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      一種門蓋整體式多點(diǎn)涂膠裝置的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      2015-03-31 19:27:25翟尚榮劉立華
      關(guān)鍵詞:膠量涂膠調(diào)節(jié)閥

      翟尚榮 劉立華

      摘要:在汽車制造過程中,涂膠為車身制造的六支柱之一,涂膠質(zhì)量直接影響整車舒適性。文章主要介紹一種門蓋整體式多點(diǎn)涂膠裝置的設(shè)計(jì)及應(yīng)用,以提高門蓋涂膠質(zhì)量,滿足大批量高效率生產(chǎn)。

      關(guān)鍵詞:車身涂膠;整體式多點(diǎn)涂膠裝置;涂膠一致性;涂膠效率;汽車制造;門蓋涂膠 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      中圖分類號(hào):TS943 文章編號(hào):1009-2374(2015)12-0011-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.12.006

      隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,人們對(duì)汽車舒適性以及減震降噪技術(shù)要求越來越高。在車身制造過程中,門蓋占整車60%的外表面,尺寸大、板材厚度薄而且門蓋外板與內(nèi)板、防撞梁、加強(qiáng)筋之間存在著一定的縫隙,汽車運(yùn)行過程中可能因振動(dòng)而產(chǎn)生噪音,為解決該問題,需要在門蓋外板與內(nèi)加強(qiáng)板之間增加減震密封膠,經(jīng)過設(shè)備加熱固化后,減弱行車中的振動(dòng)和噪聲,以提高整車舒適性。下面針對(duì)公司CN車型門蓋涂膠設(shè)計(jì)一種整體式多點(diǎn)涂膠裝置:

      1 現(xiàn)狀

      根據(jù)市場(chǎng)需求,公司CN系列車型產(chǎn)能需求較高,門蓋產(chǎn)能壓力較大,其改制前的涂膠現(xiàn)狀如下:

      第一,按照涂膠工藝要求,公司CN系列車型每個(gè)門蓋需涂幾十點(diǎn),四門一蓋共計(jì)118點(diǎn),均使用單點(diǎn)涂膠槍涂膠,每點(diǎn)涂膠耗時(shí)約1~2秒,單臺(tái)需要212秒,涂膠效率低,嚴(yán)重影響車身產(chǎn)能輸出,如圖1-1所示。

      第二,單點(diǎn)涂膠量間距不均勻、涂膠位置偏差較大、涂膠量不一致、涂膠量不夠且易出現(xiàn)漏涂膠問題,影響涂膠質(zhì)量及準(zhǔn)確性,造成返修浪費(fèi),如圖1-2所示。

      第三,單臺(tái)車涂膠118點(diǎn),擠膠、彎腰次數(shù)過高,人機(jī)工程傷害大,同時(shí),使用單點(diǎn)涂膠工具,員工操作與焊接工位干涉,存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn),如圖1-3所示。

      2 技術(shù)要點(diǎn)、難點(diǎn)

      2.1 思路創(chuàng)新

      此整體式多級(jí)調(diào)節(jié)涂膠裝置是完全自主設(shè)計(jì)和制造的。根據(jù)公司的低成本高價(jià)值原則,包含32個(gè)涂膠點(diǎn)的簡(jiǎn)單工位不采用機(jī)器人涂膠。如何做到一次性完成多點(diǎn)涂膠的功能成為該技術(shù)的要點(diǎn),而且公司尚不存在與之接近的現(xiàn)成實(shí)例可以借鑒,只能大膽創(chuàng)新、全新開發(fā)。

      根據(jù)涂膠工藝布局進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),先用氣管模擬,再用鐵管或塑料管連接形成整體多點(diǎn)涂膠機(jī)構(gòu),經(jīng)驗(yàn)證可以正常出膠。

      2.2 技術(shù)難點(diǎn)之一:控制涂膠量

      涂膠過多會(huì)導(dǎo)致溢膠,污染工位,影響下工序質(zhì)量及生產(chǎn)效率;過少會(huì)產(chǎn)生縫隙,導(dǎo)致密封失敗、車門異響,因此膠量不易控制成為該技術(shù)的難點(diǎn)。

      為此該裝置設(shè)計(jì)了簡(jiǎn)易實(shí)用的出膠量調(diào)節(jié)閥,用于控制每個(gè)管路的出膠量均勻,主要采用沉頭螺母直接從鋼管外面安裝進(jìn)去,通過松緊沉頭螺母來實(shí)現(xiàn)膠量的調(diào)節(jié)。因出膠速度快、管路長(zhǎng),一級(jí)膠量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)能力有限,所以在實(shí)際生產(chǎn)中采用多級(jí)膠量調(diào)節(jié)閥。經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證,調(diào)節(jié)效果良好,有效解決控制涂膠量問題。

      2.3 技術(shù)難點(diǎn)之二:精確控制位置

      門蓋涂膠工藝復(fù)雜,僅發(fā)蓋就涂32點(diǎn),涂膠位置偏移、漏涂膠等,會(huì)導(dǎo)致減震膠功能失效,影響整車售后質(zhì)量,因此如何保證一次32點(diǎn)的涂膠位置一致性和穩(wěn)定性也是技術(shù)難題。

      通過有效利用門蓋內(nèi)板孔、面定位原理,通過3個(gè)定位銷及定位面準(zhǔn)確定位涂膠位置,很好地解決涂膠定位問題。

      3 結(jié)構(gòu)及工作原理

      整體式多點(diǎn)涂膠裝置的主要結(jié)構(gòu)如圖2所示,其工作原理以發(fā)蓋為例,采用氣動(dòng)平衡葫蘆吊通過吊耳吊掛空中,當(dāng)發(fā)蓋內(nèi)板放置到涂膠工位時(shí),將主定位銷1、主定位銷2、主定位銷3放置到對(duì)應(yīng)定位孔內(nèi),同時(shí)定位銷臺(tái)階面與零件貼合,實(shí)現(xiàn)裝置整體定位。人工一只手扶住主體裝置,另一只手用膠槍對(duì)準(zhǔn)Φ20主涂膠管進(jìn)行注膠操作,膠順著主涂膠管到Ⅰ級(jí)蓄膠盒,分出4個(gè)支路,每條支路可通過M10螺釘調(diào)節(jié)出膠量,由于分支長(zhǎng)度不等,通過調(diào)節(jié)閥保證到達(dá)每個(gè)Ⅱ級(jí)蓄膠盒保持同步。Ⅱ級(jí)蓄膠盒通過加強(qiáng)筋固定在主體裝置上保證強(qiáng)度,Ⅱ級(jí)蓄膠盒1、Ⅱ級(jí)蓄膠盒2、Ⅱ級(jí)蓄膠盒3分別有9個(gè)Φ6終端涂膠管,Ⅱ級(jí)蓄膠盒4有8個(gè)Φ6終端涂膠管,終端涂膠管在對(duì)應(yīng)Ⅱ級(jí)蓄膠盒通過M6螺釘調(diào)節(jié)出膠量,確保涂膠均勻。當(dāng)完成一次涂膠,將涂膠裝置放置空中,放好膠槍,進(jìn)入下一工作循環(huán)。改制后的涂膠現(xiàn)場(chǎng)如圖2所示:

      4 實(shí)施效果及經(jīng)濟(jì)效益

      4.1 提升涂膠質(zhì)量

      嚴(yán)格按照涂膠工藝布局設(shè)計(jì),分級(jí)控制出膠量,保證所有出膠量均勻,間距穩(wěn)定,保證涂膠質(zhì)量一致性;使用該裝置后涂膠準(zhǔn)確度及質(zhì)量合格率由83%提升100%,消除漏涂膠問題,大大降低返修成本。

      4.2 提高涂膠效率

      整體式多級(jí)調(diào)節(jié)涂膠裝置已應(yīng)用在公司CN系列門蓋焊裝生產(chǎn)線上,之前的單點(diǎn)涂膠工具與整體式多級(jí)調(diào)節(jié)涂膠裝置單臺(tái)涂膠時(shí)間相比是212秒∶49秒,涂膠效率提高到原來的4.3倍,單臺(tái)節(jié)約163秒,依據(jù)人均工資計(jì)算預(yù)計(jì)節(jié)約412390元/年。

      4.3 降低涂膠成本

      通過多級(jí)調(diào)節(jié)閥,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況隨時(shí)調(diào)節(jié)出膠量,避免涂膠量過多和過少,確保涂膠均勻、穩(wěn)定,減少了零件的故障率和返修率,降低了生產(chǎn)用膠成本,經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單臺(tái)節(jié)約膠量48g/臺(tái),預(yù)計(jì)節(jié)約金額344160元/年。

      4.4 消除安全隱患,改善人機(jī)工程

      該裝置一次性完成涂膠,大大減少?gòu)澭螖?shù),降低人機(jī)工程傷害,同時(shí)通過工藝及線平衡優(yōu)化,消除與焊接干涉引起的割傷、碰傷等安全隱患。

      4.5 性價(jià)比高

      整套機(jī)構(gòu)所使用材料為普通鋼管和內(nèi)六角螺栓,采購(gòu)方便,制造成本低廉,便于廣泛使用,同時(shí)由車間主導(dǎo)設(shè)計(jì)制造,省去了外包設(shè)計(jì)與加工制造費(fèi)用,相對(duì)于購(gòu)買自動(dòng)涂膠設(shè)備節(jié)約大量資金。如:某車型發(fā)蓋減震膠使用了專業(yè)公司設(shè)計(jì)的自動(dòng)涂膠系統(tǒng),造價(jià)75萬。

      4.6 標(biāo)準(zhǔn)化操作

      更改相關(guān)工位的SOS/JES標(biāo)準(zhǔn)化操作文件,確保員工按標(biāo)準(zhǔn)要求使用多點(diǎn)涂膠工具,保證涂膠量一致及位置正確。更改相關(guān)工位的TPM,增加涂膠工具內(nèi)容點(diǎn)檢,確保涂膠機(jī)構(gòu)有效運(yùn)行,滿足生產(chǎn)過程中涂膠量

      一致。

      5 結(jié)語

      整體式多點(diǎn)涂膠裝置已經(jīng)投入到我公司CN系列車型門蓋生產(chǎn)中使用,收到了很好的效果反饋,同時(shí)該涂膠裝置的成功開發(fā)大大增強(qiáng)了公司在涂膠工藝方面的經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備,培養(yǎng)和鍛煉了一批年輕并具有創(chuàng)新精神的技術(shù)人員和技師隊(duì)伍,推動(dòng)了企業(yè)創(chuàng)新精神的持續(xù)進(jìn)步,對(duì)公司后續(xù)車型的涂膠工藝具有很高的借鑒價(jià)值,其簡(jiǎn)單性、高適應(yīng)性的特點(diǎn)極易在未來眾多車型涂膠工藝中得到廣泛推廣。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 聞邦椿.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

      [2] 楊永萍.汽車減振降噪控制技術(shù)的研究[J].蘭州工業(yè)高等專科學(xué)校學(xué)報(bào),2006,(4).

      [3] 郝江,楊光,蔡文華.焊裝車身涂膠現(xiàn)狀淺析及新型膠應(yīng)用介紹[A].2012年安徽省汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集[C].2012.

      作者簡(jiǎn)介:翟尚榮(1984-),男,山西芮城人,上汽通用五菱汽車股份有限公司助理工程師,研究方向:白車身尺寸控制、車身質(zhì)量問題解決、焊接質(zhì)量管理、降本增效,車間現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)改進(jìn)、MD/ME技改等。

      (責(zé)任編輯:周 瓊)

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