黨超鋒 郭藝偉
摘 要:110kV線路缺陷和安全隱患的出現(xiàn)對(duì)供電質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生很大影響,因此,要進(jìn)行認(rèn)真排查和整改,避免因線路故障導(dǎo)致主變事件發(fā)生。文章對(duì)110kV主變跳閘情況產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,希望在以后的工作中防止此類故障發(fā)生。
關(guān)鍵詞:110kV主變跳閘;情況;原因分析
1 事件概況
2013年7月4日早,雷雨天氣,響雷不斷。07時(shí)52分110千伏正村變電站正#1主變本體重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,主變?nèi)齻?cè)跳閘,所帶正10千伏西母I段失壓,09時(shí)05分,合上正10開(kāi)關(guān),恢復(fù)正10千伏西母供電。
正村變停電前負(fù)荷33606KW,停電后負(fù)荷26402KW,減少負(fù)荷7200KW,損失電量4000KWH。
事件發(fā)生后,當(dāng)日市公司出具的正#1主變絕緣油色譜分析報(bào)告認(rèn)為故障性質(zhì)為“電弧放電兼過(guò)熱”。
2 設(shè)備基本情況
2.1 正#1主變基本情況
正#1主變自97年投運(yùn)以來(lái),2011年4月曾大修過(guò),未發(fā)現(xiàn)明顯異常,試驗(yàn)合格。2012年至今因10kV線路故障沖擊而#1主變跳閘有4次(不含此次跳閘),2013年5月,絕緣油試驗(yàn)合格。該主變近3年來(lái),一直重載,110kV李村變投運(yùn)后,系統(tǒng)方式優(yōu)化,情況有所好轉(zhuǎn),但隨著負(fù)荷增長(zhǎng),在今年7月1日載容比在正常運(yùn)行方式下為84%。故障前載容比為42%。
2.2 事件前后運(yùn)行方式和二次保護(hù)投入情況
事件前方式:正#1、#2主變運(yùn)行,110千伏1、2萬(wàn)正線并列運(yùn)行送電至正110千伏西母,正110千伏母線并列運(yùn)行、35千伏母線并列運(yùn)行,正10千伏母線分列運(yùn)行。
正#1主變保護(hù)定值
處理后方式:正#2主變運(yùn)行,正#1主變停運(yùn),110千伏1、2萬(wàn)正線并列運(yùn)行送電至正110千伏西母,正110千伏母線并列運(yùn)行、35千伏母線并列運(yùn)行、正10千伏母線并列運(yùn)行。
2.3 避雷器配置和校驗(yàn)情況
根據(jù)以上避雷器信息,避雷器配置符合站內(nèi)各等級(jí)設(shè)備要求。2011年4月,以上避雷器、全站主設(shè)備及接地網(wǎng)電阻測(cè)試均合格。
3 事件經(jīng)過(guò)
3.1 綜自信號(hào)記錄
07時(shí)52分,值班人員看到變電站圍墻外有雷電,同時(shí)發(fā)現(xiàn)正#1主變跳閘。查看綜自后臺(tái),保護(hù)動(dòng)作過(guò)程如下:
07:52:54 916ms 10kV正王線保護(hù)啟動(dòng),52:55 946ms 10kV正王1電流III動(dòng)作,開(kāi)關(guān)分。52:57 563ms 正王1開(kāi)關(guān)重合閘動(dòng)作成功。其中07:52:54 923ms至 934ms 正1主變?nèi)齻?cè)后備保護(hù)啟動(dòng)。
07:52:57 606ms 正1主變差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),52:58 185ms 正1主變本體重瓦斯動(dòng)作,242ms正111開(kāi)關(guān)分、248ms正101開(kāi)關(guān)分、291ms正351開(kāi)關(guān)分。
3.2 檢查站內(nèi)一、二次設(shè)備和站外設(shè)備情況
站內(nèi)檢查情況:故障發(fā)生后,經(jīng)巡視發(fā)現(xiàn)站內(nèi)設(shè)備無(wú)異常,站內(nèi)設(shè)備只有“正111、正351、正101”三個(gè)開(kāi)關(guān)跳閘。主變外觀無(wú)異常,經(jīng)油化驗(yàn)后,結(jié)果表明“主變內(nèi)部發(fā)生電弧放電兼過(guò)熱的故障”。正王1開(kāi)關(guān)在合位,開(kāi)關(guān)柜及所屬設(shè)備無(wú)異常。因正10故障前在分位,正101跳閘(帶10kV西母),當(dāng)時(shí)站上所帶10kV線路停電情況為:正10kV西母出線線路5條全停(I正城、正鈺、正王、I正澗、正街)。
110kV及35kV母線PT、1#主變避雷器計(jì)數(shù)器無(wú)動(dòng)作。
站內(nèi)二次設(shè)備檢查情況:檢查保護(hù)裝置綜自后臺(tái)事件記錄,正王1開(kāi)關(guān)電流III段動(dòng)作,開(kāi)關(guān)跳閘,重合閘成功;正1#主變重瓦斯動(dòng)作,三側(cè)跳閘。其他保護(hù)裝置無(wú)動(dòng)作情況。
站外設(shè)備情況:站外10kV西母所帶正王線(專線用戶)出線,發(fā)生1#、4#二處斷線、8#桿一處中邊兩相瓷瓶半幅破碎,值班人員目擊該出線遭到雷擊。
3.3 故障隔離和恢復(fù)負(fù)荷情況
故障隔離情況:08:46將正#1主變停止運(yùn)行解除備用做安全措施,正#1主變做試驗(yàn)。
恢復(fù)負(fù)荷情況:09:15正10kV西母所有負(fù)荷除正王外全部恢復(fù)運(yùn)行。
4 原因分析
正王線保護(hù)動(dòng)作情況分析:正王線遭到雷擊,三相短路,正王線、故障電流(以下均為一次值)實(shí)際最大為8748A,故障電流且因雷擊電流消失而逐漸減小,因正王線CT變比75/5較小(負(fù)荷?。a(chǎn)生磁飽和,反映最大故障電流為862A,因而根據(jù)正王線定值,不滿足速斷定值1500A,滿足過(guò)流定值90A,1S,正王1開(kāi)關(guān)保護(hù)延時(shí)1s正確動(dòng)作分。后經(jīng)正王線1.5S重合閘延時(shí),正王1開(kāi)關(guān)重合閘成功。
主變動(dòng)作情況分析:正王1重合閘43ms后,再次出現(xiàn)故障電流最大值為低壓側(cè)24000A(8倍額定)、中壓側(cè)2308A(4.9倍額定)、高壓側(cè)833A(5.3倍額定)。因不滿足1#主變差動(dòng)保護(hù)定值;故障電流瞬間高峰后逐漸減小不滿足主變后備保護(hù)延時(shí)動(dòng)作定值;滿足正王線過(guò)流延時(shí)1S跳閘定值;故障沒(méi)有迅速隔離,故障延時(shí)579ms后,主變內(nèi)部突發(fā)較大電弧放電兼過(guò)熱的故障,主變重瓦斯動(dòng)作。
正#1主變?nèi)齻?cè)和10kV線路避雷器配置及接地網(wǎng)電阻都滿足規(guī)程要求,因而正#1主變故障跳閘的原因是,主變因10kV線路出線近端遭受超過(guò)避雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的雷擊而受到較大雷擊電壓電流的沖擊,因而主變內(nèi)部發(fā)生電弧放電兼過(guò)熱的故障,產(chǎn)生氣體,重瓦斯動(dòng)作,三側(cè)跳閘。
5 防范措施
排查正村變電站站內(nèi)二次保護(hù)設(shè)定情況,對(duì)定值計(jì)算、定值整定、軟硬壓板投退、按規(guī)程定期保護(hù)試驗(yàn)情況進(jìn)行檢查。
全面排查,根據(jù)線路短路電流值的大小進(jìn)行合理的CT變比配置,減少因CT保護(hù)用變比較小,達(dá)不到速斷值,而影響故障切除時(shí)間。
對(duì)正2#主變等各站主變的絕緣油進(jìn)行化驗(yàn),進(jìn)行認(rèn)真分析,根據(jù)結(jié)論,制定措施,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)檢修規(guī)定。
檢查站內(nèi)外設(shè)備和線路的防雷措施運(yùn)行情況,現(xiàn)有的防雷設(shè)施一定要維護(hù)投運(yùn)到位。
對(duì)站內(nèi)設(shè)備接地網(wǎng)電阻進(jìn)行測(cè)試,不合格的給予及時(shí)整改。
對(duì)正王柜及附屬設(shè)備、電纜、線路、避雷設(shè)施進(jìn)行全面試驗(yàn)和隱患排查。