賈艷艷 羅松
摘 要:國內(nèi)某鋼廠POC型(活塞式稀油密封圓筒型)高爐煤氣柜投運(yùn)幾年后,煤氣柜柜體上部分立柱和側(cè)板處出現(xiàn)密封油滲漏痕跡,為避免影響煤氣柜的安全生產(chǎn)運(yùn)行,特對煤氣柜柜體滲漏點(diǎn)進(jìn)行了檢修處理。該文重點(diǎn)描述了煤氣柜檢修前的密封油滲漏情況,詳細(xì)分析了造成出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象的原因,明確了滲漏點(diǎn)位置,并對滲漏點(diǎn)的修補(bǔ)處理方法的選擇和實(shí)施過程進(jìn)行了分析說明,根據(jù)實(shí)施效果,最終認(rèn)為帶壓冷補(bǔ)技術(shù)是方便、安全、有效的滲漏點(diǎn)處理方式。
關(guān)鍵詞:煤氣柜 滲漏 銷釘 帶壓冷補(bǔ)
中圖分類號:TK2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)05(b)-0058-02
1 概述
國內(nèi)某鋼廠活塞式稀油密封圓筒型(簡稱:POC型)干式煤氣柜主要用于儲存高爐煤氣,平衡高爐煤氣管網(wǎng)壓力。經(jīng)過近幾年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)在煤氣柜筒體上立柱與側(cè)板結(jié)合處部分區(qū)域存在滲油現(xiàn)象,滲油痕跡由上至下嚴(yán)重影響煤氣柜整體外觀形象,造成了密封油的損耗,同時(shí)滲油點(diǎn)的存在給煤氣柜的運(yùn)行帶來了安全隱患,亟需對其進(jìn)行診斷及檢修。
2 煤氣柜檢修
2.1 檢修前狀況
投產(chǎn)運(yùn)行幾年后,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)POC型煤氣柜筒體上近10根立柱與側(cè)板連接處有密封油流淌痕跡,痕跡從上至下覆蓋在立柱靠近側(cè)板側(cè)的翼緣表面上,局部側(cè)板T型鋼下側(cè)也存在密封油擴(kuò)散痕跡,滲油量較小。對于煤氣柜運(yùn)行而言,一方面滲油現(xiàn)象直接影響了煤氣柜整體外觀形象;另一方面已發(fā)生滲油現(xiàn)象的部位可能會存在煤氣泄漏情況,同時(shí)擔(dān)心滲油現(xiàn)象會進(jìn)一步擴(kuò)張而造成煤氣柜運(yùn)行安全事故,故鋼鐵廠業(yè)主邀請有關(guān)專家對該 煤氣柜進(jìn)行了一次診斷及檢修。已出現(xiàn)滲油現(xiàn)象的區(qū)域大致分布如圖1所示。
2.2 滲漏原因及滲漏點(diǎn)分析
已出現(xiàn)滲油現(xiàn)象的區(qū)域所在煤氣柜立柱柱間呈現(xiàn)無規(guī)律分布,大致分布在以下區(qū)間:5號立柱到9號立柱、14號立柱到15號立柱以及22號立柱到24號立柱。
POC型煤氣柜投產(chǎn)后的前幾年,煤氣柜運(yùn)行非常正常,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)也非常良好,在日常巡檢過程中也未發(fā)現(xiàn)柜體存在滲油現(xiàn)象,所以在分析出現(xiàn)滲油現(xiàn)象的原因時(shí),首先排除了設(shè)計(jì)缺陷的因素。因?yàn)镻OC型煤氣柜自身特點(diǎn),其投運(yùn)后的運(yùn)行維護(hù)工作量非常小,基本上也可以排除是煤氣柜后期運(yùn)行維護(hù)缺陷的因素。
排除設(shè)計(jì)缺陷和后期維護(hù)缺陷的因素后,便可將原因分析重點(diǎn)放在煤氣柜施工過程上。因該鋼鐵廠所處地區(qū)全年陰雨天氣較多,造成煤氣柜出現(xiàn)滲油現(xiàn)象最大可能原因是煤氣柜施工焊縫時(shí)的外部大氣環(huán)境不理想,導(dǎo)致施工焊縫中存在夾渣或氣孔情況,投產(chǎn)后的一段時(shí)間焊縫質(zhì)量尚能滿足煤氣柜安全運(yùn)行要求,但經(jīng)過幾年的運(yùn)行考驗(yàn)后,焊縫出現(xiàn)了焊縫缺陷而導(dǎo)致煤氣柜出現(xiàn)了滲漏密封油現(xiàn)象(見圖2)。
POC型煤氣柜筒體為立柱、回廊和T型鋼等加勁的薄壁圓殼,筒體上的焊縫很多,主要焊縫有:立柱與側(cè)板連接焊縫、側(cè)板與側(cè)板連接焊縫和銷釘焊縫。立柱與側(cè)板連接焊縫內(nèi)外有兩條焊縫,側(cè)板與側(cè)板連接內(nèi)外有三條焊縫,這兩處因焊縫缺陷而發(fā)生滲油現(xiàn)象的可能性比較?。欢鳳OC型煤氣柜銷釘數(shù)目較多,該 POC型煤氣柜立柱及側(cè)板連接的銷釘數(shù)量高達(dá)53000多顆,且銷釘在立柱和側(cè)板內(nèi)側(cè)為塞焊,在立柱和側(cè)板外側(cè)為圍焊,出現(xiàn)焊縫質(zhì)量問題的可能性較高,故將滲油焊縫檢測的重點(diǎn)放在銷釘焊縫上。
通過觀察滲漏的密封油在煤氣柜上呈現(xiàn)的滲漏痕跡外觀,在立柱處銷釘周圍呈現(xiàn)出淚滴狀痕跡,在側(cè)板下方滲漏的密封油呈現(xiàn)出油膜狀。前面分析過側(cè)板與側(cè)板連接內(nèi)外有三條焊縫,因側(cè)板連接焊縫缺陷而發(fā)生滲油現(xiàn)象的可能性比較小,故基本可以確定滲漏點(diǎn)應(yīng)為立柱上銷釘焊縫處。
2.3 滲漏點(diǎn)處理
傳統(tǒng)的煤氣柜泄漏點(diǎn)補(bǔ)漏做法是進(jìn)行帶壓焊接補(bǔ)漏,該煤氣柜如采用焊接補(bǔ)漏存在以下缺點(diǎn):(1)在煤氣柜投運(yùn)狀態(tài)下實(shí)施焊接工作,危險(xiǎn)性大,準(zhǔn)備工作多;(2)因銷釘焊縫內(nèi)已滲透有密封油,焊接時(shí)油會氣化,要求銷釘補(bǔ)焊時(shí)先焊接3/4,冷卻一段時(shí)間,待氣化油揮發(fā)后再焊接剩余部分,此舉高空作業(yè)停留時(shí)間長,危險(xiǎn)系數(shù)高,實(shí)施難度很大;(3)對焊接工人的技術(shù)水平要求較高[1]。
經(jīng)過召開技術(shù)討論會,為避免影響煤氣柜的正常生產(chǎn)運(yùn)行,同時(shí)減少檢修難度及危險(xiǎn)系數(shù),最終選擇了帶壓冷補(bǔ)方式,在煤氣柜正常生產(chǎn)進(jìn)行過程中,利用液體膠對滲漏部位進(jìn)行修補(bǔ),從而達(dá)到封堵滲漏點(diǎn)的目的。
滲漏點(diǎn)處理程序如下:
滲油痕跡清洗→滲漏點(diǎn)標(biāo)示→化學(xué)清洗→磨開漏點(diǎn)→滲漏點(diǎn)冷補(bǔ)→冷補(bǔ)檢查。
在滲漏點(diǎn)處理前,需要準(zhǔn)確對滲漏點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識。因滲油痕跡從上至下覆蓋在立柱內(nèi)側(cè)表面上,無法直接確認(rèn)滲漏點(diǎn)位置。為了避免遺漏滲漏點(diǎn),需將出現(xiàn)滲油區(qū)域的立柱內(nèi)側(cè)統(tǒng)一進(jìn)行清洗,然后在立柱內(nèi)側(cè)以銷釘為中心豎向刷上石灰水,因煤氣柜處于正常運(yùn)行狀態(tài),一段時(shí)間后滲漏點(diǎn)再次出現(xiàn)了滲油現(xiàn)象,此時(shí)滲漏點(diǎn)已經(jīng)明確,即可將其全部進(jìn)行標(biāo)識。
滲漏點(diǎn)確認(rèn)完畢后,對滲漏點(diǎn)重新進(jìn)行了清洗。先利用丙酮清洗劑清理掉滲漏點(diǎn)附近殘留的油污,再利用鋼絲刷打磨銷釘焊縫到材料基層后再進(jìn)行冷補(bǔ)。冷補(bǔ)材料為液體膠[2],本次選用AB膠,嚴(yán)格按照AB膠使用說明,按照一定比例混合后涂抹在滲漏點(diǎn)上,涂抹面積超過銷釘焊縫5mm。
冷補(bǔ)結(jié)束后,靜置了一段時(shí)間,待液體膠凝固后,再次在滲漏點(diǎn)位置刷上石灰水,待全部漏點(diǎn)均如此處理完畢后,煤氣柜活塞運(yùn)行全行程帶油帶壓做滲透檢查,以一天后沒有油斑點(diǎn)為合格。
3 結(jié)語
本次滲漏點(diǎn)修補(bǔ)工作耗時(shí)半個(gè)月,煤氣柜運(yùn)行至今滲漏點(diǎn)修補(bǔ)狀況良好,說明本次檢修方法是得當(dāng)?shù)?,達(dá)到了預(yù)期處理效果,也為國內(nèi)POC型煤氣柜的生產(chǎn)檢修提供了一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。另因POC型煤氣柜銷釘數(shù)量較多,焊接難度及質(zhì)量要求比較高,容易因焊縫缺陷出現(xiàn)滲油問題,建議在煤氣柜施工過程中加強(qiáng)對銷釘焊縫的滲透檢查工作,以避免類似問題發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
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