【摘 要】分別從給水溫度、換熱端差、抽汽壓損三方面分析了華能集團(tuán)公司某電廠300MW機(jī)組高加泄漏對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,并提出了運(yùn)行中判斷高加泄漏的方法和應(yīng)對措施。
【關(guān)鍵詞】泄漏;給水溫度;端差;抽汽壓損;經(jīng)濟(jì)性
【Abstract】Analyzing the influence of leakage of high pressure heaters by 300MW Unite of Power Plant from feedwater temperature、heat-transfering temperature difference、extracting-steam pressure loss,and bringing forward the methods of judging leakage of high pressure heaters and response measures.
【Ker words】leakage feedwater temperature temperature difference extracting-steam pressure loss economical efficiency
1概況
該電廠一期4×300MW機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的型號N300-16.70/537/537-4,亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽單軸凝汽式機(jī)組。單機(jī)配置高壓加熱器3臺,是東方鍋爐廠設(shè)計制造的產(chǎn)品,按單列、臥式、U型管、雙流程設(shè)計,基本上是全焊接式裝置。給水系統(tǒng)為大旁路,高加疏水為逐級自流,采用三段抽汽。
自投產(chǎn)以來,由于多種因素誘發(fā)高壓加熱器多次泄漏而解列,特別是最近#1,#3,#4機(jī)組連續(xù)發(fā)生不同程度的高加泄漏,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、可靠性,對機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行構(gòu)成一定威脅。
為了更經(jīng)濟(jì)安全的運(yùn)行,對#1機(jī)組#3高加在正常工況和泄漏工況下的各參數(shù)進(jìn)行對比分析,找出影響高加經(jīng)濟(jì)的因素以及運(yùn)行中如何判斷高加泄漏和調(diào)整。
2運(yùn)行情況
2014年11月27日18:07,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)#1機(jī)#3高加水位快速上漲至194mm,檢查#3高加正常疏水調(diào)門開度100%,高加水位上漲很快,就地水位升高,打開#3高加危急疏水門調(diào)整水位。停機(jī)時檢查將高加隔離后,汽側(cè)打風(fēng)壓試驗,用肥皂水檢查發(fā)現(xiàn)管板有10根管子泄漏。通過一段時間的運(yùn)行跟蹤分析與比較,針對#3高加在正常和泄漏工況下各參數(shù)變化對比如表1和表2中(為了減少影響把正常疏水調(diào)門置手動位,各加熱器水位設(shè)定值不變。表中第一行為正常運(yùn)行工況下的參數(shù),第二行為#3高加泄漏工況下的參數(shù)。)。
3泄露影響運(yùn)行參數(shù)的分析
3.1給水溫度
從表2中可以看出,正常工況下#3高加給水溫升為28℃,而泄漏工況下只有11℃。減少了17℃,直接導(dǎo)致給水溫度#1高加出口水溫度低于正常的給水溫度。檢查發(fā)現(xiàn)下列異常:
(1)CRT上#3高加水位增加很快,最高到230mm;就地連通管水位計很高。(2)同一負(fù)荷下,兩臺汽泵出口流量之和與#1高加出口給水流量相差最大130T/H,而正常情況下為30~60T/H;汽動給水泵轉(zhuǎn)速有所上升,凝結(jié)水流量增大。(3)高加逐級疏水門開度變大,甚至全開,嚴(yán)重時水位高一值報警,高二值事故疏水門打開;當(dāng)事故疏水無法維持時高加水位時,水位高三值保護(hù)動作會自動解列高時加汽側(cè)。綜合以上高加系統(tǒng)出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,分析認(rèn)為#1機(jī)組給水溫度降低的主要原因是泄漏給水汽化后占據(jù)了部分蒸汽冷卻器汽側(cè)的空間,大大地阻礙三段抽汽的抽出,使得三段抽汽流量減少;另外,汽化和部分沒有完全汽化的泄漏給水和少量的三段抽汽經(jīng)過蒸汽冷卻器后進(jìn)入#3高加,作為#3高加的加熱汽源,減少了部分三段抽汽的加熱熱量。給水溫度的降低直接加大了發(fā)電煤耗,增大了發(fā)電成本,同時使鍋爐處于不安全的運(yùn)行工況下,降低了生產(chǎn)的安全性。為及時消除泄漏現(xiàn)象,高加常被迫退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,又由于高加解列困難,導(dǎo)致檢修工期延長,上述兩方面的因素直接降低了高加投入率,嚴(yán)重影響了機(jī)組負(fù)荷、效率及發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗。今年1月份,高加投入率92.95%,以機(jī)組月運(yùn)行30天即720小時計,則高加相對機(jī)組每月少運(yùn)行7.05%×720=50.8小時。以退出高加運(yùn)行,機(jī)組少帶的負(fù)荷為20MW/小時,機(jī)組平均運(yùn)行負(fù)荷280MW/小時計,則1臺機(jī)組每月因高加停運(yùn)少發(fā)電50.8小時×1×20MW/小時=1016MW。300MW機(jī)組高加退出運(yùn)行發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗增多8.3g/kw﹒h,則1臺機(jī)組每月多耗標(biāo)準(zhǔn)煤50.8×1×28×104kw﹒h×8.3g/kw﹒h=118.1t,以每噸標(biāo)煤550元計,則1臺機(jī)每年(以機(jī)組年運(yùn)行10個月計)多消耗生產(chǎn)成本66萬元,由此可見高加退出運(yùn)行造成發(fā)電經(jīng)濟(jì)性明顯降低。
3.2給水端差和疏水端差
通過查找有關(guān)資料和運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,可以進(jìn)一步分析高加泄漏對給水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的影響(表3,表4)。
(1)從表3中可以看出,在同一負(fù)荷不同工況下,給水端差和疏水端差偏離很大時,對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有明顯影響。表3,4計算可得,泄漏工況下由于給水端差增大使機(jī)組熱耗率增加約12×1.07+14×2.18+6×2.26=56.9kJ/(kW·h);由于疏水端差增大使機(jī)組熱耗率增加約6×0.24+19×0.28+6×0.11=7.4kJ/(kW·h)。
(2)分析得出,造成給水端差增大主要是由于高加水室分程隔板泄漏和凝結(jié)水淹沒部分換熱管束等降低了傳熱效果。
(3)高加疏水端差和高加水位有很大關(guān)系,由于#3高加泄漏,疏水溫度隨泄漏時間逐漸升高,且泄漏量不同時,對疏水溫度的影響不同。實驗表明,泄漏流量越大,疏水溫度越高,疏水溫度的變化率也越大的趨勢,而給水溫度是隨泄漏降低的,也就造成疏水端差增大。綜上可以看出,由于#3高加的泄漏造成給水和疏水端差增大,使高加的換熱效率下降,增大了機(jī)組的熱耗率。
3.3抽汽壓損
由于給水發(fā)生泄漏,整個高加的換熱量將發(fā)生變化,換熱量的變化將導(dǎo)致高加的抽汽流量發(fā)生變化。在不同的抽汽流量下,蒸汽在抽汽管道中的流速不同,流動阻力也不同,所以從抽汽點到高加的蒸汽壓力損失也將發(fā)生相應(yīng)的變化。我們進(jìn)一步從抽汽壓損方面分析高加泄漏對給水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的影響。
(1)從表1中可以看出在#3高加泄漏后,三抽壓力損失增大為0.2Mp。抽汽壓力的減少直接使抽汽流量減少,最終使給水溫度降低。從表4中我們還可以看出,三抽流量的減少使二抽壓力增大,使#2高加的溫升由38增大為48。
(2)三抽壓損為其抽汽壓力的16.7%,若加熱器的端差不變,由表5可以得出此抽汽壓力下的機(jī)組熱耗率為16.7×0.0081%=0.13%。
綜上可知,由于高加水側(cè)漏入汽側(cè)的水淹沒管束,使有效傳熱面積減小,蒸汽凝結(jié)率降低,汽側(cè)壓力升高,排擠本級抽汽量,造成了本級的抽汽壓損,同時使高一級抽汽流量增加,即帶來汽輪機(jī)高壓抽汽增加,低壓抽汽減少的不利趨勢。機(jī)組運(yùn)行時,抽汽壓損增加將使加熱器內(nèi)壓力降低,若端差不變,則加熱器出口水溫降低。從而導(dǎo)致汽輪機(jī)熱經(jīng)濟(jì)性降低。
4運(yùn)行中高加泄漏的處理
4.1運(yùn)行中判斷高加泄漏的方法
從前面的分析我們可以從以下方面判斷高加是否發(fā)生泄漏:
(1)定負(fù)荷下高加的水位。如果水位增加很快且維持在高水位運(yùn)行,主疏水門逐漸全開,泄漏大時危急疏水門開啟。
(2)給水流量不正常的大與蒸汽流量,給水泵出口流量(除過熱器減溫水流量外)遠(yuǎn)大于省煤器入口流量,同負(fù)荷下汽動給水泵轉(zhuǎn)速有所上升,凝結(jié)水流量增大。
(3)給水溫度偏離設(shè)計運(yùn)行值很大;汽側(cè)水位一定的情況下,給水和疏水端差明顯增大。
(4)在泄漏早期給水出口溫度和抽汽壓損的變化較顯著,并且泄漏發(fā)生在高加的不同部位時變化程度不同,故可作為高加泄漏故障的特征量;在泄漏早期疏水溫度的變化不是很明顯,只能作為判斷高加泄漏故障的輔助特征量。
4.2運(yùn)行中處理
根據(jù)高加泄漏大小和運(yùn)行需要可將處理措施分為以下兩類:
(1)從前面分析,在高加泄漏不大時只是對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性有很大影響,對安全性影響不大。運(yùn)行中加大高加特別是泄漏高加水位的監(jiān)視,水位難以維持時可以采取定時對高加危急疏水至凝汽器,降低水位,保證安全。
(2)當(dāng)高加泄漏很嚴(yán)重時應(yīng)及時解除高加運(yùn)行,給水走旁路。
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