張楠林
(四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,成都,610023)
2011年12月8日,長源電力公司觀音110kV變電站發(fā)生了一起由于10kVⅡ段PT故障,造成1#、2#主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘、全站失壓的事故。本文分析如下。
2011年12月8日7時(shí)03分,110kV觀音變電站10kV系統(tǒng)發(fā)生單相接地,值班長立即將接地現(xiàn)象匯報(bào)調(diào)度,在調(diào)度的指揮下,運(yùn)行人員依次對(duì)10kV出線饋路進(jìn)行接地選線,對(duì)所有線路選完后但接地信號(hào)仍未消失。7時(shí)35分運(yùn)行人員準(zhǔn)備對(duì)10kVⅡ段PT進(jìn)行檢查,切換了PT二次回路,斷開了10kVⅡ段PT二次空氣開關(guān),突然發(fā)現(xiàn)10kVⅡ段PT柜內(nèi)出現(xiàn)煙霧,并聽見警鈴、喇叭響,全站失壓。隨后對(duì)全站設(shè)備進(jìn)行特巡,除10kVⅡ段PT故障外其他設(shè)備均無異常。事故后恢復(fù)情況:7時(shí)57分?jǐn)嚅_100母聯(lián)開關(guān),1#、2#主變分列運(yùn)行;8時(shí)03分35kVⅠ、Ⅱ段母線所帶出線恢復(fù)供電;8時(shí)13分10kVⅠ段母線所帶出線恢復(fù)供電;10時(shí)40分故障設(shè)備10kVⅡ段PT隔離;10時(shí)58分100母聯(lián)開關(guān)投入運(yùn)行,10kVⅡ段母線所帶出線恢復(fù)供電。
2.1 經(jīng)對(duì)觀音變電站10kVⅡ段PT開關(guān)柜手車檢查,發(fā)現(xiàn)三相保險(xiǎn)已全部炸裂,PT三相保險(xiǎn)底座均有明顯的電弧燒傷痕跡。對(duì)試驗(yàn)報(bào)告檢查,各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,歷年無明顯變化。10kVⅡ段PT開關(guān)柜型號(hào)為JDZJ-10,PT一次熔斷器為RN1-10/0.5。經(jīng)與廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定,開關(guān)柜存在問題,現(xiàn)已改型,答應(yīng)予以更換。經(jīng)分析事故發(fā)生的原因可能有:(1)當(dāng)日氣溫很低(約-10℃),熔絲熔斷發(fā)熱致使熔斷器熔管爆裂,引起相間弧光短路;(2)根據(jù)PT三相保險(xiǎn)底座均有明顯的電弧燒傷痕跡分析,由于10kVⅡ段PT保險(xiǎn)底座絕緣不良,由單相接地發(fā)展為相間故障,引起10kV母線短路。在隔離故障PT恢復(fù)送電正常后,10kV接地信號(hào)消失。
2.2 觀音變電站10kVⅡ段PT故障時(shí),由于PT二次在切換位置,10kVⅠ段PT二次空氣開關(guān)跳閘,10kVⅠ、Ⅱ段PT二次斷線,閉鎖1#、2#主變低壓側(cè)后備保護(hù),1#主變由“高壓閉鎖Ⅱ段Ⅱ時(shí)限出口”保護(hù)動(dòng)作,三側(cè)開關(guān)跳閘;2#主變“高壓閉鎖Ⅰ段Ⅱ時(shí)限出口”保護(hù)動(dòng)作,三側(cè)開關(guān)跳閘,全站失壓。
3.1 對(duì)觀音變電站10kV手車結(jié)構(gòu)的PT可能發(fā)生的事故預(yù)見性不強(qiáng),認(rèn)識(shí)不足。
3.2 觀音變電站1#、2#主變低后備保護(hù)定值,存在10kV PT回路斷線閉鎖低后備保護(hù)的問題。
3.3 生產(chǎn)管理部門對(duì)公司下達(dá)的保護(hù)定值認(rèn)識(shí)不到位,在執(zhí)行上級(jí)文件要求上不嚴(yán)、不細(xì)、不及時(shí),主變保護(hù)定值未能及時(shí)修改。
3.4 廠家認(rèn)定設(shè)備存在問題,當(dāng)時(shí)未匯報(bào)。反應(yīng)出對(duì)及時(shí)匯報(bào)制度及安全生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)程、制度、規(guī)定執(zhí)行不力。
換為改進(jìn)型PT柜。
4.2 對(duì)于其他同型號(hào)的PT采用加強(qiáng)預(yù)防性試驗(yàn)的辦法,進(jìn)行跟蹤監(jiān)視,逐步進(jìn)行更換。
4.3 對(duì)于110kV觀音變電站1#、2#主變低后備保護(hù)定值進(jìn)行了修改。
4.4 對(duì)其他變電站保護(hù)定值存在10kV PT回路斷線低壓后備保護(hù)的主變保護(hù)立即進(jìn)行保護(hù)定值修改。 ■