徐德剛
(中鹽常州化工股份有限公司,江蘇 金壇 213200)
在蒽醌法過氧化氫生產(chǎn)中,芳烴的消耗主要是由有組織廢氣排放、無組織廢氣排放、廢水中消耗、進(jìn)入成品過氧化氫中的芳烴四部分組成。針對有組織廢氣排放,公司現(xiàn)有渦輪膨脹機(jī)和活性炭纖維吸附裝置進(jìn)行處理,芳烴回收率達(dá)到99%,效果很好;廢水通過四級隔油分離,盡可能的回收了有機(jī)相;產(chǎn)品過氧化氫通過芳烴凈化,進(jìn)一步降低產(chǎn)品中有機(jī)碳含量,確保了產(chǎn)品合格率;針對無組織廢氣排放(主要是氧化液貯槽解析氣),通過有機(jī)物含量測定儀測量分析,芳烴還有進(jìn)一步回收的余地,為保護(hù)環(huán)境,降低原料消耗,通過一些列的技改方式達(dá)到提高芳烴回收的目的。
芳烴是一種無色透明液體,有時略帶黃色。主要成分是三甲苯,含少量的二甲苯、四甲苯、苯及膠質(zhì)物。在生產(chǎn)中的作用:溶解2-乙基蒽醌,提高過氧化氫的分配系數(shù),凈化過氧化氫。重芳烴對人體的傷害主要是神經(jīng)系統(tǒng)和皮膚。排入大氣不僅會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,而且易燃,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。沸點(diǎn)180~220℃,密度0.874,四甲苯閃點(diǎn)為54.5℃,三甲苯的爆炸極限為1~5.3%。
在過氧化氫車間氧化液貯槽解析尾氣含有重芳烴,排放到大氣中不僅污染環(huán)境,而且造成資源的極大浪費(fèi)。對此之前的改造是通過增大冷凝器換熱面積來提高冷凝效果,改造后,尾氣中的芳烴含量雖然得到了初步改善,但效果還是不夠徹底,通過MiniRAE3000測得芳烴含量數(shù)值為6500mg/m3左右(見表1)。
表1 技改前氧化液貯槽芳烴有機(jī)物含量
針對原有設(shè)計的氫化液、氧化液貯槽上的放空冷凝器換熱面積只有3m2,氣相芳烴冷凝效果不好,針對此項(xiàng)在氫化液、氧化液貯槽上新增兩只換熱面積為22m2平方冷凝器,冷卻介質(zhì)改為5℃冷凍鹽水。同時在新冷凝器上增加節(jié)流板,使氣體在冷凝器中得到充分冷凝,氣相芳烴能夠盡可能被冷凝下來,同時增大冷卻器、貯槽的氣相進(jìn)出口管徑,由原來的直徑DN100改為直徑DN250的不銹鋼管,使氣相解析氣在大管徑、低流速的情況下盡可能的回收芳烴。另外還在冷凝器后上了一套兩箱四芯的碳纖維吸附裝置,利用碳纖維間歇性的吸附、脫附過程盡可能地回收尾氣中的芳烴。通過技改后,利用MiniRAE3000測得芳烴含量數(shù)值為2300mg/m3左右(見表2)并將尾氣管引至高點(diǎn)30米處放空。
圖1
這次改進(jìn)后,每天多回收芳烴60kg,其經(jīng)濟(jì)價值按照目前芳烴的市場平均價格8500元/噸計算,每年節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本18.6萬元。不僅減少了對環(huán)境的污染,還“變廢為寶”產(chǎn)生價值,降低了生產(chǎn)成本,達(dá)到了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。
表2 技改后氧化液貯槽芳烴有機(jī)物含量
經(jīng)過碳纖維吸附和深冷效果下氧化液貯槽解析氣,實(shí)際測得芳烴含量約為2300mg/m3,效果未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。必須再并入有組織排放系統(tǒng)處理后放空,必須符合大氣排放標(biāo)準(zhǔn)(<120mg/m3)??紤]到芳烴大分子結(jié)構(gòu)這一特點(diǎn),今后考慮利用膜吸附來代替碳纖維吸附,作為進(jìn)一步提高芳烴的回收率的另一課題。
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