李艷艷,黃志國,李麗梅,左瑞華,張靜謐
(1.承德石油高等??茖W校 機械工程系,河北 承德 067000;2.北京龍源冷卻技術有限公司,北京 亦莊 100076)
直接空冷系統(tǒng),即汽輪機排汽直接進入空冷凝汽器,其冷凝水由凝結水泵排入汽輪機組的回熱系統(tǒng)。而管束下聯(lián)箱的主要作用就是收集凝結水,從翅片管束收集的凝結水自流至平臺地面或以下的熱井,通過凝結泵再將凝結水送往凝結水箱并送回熱力系統(tǒng)。由于實際項目中傳統(tǒng)結構的管束下聯(lián)箱結構及工藝的復雜性,狹長焊縫處容易因為焊接質量不好而發(fā)生開裂,導致泄漏,特對其加工工藝進行改進。
改進前管束下聯(lián)箱原設計圖如圖1 所示[1],主要由1 主桶體、2 前裙板、3 后裙板、4 連接環(huán)和5 支撐管五部分組成。其中1 主桶體是由D508 鋼管切割而成,后與前后裙板進行焊接。切割余料無處可用,造成原材料的浪費。由圖中可以看出1 號件和2 號件及3 號件均需要焊接在一起,焊接部分比較長,焊接數(shù)量較多,對焊接工藝要求比較高,這樣又增加了加工成本,而且以往的項目中在焊接處容易發(fā)生滲漏[2]。
原下聯(lián)箱結構的制造復雜性及使用過程中再焊縫位置容易發(fā)生開裂造成泄漏,最終導致系統(tǒng)的真空密閉性難以得到保證。鑒于此,特對下聯(lián)箱的加工工藝進行了如下改進,如圖2 所示。對比改進前后的圖紙可以看出,改進后的下聯(lián)箱結構及加工工藝與之前相比變得更加簡單,由原來的五部分改進為1主桶體、2 連接環(huán)和3 支撐管三部分。
主桶體由原來的切割后再焊接直接簡化為鋼板擠壓整體成型,這樣既減少了原材料的浪費,又免去了原來的裙板與桶體之間的焊接工藝。使得整體加工工藝變得更加簡潔、易操作。
以上產(chǎn)品均在實際項目中應用,按照改進后的工藝做出產(chǎn)品,加工過程中生產(chǎn)效率較之前可提高20%,遠期成本降低5%~10%。
以一臺300 MW 機組為例統(tǒng)計:
節(jié)約原材料約13 t;減少焊縫數(shù)量約720 m;提高效率,供貨周期縮短1/5。
兩種結構進行對比,改進后的下聯(lián)箱的優(yōu)點在于,下聯(lián)箱的加工工藝變得簡單、快捷,在一定程度上節(jié)約了原材料,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,并最大限度的減少了可能由焊接質量引起的泄漏及開裂,從而更好的保證真空系統(tǒng)的嚴密性。
[1] 李艷艷,李麗梅,王東楊,等.管束下聯(lián)箱加工工藝改進[P].中國專利,ZL201420040483.3.2014-1-22.
[2] 關海平.空冷機組蒸汽分配管裙板安裝對接焊縫開裂原因分析及防范措施[J].中國電力教育(2010 年管理論叢及技術研究專刊):677-678.