件”的規(guī)定和要求,時速350公里的中國標準動車組將統(tǒng)一采用φ30mm內(nèi)徑的空心車軸。與φ60mm和φ39mm內(nèi)孔空心車軸相比,φ30mm內(nèi)徑空心車軸的加工工藝難度大。因此,為利用公司現(xiàn)有深孔加工裝備完成φ30mm內(nèi)徑的空心車軸的高質(zhì)量加工,應(yīng)按照已確定的φ60mm和φ39mm內(nèi)孔空心車軸的加工工藝流程,進行一定數(shù)量的深孔鉆削加工試驗。
單純從車軸結(jié)構(gòu)劃分,空心車軸與實心車軸的唯一區(qū)別就是空心車軸的軸心是中空的,因此,兩者的外圓粗加工和精加工的工藝流程應(yīng)基本相同,區(qū)別僅在于空心車軸增加了內(nèi)孔加工工序。但是實際加工工藝表明,為了保證空心車軸的尺寸精度,特別是其內(nèi)外徑的同軸度,內(nèi)孔加工工序應(yīng)安排在車軸外圓粗加工和精加工工序之間進行,制定了圖1所示的空心車軸加工工藝流程圖。
圖1 車軸加工工藝流程示意圖
2車軸深孔鉆削加工試驗
2.1試驗內(nèi)容
本試驗的主要內(nèi)容是進行φ30mm內(nèi)徑空心車軸的深孔鉆削,通過改變進給量、轉(zhuǎn)速、切削液壓力和流量,獲取不同加工條件下φ30mm內(nèi)徑空心車軸深孔鉆削中的工藝數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析,明確不同加工工藝參數(shù)對深孔加工質(zhì)量的影響。
2.2試驗設(shè)備和儀表
采用圖2所示德國沃倫貝格生產(chǎn)的專用數(shù)控深孔鉆床(型號:PB2L-800B×2800mm),試驗儀表包括:百分表、壓力表、直徑表、游標卡尺、超聲波測厚儀和粗糙度儀等。
圖2 專用數(shù)控深孔鉆床
2.3試驗工件和刀具
圖3給出了試驗工件的結(jié)構(gòu)示意圖,軸身最大直徑φ213mm,最小直徑φ138mm,軸身長度2188mm。材質(zhì)為EA4T車軸鋼,調(diào)質(zhì)后的硬度為HB180~230,表1列出了EA4T鋼的主要合金元素,表2列出了其主要機械性能指標的數(shù)值。采用德國BOTEK錯齒內(nèi)排屑BTA深孔鉆頭,刀具的直徑為φ30.2mm。
圖3 φ30mm內(nèi)徑空心車軸的結(jié)構(gòu)示意圖
元素CMnSiCrMo質(zhì)量分數(shù)0.22-0.290.5-0.80.15-0.40.9-1.20.15-0.3元素NiVSP質(zhì)量分數(shù)≤0.3≤0.06≤0.015≤0.020
表2 EA4T車軸鋼的主要力學性能指標
2.4試驗數(shù)據(jù)和分析
為保證內(nèi)孔軸線的直線度,采用工件和刀具同時反向旋轉(zhuǎn)的加工方式。根據(jù)φ60mm和φ39mm內(nèi)孔加工經(jīng)驗,工件主軸轉(zhuǎn)速與刀具主軸轉(zhuǎn)速的最佳比例范圍是1:2~1:3,表3列出了加工工藝參數(shù)的試驗數(shù)據(jù)。
表3 加工工藝參數(shù)的試驗數(shù)據(jù)表
圖4 EA4T車軸鋼深孔鉆削試驗的切屑形態(tài)
從上面的試驗數(shù)據(jù)可以看出,進給量為0.09mm/r時切屑細長,加工不久后因排屑堵塞而導(dǎo)致機床停機,加工終止、刀片損傷情況嚴重;進給量為0.10mm/r時,出現(xiàn)擠裂狀的切屑,切屑形狀較前面有所改善,但還是存在部分鐵屑較長,加工到一半行程時同樣因排屑堵塞而停機;進給量為 0.12mm/r 時,切屑呈理想的小“C”狀,排屑和鉆削過程非常穩(wěn)定,順利完成深孔鉆削加工,表4列出了車軸內(nèi)孔加工精度的考核表。
表4 車軸內(nèi)孔加工精度考核表
另外,通過試驗發(fā)現(xiàn)切削液流量的變化對斷屑效果影響不明顯;切削液壓力受排屑通道影響,其數(shù)值壓力隨加工深度的增加而增大,初始壓力設(shè)定在2.0MPa,隨著孔深增加,最后能達到2.8MPa。如果排屑通道堵塞,則壓力數(shù)值突然增高。因此,為避免損傷機床設(shè)備,當壓力超過3.0MPa時控制系統(tǒng)自動停機。試驗發(fā)現(xiàn),每次停機后刀具都會有不同程度的損傷,無法繼續(xù)使用。因此,深孔鉆削加工必須一次完成。
3結(jié)論
經(jīng)過試驗得出如下主要結(jié)論:
(1)進給量對切屑的斷屑效果影響較大,為保證良好斷屑應(yīng)取較大進給量,但進給量太大會導(dǎo)致刀具磨損嚴重,30mm內(nèi)徑EA4T空心車軸深孔鉆削加工的進給量取0.12mm/r比較合理;
(2)切削液流量的變化對斷屑效果影響不明顯,30mm內(nèi)徑EA4T空心車軸深孔鉆削加工的切削液流量取80L/min;
(3)切削液壓力隨鉆孔深度增加而增大,為保護機床設(shè)備應(yīng)該以控制壓力數(shù)值的變化,30mm內(nèi)徑EA4T空心車軸深孔鉆削加工的切削液的壓力范圍取2~3.0MPa。
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(編輯趙蓉)
Deep-hole Drilling Experiments of 30mm Inner Diameter EA4T Steel Hollow Axle
LIU Yong-bin1, SHAO Song-tao1, HE Qing-qiang2
(1.Technology and Project Division, CSR QINGDAO SIFANG CO. LTD., Qingdao Shandong 266111, China;2.College of Mechanical and Electronic Engineering, China University of Petroleum, Qingdao Shandong 266580,China)
Abstract:The difficulty of hollow axle deep-hole drilling increases with the decreasing of deep-hole size, in order to determine reasonable value range of deep-hole drilling process parameters, drilling experiments were carried out on the deep-hole drilling machine. The results showed that the value of feed rate is 0.12mm/r, the value of spindle speed is 600r/min, the cutting fluid flux is 80L/min and the cutting fluid pressure is varying from 2.0MPa to 3.0MPa. The coaxially, dimension precision and the surface roughness of deep-hole surface were satisfied the design requirements.
Key words:hollow axle; EA4T axle steel; deep-hole drilling
中圖分類號:TH162;TG506
文獻標識碼:A
作者簡介:劉永彬(1969—),男,山東乳山人,南車青島四方機車車輛股份有限公司高級工程師,研究方向為機械制造,(E-mail)qd1965@126.com;通訊作者:賀慶強(1978—),男,山東東阿人,中國石油大學(華東)副教授,博士,研究方向為有限元法及其工程應(yīng)用,(E-mail)heqingqiang_upc@163.com。
*基金項目:企業(yè)科技開發(fā)項目(SF/JG-忠字-2014-257);青島市科技計劃基礎(chǔ)研究項目(13-1-4-257-JCH)
收稿日期:2015-01-14;修回日期:2015-02-15
文章編號:1001-2265(2015)12-0121-03
DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2015.12.032