摘 要:合理掘進循環(huán)進尺有利于安全快速施工。為實現(xiàn)三河尖礦快速掘進,解決采掘接替緊張難題,以三河尖礦7126工作面軌道巷為研究對象,進行大循環(huán)進尺快速掘進關鍵技術的研究,根據(jù)頂板應力與巖體強度判定巷道頂板穩(wěn)定性,確定了合理的掘進循環(huán)進尺。在此基礎上,提出了“小循環(huán)臨時支護+高強預緊支護+高幫上部及時支護”支護原則,現(xiàn)場效果顯著,使月進尺達到400m/月以上,保證了巷道掘進的速度和安全性。
關鍵詞:大循環(huán)進尺;快速掘進;高強預緊;錨桿支護;
中圖分類號:X752 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-08-00-02
由于中國大部分煤炭賦存條件較為復雜,煤巷綜掘普遍采用綜掘機配套單體錨桿鉆機和連續(xù)采煤機與錨桿鉆車配套工藝。循環(huán)進尺小,可以保證安全,但掘進與支護作業(yè)交替頻繁,影響生產(chǎn)效率;掘進循環(huán)進尺大,可以減少不必要的工作交替次數(shù),有助于組織生產(chǎn),提高工效,但掘進循環(huán)進尺大存在很大的安全隱患,萬一發(fā)生頂板坍塌將直接影響施工進度及危及礦工生命。因此,在安全、生產(chǎn)兼顧的情況下,確定一個合理掘進循環(huán)進尺就顯得尤其重要。
三河尖礦巷道掘進循環(huán)進尺比較?。ㄑh(huán)進尺為1.8m),造成采掘接替緊張,每月進尺已不能滿足礦井正常接替的需要,掘進工序比較復雜,掘進機的有效工作時間短,掘進速度慢。增加循環(huán)進尺和優(yōu)化掘進工藝可以有效解決這一問題,但是增大循環(huán)進尺,存在空頂長度大,巷道圍巖控制困難等問題,需要確定合理的循環(huán)進尺,采用可靠的圍巖控制技術,選擇安全、經(jīng)濟、高效的施工工藝和勞動組織方式,在保障安全的前提下實現(xiàn)快速掘進。
一、工程概況
三河尖礦7126工作面軌道巷沿頂掘進,巷道斷面為梯形斷面。軌道巷標高-800m,底寬為3.8m,中高為2.7m。直接頂為0~2.54m的泥巖,致密性脆易碎?;卷敒?5m的中細砂巖,成分以石英、長石為主,層理不明顯,含有黃鐵礦結核。直接底為1.86m的泥巖,致密性脆,含植物化石碎片?;镜诪?.84m的砂質(zhì)泥巖,深灰色,致密性脆。煤層平均厚度為2.5m,條帶結構,內(nèi)生節(jié)理發(fā)育,為光亮型煤。
二、大循環(huán)進尺的合理確定
7126工作面軌道巷直接頂為0~2.54m的泥巖,基本頂厚度為35m中細砂巖,基本頂厚度、強度均較大,其承載和抗變形能力均較大,能夠保持自身穩(wěn)定且下沉量很小。因此,對泥巖直接頂?shù)姆€(wěn)定性進行分析時,僅需考慮其自身載荷作用。
由相關圖表可以看出,在沿直接頂厚度方向,直接頂下部分巖層受拉,上部分巖層受壓,往直接頂厚度中部方向,等值線逐漸稀疏,且拉應力沿著直接頂厚度方向越來越小,壓應力沿著直接頂厚度方向越來越大。
10m循環(huán)進尺條件下,泥巖的最大拉應力為1.004MPa,超過泥巖的抗拉強度0.9MPa,頂板可能發(fā)生拉破壞而導致頂板冒落;4m、6m、8m大循環(huán)進尺條件下,最大拉應力值均小于泥巖抗拉強度0.9MPa,但8m循環(huán)進尺條件下的最大拉應力為0.692MPa,但當巷道局部區(qū)域泥巖厚度大于2.5m時,拉應力將會超過0.9MPa,安全系數(shù)較低,且由于循環(huán)進尺增大,一個班也難以完成一個循環(huán),交接班及其它輔助措施占用時間比較長,而4m循環(huán)進尺時,掘進與支護作業(yè)交替頻繁,影響生產(chǎn)效率。因此,綜合考慮礦上的生產(chǎn)技術條件,確定三河尖礦7126工作面軌道巷掘進循環(huán)進尺為6m。
三、大循環(huán)進尺巷道圍巖控制技術
增大掘進循環(huán)進尺,巷道空頂距離增大,頂板易發(fā)生離層,煤層節(jié)理發(fā)育,高幫易片幫,大幅度增加了巷道支護難度。通過對大循環(huán)進尺條件下圍巖控制的問題的分析研究,提出了“小循環(huán)臨時支護+高強預緊支護+高幫上部及時支護”支護原則。
(1)小循環(huán)臨時支護。統(tǒng)籌考慮臨時支護和永久支護,將二者作為一個體系進行考慮。巷道掘出后,圍巖原巖應力狀態(tài)被打破,破碎區(qū)與塑性區(qū)迅即向深部發(fā)展,圍巖變形速度較快。為了保證頂板安全和施工人員安全,應采及時進行小循環(huán)臨時支護,在臨時支護掩護下進行永久支護。
(2)高強預緊支護。為了防止頂板過早離層以及煤幫破碎區(qū)的發(fā)展,及時施加高強預緊力錨桿,實現(xiàn)錨桿主動承載,,提高圍巖峰值強度和殘余強度,抑制圍巖大變形,從而達到防止頂板冒頂、高幫片幫的目的。
(3)高幫上部及時支護。頂板錨桿和高幫肩角錨桿同時打設,滯后打設高幫下部錨桿和低幫錨桿,實現(xiàn)頂板和肩角圍巖穩(wěn)定。
考慮掘進進尺與錨桿支護工藝,經(jīng)過多種支護方案比較,最終確定巷道支護參數(shù)為:
(1)巷道支護參數(shù)
頂板錨桿間排距900 mm×1000mm,每排5根錨桿,兩幫采用錨桿間排距800 mm×1000mm,低幫每排三個錨桿,高幫每排4根錨桿,錨桿均為直徑20mm、長度2000mm的左旋螺紋鋼錨桿,采用樹脂藥卷錨固,樹脂藥卷規(guī)格:CK2350一支。錨桿配套使用半球形墊圈、樹脂減摩墊圈、金屬墊圈,快速安裝的高強螺帽。頂板、兩幫均鋪設金屬網(wǎng)和鋼筋梯子梁,鋼筋梯子梁采用直徑14mm的圓鋼焊接。
(2)小循環(huán)臨時支護參數(shù)
為了保障安全,打設單體支柱按小循環(huán)進行,1m一個小循環(huán),則臨時支護范圍小,施工循環(huán)次數(shù)多,工序復雜,而3m或以上一個小循環(huán),臨時支護范圍大,不利于頂板穩(wěn)定。因此,從安全角度和施工循環(huán)次數(shù)考慮,確定臨時支護小循環(huán)長度為2m,即每個小循環(huán)打設兩排單體支柱
7126工作面軌道巷掘進期間巷道表面位移曲線見圖2所示。巷道表面位移隨掘進頭的遠離而遞增,變形速度逐漸減小。頂?shù)装逑鄬σ平亢蛢蓭拖鄬σ平孔兓厔菹嗤?,距掘進頭100m以后,巷道圍巖變形速度趨于穩(wěn)定,變形量不再明顯增加,頂?shù)装逑鄬σ平繛?33mm,兩幫相對移近量為93mm,巷道圍巖穩(wěn)定性較好。
7126工作面軌道巷原掘進進尺為195m,實施大循環(huán)進尺掘進工藝后進尺達到409.9m,掘進速度為原掘進工藝速度的2.1倍,大大提高了煤巷綜掘速度。實施大循環(huán)進尺掘進工藝,提高工作面煤巷綜掘速度效果顯著,有效緩解了三河尖礦采掘接替緊張的局面。
四、主要結論
(1)在保證巷道直接頂穩(wěn)定的前提下,增大循環(huán)進尺,可減少不必要的工作交替次數(shù)、并在較大作業(yè)空間內(nèi)實現(xiàn)平行作業(yè),是實現(xiàn)煤巷快速掘進的重要途徑。根據(jù)頂板應力與巖體強度判定巷道頂板穩(wěn)定性,確定了7126工作面軌道巷合理的掘進循環(huán)進尺為6m,安全系數(shù)較高,一個班可以完成一個循環(huán)作業(yè)。
(2)針對大循環(huán)進尺巷道空頂距離增大,頂板易發(fā)生離層、煤層節(jié)理發(fā)育、高幫易片幫等特點,提出了“小循環(huán)臨時支護+高強預緊支護+高幫上部及時支護”支護原則,并設計了合理的支護參數(shù),保證了巷道圍巖穩(wěn)定。
(3)現(xiàn)場實踐表明,大循環(huán)進尺掘進速度為原掘進工藝的2.1倍,大大提高了7126工作面煤巷綜掘速度。掘進期間,巷道頂?shù)装逑鄬σ平繛?33mm,兩幫相對移近量為93mm,巷道圍巖穩(wěn)定性較好,支護效果顯著,實現(xiàn)了安全快速掘進,緩解了礦井接續(xù)緊張的局面,取得了顯著的經(jīng)濟社會效益。
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