□程明濤
水泥是不可或缺的建筑材料,但生產(chǎn)過程要大量消耗一次能源(煤炭)、二次能源(電力),屬于高能耗產(chǎn)業(yè)。雖然近年來水泥技術(shù)有了長足的發(fā)展,大大提高了工藝系統(tǒng)的熱效率,新型干法水泥生產(chǎn)線中2,500t/d、5,000t/d的熟料熱耗已分別達(dá)到3,265kJ/kg(780 kcal/kg)、2,970kJ/kg(710kcal/kg),但能耗高、CO2排放量高的局面并未得到實質(zhì)性改善,尤其是大量的中低溫廢氣余熱沒有得到充分利用,造成余熱資源大量浪費,和節(jié)能降耗的總趨勢是相悖的。
新型干法水泥生產(chǎn)工藝中,余熱資源主要來自窯尾預(yù)熱器和窯頭篦冷機的廢氣。這部分廢氣在烘干原料和燃煤后,還蘊含有水泥熟料燒成系統(tǒng)總熱耗量30%左右的熱量。進(jìn)一步利用這些中、低品位的余熱是水泥生產(chǎn)企業(yè)資源綜合利用、節(jié)約能源、減少溫室氣體排放的有效途徑,有益于國家可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。為降本增效,節(jié)能減排,目前大多數(shù)水泥生產(chǎn)線均利用窯頭、窯尾的中、低溫?zé)煔膺M(jìn)行余熱發(fā)電,響應(yīng)國家政策。某水泥生產(chǎn)企業(yè)有兩條規(guī)模為4500t/d+5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,熱力計算后可配置余熱鍋爐4臺,具體參數(shù)見表1。
表1 鍋爐熱力參數(shù)表
經(jīng)熱力計算,本工程裝機容量為2×9MW,每一條水泥生產(chǎn)線配置一臺9MW補氣凝汽式汽輪機,聯(lián)網(wǎng)并上網(wǎng)運行。AQC和SP鍋爐的高壓蒸汽匯合后進(jìn)入汽輪機做功發(fā)電,AQC鍋爐的低壓蒸汽作為汽輪機補汽。
本項目的余熱鍋爐為汽包爐,過熱蒸汽壓力1.54MPa,AQC過熱蒸汽溫度360℃,SP鍋爐過熱蒸汽溫度300℃,額定蒸汽產(chǎn)量88.9t/h。經(jīng)查相關(guān)規(guī)范確定全廠鍋爐廠內(nèi)汽水循環(huán)損失和對外供汽損失總和為3%,鍋爐的排污率按1%設(shè)計,即正常運行時補水量為3.55t/h。為防止鍋爐結(jié)垢,延長鍋爐使用壽命,為每條生產(chǎn)線窯頭窯尾鍋爐配置一套磷酸鹽加藥裝置,爐內(nèi)加磷酸鹽控制鍋爐結(jié)垢。考慮到項目啟機或事故時的用水量(額定蒸發(fā)量的10%)及業(yè)主方面的要求,最終鍋爐補給水處理能力定為20t/h。鍋爐水、汽質(zhì)量分別執(zhí)行《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB/T1576—2008)、《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》(GB/T12145—2008)的要求。
表2 汽包鍋爐給水、爐水的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)(GB1576-2008)
表3 汽包爐的過熱蒸汽和飽和蒸汽質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)(GB1576-2008)
該項目位于東北,水源為當(dāng)?shù)貦C井井水,總硬度略高為252.24 mg/L(CaCO3計),陰離子中以HCO3-占絕大部分,其次是,Cl-僅占很小部分。
(一)處理工藝的選擇。目前,鍋爐補給水處理工藝大致分為離子交換工藝、一級反滲透+混床、反滲透+EDI等幾種,各自的工藝流程如下。
離子交換工藝:原水-原水箱-原水泵-多介質(zhì)過濾器-活性炭過濾器-5μm精密過濾器-陽離子交換床-陰離子交換床-陰陽離子混床-微孔過濾器-用水點。
一級反滲透+混床:原水-原水箱-原水泵-多介質(zhì)過濾器-活性炭過濾器-軟水器-5μm精密過濾器-一級反滲透-中間水箱-中間水泵-混合離子交換器-微孔過濾器-用水點。
反滲透+EDI:原水-原水箱-原水泵-多介質(zhì)過濾器-活性炭過濾器-軟水器-5μm精密過濾器-一級反滲透-pH調(diào)節(jié)-中間水箱-中間水泵-EDI裝置-微孔過濾器-用水點。
以上各工藝過程是制取除鹽水的主流工藝,各有其優(yōu)缺點。就離子交換工藝而言,離子交換樹脂的再生需要消耗大量酸堿,導(dǎo)致大量含酸堿廢水的產(chǎn)生,廢水的后續(xù)處理比較困難,環(huán)境污染問題也不容忽視;且樹脂交換容量的利用率低,損耗率大,再生操作復(fù)雜,需要時間長。在自動化要求越來越高和環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的大環(huán)境下,其應(yīng)用的局限性越來越突出。在反滲透+混床工藝中,作為前處理的反滲透工藝除去了絕大部分鹽分,經(jīng)過離子交換后出水水質(zhì)可以得到很好的保證,離子再生過程中所需酸堿耗量較純離子交換工藝也有所減少,且投資成本適中,是近幾年多數(shù)熱電廠選擇鍋爐補給水工藝的首選。但是,隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,混床再生時必須停機才能操作,不能實現(xiàn)連續(xù)運行,也不是最優(yōu)選擇。在反滲透+EDI工藝中,由于EDI裝置對進(jìn)水水質(zhì)要求極為嚴(yán)格,一級RO產(chǎn)水經(jīng)常達(dá)不到EDI裝置的進(jìn)水要求,需要兩級RO才能滿足EDI裝置的進(jìn)水要求,在同等出力下,投資成本將大幅增加,限制了此工藝的推廣與使用。因此,本項目采用一級反滲透+混床的水處理工藝。
表4 原水水質(zhì)
(二)一級反滲透+混床工藝設(shè)計。
1.工藝流程。鍋爐補給水采用反滲透+混床處理工藝,其主要工藝流程如下:管網(wǎng)供水→原水箱→原水泵(一用一備)→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→熱交換器→5μm保安過濾器→高壓泵(一用一備)→反滲透裝置→除碳器→中間水箱→中間水泵(一用一備)→混合離子交換器→樹脂捕捉器→除鹽水箱→除鹽水泵(一用一備)→熱力系統(tǒng)。
系統(tǒng)輔助工藝流程有:過濾器反洗系統(tǒng)、RO清洗系統(tǒng)、混凝劑投加系統(tǒng)、殺菌劑投加系統(tǒng)、阻垢劑投加系統(tǒng)、還原劑加藥系統(tǒng)、加氨系統(tǒng)和混床再生系統(tǒng)等。
2.預(yù)處理系統(tǒng)。反滲透膜對進(jìn)水水質(zhì)有著嚴(yán)格的要求(詳見表5),必須對原水進(jìn)行預(yù)處理才能達(dá)到相關(guān)要求。本項目擬采用多介質(zhì)過濾器+活性炭過濾器的組合工藝作為預(yù)處理系統(tǒng),對原水進(jìn)行預(yù)處理。
表5 反滲透進(jìn)水水質(zhì)要求
經(jīng)多介質(zhì)過濾器,主要用于去除原水的懸浮物質(zhì)和膠體,降低原水的濁度。其主要作用機理為過濾截留。原水流經(jīng)裝有各級不同粒徑石英砂的過濾器,在較低濾速下,原水中較大的顆粒懸浮物和膠體等能有效地被過濾截留而得到去除,使出水的濁度小于1mg/L,以保證后續(xù)處理的正常運行。本項目還在多介質(zhì)過濾器投加殺菌劑與絮凝劑,對原水進(jìn)行殺菌、絮凝,確保多介質(zhì)過濾器能夠?qū)λ械臐岫冗M(jìn)行有效的去除,滿足反滲透的進(jìn)水要求。
經(jīng)多介質(zhì)過濾器過濾后的原水,濁度已經(jīng)得到很大的改善,但依然有余氯、少量的有機物和懸浮物等雜質(zhì),需要進(jìn)一步處理才能達(dá)到反滲透膜的進(jìn)水要求?;钚蕴渴且环N多孔碳,孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),堆積密度較低,具有巨大的比表面積。獨特的孔隙結(jié)構(gòu)及表面活性官能團的存在,賦予活性炭超強的吸附能力,使其對氣體、溶液中有機或無機物質(zhì)、膠體顆粒均具有較強的吸附能力。當(dāng)原水流經(jīng)活性炭過濾器時,各種懸浮顆粒、有機物等被吸附在活性炭孔隙中;同時,吸附于活性炭表面的余氯在其表面發(fā)生氧化反應(yīng),被還原成Cl-,余氯得到了有效的去除,確保出水其含量小于0.1 mg/L,滿足RO膜的運行條件。
3.除鹽系統(tǒng)。經(jīng)過預(yù)處理的水經(jīng)高壓泵加壓后進(jìn)入反滲透裝置,在壓力作用下,水分子透過膜成為純水,而其他可溶性離子、有機物、細(xì)菌病毒及極細(xì)小顆粒則被截留在反滲透膜表面,最終隨小部分濃水排入地溝。在進(jìn)入反滲透之前設(shè)置還原劑與阻垢劑加藥裝置,分別投加亞硫酸氫鈉溶液和反滲透專用阻垢劑,防止反滲透膜被氧化和結(jié)垢,并設(shè)置板式換熱器,對原水進(jìn)行加熱,確保水溫在25℃左右,延長設(shè)備使用壽命。
反滲透系統(tǒng)采用一級兩段設(shè)計,系統(tǒng)回收率≥75%,一段和二段采用3:1配置,第一、二段壓力容器分別為3個、1個,每個壓力容器內(nèi)裝4根膜元件,反滲透膜采用聚酰胺復(fù)合膜,其最高操作溫度45℃,最高操作壓力4.1MPa,pH范圍為2~11。
在反滲透裝置之后設(shè)置混床,對反滲透出水進(jìn)行精除鹽。在進(jìn)入混床之前,反滲透產(chǎn)水先進(jìn)行脫氣處理,除去其中的CO2,保證離子交換的正常工作。陽、陰樹脂裝填的比例為1:2,總裝填高度1.5m,并設(shè)100%的反洗再生膨脹空間。本系統(tǒng)于2014年11月初投入使用,系統(tǒng)產(chǎn)水經(jīng)當(dāng)?shù)劐仚z所檢驗后相關(guān)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如下(水樣來自混床出水)。
表6 鍋檢所水質(zhì)檢驗報告
從表6中可得出,出水水質(zhì)各項指標(biāo)均符合本項目的要求。期間由于由于機井剛開挖完成不久,濁度一度達(dá)到6 FTU以上,但通過增大絮凝劑加藥量及過濾器反洗頻率,成功的保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定,出水電導(dǎo)率始終穩(wěn)定在1.0 μS/cm以下,為整個余熱發(fā)電項目的順利進(jìn)行提供了保障。
通過對各種鍋爐補給水處理系統(tǒng)的分析比較可知,一級反滲透+混床除鹽工藝能夠很好地滿足鍋爐補給水的水質(zhì)要求。在水泥窯余熱發(fā)電工程中,由于補給水水量普遍偏小(<20t/h),反滲透+混床的工藝在保證出水水質(zhì)的同時,項目投資較其他工藝也具有比較優(yōu)勢,值得同類工程進(jìn)行借鑒。但由于混床的存在,再生過程中需要用到酸堿,并產(chǎn)生含酸堿廢水,這和日益嚴(yán)格的環(huán)保要求是相悖的,值得廣大同仁的深思。
[1]GB/T1576—2008工業(yè)鍋爐水質(zhì)[S].
[2]GB/T12145—2008火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].
[3]GB/T50109—2006工業(yè)用水軟化除鹽設(shè)計規(guī)范[S].
[4]DL/T5068—2006火力發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].
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