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      循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化運行

      2014-06-09 02:18:50梁宏偉于德俠李洋銘
      化工科技 2014年4期
      關(guān)鍵詞:濾器乙二醇格柵

      梁宏偉,于德俠,李洋銘

      (中國石油吉林石化公司 乙二醇廠,吉林 吉林 132022)

      中國石油吉林石化公司乙二醇廠循環(huán)水系統(tǒng)主要為乙二醇裝置、環(huán)氧乙烷裝置、空分裝置提供冷卻水。1992年建成投產(chǎn),目前,循環(huán)水系統(tǒng)共有2個水場,1#水場總循環(huán)水量為9 000 m3/h,系統(tǒng)保有水量為3 000 m3;2#循環(huán)水場總循環(huán)水量為4 000 m3/h,系統(tǒng)保有水量為2 000 m3。

      從動力一廠進入乙二醇廠的2B水管線為廠內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)各吸水池進行補水。吸水池內(nèi)水經(jīng)過加藥處理后進入乙二醇、環(huán)氧乙烷、空分等裝置進行熱量交換。經(jīng)過熱交換的循環(huán)水進入橫流式冷卻塔進行冷卻,冷卻后的水回到系統(tǒng)內(nèi)各吸水池。

      近年來由于公司整體戰(zhàn)略的調(diào)整和市場需求的變化,乙二醇裝置和環(huán)氧乙烷裝置均有大幅改造,乙二醇裝置生產(chǎn)能力由最初一乙二醇10萬t/a,二乙二醇9 570 t/a,提高到一乙二醇15.87萬t/a,二乙二醇1.34萬t/a,同時還聯(lián)產(chǎn)環(huán)氧乙烷5萬t/a;環(huán)氧乙烷裝置由最初設(shè)計的4萬t/a提高到5.8萬t/a。下游裝置產(chǎn)量的增加導(dǎo)致了循環(huán)水系統(tǒng)提供冷量的嚴重不足。通過工藝優(yōu)化,應(yīng)用新技術(shù),提高裝置工作效率,解決了冷量不足的問題,降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

      1 循環(huán)水裝置存在的問題

      1.1 水場化冰管冬季有積冰

      冬季水場化冰管處積冰,使循環(huán)水換熱效果降低,導(dǎo)致水場冷卻風(fēng)機運行負荷增加,工業(yè)電消耗增加。

      1.2 循環(huán)水運行問題

      1.2.1 循環(huán)水濃縮倍數(shù)不合格

      乙二醇廠循環(huán)水系統(tǒng)采用高濃縮倍數(shù)(5~7)運行。由于下游裝置熱負荷、塔池排污和用戶停車等綜合因素影響,濃縮倍數(shù)一直保持下限水平運行,時有不合格情況發(fā)生,加大了排污量、2B水補水量和藥劑消耗量,同時加大了下游裝置換熱器結(jié)垢可能性。

      針對循環(huán)水濃縮倍數(shù)不合格的情況進行原因分析如下。

      (1) 實際運行時循環(huán)水出入水場溫差Δt達不到設(shè)計值,設(shè)計值Δt=10 ℃,實際運行中Δt平均值為5.26 ℃。熱負荷不足,蒸發(fā)量過小造成濃縮倍數(shù)難以提高。

      (2) 循環(huán)水為調(diào)整pH值、COD等指標(biāo),存在20~50 t/h的排污損失。這些排污損失一定程度上降低了濃縮倍數(shù)。

      1.2.2 換熱器發(fā)生堵塞

      在水場塔池出口處放有格柵,用來阻礙填料碎片進入系統(tǒng)內(nèi)堵塞換熱器。每隔一段時間都會對格柵進行清理。但在清理過程中,原本因出口的負壓吸附在格柵上的填料碎片和雜質(zhì)在抽離負壓區(qū)后脫落,進入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致?lián)Q熱器堵塞,使換熱效果嚴重降低,影響下游裝置正常運行生產(chǎn)。

      1.2.3 換熱器換熱效果不好

      在下游裝置清理完封頭處填料碎片后發(fā)現(xiàn)換熱器換熱效果仍達不到設(shè)計值,下游裝置仍需靠下限操作,不利于下游裝置穩(wěn)定運行。

      1.3 循環(huán)水旁濾部分

      目前1#水場旁濾器為壓縮空氣攪拌式旁濾器。由于乙二醇廠空分裝置將部分停車,廠內(nèi)無壓縮空氣來源。導(dǎo)致1#水場旁濾裝置無法正常進行反洗操作,無法達到旁濾部分運行目的。

      2 裝置優(yōu)化措施及效果

      2.1 化冰管噴水方式改造

      循環(huán)水化冰管為玻璃鋼材質(zhì),原工藝為向內(nèi)噴射以保證水場填料層下方溫度高于0 ℃,避免填料層掛冰導(dǎo)致填料層墜落。通過對化冰管改造由原來的向內(nèi)噴射改成向外噴射,在噴射口處增設(shè)擋板形成水幕,同時在水場平臺安裝圍擋,以減少水幕暴露在空氣中的面積,減少熱量損失。這樣化冰管噴嘴位于保溫區(qū)內(nèi),能保證化冰管噴嘴不結(jié)冰,同時又能保證填料層內(nèi)部溫度在0 ℃以上,符合工藝設(shè)計要求。改造前后化冰管噴水示意圖見圖1、圖2。

      圖1 原化冰管噴水示意圖

      圖2 改造后的化冰管噴水示意圖

      2.2 循環(huán)水運行

      2.2.1 降低排污量,提高蒸發(fā)量,提高濃縮倍數(shù)

      (1) 適當(dāng)關(guān)小回水上塔閥門。1#循環(huán)水場上塔水量由原來的9 000 m3/h降至7 000 m3/h;2#循環(huán)水場上塔水量由原來的4 000 m3/h降至3 000 m3/h。1#循環(huán)水泵出口壓力由原來的0.5 MPa升高至0.53 MPa,2#循環(huán)水泵出口壓力由原來的0.46 MPa升高至0.49 MPa。在熱負荷不變的情況下,通過循環(huán)水量的減少使Δt增加,從而提高濃縮倍數(shù)。但需注意,在減少循環(huán)水流量時,循環(huán)水流速不可過低,應(yīng)大于等于0.75 m/s。流速過低,將導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生沉積與結(jié)垢[1]。

      (2) 將排污量降到10 t/h以下。

      (3) 在回水溫度指標(biāo)范圍允許的情況下,適當(dāng)增加風(fēng)機運行臺數(shù),增加水場蒸發(fā)量,以此來提高濃縮倍數(shù)。

      優(yōu)化調(diào)整后的1#、2#循環(huán)水場運行情況見表1。

      表1 優(yōu)化調(diào)整后1#、2#循環(huán)水場運行數(shù)據(jù)表

      從表1中可以清晰的看到隨著流量的減少,循環(huán)水溫差Δt從原來的5 ℃和3 ℃逐漸升到8.5 ℃,而濃縮倍數(shù)逐漸從5.02和4.32升高到6.42和5.78,完全達到了工藝要求的5~7的標(biāo)準(zhǔn)。

      2.2.2 加裝自動格柵除污機,避免換熱器堵塞

      在水場塔池出口處增設(shè)自動格柵除污機以替代原來的格柵。自動格柵除污機可以有效避免在雜質(zhì)離開負壓區(qū)后脫落進入系統(tǒng)內(nèi)造成換熱器堵塞的情況發(fā)生。更換自動格柵除污機后,下游裝置進行換熱器清洗時發(fā)現(xiàn)封頭處填料明顯減少,基本沒有填料堵塞換熱器,換熱效果得到提高。

      2.2.3 進行清洗預(yù)膜,提高換熱器換熱效率

      排除了填料堵塞換熱器的因素之后,換熱器仍達不到設(shè)計要求的情況。主要是由于管線內(nèi)電腐蝕、化學(xué)腐蝕嚴重和管線內(nèi)生物粘泥積累導(dǎo)致管線傳熱系數(shù)變小導(dǎo)致的。

      通過對水場進行不停車化學(xué)清洗,對系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹、生物粘泥和藻類進行清洗。向系統(tǒng)中加入預(yù)膜劑,使系統(tǒng)管線上形成一層致密的抗氧化膜。從而提高系統(tǒng)管線的耐腐蝕性。

      經(jīng)過清洗預(yù)膜后,預(yù)膜期間所加測試掛片取出后在陽光下有明顯的色暈,用NaCl和CuSO4配置的測試溶液進行滴定,銅析出的時間較長,為17 s和15 s,均大于規(guī)定要求的10 s[2]。說明清洗預(yù)膜效果較好,換熱器換熱效果得到提高。

      2.3 對旁濾器進行改造,保證旁濾裝置運行正常

      循環(huán)水裝置有2套旁濾系統(tǒng):從1#水場8#線回水引出一股水流入旁濾器中進行過濾,過濾后的水回到1#循環(huán)水場。在需要反洗時停止加入循環(huán)水,打開工業(yè)水和壓縮空氣閥門,對旁濾器進行反洗;從2#水場8#線回水管引出一條管線連到2#水場旁濾器上,8#線回水流過旁濾器進行過濾,過濾后返回2#水場吸水池,2#水場旁濾器為自動式砂濾旁濾器,反洗操作不需要壓縮空氣。通過對1#循環(huán)水場旁濾器入口和出口進行改造,將入口改至2#水場東側(cè)旁濾器入口,在2#東側(cè)旁濾器出口引出一條管線去往1#水場吸水池。改造后,使1#水場循環(huán)水仍可以正常進行旁濾工序。改造后,2個水場指標(biāo)均沒發(fā)生大幅波動,且均在工藝要求范圍內(nèi)。改造前后循環(huán)水旁濾流程圖見圖3、圖4。

      圖3 原循環(huán)水旁濾流程圖

      圖4 優(yōu)化后的循環(huán)水旁濾流程圖

      2.4 經(jīng)濟效益

      通過對化冰管噴水方式改造,使化冰管不再結(jié)冰,不需要進行打冰?;芨脑烨?,每年有90 d需用高臺車對水場進行打冰處理,高臺車為3 000元/班,節(jié)約費用90×3 000÷10 000=27萬元。

      通過對循環(huán)水場進行優(yōu)化,濃縮倍數(shù)得到提高,節(jié)約工業(yè)水消耗118.5萬t/a。工業(yè)水單價為0.71元/t,節(jié)約費用118.5×0.71=84.14萬元。

      通過對水場出口加裝自動格柵除污機和對循環(huán)水系統(tǒng)進行清洗預(yù)膜,廠內(nèi)60臺換熱器不再需要清理,清理費用為3 000元/臺,節(jié)約費用3 000×60÷10 000=18萬元。

      通過對旁濾系統(tǒng)的改造,節(jié)省工業(yè)水消耗200 t/d。工業(yè)水單價為0.71元/t,每年可節(jié)約費用365×200×0.71÷10000=5.18萬元

      共計節(jié)約費用134.32萬元,同時減少了工業(yè)污水的排放,符合國家節(jié)能減排政策,具有明顯的社會效益。

      3 結(jié) 論

      通過采取以上措施,消除了循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)因長周期運行而暴露出的問題。循環(huán)水系統(tǒng)再未出現(xiàn)同類現(xiàn)象,整個系統(tǒng)達到了優(yōu)化運行。同時裝置效率得到提高,保證了下游裝置的穩(wěn)定運行,取得了很好的經(jīng)濟效益和安全效益。

      [ 參 考 文 獻 ]

      [1] 馬雙忱,郭鐵甲.循環(huán)冷卻水系統(tǒng)提高濃縮倍率節(jié)水途徑分析[J].工業(yè)水處理,2010,30(2)∶1-3.

      [2] 齊冬子.敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的化學(xué)處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006∶22-24.

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