王承亮
摘 要:為解決某單位300 MW鍋爐低氮燃燒改造后爐渣含碳量及爐渣份額升高的問題,分別從鍋爐低氮燃燒改造方案、鍋爐爐渣含碳量和份額升高機理、鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量和鍋爐配風方式四方面進行了機理研究,分析確定了鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量偏低是導致爐渣含碳量和爐渣含碳量份額升高的主要原因,并根據(jù)此原理進行了現(xiàn)場熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,爐渣含碳量明顯降低,此問題的成功解決,為優(yōu)化改進鍋爐低氮燃燒改造后經(jīng)濟運行水平積累了寶貴經(jīng)驗;同時提出了進一步優(yōu)化改進鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)的建議。
關(guān)鍵詞:低氮 爐渣含碳量 配風 動量
中圖分類號:TK229 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)08(c)-0119-03
To research Themechanism of Carboncontent in Slag of High After Boiler of low NOx Combust ion Transformati on and Field Practice
Wang Chengliang
(Huadianguojitechnicalservicecenter,Jinancity Shandong,250014,China)
Abstract:In order to solve a 300MW unit boiler of low NOx combustion after the transformation of carbon content in slag high and the slag share elevations,respectively research from the low nitrogen combustion retrofit scheme,carbon content in slag and share high mechanism,boiler thermal state dynamic field rotation momentum and boiler air distribution mode,from four aspects of the mechanism research,analysis and determination of the boiler thermal power field lower rotation momentum is the main cause of the carbon content in slag and the slag carbon share increased,and the adjustment and optimization of thermal field according to this principle,through the optimization and adjustment,the carbon content in slag decreased significantly,the successful solution of the question,it accumulated valuable experience to optimize the improvement economy operation level of boiler of low NOx combustion after the transformation;at the same time put forward the further optimization and improvement of boiler low NOx combustion system recommendations.
Key Words:Low nitrogen;Carbon content in slag;Air distribution;Momentum
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試數(shù)據(jù)分析,鍋爐低氮燃燒改造后,鍋爐爐渣含碳量和爐渣份額均出現(xiàn)不同程度的升高,尤其某單位300 MW燃煙煤鍋爐低氮燃燒改造后,爐渣含碳量高達20%以上并且爐渣份額較改造前增加較多,此種運行狀況,嚴重影響機組安全經(jīng)濟運行。為分析和解決此問題,該文從鍋爐低氮燃燒改造方案、鍋爐爐渣含碳量和份額升高機理、鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量和鍋爐配風方式4方面進行了機理研究,分析確定了鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量不足是導致鍋爐爐渣含碳量和爐渣份額升高的根本原因,并進行了鍋爐熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整取得了預(yù)期效果。其他文獻未見相關(guān)研究內(nèi)容。
1 鍋爐設(shè)備系統(tǒng)概況
鍋爐由上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)制造的SG-1025/17.50-M885型亞臨界壓力、一次再熱、控制循環(huán)、汽包爐,鍋爐燃用煙煤。鍋爐配置三臺BBD4060A雙進雙出鋼球磨煤機。每臺磨煤機的一側(cè)帶四角一層一次風噴嘴,一臺磨帶兩層一次風噴嘴。
2 鍋爐設(shè)低氮燃燒改造情況
本鍋爐低氮燃燒改造方案是在主燃燒器上方增加四層SOFA燃燒器,即LOFA1、LOFA2、HOFA1、HOFA2,四層噴口面積由AA、AB1、AB2、BC1、BC2、CC、OFA2輔助風噴口縮小的面積基本相等,四層SOFA風占總二次風量的30%左右,即燃燒器區(qū)域二次風量降低了約30%,通過采取取消OFA2風和減少輔助風噴口面積的方式來實現(xiàn)。其中六層一次風,分別為A1、A2、B1、B2、C1、C2;油二次風布置三層,分別為A、B、C風;輔助風布置六層,分別為AA、AB1、AB2、BC1、BC2、CC風;燃盡風布置一層OFA1(OFA2封堵)。
鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造后鍋爐供風情況發(fā)生了變化,燃燒器區(qū)域過量空氣系數(shù)降到0.8%左右(即燃燒器區(qū)域二次風量降低了約30%),SOFA風區(qū)域達到1.2%左右,實現(xiàn)降低氮氧化物的目的。改造后的煤粉燃燒器設(shè)計參數(shù)(見表1)。
SOFA風和部分二次風采取反切以實現(xiàn)空氣分級,采取水平濃淡燃燒器濃側(cè)反切技術(shù)實現(xiàn)燃料分級。SOFA風形成假想切圓直徑1290 mm的逆時針旋轉(zhuǎn)切圓;A1、A2、B1、B2、C1、C2、AA、CC、OFA1形成假想切圓直徑1290 mm的逆時針旋轉(zhuǎn)切圓;A、B、C、AB1、BC1較AA反切15?進入爐膛形成順時針旋轉(zhuǎn)切圓;AB2、BC2較AB1反切10?進入爐膛形成順時針旋轉(zhuǎn)切圓。
3 鍋爐低氮燃燒改造后運行現(xiàn)狀
鍋爐低氮燃燒改造后,機組負荷300 MW時6 m看火孔有“著火”現(xiàn)象且溫度非常高(達到500 ℃以上),爐渣含碳量高達20%以上(見表2),并且根據(jù)灰渣量綜合分析,爐渣份額也增加較多(改造前一般按10%估算,改造后爐渣份額遠遠超過10%,初步估算達到20%左右),不僅導致鍋爐運行經(jīng)濟性嚴重降低,同時因爐渣黏貼渣倉不能正常下渣(因爐渣含碳量太高)。
4 鍋爐低氮燃燒改造后爐渣含碳量及份額增加機理分析
4.1 爐渣含碳量和份額增加的運行機理
煤粉鍋爐四角切圓燃燒器穩(wěn)燃和強化燃燒的機理就是在爐膛內(nèi)形成強有力的旋轉(zhuǎn)風環(huán)[1],實現(xiàn)四角相互引燃的目的,故四角切圓燃煤煤粉鍋爐高效、穩(wěn)定燃燒的根本要素是在爐膛內(nèi)形成強有力的逆時針強風環(huán),并且逆時針旋轉(zhuǎn)的強風環(huán)動量越大,鍋爐穩(wěn)燃能力越強、攜帶能力越強、爐渣份額也就越?。蝗绻麖婏L環(huán)動量較小,則強風環(huán)攜帶能力就降低,大部分較大粒徑的未燃盡爐渣就落入冷灰斗,此種運行方式,將導致爐渣含碳量和份額增加,嚴重影響機組安全經(jīng)濟運行。下面將針對本鍋爐低氮燃燒改造方案進行旋轉(zhuǎn)動量研究,從而確定優(yōu)化鍋爐燃燒的改進建議。
4.2 鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量研究
根據(jù)改造后主燃燒器切圓布置圖分析,形成鍋爐熱態(tài)動力場切圓主動量為一次風、一次風周界風和三層AA、CC、OFA1二次風,其中AA、CC、OFA1是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的主動量,一次風是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的輔助主動量1,一次風周界風是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的輔助主動量2;A、AB1、B、BC1、C是形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量[2],AB2、BC2是形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量2;反動量的作用有一定的抵消主動量的作用[3],即反動量越大、主動量越小。詳細的數(shù)據(jù)分析如下。
(1)AA、CC、OFA1是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的主動量。
M主動量=MAA+MCC+MOFA1
式中:MAA:AA輔助風動量;MCC:CC輔助風動量;MOFA1:OFA1風動量;M主動量:形成熱態(tài)動力場的主動量。
(2)一次風是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的輔助主動量1。
M輔助主動量
1=MA1+MA2+MB1+MB2+MC1+MC2
式中:MA1:A1燃燒器一次風動量;MA2:A2燃燒器一次風動量;MB1:B1燃燒器一次風動量;MB2:B2燃燒器一次風動量;MC1:C1燃燒器一次風動量;MC2:C2燃燒器一次風動量;M輔助主動量1:一次風輔助動量。
(3)一次風周界風是形成逆時針旋轉(zhuǎn)的輔助主動量2。
M輔助主動量2=MA1周界風+MA2周界風+MB1+周界風MB2周界風+MC1周界風+MC2周界風
式中:MA1周界風:A1燃燒器周界風一次風動量;MA2周界風:A2燃燒器一次風周界風動量;MB1周界風:B1燃燒器一次風周界風動量;MB2周界風:B2燃燒器一次風周界風動量;MC1周界風:C1燃燒器一次風周界風動量;MC2周界風:C2燃燒器一次風周界風動量;M輔助主動量2:一次風周界風輔助動量。
(4)形成鍋爐熱態(tài)動力場逆時針旋轉(zhuǎn)的總主動量。
M總主動量=M主動量+M輔助主動量1+M輔助主動量2
式中:M主動量:形成熱態(tài)動力場的主動量;M輔助主動量1:一次風輔助動量;M輔助主動量2:一次風周界風輔助動量。
(5)A、AB1、B、BC1、C是形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量1[3]。
M反動量1=MA+MAB1+MB+MBC1+MC
式中:MA:A層油二次風動量;MB:B層油二次風動量;MC:C層油二次風動量;MAB1:AB1層二次風動量;MBC1:BC1層二次風動量;M反動量1:A、AB1、B、BC1、C形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量1。
(6)主動量與反動量1形成的合動量1。
M合動量1=M主動量2+M反動量12+2M主動量*M反動量1*cos15?
式中:M合動量1:形成熱態(tài)動力場的合動量1;M主動量:形成熱態(tài)動力場的主動量;M反動量1:A、AB1、B、BC1、C形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量1。
(7)AB2、BC2是形成順時針旋轉(zhuǎn)的反動量2。
M反動量2=MAB2+MBC2
式中:MAB2:AB2層二次風動量;MBC2:BC2層二次風動量;M反動量2:AB2、BC2層二次風形成的反動量。
(8)合動量1與反動量2形成的總合動量。
M總合動量=M合動量12+M反動量22+2M合動量1*
M反動量2*cos10?
式中:M總合動量:形成熱態(tài)動力場的總合動量;M反動量2:AB2、BC2層二次風形成的反動量。
(9)總合動量、合動量1、主動量之間的關(guān)系及優(yōu)化燃燒調(diào)整機理。
M總合動量 并且A、AB1、B、BC1、C反切角度越大、動量越大[4],M合動量1低于M主動量越多;AB2、BC2層二次風反切角度越大、動量越大,M總合動量低于M合動量1越多,即鍋爐熱態(tài)旋轉(zhuǎn)動量越小,鍋爐燃燒穩(wěn)定性就越低、攜帶能力越差。 根據(jù)鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量數(shù)據(jù)計算分析結(jié)果,為盡可能增加鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量[5],燃燒優(yōu)化調(diào)整方向:增加形成主動量的AA、CC、OFA1動量;增加投運燃燒器形成輔助動量的A1、A2、B1、B2、C1、C2周界風動量;盡可能降低AB2、BC2兩層二次風的動量;因A、B、C三層油二次風設(shè)計有旋流穩(wěn)燃罩,油二次風剛性較差形不成有效動量,應(yīng)盡可能降低油二次風動量;同時為確保燃燒器區(qū)域合理供氧,AB1二次風保持一定動量,BC1二次風動量盡量降低。
5 鍋爐低氮燃燒改造后爐渣含碳量高現(xiàn)場調(diào)試研究
5.1 現(xiàn)鍋爐配風方式下鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量
為分析鍋爐爐渣含碳量和份額增加的原因,根據(jù)現(xiàn)場鍋爐配風情況(見表3)進行了鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量分析。根據(jù)提出鍋爐配風方式優(yōu)化建議,分析現(xiàn)鍋爐配風方式存在如下問題:油二次風擋板開度偏大;AB2、BC2兩層二次風擋板開度偏大;CC、OFA兩層二次風擋板開度偏??;AB1層二次風擋板開度偏小;BC1層二次風擋板開度偏大。此種配風方式,導致鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量低,鍋爐燃燒穩(wěn)定性低,同時使得熱態(tài)氣流攜帶能力降低、爐渣含碳量和份額升高。
5.2 鍋爐優(yōu)化配風熱態(tài)調(diào)試試驗及試驗結(jié)果分析
根據(jù)以上鍋爐優(yōu)化建議,提出如表4的鍋爐優(yōu)化配風建議并進行了現(xiàn)場熱態(tài)調(diào)試(入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分38%左右,燃燒器周界風開度增開至30%),鍋爐穩(wěn)定運行2小時后,現(xiàn)場觀察鍋爐6 m看火孔位置溫度降至正常水平,取樣化驗飛灰、爐渣可燃物,分別為1.9%、8.7%,基本達到正常水平,取得了非常滿意的預(yù)期效果。但從鍋爐實際運行情況分析,燃燒穩(wěn)定性仍差于低氮燃燒改造前,爐渣可燃物仍偏高。
6 結(jié)語
為解決某單位300 MW鍋爐低氮燃燒改造后爐渣含碳量及爐渣份額升高的問題,分別從鍋爐低氮燃燒改造方案、鍋爐爐渣含碳量和份額升高機理、鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量和鍋爐配風方式4方面進行了機理研究,分析確定了鍋爐熱態(tài)動力場旋轉(zhuǎn)動量偏低是導致爐渣含碳量和爐渣含碳量份額升高的主要原因,并根據(jù)此原理進行了現(xiàn)場熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整后,爐渣含碳量明顯降低,此問題的成功解決,為優(yōu)化改進鍋爐低氮燃燒改造后經(jīng)濟運行水平積累了寶貴經(jīng)驗;同時提出了進一步優(yōu)化改進鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)的建議。
參考文獻
[1] 劉勇,魏鳳,唐必光.四角切圓鍋爐冷態(tài)動力場流動特性的試驗研究[J].武漢大學學報:工學版,2002(6):52-55.
[2] 許慧斌,周向陽,曾漢才.湖北漢川電廠12號貧煤鍋爐燃燒器反切改造方案的研究,熱力發(fā)電,1995(6):17-21,25.
[3] 陳剛,邱繼華,鄭楚光.偏轉(zhuǎn)二次風對爐內(nèi)結(jié)渣的影響[J].動力工程,2004(1):5-8.
[4] 趙晴川.同心切圓燃燒系統(tǒng)偏轉(zhuǎn)二次風的試驗研究與探討[J].熱力發(fā)電,2007(3):41-44.
[5] 朱珍錦,章德龍,夏建軍,等.同心圓二次風反切鍋爐爐內(nèi)氣固多相流動特性的研究[J].上海電力學院學報,1996(3):16-21.