喬景紅
(河南煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬472300)
為了適應(yīng)市場需求,我廠將由生產(chǎn)城市煤氣,改為生產(chǎn)天然氣,并聯(lián)產(chǎn)醋酸、甲醇、氨、硝氨等一系列新產(chǎn)品。為了滿足新產(chǎn)品的需要,需要將凈煤氣中的CO2指標由1%~3%降至20mg·kg-1以下,改造低溫甲醇洗裝置,并輔以新的操作思路,降低凈煤氣中的CO2含量。
義馬氣化廠低溫甲醇洗裝置主要采用德國魯奇低溫甲醇洗的9 塔工藝流程,主洗系統(tǒng)采用的是5 塔流程。K01(H2S 吸收塔)塔和K02(CO2吸收塔)塔是將從氣化過來的粗煤氣中的CO2、H2S、有機硫、HCN、石腦油、水以及其它雜質(zhì)脫除,生產(chǎn)出合格的凈煤氣;K03 塔是CO2閃蒸塔,是將吸收完CO2的甲醇經(jīng)過閃蒸再生釋放出CO2,得到貧甲醇吸收液;K04 塔是H2S 濃縮塔,該塔主要是閃蒸出CO2,并濃縮H2S;K05 塔是熱再生塔,主要將H2S 濃縮塔的甲醇液經(jīng)過加熱使H2S 再生出來,再生后的精甲醇作為CO2吸收塔的吸收液,以保證凈煤氣指標達到設(shè)計值。
K02 塔為CO2吸收塔,分3 段吸收,在精洗段的頂部噴入-38℃的甲醇貧液以最后脫除凈煤氣中的硫化物和CO2,為了將凈煤氣中的CO2指標由1%~3%降至20mg·kg-1以下,降低精甲醇的溫度到-45℃是保證凈煤氣指標合格的必要條件[2],為了降低精甲醇的溫度,對低溫甲醇洗裝置進行如下改造:
(1)將貧富液換熱器W012A/B前新增一組W012 L/M,目的是將W012 出口貧甲醇溫度CT036 降至-38℃(未增加W012L/M前,W012 貧甲醇出口溫度設(shè)計值也是-38℃,實際生產(chǎn)中為-30℃)
表1 增加貧富液換熱器后的溫度對比Tab.1 Temperature contrast adding poor-rich liquid exchanger
從表1 可以看出,新增一組換熱器后,冷量回收效果較好,出冷端的貧甲醇溫度降到了設(shè)計值以下-40.0℃。
(2)新增一臺甲醇貧液/甲醇半貧液換熱器W023,即進入K02 塔精洗段的甲醇貧液與進入K02 塔主洗段的甲醇半貧液換熱,使進入K02 塔的甲醇貧液溫度由-38℃降至-45℃,目的是進一步提高甲醇貧液的吸收能力。經(jīng)實際生產(chǎn)運行,增加W23 換熱器后,精洗段貧甲醇的溫度平均降到-47℃,達到了改造設(shè)計的要求。
(3)新增W01R 與W01 并聯(lián),將出凈化界區(qū)的凈煤氣溫度由10℃升高到18℃,管程出口粗煤氣溫度由原來的23℃降低到18℃,目的是進一步回收凈煤氣中的冷量,減少吸收制冷供氨量。經(jīng)實際生產(chǎn)運行,將粗煤氣溫度降到了平均17.5℃,達到了改造設(shè)計的要求。
(4)為了提高系統(tǒng)的清潔度,在入K05 熱再生塔前增加了過濾器,將系統(tǒng)的煤粉,通過過濾器濾出,當(dāng)過濾器壓差升高時,及時清洗過濾器,保證系統(tǒng)的清潔,同時也提高了各個換熱器的換熱效果。
根據(jù)甲醇對粗煤氣吸收的幾個要素進行調(diào)整,優(yōu)化操作:
(1)提高系統(tǒng)吸收壓力,壓力越高甲醇吸收效果越好 當(dāng)凈煤氣中的CO2指標控制在1%~3%時,系統(tǒng)壓力的控制在2200kPa,以粗煤氣調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)壓力,與生產(chǎn)部協(xié)調(diào),改用凈煤氣控制系統(tǒng)壓力,系統(tǒng)壓力PV007 控制在2450kPa 以上,如凈煤氣全進冷箱期間,系統(tǒng)壓力低時微關(guān)凈煤氣至冷箱調(diào)節(jié)閥,提高系統(tǒng)壓力;或者通過加粗煤氣負荷提高系統(tǒng)壓力。如部分凈煤氣進冷箱、部分凈煤氣進甲醇合成,系統(tǒng)壓力低時需要關(guān)凈煤氣進冷箱的閥門或關(guān)進甲醇合成的閥門來提高系統(tǒng)壓力。
(2)增加氣體氮量,提高半貧甲醇的純度[2]通過提高K03 塔Ⅲ段、K04 塔Ⅱ段的氣提氮量(目前在同樣負荷下,氣提氮的量是原先的1.5 倍),提高閃蒸液的閃蒸效果,且閃蒸液的純度增加,貧液、半貧液洗滌的循環(huán)量降低,閃蒸液的飽和度增加,閃蒸冷量增加,使閃蒸液的溫度比以前降低了5~7℃,使低溫甲醇洗整個系統(tǒng)溫度明顯降低,循環(huán)量的匹配比設(shè)計值略低。
表2 當(dāng)粗煤氣為10 萬Nm3·h-1 時,N2 調(diào)整前后效果對比Tab.2 Following contrast before and after the nitrogen adjustment,when the crude coal gas quantity is 10Nm3·h-1
由表2 可以看出,通過N2的調(diào)整,系統(tǒng)的溫度和循環(huán)量都降低,此操作思路也為再增加負荷運行奠定了基礎(chǔ)。
綜上所述,通過對低溫甲醇洗裝置的流程優(yōu)化和操作優(yōu)化,不僅使凈煤氣中的工藝指標滿足了新產(chǎn)品調(diào)整的需要,且裝置的負荷也能提高到120%,為義烏氣化廠新產(chǎn)品高負荷運行提供了有力的保障,同時也為工廠增加了效益。
[1]付長亮,張愛民.現(xiàn)代煤化工生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.157-169.
[2]陳敏恒.化工原理(下冊)第三版[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.1-98.