張瑞巖
神華廣東國華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司 廣東江門 529228
摘要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電廠作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要支柱,發(fā)電技術(shù)方面也得到不斷提升及完善。而脫硫系統(tǒng)經(jīng)過改造后的運(yùn)行更加安全可靠及環(huán)保。本文根據(jù)多年工作實(shí)踐,對(duì)機(jī)組脫硫系統(tǒng)增容及取消旁路的改造進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:電廠;脫硫系統(tǒng);改造
一、概況闡述
隨著我國環(huán)境污染的日益嚴(yán)重,電廠所排放的SO2加劇了大氣污染。我國國家環(huán)境保護(hù)部環(huán)辦文件要求,電廠已建的脫硫設(shè)施旁路煙道需要拆除,對(duì)原有的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容改造,達(dá)到讓機(jī)組環(huán)保、安全運(yùn)行。表1 為某電廠脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)參數(shù)。
表1 電廠脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)
項(xiàng)目 改造前 改造后
入口SO2濃度(標(biāo)干態(tài),60%O2/m)/mg·m-3 1299 2200
出口SO2濃度/mg·m-3 ≤104 ≤50
脫硫效率/% ≥92 ≥97.7
二、脫硫改造情況
電廠的2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)改造在先,于2012年11月至2013年2月,1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)于2013年4月至2013年6月進(jìn)行改造,改造內(nèi)容包括脫硫包括煙氣系統(tǒng)、吸收系統(tǒng)、吸收劑制備及石膏脫水系統(tǒng)以及電氣系統(tǒng)等。
(一)煙氣系統(tǒng)改造
煙氣系統(tǒng)改造內(nèi)容:拆除增壓風(fēng)機(jī)、旁路擋板門和原煙氣擋板門。脫硫系統(tǒng)阻力由引風(fēng)機(jī)克服,原引風(fēng)機(jī)為臥式、單級(jí)、軸流式風(fēng)機(jī),功率3670kW,額定電流為405 A。改造后引風(fēng)機(jī)為臥式、雙級(jí)、軸流式風(fēng)機(jī),功率為7400kW,額定電流為805 A。對(duì)引風(fēng)機(jī)出口(第一個(gè)膨脹節(jié)之后)至煙囪之間的煙道進(jìn)行了優(yōu)化及加固。在GGH入口原煙段水平直段設(shè)置2層事故噴淋。
(二)吸收系統(tǒng)改造
吸收塔漿池區(qū)加高2.8 m,漿池容積達(dá)到3 513m3,以保證滿足漿液的反應(yīng)時(shí)間。在原最上層噴淋層與除霧器之間新增2層噴淋層,吸收塔實(shí)行分段提升。改造后吸收塔整體升高了3.6m。每塔配5臺(tái)漿液循環(huán)泵,原3臺(tái)8 800 m3/ h漿液循環(huán)泵保留2臺(tái),將另1臺(tái)更換為流量11700 m3 /h的漿液循環(huán)泵,同時(shí)新增2臺(tái)11700 m3/h漿液循環(huán)泵。每個(gè)吸收塔增加2臺(tái)4200 m3/h的氧化風(fēng)機(jī),將原2臺(tái)67 m3 / h的石膏排出泵更換為97 m3/h的泵。吸收塔原配有7臺(tái)攪拌器,上層增加3臺(tái)功率為22 kW的攪拌器,每塔配10臺(tái)攪拌器。
(三)吸收劑制備及石膏脫水系統(tǒng)改造
制槳系統(tǒng)增容方案采用外購石灰石粉,罐車運(yùn)輸,新增石灰石漿液箱,設(shè)置3臺(tái)石灰石漿液供漿泵,新增一座石灰石粉倉,粉倉容積滿足改造后2臺(tái)爐BMCR工況下3天的石灰石粉耗量。罐車自帶的輸送風(fēng)機(jī)把石灰石粉輸送到倉頂部。新增1套石灰石供漿管路。脫水系統(tǒng)整體更換旋流器,改造前旋流器出力為67 m3/h,改造后出力調(diào)整到97 m3/h。拆除原有真空皮帶脫水機(jī)及其配套設(shè)備,更換2臺(tái)31m2真空皮帶脫水機(jī)(原真空氣皮帶脫水機(jī)有效過濾面積為15.2m2)。
(四)電氣系統(tǒng)改造
每臺(tái)機(jī)組的脫硫6 kV段現(xiàn)一分為二,標(biāo)示為脫硫6 kV I段和脫硫6 kV II段,兩段之間增加母聯(lián)開關(guān),同時(shí)完善原有的快切裝置,使兩側(cè)電源互為備用1 2號(hào)爐各新增加一段脫硫6 kV母線,標(biāo)示為脫硫6 kV 段,新增兩段母線采用單母線分段接線方式(帶快切裝置),電源從高壓廠工作段1號(hào)機(jī)組6 kV1A2及2號(hào)機(jī)組6 kV2A2段引接1 2號(hào)脫硫系統(tǒng)各新增加一段400 V脫硫PC(動(dòng)力中心)段及保安MCC(電動(dòng)機(jī)控制中心)段。
三、運(yùn)行調(diào)整
電廠1、2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)改造后,運(yùn)行了一段時(shí)間,逐步進(jìn)入安全平穩(wěn)期 表2為2013年9月3日14∶ 00環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)1號(hào)機(jī)組負(fù)荷700W,2號(hào)機(jī)組負(fù)荷600 MW。
表2 電廠脫硫系統(tǒng)改造后監(jiān)測數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 1號(hào)機(jī)組 2號(hào)機(jī)組
出口SO2濃度/mg·m-3 18.59 34.53
出口NOx濃度/mg·m-3 90.72 87.62
O2含量/% 3.58 3.90
出口煙塵濃度//mg·m-3 19.73 16.20
煙氣溫度/℃ 82.35 73.10
煙氣流量/m3·h-1 2232295 1488786
脫硫效率/% 97.04 96.99
(一)熱工邏輯調(diào)整
原先的脫硫裝置當(dāng)脫硫系統(tǒng)故障后可以迅速打開脫硫旁路擋板,使鍋爐的原煙氣通過旁路進(jìn)入煙囪排放,而不影響機(jī)組的安全運(yùn)行,只要求在鍋爐煙氣脫硫通道擋板故障全關(guān)的情況下緊急停爐處理當(dāng)脫硫裝置旁路取消后,脫硫系統(tǒng)故障需觸發(fā)鍋爐MFT(主燃料跳閘)信號(hào),電廠1、2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)相關(guān)的熱工邏輯調(diào)整如下:
(1)增加脫硫系統(tǒng)故障觸發(fā)鍋爐 MFT。脫硫原煙氣溫度>180℃(三取二),延時(shí)180s,鍋爐MFT;脫硫凈煙氣溫度>75℃(三取二)且脫硫5臺(tái)循環(huán)漿液泵全停,延時(shí)15s,鍋爐MFT。
(2)調(diào)整爐膛壓力低低保護(hù)設(shè)定值。原爐膛壓力低低(-5880Pa)延時(shí)3s,鍋爐MFT;改造后爐膛壓力低低(-4500pa)延時(shí)3s,鍋爐MFT。
(3)增加相關(guān)引風(fēng)機(jī)跳閘條件。機(jī)組MFT且爐膛負(fù)壓低低(二取二)(- 5.5kPa)跳引風(fēng)機(jī);MFT且FGD 原煙氣溫度>180℃ 延時(shí) 60s 跳引風(fēng)機(jī);原煙氣溫度>180℃(三選二)延時(shí)480s跳引風(fēng)機(jī);循環(huán)漿液泵全停且凈煙氣溫度>75℃(三選二)延時(shí)315s跳引風(fēng)機(jī)。
(二)脫硫系統(tǒng)啟停運(yùn)行調(diào)整
在機(jī)組啟動(dòng)前執(zhí)行《吸收塔系統(tǒng)啟動(dòng)前檢查卡》,機(jī)組引風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)如果汽包金屬溫度大于100℃,必須至少有1臺(tái)循環(huán)漿泵在運(yùn)行,在鍋爐點(diǎn)火、脫硫系統(tǒng)進(jìn)熱煙氣前,至少要有2臺(tái)循環(huán)漿液泵在運(yùn)行。脫硫煙氣系統(tǒng)停運(yùn)前應(yīng)適當(dāng)降低吸收塔液位,依次停運(yùn)循環(huán)漿液泵,當(dāng)吸收塔前煙氣溫度降至70 ℃ 以下時(shí)停運(yùn)最后 1 臺(tái)循環(huán)漿液泵,鍋爐 MFT且原煙氣溫度低于 40℃時(shí)方可停運(yùn) GGH。表3是電廠脫硫系統(tǒng)啟停條件。
表3 脫硫系統(tǒng)的啟停條件
項(xiàng)目 改造前 改造后
脫硫系
統(tǒng)啟動(dòng) 電除塵投運(yùn)正常鍋爐燃燒穩(wěn)定 隨機(jī)組啟動(dòng)
脫硫系統(tǒng)停止 開旁路擋板 鍋爐MFT且煙氣溫度降至
70℃以下時(shí)停運(yùn)最后1臺(tái)循環(huán)漿液泵,原煙氣溫度低于40℃時(shí)方可停運(yùn)GGH
(三)運(yùn)行情況及調(diào)整
2013年5月24日11∶08 時(shí),運(yùn)行中的2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)3臺(tái)循環(huán)漿液泵全部跳閘,2臺(tái)循環(huán)漿液在備用未啟,11∶12 時(shí),凈煙氣溫度超過 75℃,延時(shí)
15s 后鍋爐 MFT 動(dòng)作。脫硫現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)脫硫DCS 系統(tǒng)OPS2號(hào) CPU 相關(guān)畫面發(fā)生藍(lán)屏現(xiàn)象,2號(hào)機(jī)組脫硫吸收塔相關(guān)設(shè)備無法操作和監(jiān)控。最后調(diào)查的事故原因是2 號(hào)脫硫 DCS 系統(tǒng)(CHR03 柜)雙側(cè) CPU 故障初始化,導(dǎo)致系統(tǒng) DI(開關(guān)量輸入信號(hào))與 AI(模擬量輸入信號(hào))信號(hào)全部置0,導(dǎo)致控制信號(hào)輸出異常,誤發(fā)設(shè)備保護(hù)跳閘信號(hào)。為降低跳機(jī)風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)單位重新對(duì)五臺(tái)循環(huán)漿液泵的控制信號(hào)重新進(jìn)行分配,現(xiàn)在 1 號(hào)機(jī)組已調(diào)整一個(gè) CPU控制1、2、5 號(hào)循環(huán)漿泵,另一個(gè) CPU 控制 3、4 循環(huán)漿泵,但 2 號(hào)機(jī)組循環(huán)漿泵控制做了優(yōu)化處理,CPU分配控制未做調(diào)整。
2013 年 5 月,2 號(hào)機(jī)組多次出現(xiàn)循環(huán)漿泵進(jìn)口電動(dòng)閥限位故障導(dǎo)致循環(huán)漿泵跳閘,循環(huán)漿泵排放閥限位故障導(dǎo)致循環(huán)漿泵無法啟動(dòng)的情況,其熱工邏輯進(jìn)行了以下調(diào)整,見表 4。
表4 循環(huán)漿泵邏輯調(diào)整
調(diào)整前 調(diào)整后
循環(huán)漿泵啟動(dòng),入口閥非全開,延時(shí)1S跳循環(huán)漿泵 循環(huán)漿泵啟動(dòng),入口閥全關(guān)非開,延時(shí)1S跳循環(huán)漿泵
循環(huán)漿泵啟動(dòng),其排放閥非關(guān),延時(shí)1S跳循環(huán)漿泵 取消
循環(huán)漿泵啟動(dòng)條件:循環(huán)漿泵排放閥已關(guān) 取消
自2007年脫硫系統(tǒng)開始運(yùn)行以來,就一直存在GGH堵塞問題。GGH原煙氣或凈煙氣差壓高時(shí)導(dǎo)致增壓風(fēng)機(jī)馬達(dá)電流增大,電流會(huì)超過額定電流,動(dòng)葉開度增大。通過在線高壓水沖洗和蒸汽吹灰都無法解決,只能開旁路擋板,限制機(jī)組負(fù)荷在400MW以下停運(yùn)脫硫系統(tǒng),進(jìn)行 GGH 換熱元件化學(xué)沖洗。每臺(tái)機(jī)組一年要進(jìn)行2~3 次,2012 年 GGH 沖洗情況見表 5。
表5 2012 年 GGH 換熱元件化學(xué)沖洗情況
機(jī)組 限負(fù)荷沖洗時(shí)間 沖洗前GGH壓差/ kpa
原煙氣 凈煙氣
2號(hào) 2012-01-01至2012-01-02 0.883 0.040
1號(hào) 2012-04-28至2012-05-02 0.689 0.789
2號(hào) 2012-09-15至2012-10-04 0.724 0.882
1號(hào) 2012-09-291至2012-10-04 0.644 0.701
1號(hào) 2012-12-31至2013-01-03 0.796 0.880
脫硫系統(tǒng)取消旁路后,如果出現(xiàn) GGH 煙氣差壓高影響機(jī)組安全運(yùn)行時(shí),只能在機(jī)組停運(yùn)后才能處理。機(jī)組改造時(shí)進(jìn)行了 GGH 換熱元件間隙調(diào)大,吸收塔整體升高 3.6m,電除塵改為電袋復(fù)合除塵器等。脫硫運(yùn)行中執(zhí)行了下面規(guī)定:及時(shí)進(jìn)行 GGH 吹灰,每個(gè)班至少兩次,如煙氣系統(tǒng)運(yùn)行工況較差,須增加吹灰頻率或連續(xù)吹灰;每個(gè)夜班執(zhí)行一次 GGH高壓水沖洗;每班至少進(jìn)行一次除霧器沖洗。現(xiàn)在2臺(tái)機(jī)組的 GGH 煙氣差壓有了明顯的改善,見表6。
表6 1號(hào)脫硫系統(tǒng)改造前后的GGH煙氣差壓
負(fù)荷/MW 2012年9月9日 2013年9月9日
原煙氣差壓/kpa 凈煙氣差壓/kpa 原煙氣差壓/kpa 凈煙氣差壓/kpa
300 0.213 0.224 0.116 0.136
400 0.387 0.362 0.206 0.259
500 0.487 0.452 0.240 0.290
600 0.596 0.541 0.296 0.348
700 0.706 0.630 0.369 0.444
四、結(jié)束語
電廠脫硫系統(tǒng)及取消旁路改造后運(yùn)行達(dá)到到了國家環(huán)保辦文件的要求,減少SO2排放量,從而也對(duì)企業(yè)節(jié)約了成本。雖然改造后有新的問題不斷出現(xiàn),這個(gè)就需要我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦胁粩嗯ν晟圃O(shè)備運(yùn)行環(huán)境,從而做到讓機(jī)組安全環(huán)保運(yùn)行。