馬媛媛
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司許昌卷煙廠,河南許昌 461000)
提高壓梗合格率的改進(jìn)措施
馬媛媛
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司許昌卷煙廠,河南許昌 461000)
壓梗機(jī)是生產(chǎn)梗絲的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)切梗絲質(zhì)量和梗絲膨脹效果都有重要影響。但通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),蒸壓梗出口質(zhì)量穩(wěn)定性差,不能滿足后工序加工要求,為進(jìn)一步提高梗絲的應(yīng)用效果,提高質(zhì)量的穩(wěn)定性,通過(guò)在壓梗機(jī)前增設(shè)電子皮帶秤、在進(jìn)口振槽上加裝導(dǎo)流條和用蒸汽噴吹壓梗機(jī)壓輥,優(yōu)化蒸壓梗相關(guān)的加工方式,通過(guò)改進(jìn),穩(wěn)定了煙梗流量,消除了梗粘附在壓輥上,使壓梗質(zhì)量合格率由改進(jìn)前的34%提高到改進(jìn)后的86%,提高了制梗絲質(zhì)量。
煙梗 質(zhì)量 壓梗 流量 蒸汽
梗絲是卷煙的重要填充料,具有焦油、煙堿含量低,填充性能好等特點(diǎn)。隨著梗絲摻配量的增加,梗絲制的好壞,直接影響成品卷煙的質(zhì)量。制梗過(guò)程經(jīng)過(guò)潤(rùn)?!垂!艄!獕汗!泄=z—烘梗絲等工序。制梗絲工藝生產(chǎn)過(guò)程控制復(fù)雜,特別是蒸梗水份、壓梗厚度、壓梗合格率等因素更為重要,壓梗合格率的大小直接影響梗絲的質(zhì)量和填充值,對(duì)卷煙的吸味有較大的影響。因此,如何通過(guò)實(shí)施改進(jìn)和數(shù)據(jù)優(yōu)化等方法,提高壓梗質(zhì)量穩(wěn)定性是我們亟待解決的問(wèn)題。
通過(guò)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)收集分析(見(jiàn)表1)可知,壓梗合格率平均僅為34%,遠(yuǎn)低于壓梗合格率≥80%的工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)量發(fā)現(xiàn),由于壓梗前來(lái)料流量不穩(wěn)和端面堆積不均勻,進(jìn)入壓梗機(jī)的物料也不均勻,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,導(dǎo)致壓輥面在軸向位置磨損不一致,壓輥中間部分磨損嚴(yán)重,兩端磨損較輕,兩壓輥之間的間隙有差別,從而造成壓后的梗條厚薄不均,嚴(yán)重影響壓梗合格率。同時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)現(xiàn),梗條黏附在壓輥表面,致使黏附梗條和新進(jìn)入的梗條相互疊壓,壓輥間隙增大,部分梗條就不會(huì)被碾壓,也是造成壓輥不合格率低的重要因素。(見(jiàn)表1)
表1 壓梗合格率統(tǒng)計(jì)表
表2 蒸壓梗質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)表
原蒸壓梗流量控制為(計(jì)量管+計(jì)量帶)控制,控制精度較低,流量波動(dòng)較大,致使進(jìn)入壓梗機(jī)的物料忽多忽少,嚴(yán)重影響壓梗質(zhì)量,為了降低流量波動(dòng),改為計(jì)量管+電子皮帶秤控制,使流量波動(dòng)值由改進(jìn)前的3.6%降低到改進(jìn)后的0.8%,由于流量比較穩(wěn)定,可使壓輥間隙保持恒定,為提高壓梗質(zhì)量提供良好的前提。
煙梗在從電子皮帶秤上進(jìn)入壓梗機(jī)前振槽時(shí),可以起到松散攤薄的效果,但不是很均勻,出現(xiàn)壓梗在振槽中間厚,兩邊薄的情況,致使進(jìn)入壓梗機(jī)時(shí),也是在壓輥軸向位置,中間物料多,兩端物料少,厚薄不均,直接影響壓梗質(zhì)量,并且也是壓輥在中間位置磨損嚴(yán)重,造成壓梗間隙中間大、兩端小的問(wèn)題,進(jìn)一步加劇了壓梗質(zhì)量的降低。通過(guò)在進(jìn)口振槽底板上加裝兩組導(dǎo)流條,高度為12mm,使中間物料向兩邊運(yùn)動(dòng),保證了在振槽截面上煙梗厚度是均勻一致了,進(jìn)入壓輥的物料在軸向方向也是均勻一致的,提高了壓梗質(zhì)量,同時(shí)又保證了壓梗磨損的均勻。
由于二級(jí)貯梗后煙梗水分較大,壓梗機(jī)在使用過(guò)程中,在壓力作用下,壓輥表面會(huì)粘附部分煙梗,從而造成壓輥間隙無(wú)法保證,壓梗合格率較低。通過(guò)分析,在壓梗機(jī)壓輥上方加裝蒸汽噴嘴,對(duì)壓輥表面進(jìn)行濕潤(rùn)和加溫,消除煙梗粘附在壓輥表面,造成的粘附煙梗和新進(jìn)煙梗的疊加碾壓現(xiàn)象,保證了壓輥之間的間隙恒定,保證了壓梗的均勻一致,可提高壓梗合格率。
具體安裝措施是:安裝噴射蒸汽管路,加裝手動(dòng)截止閥4、減壓閥5、電磁閥6,在壓輥上方均布蒸汽噴射噴嘴3,均勻分布于壓輥上方,保證整個(gè)壓輥表面都受到濕潤(rùn)和加溫。
控制程序是:開(kāi)始生產(chǎn)時(shí),當(dāng)壓梗機(jī)前的電子皮帶秤的瞬時(shí)流量高于200Kg/h,延時(shí)15S,電磁閥6打開(kāi),開(kāi)始對(duì)壓輥表面噴射蒸汽。當(dāng)電子秤瞬時(shí)流量低于200 Kg/h,延時(shí)15S,電磁閥6關(guān)閉,停止噴射蒸汽。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)噴射蒸汽情況和壓輥不粘附煙梗為標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)調(diào)節(jié)減壓閥5來(lái)控制噴射蒸汽壓力,以到達(dá)既是煙梗不粘附壓輥,又不浪費(fèi)蒸汽的目的。
通過(guò)以上三項(xiàng)實(shí)施改進(jìn),在現(xiàn)場(chǎng)觀察可以看出,流量比較穩(wěn)定,在整個(gè)振槽槽體內(nèi)都布滿了厚薄均勻的煙梗,保證了進(jìn)入壓輥的煙梗也是均勻一致的;同時(shí)由于在壓輥上方加裝蒸汽噴射裝置,對(duì)壓輥進(jìn)行了濕潤(rùn)和加溫,消除了煙梗粘附在壓輥上的現(xiàn)象,消除了壓梗相互疊加的現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)了2014年7月10日—7月20日壓梗質(zhì)量數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2),并進(jìn)行分析。
從表2可以看出,壓梗質(zhì)量合格率由改進(jìn)前的34%提高到改進(jìn)后86.3%,效果如何,利用假設(shè)檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證改造前、后,壓梗合格率是否有提高?
分析:(1)建立假設(shè):H0:μ前≥μ后HA:μ前<μ后
(2)正態(tài)性檢驗(yàn):P1=0.661>0.05,P2=0.749>0.05,數(shù)據(jù)正態(tài)。
(3)等方差檢驗(yàn):P=0.058>0.05,數(shù)據(jù)等方差。
(4)均值檢驗(yàn):P=0.000<0.05,拒絕H0。
(5)結(jié)論:依據(jù)95%的置信水平,我們有足夠的統(tǒng)計(jì)證據(jù)證明改造前壓梗合格率低于改造后。
綜合以上分析,我們可以看出,通過(guò)改造,壓梗合格率達(dá)到工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,蒸壓梗出口水分趨于穩(wěn)定,全面提高了蒸壓梗工藝質(zhì)量的穩(wěn)定性。
在改進(jìn)前,煙梗在高溫高濕的情況下粘附在壓輥上,造成壓輥中間部分磨損嚴(yán)重。加裝蒸汽噴射系統(tǒng)后,有效解決了壓輥粘煙梗的問(wèn)題,提高了壓輥使用壽命。(見(jiàn)表3)
表3 改造前、后壓輥修磨周期
按每對(duì)壓輥使用壽命算,此次改造,我們可以每2年可節(jié)省一對(duì)壓輥,節(jié)約13萬(wàn)余元,節(jié)約了維修費(fèi)用,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
本文從提高蒸壓梗工藝質(zhì)量穩(wěn)定性入手進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,通過(guò)在蒸壓梗前增設(shè)電子皮帶秤、在進(jìn)口振槽上加裝導(dǎo)流條和用蒸汽噴吹壓梗機(jī)壓輥,優(yōu)化蒸壓梗相關(guān)的加工方式,提高了壓梗合格率,為切梗絲和梗絲膨脹提供了優(yōu)質(zhì)的原料,提高了梗絲加工質(zhì)量。并將此改進(jìn)思路加以推廣,應(yīng)用至新制梗絲線設(shè)備技改中,為進(jìn)一步提高梗絲加工過(guò)程質(zhì)量提供技術(shù)支撐。
[1] 黃嘉礽.卷煙工藝[M].2版.北京:北京出版社,2000.
[2] 童谷余.卷煙機(jī)械[M].北京:北京出版社,1989.
馬媛媛,大專學(xué)歷,畢業(yè)于焦作工學(xué)院建筑裝飾技術(shù)專業(yè),現(xiàn)于許昌卷煙廠工作,從事制絲車間工藝質(zhì)量員,主要從事制絲工藝質(zhì)量研究。