摘 要:電站鍋爐為了防止受熱面結(jié)焦每天需要長時(shí)間吹灰,吹灰蒸汽帶水容易造成受熱面吹損,所以吹灰時(shí)需要大量疏水以保證吹灰蒸汽有足夠的過熱度,此部分疏水外排會(huì)造成大量的熱量和工質(zhì)浪費(fèi)。本文分析了吹灰疏水不同回收方式的優(yōu)缺點(diǎn),總結(jié)出回收至除氧器的回收方式經(jīng)濟(jì)性較高。通過介紹該回收方式在某電廠的應(yīng)用實(shí)例,詳細(xì)闡述了系統(tǒng)改造方法及吹管調(diào)試過程,并對(duì)該疏水回收方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析,得出節(jié)水節(jié)能效果可觀的結(jié)論,對(duì)電站鍋爐節(jié)能減排有很大的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:吹灰 疏水回收 節(jié)能 經(jīng)濟(jì)性
中圖分類號(hào):TK22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)04(a)-0176-02
某電廠一期工程為2×660 MW超超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐吹灰方式為蒸汽吹灰,汽源取自后屏過熱器進(jìn)口集箱。吹灰母管壓力2-2.5 Mpa,吹灰系統(tǒng)疏水母管壓力1.8Mpa。鍋爐本體吹灰部分有4個(gè)疏水點(diǎn),空預(yù)器吹灰部分有1個(gè)疏水點(diǎn),每一疏水管路上布置有一只電動(dòng)截止閥,控制疏水溫度280℃。疏水經(jīng)鍋爐大氣擴(kuò)容器擴(kuò)容后進(jìn)入集水箱外排。鍋爐本體每天吹灰2次,空預(yù)器每天吹灰4次。鍋爐本體吹灰前需疏水20min,空預(yù)器吹灰前需疏水15分鐘,為了保證吹灰蒸汽的過熱度,防止鍋爐受熱面吹損,在整個(gè)吹灰過程中疏水門保持一定開度,這樣就造成了熱量和工質(zhì)的浪費(fèi)。該廠對(duì)吹灰疏水回收方式進(jìn)行了分析對(duì)比,并在2014年進(jìn)行了系統(tǒng)改造。
1 疏水回收方式對(duì)比
1.1 回收到采暖加熱站
廠區(qū)采暖加熱站汽側(cè)壓力0.3~ 0.4 MPa,吹灰疏水可以不經(jīng)大氣擴(kuò)容器,經(jīng)減壓閥后進(jìn)入采暖加熱站汽側(cè)進(jìn)行回收。優(yōu)點(diǎn):(1)吹灰疏水站至采暖加熱站距離近,管道短,投資??;(2)采暖加熱站對(duì)水質(zhì)要求不高;(3)疏水不經(jīng)大氣擴(kuò)容器,可以避免吹灰時(shí)大氣擴(kuò)容器冒汽、噪音。缺點(diǎn):此方式只能在冬季采暖加熱站投入時(shí)才可回收,每年大約3個(gè)月。
1.2 回收到凝汽器
吹灰疏水經(jīng)大氣擴(kuò)容器后由集水箱進(jìn)入凝汽器。優(yōu)點(diǎn):不用改造,利用集水箱至凝汽器管道即可實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn):(1)需保證集水箱水位計(jì)準(zhǔn)確可靠,若集水箱水位計(jì)不準(zhǔn),集水箱水抽空后,系統(tǒng)閥門不嚴(yán)密有凝汽器掉真空的風(fēng)險(xiǎn)。(2)只能對(duì)疏水進(jìn)行回收,不能回收熱量。
1.3 回收至低加
機(jī)組額定工況下,五抽壓力0.613 MPa, 溫度283 ℃,吹灰疏水比較適合回收至5號(hào)低加汽側(cè)。優(yōu)點(diǎn):(1)能全年充分利用吹灰疏水熱量;(2)疏水不經(jīng)大氣擴(kuò)容器,可以避免吹灰時(shí)大氣擴(kuò)容器冒汽、噪音。缺點(diǎn):(1)增加汽機(jī)系統(tǒng)復(fù)雜性,系統(tǒng)可靠性降低,投資增大;(2)5號(hào)低加疏水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),對(duì)水質(zhì)要求高;(3)引起5號(hào)低加疏水溫度升高,低加疏水泵汽蝕風(fēng)險(xiǎn)增加。
1.4 回收至除氧器
機(jī)組額定工況下四抽壓力1.27 MPa,溫度379℃,吹灰疏水可以回收至除氧器。此回收方式除與回收至5號(hào)低加相同的優(yōu)點(diǎn)外,還具有以下優(yōu)點(diǎn):(1)除氧器有預(yù)留管道接口,系統(tǒng)改造不需設(shè)備改造;(2)四抽蒸汽比五抽蒸汽品質(zhì)高,吹灰疏水回收至除氧器會(huì)排擠四抽用汽量至汽輪機(jī)做功,比回收至低加更經(jīng)濟(jì)。缺點(diǎn):(1)疏水最終進(jìn)入鍋爐,對(duì)水質(zhì)要求高;(2)控制不當(dāng)可能會(huì)引起除氧器振動(dòng)、水位波動(dòng)(見圖1)。
2 疏水回收方式選擇
根據(jù)上述分析對(duì)比,吹灰疏水回收至除氧器經(jīng)濟(jì)性較其他方式高,該廠選擇了此回收方式。吹灰疏水回收至除氧器需在原系統(tǒng)上需增加的一個(gè)2 m容積的疏水回收罐和四個(gè)控制調(diào)門。鍋爐吹灰疏水經(jīng)回收罐進(jìn)行汽水分離,蒸汽經(jīng)閥3進(jìn)入除氧器加熱,凝結(jié)水經(jīng)閥2進(jìn)入鍋爐集水箱。閥1控制回收罐壓力,防止回收罐超壓;閥2控制回收罐水位,將凝結(jié)水及時(shí)排出,并在回收罐底部形成水封;閥3控制進(jìn)入除氧器蒸汽量,防止除氧器振動(dòng)及水位波動(dòng);閥4作為疏水回收系統(tǒng)旁路閥。
2.1 系統(tǒng)吹管與調(diào)試
為不影響鍋爐給水品質(zhì),必須保證進(jìn)入除氧器的蒸汽品質(zhì)合格。在系統(tǒng)投運(yùn)之前,需進(jìn)行新裝管道清洗。清洗方式選擇蒸汽吹掃,利用吹灰疏水的動(dòng)能帶走管道內(nèi)的雜質(zhì)。管道吹掃分兩個(gè)階段。第一階段吹掃范圍為吹灰疏水站—— 回收罐—— 爐集水箱,將閥3前隔離門關(guān)閉,調(diào)節(jié)閥1維持疏水罐壓力1 MPa進(jìn)行吹掃。第二階段吹掃范圍為吹灰疏水站—— 回收罐—— 閥3—— 臨時(shí)吹掃管道外排。每個(gè)階段都連續(xù)吹掃30 min后停止,系統(tǒng)冷卻后進(jìn)行第二次吹掃,以保證吹管效果,檢驗(yàn)Fe離子含量小于200ppb吹管合格。
吹管完畢進(jìn)行吹灰疏水回收,檢測鍋爐給水品質(zhì)參數(shù)穩(wěn)定,說明充分吹管后系統(tǒng)清潔程度很高,不會(huì)對(duì)爐水造成污染。在系統(tǒng)投運(yùn)過程中,控制暖管速率及回收初期進(jìn)入除氧器蒸汽量,不會(huì)造成除氧器振動(dòng)及水位波動(dòng)。
3 經(jīng)濟(jì)性分析
鍋爐吹灰疏水壓力1.6 MPa,溫度280℃,查詢“過熱蒸汽焓值表”得知,在此參數(shù)下工質(zhì)比焓h=2990.21kj/kg。鍋爐吹灰疏水量為8t/h,每天吹灰4h,疏水總量為D=32 t。除氧器為混合式加熱器,在不考慮系統(tǒng)阻力和散熱損失情況想,進(jìn)入除氧器的工質(zhì)熱量全部被利用,每天回收熱量Q=1000×D×h=1000×32×2990.21=9.57×107 kj。該廠鍋爐熱效率設(shè)計(jì)值η=93.75%,標(biāo)煤發(fā)熱量為29307 kj/kg。每天單臺(tái)爐吹灰疏水回收熱量折算節(jié)省標(biāo)煤m=Q÷(29307×93.75%)=3.48 t。
另外,每天回收32噸疏水,減少了機(jī)組發(fā)電水耗。
4 結(jié)語
鍋爐吹灰疏水回收至除氧器后,沒有汽水進(jìn)入鍋爐大氣擴(kuò)容器,從而消除了鍋爐運(yùn)行中的排汽及噪音。由于熱量和水的回收利用,降低了機(jī)組供電煤耗和補(bǔ)水率,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性大大提高。
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