孟振鐸
大慶油田工程建設(shè)有限公司化建公司
一種中小型儲(chǔ)罐罐底維修更換方法
孟振鐸
大慶油田工程建設(shè)有限公司化建公司
針對(duì)某煉油廠4臺(tái)使用多年的1×104m3儲(chǔ)油罐罐底、罐壁底側(cè)被嚴(yán)重腐蝕的問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)罐罐底、罐壁底側(cè)的勘測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),罐底板已經(jīng)多處穿孔而且罐壁底層也已經(jīng)被嚴(yán)重腐蝕減薄??紤]到以后的安全使用情況,通過(guò)對(duì)罐底修補(bǔ)方案和更換方案的安全性和實(shí)用性分析比較,首先確定了對(duì)腐蝕的罐底板進(jìn)行更換的方案,并通過(guò)對(duì)各相關(guān)方的不同的更換方法意見(jiàn)的收集和分析,在兩種待選更換方案中通過(guò)對(duì)施工難度、施工質(zhì)量要求、安全系數(shù)的對(duì)比和分析,最終選擇了其中一種施工難度小,安全可靠、質(zhì)量能驗(yàn)證的罐底更換形式。施工隊(duì)根據(jù)擬訂的罐底更換方案進(jìn)行了4臺(tái)儲(chǔ)罐的罐底更換,并且最終通過(guò)上水沉降觀測(cè)及對(duì)沉降過(guò)后的罐底的水平度檢測(cè),均達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),更換方案取得了令人滿意的效果。
罐底更換;維修;封板;內(nèi)側(cè)邊緣板
大慶油田工程建設(shè)有限公司化建公司在對(duì)某煉油廠儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目中的原有1×104m3原油儲(chǔ)罐的改造過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)罐底板、角焊縫銹蝕嚴(yán)重并且多處穿孔,通過(guò)對(duì)腐蝕程度、施工安全性、改造后使用質(zhì)量保證的分析,摒棄了對(duì)罐底進(jìn)行修補(bǔ)的方案,確定了對(duì)罐底進(jìn)行更換的方案。
為了在滿足設(shè)計(jì)要求的條件下更便利于施工,業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同提出修補(bǔ)和更換共三種方案,通過(guò)對(duì)比分析各種方案的優(yōu)缺點(diǎn),選擇了一種操作簡(jiǎn)單、安全可靠、質(zhì)量能驗(yàn)證的更換方案,圓滿地完成了維修任務(wù),確保了工程的施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。
本工程需要更換罐底的儲(chǔ)罐為4臺(tái)1×104m3拱頂罐,原介質(zhì)為輕質(zhì)原油,對(duì)罐內(nèi)進(jìn)行清理后發(fā)現(xiàn)罐底及壁板底部被嚴(yán)重腐蝕,其主要問(wèn)題如下:
(1)罐底支架與罐底焊接處防腐漆嚴(yán)重脫落,周圍底板銹蝕嚴(yán)重,清除鐵銹后平均減薄4~5 mm,多處已被腐蝕穿透,因罐內(nèi)加熱盤(pán)管支架和工藝管支架密集,所以整個(gè)中幅板腐蝕嚴(yán)重。
(2)罐底焊疤清理不到位,有焊疤處大多數(shù)腐蝕嚴(yán)重,基本被腐蝕穿透。
(3)內(nèi)側(cè)大角縫處油漆脫落,雖然也被腐蝕,但腐蝕程度相對(duì)較小。
(4)外側(cè)大角縫100 mm范圍內(nèi)由于雨水浸入造成油漆脫落,腐蝕嚴(yán)重,平均腐蝕厚度達(dá)到5~7 mm。
針對(duì)上述情況,需要對(duì)原有罐底板進(jìn)行改造并且對(duì)大角縫100 mm范圍內(nèi)的壁板進(jìn)行加強(qiáng)保護(hù)。
2.1 方案的提出
根據(jù)對(duì)腐蝕程度的分析和總結(jié),對(duì)罐底進(jìn)行改造提出了兩種方案。
(1)修補(bǔ)方案。對(duì)罐底進(jìn)行清理、除銹,對(duì)罐底做100%的負(fù)壓試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)與人工的目測(cè),對(duì)缺陷處進(jìn)行補(bǔ)焊修補(bǔ),對(duì)個(gè)別處進(jìn)行補(bǔ)板修補(bǔ),對(duì)角焊縫用加強(qiáng)板進(jìn)行加強(qiáng)。
(2)更換方案。對(duì)底板進(jìn)行更換,對(duì)角焊縫上側(cè)80 mm的罐壁同時(shí)加強(qiáng)。
2.2 底板更換原因
(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的腐蝕情況,底板和底層壁板底部80~100 mm處腐蝕嚴(yán)重,修補(bǔ)過(guò)程中可能有遺漏,對(duì)后期的使用質(zhì)量無(wú)法100%保證。
(2)在修補(bǔ)過(guò)程中,尤其對(duì)罐底的穿孔處修補(bǔ)、補(bǔ)焊時(shí),容易在底板和基礎(chǔ)頂面形成局部的密閉空間,存在產(chǎn)生爆炸、火災(zāi)的危險(xiǎn)。
(3)由于底板整體減薄,修補(bǔ)完畢后,在后續(xù)的使用中,使用年限得不到保證。
綜合上述原因分析,為了能保證儲(chǔ)罐在日后使用過(guò)程中的生產(chǎn)安全運(yùn)行,經(jīng)過(guò)項(xiàng)目各方的討論決定采取對(duì)罐底進(jìn)行更換的方案。
在確定了對(duì)罐底板進(jìn)行重新更換的方案后,經(jīng)過(guò)研究,現(xiàn)場(chǎng)給出了兩套更換施工方案,并經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目安全各專業(yè)的討論,根據(jù)方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行論證分析,最終選擇操作性強(qiáng)的方案。
3.1 方案一
“全換式”罐底更換如圖1所示。
圖1 “全換式”罐底更換
(1)此方案為罐底全部拆除、更換,先將罐底中幅板全部拆除。
(2)在罐壁外側(cè)架設(shè)提升設(shè)備,將罐壁進(jìn)行預(yù)加力,使罐壁與邊緣板對(duì)罐底基礎(chǔ)的壓力變小。
(3)在距離邊緣板80 mm高度處將罐壁進(jìn)行切割。
(4)拆除邊緣板,原罐底板位置處的瀝青砂層向下挖100 mm,全部更換,然后重新攤鋪瀝青砂并且碾實(shí),攤鋪坡度為10‰[1]。
(5)按照排版圖重新施工罐底板,將罐底與罐壁的角焊縫重新焊接。
(6)罐壁清掃孔標(biāo)高做相應(yīng)的調(diào)整,清掃孔處的底板結(jié)構(gòu)也應(yīng)進(jìn)行特殊處理。
3.2 方案二
“內(nèi)嵌式”罐底更換如圖2所示。
圖2 “內(nèi)嵌式”罐底更換
(1)原罐底板不拆除,直接在原罐底板上攤鋪80 mm的瀝青砂(最薄處)并碾實(shí),坡度要求10‰。
(2)按照排版圖重新鋪設(shè)新罐底板,新鋪設(shè)的罐底板用封板與原罐壁板連接,封板與原罐壁板的焊接不得強(qiáng)行組對(duì),封板的曲率應(yīng)與罐壁板的一致,所采用的焊條應(yīng)根據(jù)原罐壁板材料化驗(yàn)結(jié)果來(lái)確定。
(3)封板、原罐壁板、原罐底邊緣板之間用灌漿料填充,要求必須填實(shí),緊貼封板。
(4)罐壁清掃孔標(biāo)高做相應(yīng)的調(diào)整,清掃孔處的底板結(jié)構(gòu)也應(yīng)進(jìn)行特殊處理。
3.3 方案的比較與選擇
(1)安全性比較。方案一中由于要對(duì)罐底板進(jìn)行切割,雖然切割前可對(duì)罐底板下面已經(jīng)滲透的污油進(jìn)行簡(jiǎn)單的處理,但避免不了存在油氣空間,如果處理不當(dāng)會(huì)有較大的安全隱患;方案二中由于多了一層瀝青層的隔離,在施工底板的過(guò)程中不會(huì)有不可控的安全隱患存在。所以,從安全角度考慮應(yīng)選擇方案二。
(2)施工難易程度比較。方案一中要先拆除原底板,拆除時(shí)要選擇提升裝置把罐壁進(jìn)行提升,提升機(jī)具的選擇及固定是施工難題,要把拆除的底板運(yùn)出罐外,施工難度大,提升機(jī)具設(shè)備的安全性也受到了限制,罐底的瀝青層更換也增加了工程量;方案二中“內(nèi)嵌式”罐壁施工方案不用對(duì)罐底進(jìn)行改動(dòng),瀝青砂直接鋪設(shè),工程量小,工程施工難度也不大,在難度程度上小于方案一。
(3)實(shí)施后的質(zhì)量比較。方案一中罐底板及基礎(chǔ)的瀝青砂全部更換,原罐底或者坑洞全部重新攤鋪瀝青砂,比較密實(shí),罐底的角焊縫重新焊接,力學(xué)性能符合設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,質(zhì)量上完全滿足質(zhì)量規(guī)范的要求;方案二是在原罐底的基礎(chǔ)上再增加一層瀝青砂及底板,封板的設(shè)計(jì)也沒(méi)有設(shè)計(jì)規(guī)范給予支持,需要實(shí)際的試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,整體的方案需要試驗(yàn)的驗(yàn)證。
(4)經(jīng)濟(jì)性比較。方案一中拆除罐底的施工費(fèi)用與拆除完的鋼材費(fèi)用基本相抵消,但方案一中多出了瀝青砂層拆除及罐體提升的費(fèi)用,其施工費(fèi)用比方案二高出三分之一左右。因此,從經(jīng)濟(jì)性考慮方案二更優(yōu)。
根據(jù)多方的分析論證,充分考慮了安全性和經(jīng)濟(jì)性,并且其使用質(zhì)量可進(jìn)行驗(yàn)證的特點(diǎn),決定采用方案二更適合此類罐底的更換。
4.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
罐底瀝青砂及罐底板的施工應(yīng)按照《立式圓筒形鋼制儲(chǔ)罐施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB 50128—2005)》進(jìn)行施工及驗(yàn)收。
4.2 質(zhì)量保證措施
(1)施工瀝青砂前要對(duì)原罐底的凸起位置進(jìn)行打孔并灌注灌漿料,使底層密實(shí)。
(2)瀝青砂碾壓要密實(shí),表面平整度要符合規(guī)范要求。
(3)封板的安裝焊接與灌漿料的施工要注重配合,使封板與罐壁角焊縫處的空間充分被填充。
(4)封板與罐壁的夾角要符合方案的要求,施工要求對(duì)對(duì)接焊縫進(jìn)行X射線100%探傷,Ⅱ級(jí)合格。
4.3 質(zhì)量檢驗(yàn)
對(duì)焊件進(jìn)行了外部、內(nèi)部質(zhì)量檢查和焊縫的滲透檢測(cè),結(jié)果如下:
(1)按規(guī)范要求對(duì)底層瀝青砂的密實(shí)度、平整度進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)。
(2)對(duì)封板角焊縫進(jìn)行了滲透檢測(cè),符合規(guī)范要求。
(3)經(jīng)過(guò)上水后對(duì)罐底進(jìn)行復(fù)測(cè),罐底的平整度及變形量符合規(guī)范的要求,灌漿層密實(shí),封板沒(méi)有明顯的變形,強(qiáng)度及質(zhì)量能滿足使用要求。
施工單位根據(jù)選定的“內(nèi)嵌式”罐底更換方案,完成了4臺(tái)1×104m3儲(chǔ)罐的罐底的更換,在更換過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)生安全隱患,施工過(guò)程順利,更換完畢后,通過(guò)上水試驗(yàn)后的檢查,取得了令人滿意的效果,并且順利重新投產(chǎn)使用。
(1)“內(nèi)嵌式”底板更換方案施工簡(jiǎn)便、安全可靠,可對(duì)以后類似儲(chǔ)罐罐底的改造起到指導(dǎo)作用。
(2)在確定使用此方案前,應(yīng)組織對(duì)罐板的腐蝕程度進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查和分析,在確定需要更換的前提下,再建議參考此方案。
(3)“內(nèi)嵌式”罐底更換方案經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)和實(shí)際應(yīng)用的檢驗(yàn),質(zhì)量可靠、工期縮短,相對(duì)于全部更換的方案,更加經(jīng)濟(jì)、便捷。
[1]中國(guó)石油化工總公司北京設(shè)計(jì)院.石油化工立式圓筒形鋼制焊接儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)規(guī)范:SH 3046—1992[S].北京:中國(guó)石油化工總公司,1992:1.
(欄目主持 焦曉梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.10.032
孟振鐸:工程師,2001年畢業(yè)于江漢石油學(xué)院建筑工程專業(yè),現(xiàn)任大慶油田工程建設(shè)公司化建公司工程一部技術(shù)負(fù)責(zé)人、大慶油田建設(shè)集團(tuán)云南項(xiàng)目部異構(gòu)化項(xiàng)目經(jīng)理,從事現(xiàn)場(chǎng)施工管理工作。
2015-06-10
(0459)6330999、menglingyu9999@163.com