龐偉玲 , 宋肖盼 , 江 超 , 陳 寧
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
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精餾塔加熱段加長優(yōu)化運(yùn)行總結(jié)
龐偉玲 , 宋肖盼 , 江超 , 陳寧
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng)453731)
摘要:主要介紹了二氧化碳汽提法尿素系統(tǒng)裝置中低壓分解系統(tǒng)裝置—精餾塔。針對精餾塔換熱段換熱面積不足提出了改進(jìn)措施,通過對改進(jìn)前后的工藝參數(shù)進(jìn)行對比,說明該改進(jìn)措施具有良好的效果。
關(guān)鍵詞:精餾塔 ; 換熱器 ; 改進(jìn)措施
河南心連心化肥有限公司生產(chǎn)尿素采用CO2汽提法,此法主要在汽提塔、精餾塔、閃蒸槽中進(jìn)行。從壓縮崗位來的CO2從進(jìn)入汽提塔底部,與合成塔來的濃度為35%左右的合成液進(jìn)行汽提,得到濃度為55%左右的汽提液,經(jīng)減壓至0.3 MPa左右進(jìn)入精餾塔。由于減壓,使汽提液中部分CO2與NH3分離,所需要的熱量由溶液本身提供。然后,汽提液混合物進(jìn)入精餾塔內(nèi)上部的填料層中。溶液經(jīng)過填料層后,進(jìn)入到精餾塔下部的換熱器,與管間蒸汽換熱后進(jìn)入到閃蒸槽,閃蒸后進(jìn)入尿液槽,經(jīng)一段蒸發(fā)、二段蒸發(fā)后,最終濃縮成99.5%的熔融尿素,然后由熔融泵送至造粒塔進(jìn)行造粒。
隨著系統(tǒng)產(chǎn)量增加,為保證合成系統(tǒng)壓力不超壓,低壓汽包壓力逐步降低,目前尿素精餾塔換熱段的能力不能滿足低壓段分解要求,精餾塔分解溫度僅能達(dá)到128~130 ℃,導(dǎo)致分解負(fù)荷后移,使蒸發(fā)、水解解吸負(fù)荷加重,影響水解解吸,蒸汽大幅度提高,同時(shí)影響低壓系統(tǒng)操作穩(wěn)定。
1精餾塔出現(xiàn)的問題及影響
隨著尿素裝置產(chǎn)能的不斷增加,目前系統(tǒng)負(fù)荷已達(dá)到106%。為了移走更多的氨與CO2的反應(yīng)熱,低壓汽包壓力需進(jìn)一步降低。由于精餾塔加熱段(加熱段加熱面積500 m2)使用低壓汽包副產(chǎn)的蒸汽作為熱源,因此導(dǎo)致精餾塔出液溫度只能提高到127~129 ℃(指標(biāo)130~135 ℃),開車初期單系統(tǒng)日產(chǎn)量1 350 t時(shí),低壓包壓力為0.44 MPa,精餾塔出液溫度能達(dá)到133 ℃,而目前單系統(tǒng)產(chǎn)量日產(chǎn)已到達(dá)到1 450~1 500 t,低壓包壓力降至0.36 MPa,導(dǎo)致精餾塔溫度低于130 ℃,從而使精餾塔的分解效率降低,負(fù)荷后移,造成蒸發(fā)、水解解吸負(fù)荷加重,導(dǎo)致水解解吸系統(tǒng)、一段蒸發(fā)蒸汽消耗大幅度升高。
2改進(jìn)措施
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況及與生產(chǎn)廠家溝通,擬在精餾塔加熱段加長一段,各項(xiàng)參數(shù)與原換熱器相同,即可保證循環(huán)尿液獲取足夠的熱量,使精餾塔出液溫度滿足指標(biāo)要求,投資預(yù)計(jì)60萬元。原換熱器長度4 m,換熱器面積500 m2,換熱列管尺寸Φ25×2,筒體公稱直徑1 400 mm,壁厚14 mm,長度4 500 mm,其他參數(shù)如表1所示。
表1 原換熱器相關(guān)參數(shù)
計(jì)算過程中忽略熱損失:通入0.4 MPa蒸汽時(shí),假設(shè)其離開精餾塔時(shí)溫度為T1,尿液溫度由t1=115 ℃提高到t2=128 ℃,此時(shí)熱量衡算式如下:
Wh[rh+cph(Ts-T1)]
=Wccpc(t2-t1)
=KS△Tm
式中:Wh,蒸汽的冷凝速率,kg/h;rh,飽和蒸汽的冷凝熱,kJ/kg;cph,冷凝液的比熱容,kJ/(kg·℃);Ts,冷凝液的飽和溫度,℃;Wc,尿液的流量,m3/h;cpc,尿液的比熱容,kJ/(kg·℃);K,傳熱系數(shù),W/(m2·℃);S,傳熱面積,m2;△Tm,對數(shù)平均溫差,℃。
當(dāng)增加0.8 MPa蒸汽時(shí),假設(shè)其離開精餾塔時(shí)溫度為T2,尿液離開精餾塔溫度由t1=115 ℃提高到t3=138 ℃,此時(shí)熱量衡算式:
Wh[rh+cph(Ts-T1)]+Wh2[rh2+cph2(Ts2-T2)]=KS△Tm
=Wccpc(t3-t1)
=Wccpc[(t3-t2)+(t2-t1)]
可簡化為通入0.4 MPa蒸汽時(shí),尿液溫度由115 ℃提高到128 ℃,通入0.8 MPa蒸汽后,尿液溫度由128 ℃提高到138 ℃,于是有:
Wccpc(t2-t1)=KS△Tm
兩個(gè)過程尿液的比熱容近似相等則有
考慮到污垢熱阻以及設(shè)計(jì)裕量,當(dāng)換熱器中尿液的出口溫度為138 ℃,其他參數(shù)不發(fā)生改變時(shí),核算在原換熱器基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)增加的面積。經(jīng)核算,在原換熱器的基礎(chǔ)上增加換熱管的長度為2.5 m,面積為260 m2,如圖1所示。
圖1 優(yōu)化示意圖
3改造前后主要數(shù)據(jù)對比
分別取改造前后隨機(jī)搜集數(shù)據(jù)對比,見表2。
表2 精餾塔加熱段改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對比
①改造效果。由表1數(shù)據(jù)可以看出精餾塔加熱段改造項(xiàng)目投運(yùn)后,與改造前同負(fù)荷生產(chǎn)相對比,精餾塔出液溫度能夠提至130~135 ℃,從而降低了蒸發(fā)工段的負(fù)荷、氨水產(chǎn)生量及氨水濃度,間接節(jié)約了蒸汽用量,降低了蒸汽消耗,同時(shí)解決了解析設(shè)備腐蝕問題,達(dá)到了預(yù)期效果。②經(jīng)濟(jì)效益。由表1運(yùn)行數(shù)據(jù)還可以看出解析量平均由40 m3/h降至35 m3/h,解析量降低約5 m3/h,解析加蒸汽量由14 t/h降至12 t/h,降低約2 t/h,一蒸加熱器用蒸汽沒有流量顯示,但從加蒸汽閥位的減少可以看出用蒸汽量比投運(yùn)前減少,經(jīng)估算按0.046 t/h計(jì),精餾塔加長段加長后也需消耗一部分蒸汽,由于沒有流量計(jì),通過加長段蒸汽液位槽液位計(jì)算產(chǎn)生冷凝液量為0.12 t/h,即精餾塔加長段多用蒸汽量為0.12 t/h。蒸汽每天減少量46.224 t,蒸汽價(jià)格按120元/t計(jì),年生產(chǎn)按300 d計(jì),每年節(jié)約成本166萬元。
作者簡介:龐偉玲(1990-),女,從事化工設(shè)計(jì)與研發(fā)工作,電話:15936562023。
收稿日期:2015-10-27
中圖分類號:TQ050.2
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1003-3467(2015)12-0037-02