張馨
【摘要】鍋爐減溫減壓控制系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中扮演著十分重要的角色。本文首先研究了鍋爐減溫減壓控制系統(tǒng)的主要構(gòu)成,然后結(jié)合其適配減溫器與節(jié)流閥,提出了減溫減壓控制系統(tǒng)改造與實(shí)現(xiàn)的具體方法與舉措。
【關(guān)鍵詞】鍋爐;減溫減壓;控制系統(tǒng);改造;實(shí)現(xiàn)
一、前言
鍋爐減溫減壓控制系統(tǒng)在其運(yùn)行過程中,受到很多因素的影響,為了實(shí)現(xiàn)對其控制的便利化,有必要對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?。在探討相關(guān)問題之前,應(yīng)該首先了解減溫減壓控制系統(tǒng)的構(gòu)成與適配等方面的問題。
二、減溫減壓控制系統(tǒng)的構(gòu)成
一般來講,鍋爐減溫減壓控制系統(tǒng)主要由減壓系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)、安全保護(hù)裝置和控制系統(tǒng)等組成。
1.減壓系統(tǒng)。蒸汽的減壓過程是靠減壓閥、減壓孔板來實(shí)現(xiàn)的,其減壓級數(shù)由進(jìn)口蒸汽壓力及減壓后出口蒸汽壓力之差值來決定。
2.減溫系統(tǒng)。本系統(tǒng)由減溫水調(diào)節(jié)系統(tǒng)(截止閥、噴水調(diào)節(jié)閥、止回閥)和減溫器組成。系統(tǒng)將冷卻水從帶有霧化噴嘴的文氏管噴入蒸汽混合管道以達(dá)到減溫之目的。
3.安全保護(hù)裝置。本裝置直接代用杠桿全啟動(dòng)安全閥、彈簧全啟式安全閥,當(dāng)出口蒸汽壓力超過允許值量,主安全閥啟跳,將蒸汽排至大氣中,從而使管內(nèi)蒸汽保持允許值,確保本裝置的安全運(yùn)行。
4.控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)主要包括:壓力變送器、壓力智能調(diào)節(jié)儀、熱電阻、溫度調(diào)節(jié)儀、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。溫度控制通過TE-02的指示值與溫度調(diào)節(jié)儀的設(shè)定值相比較,自動(dòng)調(diào)整減溫水調(diào)節(jié)閥的開關(guān)。壓力控制通過PE-02的指示值與壓力調(diào)節(jié)儀的設(shè)定值相比較,自動(dòng)調(diào)整壓力調(diào)節(jié)閥的開關(guān)。
5.智能儀表。組合儀表主要有溫度變送器、溫度傳感器、壓力變送器和遠(yuǎn)傳壓力表,溫度變送器、壓力變送器一般采用4-20mA信號,溫度傳感器通常采用Pt100熱電阻和熱電偶,遠(yuǎn)傳壓力表30-350歐姆,值的注意的是溫度傳感器和遠(yuǎn)傳壓力表的傳輸距離較近,測量誤差相對也較大,溫度變送器、壓力變送器傳輸距離較遠(yuǎn),測量精度較高。二次儀表主要有智能PID調(diào)節(jié)儀、智能操作器、智能數(shù)字顯示儀、智能報(bào)警儀,PID調(diào)節(jié)儀能顯示測量值,并把測量值和目標(biāo)控制值進(jìn)行比較計(jì)算輸出控制信號,智能操作器可實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)的雙重保護(hù),當(dāng)PID調(diào)節(jié)儀出現(xiàn)故障時(shí),可手動(dòng)操作智能操作器,智能數(shù)字顯示儀可顯示測量值并可實(shí)現(xiàn)超值報(bào)警?,F(xiàn)場控制主要由配有電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的減溫裝置、減壓裝置。智能儀表還具有一次參數(shù)和二次參數(shù)的變送輸出,可和DCS實(shí)行連控。
在功能方面,一次溫度顯示、一次壓力顯示、二次溫度手動(dòng)/自動(dòng)控制、二次壓力手動(dòng)/自動(dòng)控制、二次溫度、壓力超限閃光聲光報(bào)警,可實(shí)現(xiàn)智能化無人值守運(yùn)行。
三、控制系統(tǒng)改造減溫器的適配減溫器
可調(diào)噴嘴型減溫器通過法蘭直接安裝在蒸汽管道上,其底部裝有多個(gè)可旋轉(zhuǎn)噴出霧化減溫水的噴嘴,噴嘴朝向蒸汽流動(dòng)方向。減溫器的噴水量與需要減溫的蒸汽量和減溫幅度成正比關(guān)系,減溫水量隨工況的變化而精確調(diào)節(jié),其可調(diào)比大,可達(dá)到1:50。
1.可調(diào)噴嘴型減溫器工作原理
減溫水首先通過環(huán)流套筒(過濾器),過濾掉介質(zhì)中大的顆粒,防止堵塞噴嘴。減溫水過濾后進(jìn)入減壓室,調(diào)節(jié)到霧化壓力再流入噴管內(nèi),經(jīng)噴嘴噴入蒸汽管道。減溫器是根據(jù)入口蒸汽參數(shù)的變化,由執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)帶動(dòng)閥桿上下移動(dòng),控制噴嘴的開度和數(shù)量,精確地調(diào)節(jié)噴水量。噴嘴是按照小流量、中流量、大流量自上而下布置的,根據(jù)流量的大小逐漸開啟,保證了減溫水始終以完全霧化方式旋轉(zhuǎn)噴入蒸汽管道。
2.可調(diào)噴嘴型減溫器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
可調(diào)噴嘴型減溫器集減溫水調(diào)節(jié)閥于減溫器內(nèi)部,系統(tǒng)不需另配減溫水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)壓力,簡化了系統(tǒng),降低了成本。減溫器結(jié)構(gòu)小,可全部采用鍛件,不會因高溫蒸汽與外界和低溫減溫水溫差大而造成法蘭連接處開焊??烧{(diào)噴嘴型減溫器具有極細(xì)的霧化效果,可不在蒸汽管道內(nèi)加襯管保護(hù)。
四、控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)與節(jié)流閥的采用
由于用戶要求蒸汽的品質(zhì)較高,該系統(tǒng)必須配備較高程度的自控系統(tǒng),并要求出口蒸汽有5-10℃的過飽和度。蒸汽及給水分配閥的自控系統(tǒng)采用成熟的DDZ一l型電動(dòng)單元組合儀表,主要有溫度變送器,壓力變送器,比例、積分調(diào)節(jié)器和比例、積分、微分調(diào)節(jié)器,手動(dòng)一自動(dòng)操作器,現(xiàn)場電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),配有一次和二次蒸汽壓力、溫度變送顯示,二次蒸汽超壓超溫報(bào)警及二次蒸汽壓力溫度記錄。運(yùn)行時(shí),溫度和壓力變送器將二次蒸汽的溫度和壓力變換成電信號進(jìn)入調(diào)節(jié)器與給定值進(jìn)行比較后得到的偏差經(jīng)比例積分微分調(diào)節(jié)后,輸出信號到伺服放大器,再去控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,改變減溫減壓裝置上的調(diào)節(jié)閥開度(包括減壓閥、給水分配閥等),從而達(dá)到調(diào)節(jié)后的壓力和溫度參數(shù)符合人為給定的要求。
用于減溫的凝結(jié)水供水系統(tǒng)的自動(dòng)控制則根據(jù)水箱液位來控制電磁閥的開啟。液位過高,開啟通往鍋爐房的電磁閥;液位過低,則開啟通往水箱的電磁閥。由于電磁閥開啟度不易控制,開啟電磁閥會造成給水分配閥處的水壓大幅度波動(dòng),使二次蒸汽參數(shù)難以保證。為了解決這個(gè)問題,設(shè)計(jì)時(shí)在電磁閥前設(shè)置一個(gè)節(jié)流閥,這樣不僅保證了給水分配閥處的水壓穩(wěn)定,也減少了電磁閥的動(dòng)作次數(shù),使整個(gè)自控系統(tǒng)更趨完善。
五、減溫減壓控制系統(tǒng)的技術(shù)改造與實(shí)現(xiàn)
根據(jù)對雙減控制系統(tǒng)不穩(wěn)定的原因分析,我們將容易損壞的部分進(jìn)行技術(shù)性變革,提高雙減裝置的工作效率,確保鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。
1.更換新型配電器
原配電器電路設(shè)計(jì)不合理,聯(lián)結(jié)部份采用焊接結(jié)構(gòu),容易產(chǎn)生接觸不良;電子元件溫度漂移使得準(zhǔn)確度下降,針對這種情況,我們重新選購了電路設(shè)計(jì)合理、便于維修更換(插拔式)能夠減少維修時(shí)間的新型號配電器,同時(shí)將配電器、壓力變送器的校驗(yàn)周期由原來一年一次改為2個(gè)月一次,保證了參數(shù)測量的精確度。
2.改進(jìn)聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)
原電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)的聯(lián)軸器是整體式,且固定螺栓只有2個(gè),絲牙容易損壞,而一旦絲牙損壞更換非常麻煩;經(jīng)過重新測量尺寸繪圖加工后,改為由兩塊組成,將聯(lián)軸器的固定螺栓由2個(gè)增加為4個(gè),外加并帽,并定期檢查固定螺栓松緊程度。
3.環(huán)境溫度高及強(qiáng)電干擾的應(yīng)對措施
由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,環(huán)境溫度高,特別是夏季,可達(dá)到60多度,幾乎工作在儀表技術(shù)參數(shù)的極限范圍電子元件長期工作與此環(huán)境下,極易老化,從而穩(wěn)定性急劇下降。對此,我們仔細(xì)測試了現(xiàn)場儀表上的每個(gè)電子元件的性能,對于技術(shù)參數(shù)指標(biāo)有所偏差可能的不良元件全部予以了更換;對伺服電機(jī),將相關(guān)技術(shù)參數(shù)提供給馬達(dá)組由其重新繞制,經(jīng)裝配、接線、調(diào)試運(yùn)行試驗(yàn)證明完全可以代替使用;傳輸信號經(jīng)過發(fā)電機(jī)和配電室等強(qiáng)電區(qū)域,易產(chǎn)生干擾信號,我們對系統(tǒng)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了逐一檢查,改變了局部電纜走向,將不是屏蔽的電纜改為屏蔽電纜,并保證接地牢靠。
4.調(diào)整電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
對電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行拆檢,我們發(fā)現(xiàn)渦輪渦桿機(jī)構(gòu)滾珠行程軌道不光滑,部分滾珠磨損嚴(yán)重,更換所有的滾珠,打磨不平軌道,改用耐高溫的鋰基脂作為轉(zhuǎn)動(dòng)部件潤滑油;對閥門和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新組裝,保證既能滿足工藝需要,又能符合調(diào)節(jié)要求,合理調(diào)整剎車機(jī)構(gòu)松緊程度;改變手操器的設(shè)定參數(shù),不斷修正執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作靈敏度,使其既能不可能發(fā)生卡澀又不易造成振蕩而失控現(xiàn)象。
六、結(jié)束語
通過對于鍋爐減溫減壓控制系統(tǒng)改造相關(guān)方面的問題研究,我們可以發(fā)現(xiàn)正確對其進(jìn)行改造,既能夠提升鍋爐運(yùn)作的效率,也能很大程度上減少其故障出現(xiàn)的頻次。與此相關(guān)的人員應(yīng)嚴(yán)格把握好減溫減壓控制系統(tǒng)改造與實(shí)現(xiàn)的具體舉措。
參考文獻(xiàn)
[1]楊獻(xiàn)勇.熱工過程自動(dòng)控制(第二版)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010.
[2]于長官.現(xiàn)代控制理論[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2012.
[3]肖安,劉玲騰.自動(dòng)控制系統(tǒng)及其應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版,2012.
[4]陸德民.石油化工自動(dòng)控制設(shè)計(jì)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.
[5]徐科軍,馬修水.傳感器與儀器檢測技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社版,2011(2):58-59.