甲醇回收裝置優(yōu)化運(yùn)行分析
慕 蓉 韓松燕 李 斌 曹軍軍 羅小兵 何勉麗 蘇曉慶
長(zhǎng)慶油田第一采氣廠 陜西榆林 718500
摘 要:第一凈化廠甲醇回收裝置采用常壓精餾工藝對(duì)靖邊氣田產(chǎn)含醇地層水進(jìn)行集中處理。隨著氣田不斷開(kāi)發(fā),含醇地層水回收量逐年增加,同時(shí)氣田含醇地層水又具有很強(qiáng)的結(jié)垢、腐蝕傾向,影響了甲醇回收裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)上述情況,對(duì)甲醇回收裝置運(yùn)行采取了優(yōu)化措施并提出進(jìn)一步優(yōu)化改造思路,以有效解決生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題,改善預(yù)處理效果,提高甲醇回收裝置運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:甲醇回收;含醇地層水;預(yù)處理;優(yōu)化;
中圖分類號(hào):TQ223 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-3520(2014)-08-00-02
一、概況
第一凈化廠現(xiàn)有甲醇回收裝置2套,設(shè)計(jì)處理能力分別為100m3/d和50m3/d,主要負(fù)責(zé)對(duì)氣田含醇地層水進(jìn)行集中回收處理。近年由于含醇地層水回收量增大、管線結(jié)垢問(wèn)題、含醇地層水甲醇含量偏離設(shè)計(jì)值15-20%(冬季夏季注醇量不同)等原因,使裝置參數(shù)正常調(diào)節(jié)受到影響,運(yùn)行負(fù)荷超過(guò)設(shè)計(jì)值,并且又由于預(yù)處理后含醇地層水中的沉降雜質(zhì)不能及時(shí)拉運(yùn)處理,使裝置運(yùn)行中設(shè)備和管線腐蝕結(jié)垢問(wèn)題依然存在。
(一)工藝簡(jiǎn)介
1、預(yù)處理工藝
含醇地層水中不僅攜帶有地層水和凝析油,還含有懸浮物,礦化度高,PH值偏低而呈酸性。防止含醇地層水引起甲醇回收裝置設(shè)備管線的腐蝕、結(jié)垢和堵塞,需要對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理。
如圖1所示,由集氣站來(lái)含醇地層水統(tǒng)一進(jìn)入卸車池。池內(nèi)污水經(jīng)提升泵,通過(guò)壓力除油器除去污水中的油污,然后進(jìn)入反應(yīng)罐。在反應(yīng)罐的進(jìn)口加入pH調(diào)節(jié)劑、氧化劑反應(yīng),以調(diào)整污水的PH值至弱堿性,氧化污水的還原性物質(zhì);出口加入絮凝劑后進(jìn)入含醇地層水儲(chǔ)罐,對(duì)污水中的懸浮物進(jìn)行絮凝沉淀。
2、常壓精餾工藝
甲醇回收裝置采用單塔常壓精餾。預(yù)處理后的含醇地層水,經(jīng)進(jìn)料泵加壓通過(guò)原料水過(guò)濾器過(guò)濾掉部分機(jī)械雜質(zhì)后,再經(jīng)換熱器換熱,然后進(jìn)入甲醇精餾塔。原料水在塔盤上進(jìn)行多次的氣化和冷凝后,達(dá)到精餾所必須的氣液兩相平衡,從而完成傳質(zhì)傳熱的精餾過(guò)程。
二、運(yùn)行現(xiàn)狀及問(wèn)題分析
(一)含醇地層水量和甲醇濃度變化情況
第一凈化廠含醇地層水量及其甲醇濃度在一年中變化較大。
一般夏季含醇地層水量較小且甲醇濃度較低,冬季含醇地層水量較大且甲醇濃度較高。夏季含醇地層水中甲醇濃度略低于甲醇回收裝置的設(shè)計(jì)值。進(jìn)入高峰期后,超出了含醇地層水總設(shè)計(jì)處理能力,一定程度上增加了甲醇回收裝置回收處理污水的壓力及運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
(二)裝置運(yùn)行現(xiàn)狀及問(wèn)題分析
1、甲醇蒸氣冷凝器冷卻效果差
2#甲醇回收裝置產(chǎn)品甲醇換熱器為循環(huán)水冷卻器,隨運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),原有甲醇蒸汽換熱器換熱能力不足,回流溫度40℃左右,導(dǎo)致日常運(yùn)行中精餾塔塔頂壓力處于持續(xù)偏高狀態(tài),使塔頂溫度難控制,產(chǎn)品甲醇合格率降低,嚴(yán)重影響裝置正常運(yùn)行。
2、產(chǎn)品甲醇濃度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求
由于含醇地層水甲醇濃度及來(lái)水量波動(dòng)大,遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)參數(shù)15-20%,致使甲醇回收裝置塔頂產(chǎn)品甲醇濃度低于設(shè)計(jì)要求。且裝置處理量越大,塔頂壓力越高,也是塔頂產(chǎn)品甲醇濃度偏低和塔底污水甲醇濃度偏高的原因之一。
3、含醇地層水預(yù)處理效果不理想
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析可知,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的含醇地層水水質(zhì)雖有所改善,但污水中油份仍然很高,最高達(dá)到300mg/L。分析原因主要是現(xiàn)有的壓力除油器除油效果差。
4、含醇地層水回收量增加
進(jìn)入2012年冬季高峰期后,含醇地層水回收量大幅升高,污水平均日處理量由往年150 m3猛增至 180m3 ,甲醇回收裝置超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、預(yù)處理超負(fù)荷
含純污水量超出了預(yù)處理能力,含醇地層水儲(chǔ)罐清污不及時(shí),預(yù)處理后的含醇地層水中的懸浮物不能及時(shí)排除,導(dǎo)致甲醇回收裝置出現(xiàn)結(jié)垢、腐蝕,影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
三、改進(jìn)措施及效果評(píng)價(jià)
(一)運(yùn)行工藝優(yōu)化
1、更換空冷器
由于塔頂冷凝器冷卻效果差,導(dǎo)致2#裝置運(yùn)行不平穩(wěn)。因此,將塔頂冷凝器由水冷改為空冷,一方面可緩解第一凈化廠循環(huán)水系統(tǒng)負(fù)荷過(guò)高的問(wèn)題,另一方面可避免循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢影響塔頂冷凝器的冷卻效果。改造后,有效地解決了塔頂壓力不易控制的問(wèn)題,并節(jié)約了能耗。
通過(guò)2012秋季空冷器投運(yùn)后的使用,塔頂溫度控制在65℃,處理量在100方/天穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)品甲醇濃度平均可達(dá)95%以上,塔底水未出現(xiàn)甲醇超標(biāo)現(xiàn)象。解決了因不易控制塔頂溫度,而造成產(chǎn)品甲醇不合格問(wèn)題。從根本上避免了因換熱器內(nèi)漏使含醇地層水進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)造成循環(huán)水污染現(xiàn)象的發(fā)生,并且空冷系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行安全可靠、操作維護(hù)量小。夏季運(yùn)行效果還有待進(jìn)一步跟蹤。
2、管束防腐、定期反吹
冬季高峰期時(shí),含純污水處理量大幅升高,甲醇回收換熱器出現(xiàn)結(jié)垢、腐蝕,堵塞現(xiàn)象增大,需要不定時(shí)停車,對(duì)換熱器進(jìn)行拆洗或補(bǔ)焊,影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行,降低處理效率。下面是2012年6月份1#甲醇回收裝置原料水換熱器檢修前內(nèi)部圖片:
鑒于上述情況,今年6月份裝置檢修時(shí),對(duì)原料水換熱器及重沸器管束進(jìn)行防腐,并且預(yù)留備用防腐管束,以保證在用管束出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),能夠及時(shí)進(jìn)行更換,不影響裝置正常生產(chǎn);
針對(duì)換熱器運(yùn)行,易結(jié)垢堵塞、處理量下降等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)實(shí)踐確定了換熱器最佳的反吹流程,并制定了定期反吹制度,對(duì)換熱器每隔10 ~ 15天進(jìn)行一次反吹。采取上述措施后,效果顯著。先前裝置換熱器2 ~3個(gè)月出現(xiàn)腐蝕、結(jié)垢、堵塞、停車檢修的現(xiàn)象,采取防腐及反吹措施后,換熱器至今已連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行5個(gè)月未進(jìn)行檢修,有效緩解了裝置結(jié)垢腐蝕及堵塞,同時(shí)提高了裝置處理量,大幅降低了裝置的檢修頻率。
(二)操作參數(shù)優(yōu)化
1、調(diào)整原料水含醇濃度
針對(duì)含醇地層水甲醇濃度波動(dòng)大及目前精餾塔塔頂產(chǎn)品甲醇濃度低、塔底污水帶醇等問(wèn)題,對(duì)甲醇回收裝置參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化實(shí)驗(yàn):
在精餾塔操作參數(shù)(塔底壓力、溫度)不變的條件下,穩(wěn)定進(jìn)料量,調(diào)整進(jìn)料溫度和塔頂溫度進(jìn)行試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中所選用的含醇地層水甲醇濃度分別為7% ~10%,10% ~15%,15% ~20%,和20%以上。得出不同含醇地層水甲醇濃度時(shí)塔頂產(chǎn)品甲醇濃度。
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,在其它操作參數(shù)穩(wěn)定的情況下,塔頂產(chǎn)品甲醇濃度隨著含醇地層水甲醇濃度的升高而明顯增加,當(dāng)含醇地層水甲醇濃度提高到15%-20%時(shí),塔頂產(chǎn)品甲醇濃度可達(dá)到理想數(shù)值。
針對(duì)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,定期對(duì)含醇地層水甲醇濃度及產(chǎn)品甲醇濃度進(jìn)行化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行返醇操作,以保證產(chǎn)品回收效率及產(chǎn)品質(zhì)量:
(1)含醇地層水甲醇濃度低于10%時(shí)進(jìn)行返醇;
(2)產(chǎn)品甲醇濃度低于93%時(shí)進(jìn)行返醇;
通過(guò)采取返醇措施,優(yōu)化提高含醇地層水甲醇濃度后,解決了精餾塔底污水帶甲醇問(wèn)題,同時(shí)裝置精餾塔產(chǎn)品甲醇濃度有了很大的提高。
2、調(diào)整加藥量
近年來(lái)隨含醇地層水水質(zhì)以及水量變化,按原加藥制度處理后的含醇地層水水質(zhì)不能達(dá)到預(yù)期要求,主要表現(xiàn)在水中機(jī)雜有所回升等。因此,針對(duì)氣田含醇地層水水質(zhì)及水量的變化,根據(jù)預(yù)處理后水樣的pH值、顏色、機(jī)雜等情況及時(shí)根據(jù)實(shí)驗(yàn)對(duì)加藥量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
(三)預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化
冬季含醇地層水來(lái)水量大幅增加,含醇地層水卸車池現(xiàn)有儲(chǔ)存空間已不能滿足污水回收儲(chǔ)存要求,為了不造成污水車壓車,只能邊啟含醇地層水提升泵進(jìn)行轉(zhuǎn)水邊進(jìn)行卸車操作,同時(shí)700m3儲(chǔ)罐也難以達(dá)到要求的沉降時(shí)間,預(yù)處理效果不佳,增加了裝置的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及負(fù)擔(dān)。
針對(duì)上述問(wèn)題,冬季含醇地層水處理高峰期時(shí),將不含醇地層水卸車池改為含醇地層水卸車池,兩個(gè)卸車池一個(gè)用于轉(zhuǎn)水一個(gè)用于卸車,不含醇地層水則通過(guò)新增臨時(shí)卸車口匯入檢修污水進(jìn)行處理。這樣既緩解了含醇地層水卸車池儲(chǔ)存壓力,增加了污水緩沖沉降時(shí)間,又可以同時(shí)進(jìn)行卸車和轉(zhuǎn)水操作,污水卸車等待時(shí)間大幅降低,同時(shí)降低了崗位員工勞動(dòng)時(shí)間。
1、進(jìn)入冬季以來(lái),不斷調(diào)整2套處理系統(tǒng)處理量,使2套裝置的處理量增加至180-190m3/d穩(wěn)定運(yùn)行,消除罐存壓力,利于含醇地層水車及時(shí)拉運(yùn)。
四、結(jié)論及建議
(一)結(jié)論
1、在現(xiàn)有工藝設(shè)備下,通過(guò)更換產(chǎn)品冷卻器、調(diào)節(jié)進(jìn)料甲醇濃度等,在確保塔底污水甲醇含量符合回注指標(biāo)要求的情況下,塔頂產(chǎn)品甲醇濃度由以前的90%基本提高到設(shè)計(jì)要求。
2、采取防腐及反吹措施后,換熱器至今已連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行5個(gè)月,有效緩解了換熱器管束堵塞問(wèn)題,同時(shí)提高了裝置處理量,大幅降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度
3、通過(guò)優(yōu)化加藥量及制定落實(shí)加藥管理制度后,污水處理效果明顯得到改善,從進(jìn)料泵取樣化驗(yàn)結(jié)果分析可知,機(jī)雜等明顯減少;減緩了設(shè)備、管線的腐蝕、結(jié)垢速度, 延長(zhǎng)了設(shè)備和管線的檢修及更換周期。
(二)建議
1、冬季含醇地層水處理高峰期時(shí),將含醇地層水提升泵轉(zhuǎn)水量由15m3/h提高到20m3/h。
2、將50 m3/d的小塔裝置更換為100 m3/d裝置,使甲醇回收的額定處理量達(dá)到200 m3/d,以適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的含醇地層水處理量。
3、更換大排量加藥泵,以適應(yīng)含醇地層水20m3/h的轉(zhuǎn)水量,便于根據(jù)轉(zhuǎn)水量變化及時(shí)對(duì)加藥量作出調(diào)整,以穩(wěn)定加藥濃度,保證預(yù)處理效果。原加藥泵及建議更換加藥泵排量如表1所示:
4、冬季對(duì)700m3儲(chǔ)罐定時(shí)取樣監(jiān)測(cè),盡量縮短待處理含醇地層水的沉降時(shí)間。
5、針對(duì)含醇地層水中油份高的問(wèn)題,需對(duì)除油器運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化調(diào)試,如果效果不理想,建議更換除油器。
6、注水系統(tǒng)已運(yùn)行多年,注水泵老化嚴(yán)重,并且注水額定流量為10.56m3/h,不能滿足現(xiàn)有的注水量,應(yīng)更換為20 m3/注水泵。