尚根鳳
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
經(jīng)驗交流
軋線液壓及潤滑系統(tǒng)漏油故障分析與處理
尚根鳳
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
針對軋線液壓及潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)的漏油、油耗大等問題,通過實施液壓油缸改造、管路優(yōu)化,潤滑站密封件與密封方式優(yōu)化改造、潤滑油回收利用等措施,解決了系統(tǒng)漏油故障,節(jié)油效果顯著,實現(xiàn)了設(shè)備的穩(wěn)定節(jié)能運行。
軋線;液壓及潤滑;油缸;密封件
萊鋼棒材廠中小型軋線液壓及潤滑系統(tǒng)主要包括粗軋潤滑站、軋區(qū)液壓站、中精軋稀油潤滑站和油氣潤滑站四大部分,液壓及潤滑系統(tǒng)的穩(wěn)定順行是軋線正常生產(chǎn)的重要保障。由于長年的生產(chǎn)運行,部分軋線設(shè)備已達不到原設(shè)計精度,出現(xiàn)不同程度的泄漏及油脂消耗高等問題。同時由于生產(chǎn)戰(zhàn)線長、潤滑管路布置復(fù)雜、軋線設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊等現(xiàn)狀,給設(shè)備的點檢維護帶來諸多不便。針對上述問題,通過對設(shè)備現(xiàn)狀及其原因分析,采取油膜軸承密封改造,液壓油缸及液壓、潤滑管路優(yōu)化改造等措施,解決了軋線液壓及潤滑系統(tǒng)漏油及油耗高等一系列問題,節(jié)能效果顯著。
粗軋潤滑站油箱容積16 000 L,主要為粗軋懸臂機列及1#飛剪提供潤滑油,該潤滑站共分兩路:一路用于懸臂軋機、曲柄式飛剪的軸承及齒輪潤滑,工作油壓0.25 MPa;一路用于油膜軸承的潤滑及支撐,工作油壓0.6 MPa。軋區(qū)液壓站油箱容積1 500 L,主要為加熱爐出口側(cè)到16#軋機的所有裝置提供液壓動力源,系統(tǒng)設(shè)備均為電腦面板操作,配有多種位置及速度傳感信號。中精軋稀油站容積20 000 L,用于中精軋軋機所有軸承齒輪及2#~4#飛剪的潤滑,工作油壓0.3~0.6 MPa。油氣潤滑站包括導(dǎo)衛(wèi)潤滑站(容積100 L)和水淬線輥道潤滑站(容積200 L),分別為導(dǎo)衛(wèi)軸承和輥道軸承提供油氣潤滑。
2.1 粗軋潤滑系統(tǒng)
由于調(diào)整輥縫的需要,偏心套與箱體之間為間隙配合,此間隙通過密封將其與壓縮空氣隔開,設(shè)備運轉(zhuǎn)中油膜軸承油充滿偏心套與箱體間隙,在生產(chǎn)過程中,軋機產(chǎn)生的振動導(dǎo)致密封槽(箱體與偏心套之間)發(fā)生變化,加之惡劣的作業(yè)環(huán)境等原因,大大縮短了密封件的使用壽命,導(dǎo)致壓力油外泄。一旦發(fā)生泄漏,壓力油就會傳入氣道并毫無阻礙地排出箱體,并加速密封件的劣化甚至損壞。因密封材料采用丁腈橡膠密封,這種密封材質(zhì)不耐受高溫,一旦發(fā)生粗軋堆鋼,輥環(huán)的熱量很容易傳導(dǎo)到密封件,縮短了密封件的使用壽命。
2.2 軋區(qū)液壓系統(tǒng)
軋線液壓管路大部分鋪設(shè)在油庫內(nèi),管道均為碳鋼材質(zhì),日常生產(chǎn)過程中容易受到軋線冷卻水的泄漏侵蝕,造成液壓管道銹蝕泄漏。軋機卡盤機架連接銷軸形式為液壓自動插拔,液壓缸桿即為連接銷,隨著長期的振動磨損,液壓缸桿表面出現(xiàn)損壞,進而導(dǎo)致油缸密封件損壞出現(xiàn)泄漏,影響液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
2.3 中精軋稀油潤滑系統(tǒng)
部分管路接近設(shè)計壽命,管道銹蝕嚴重,頻繁發(fā)生泄漏故障。個別軋機因齒輪箱換型更換等原因,造成進、回油管路與原設(shè)計參數(shù)不匹配,回油困難,致使軸封長期泄漏,短期內(nèi)無法處理。
2.4 油氣潤滑系統(tǒng)
導(dǎo)衛(wèi)潤滑站工作模式分為就地模式、遠程模式和測試模式。因潤滑站開停信號與軋機連鎖,系統(tǒng)在軋鋼時只能使用遠程模式或測試模式,若采用遠程模式運行,在長時間停軋再啟動時易發(fā)生導(dǎo)衛(wèi)軸承燒損故障。為避免此類現(xiàn)象發(fā)生,只好采用測試模式運行,但此模式下運行會造成潤滑站的耗油量大幅上升。
通過上述現(xiàn)狀及原因分析,確認造成軋線液壓及潤滑系統(tǒng)漏油故障的主要因素有:液壓設(shè)備老化磨損,密封材質(zhì)不耐高溫,油膜軸承潤滑油密封效果差,潤滑系統(tǒng)主回油管路背壓高,泵站濾芯更換時需排油。結(jié)合故障分析,確定實施液壓及潤滑系統(tǒng)的設(shè)備、密封方式改造及管路優(yōu)化等措施,以解決系統(tǒng)漏油及油耗高問題。
3.1 粗軋機列潤滑系統(tǒng)改造
針對粗軋機列潤滑系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,通過修改油膜軸承的壓縮空氣通道、偏心法蘭改造、齒輪箱呼吸器改造、泄漏潤滑油回收利用等措施,可有效解決系統(tǒng)漏油、油耗高問題。粗軋機列油膜軸承潤滑示意圖見圖1。
圖1 粗軋機油膜軸承潤滑示意圖
1)修改壓縮空氣通道,避免油氣相串現(xiàn)象。原設(shè)計中,壓縮空氣與油膜軸承油腔只有一道密封隔離,一旦密封損壞、失去彈性,壓力油就會與壓縮空氣相串,壓縮空氣通過偏心法蘭的迷宮密封將油液帶出,導(dǎo)致泄漏。針對引起泄漏的主要原因,將壓縮空氣通道從原通道引至外部,再通過軟管引入偏心法蘭迷宮密封,使壓縮空氣與油膜軸承油徹底分離,避免油氣相串現(xiàn)象,徹底解決泄漏問題。
2)改造偏心法蘭,回收泄漏潤滑油。作業(yè)過程中隨著坯料在軋機中的交替,軋輥(包括齒輪軸)會出現(xiàn)微量位移。在徑向上出現(xiàn)向外側(cè)擴張位移(油膜軸承間隙和偏心套與箱體的間隙),在軋制方向上出現(xiàn)相對轉(zhuǎn)動(偏心套與箱體之間)。由于這些相對轉(zhuǎn)動的存在,導(dǎo)致密封效果較差,即使新裝的密封也會出現(xiàn)滲油現(xiàn)象。通過改造將偏心法蘭偏心套側(cè)的氣孔封閉,并銑出2 mm深的溝槽將其引入回油槽,利用偏心套原有氣道形成回油腔。當出現(xiàn)滲油或泄漏時,泄漏潤滑油會在法蘭的空腔內(nèi)囤積,待油液充滿法蘭進入偏心套氣道時,通過偏心法蘭新加工的溝槽導(dǎo)入回油槽形成新的內(nèi)循環(huán),實現(xiàn)泄漏潤滑油的循環(huán)利用。
3)更換密封材質(zhì),提高裝配質(zhì)量。將原丁腈橡膠密封改為氟膠密封,增強密封件的耐高溫沖擊性;同時強化密封尺寸,盡量減少尺寸偏差,提高裝配質(zhì)量,延長潤滑油密封件的使用壽命。
4)改進偏心法蘭密封方式,提高密封質(zhì)量。針對偏心法蘭菱形密封條密封線少的現(xiàn)狀,將菱形密封更改為X型密封。通過采用X型密封,增加了密封線(X型密封在密封溝槽中可以產(chǎn)生6條密封線),不僅能起到密封作用,還可采用擠壓的方法進行補償,杜絕大量漏油現(xiàn)象發(fā)生,改造后效果明顯。
5)主回油管路改造。將原回油管路通徑擴大,適當加大回油管路斜度,使回油管路暢通;合理調(diào)整進油壓力和潤滑油流量;同時實施齒輪箱呼吸器改造。在封閉的齒輪箱里,每一對齒輪相嚙合發(fā)出熱量,隨著運轉(zhuǎn)使減速箱內(nèi)溫度逐漸升高,而齒輪箱箱體內(nèi)容積不變,故箱體內(nèi)壓力增加。因此齒輪箱設(shè)有呼吸器,以實現(xiàn)均壓?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),實際齒輪箱采用的呼吸器較小,無法實現(xiàn)箱體內(nèi)與大氣壓的均衡。通過擴大呼吸器體積,并將其位置升高,改為煙囪式長管呼吸器,可增加抽力,產(chǎn)生“煙囪”效應(yīng),解決主回油管路背壓高的問題,效果明顯。
6)改進濾芯更換方法。更換過濾器濾芯時,在過濾器油液液面上部通入壓縮空氣,并在濾筒上連接排油管,使濾筒內(nèi)油液在壓縮空氣作用下由濾筒下部排油口排出,并流回油箱。通過改造,降低了維修人員的勞動強度,提高了檢修效率;排油過程在密閉環(huán)境中自動完成,過濾器內(nèi)殘留油液經(jīng)過濾芯過濾后直接流回油箱,避免了泵站油液的污染與外排,降低了油耗,提高了系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
3.2 軋區(qū)液壓系統(tǒng)改造
1)管道改造更換。為增強液壓管道的耐腐蝕能力,管道采用不銹鋼管取代碳鋼管;在管路鋪設(shè)中,創(chuàng)新采用氬弧焊打底焊接,減少焊渣形成;分段設(shè)計施工,管路中間采用法蘭連接,既縮短了施工難度,又方便管路清理;在液壓分支管路加裝球閥,實現(xiàn)主系統(tǒng)不停機狀態(tài)下的管道維修施工。
2)接口盤連接方式優(yōu)化改造。將接口盤從機架內(nèi)部改至外部,以人工連接取代液壓自動連接,便于日常點檢維修;將快速接頭改為標準旋裝接頭,增強連接強度,方便對接;在每個管路前加裝控制球閥,以利于接頭更換。
3)軋機卡盤機架軋輥平衡油缸改造。將平衡油缸從機架本體改為外接式,同時將平衡柱塞改為柱塞油缸,油液不再從機架內(nèi)部供向平衡柱塞,而從自身油缸缸筒內(nèi)向柱塞油缸供油,使平衡油缸與機架本身分離,不僅增大了油缸的抗震性,還可在不拆卸機架的狀態(tài)下單獨更換平衡油缸。改造后的柱塞油缸見圖2。
3.3 中精軋稀油站潤滑系統(tǒng)改造
利用軋機長時間停機,將銹蝕的碳鋼管更換為不銹鋼管;針對部分軋機齒輪箱的回油不暢問題,優(yōu)化管路設(shè)計,增大管路通徑,增加通氣孔以降低齒輪箱內(nèi)部正壓,并更換老化軸封。
TG333
B
1004-4620(2015)01-0063-02
2014-06-24
尚根鳳,女,1978年生,1997年畢業(yè)于山東科技大學(xué)機械設(shè)計及其自動化專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠工程師,從事機械工程及自動化技術(shù)工作。