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    一種摻配區(qū)除塵技術(shù)的研究與應(yīng)用

    2014-06-09 22:22:31尹凱歌趙序勇萬可可魏穩(wěn)
    科技創(chuàng)新導報 2014年6期

    尹凱歌 趙序勇 萬可可 魏穩(wěn)

    摘 要:為解決卷煙廠制絲車間摻配區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量較差的問題,實驗研究了濕式就地除塵系統(tǒng)在摻配區(qū)環(huán)境除塵中的應(yīng)用。通過應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng),車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善,該系統(tǒng)對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度和制品物理質(zhì)量指標影響很小。在漯河卷煙廠實際應(yīng)用中取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。

    關(guān)鍵詞:摻配區(qū)除塵 濕式就地除塵 空氣質(zhì)量控制

    中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(c)-0001-01

    卷煙廠制絲車間摻配區(qū)主要進行煙絲的摻配、加香加料等工作,由于物料轉(zhuǎn)接點較多,易造成車間大量揚塵;而目前在卷煙廠制絲車間摻配區(qū)的設(shè)計中,很少關(guān)注環(huán)境揚塵的控制,造成摻配區(qū)空氣質(zhì)量較差。不僅危害職工的身體健康,還易造成安全事故。

    由于摻配區(qū)設(shè)備密集,現(xiàn)場空間較小,轉(zhuǎn)接點多且分散,若使用傳統(tǒng)干法除塵技術(shù)對各個揚塵點進行環(huán)境除塵,除塵器需集中布置在除塵房內(nèi),此類系統(tǒng)應(yīng)用在摻配區(qū)時,系統(tǒng)管道復雜,管道較長,造成系統(tǒng)能耗較高;另外除塵風需要外排,增加了車間空調(diào)系統(tǒng)負荷,進一步增加了系統(tǒng)能耗。而且一臺除塵器一般連接多個除塵點,造成各除塵點風量不易匹配和不能分工藝段啟停;有些點除塵風量較小,達不到有效控塵的目的;有些點除塵風量過大,造成抽煙絲現(xiàn)象,造成原料和能源的浪費[1]。

    針對以上問題,漯河卷煙廠聯(lián)合徐州眾凱機電設(shè)備制造有限公司等單位研發(fā)出適合摻配區(qū)環(huán)境除塵的濕式就地除塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)選用節(jié)流式除塵器,就近放置在摻配區(qū)內(nèi),處理后的空氣車間內(nèi)排放。

    1 材料與方法

    1.1 儀器設(shè)備

    儀器:風速儀、溫濕度儀、防爆型粉塵采樣器(IFC-2)、電子天平(ESJ182-4)。

    1.2 節(jié)流式除塵器簡介

    區(qū)別于傳統(tǒng)的濕式除塵設(shè)備,節(jié)流式除塵器采用了節(jié)流交換的原理。利用節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙對氣流形成節(jié)流,在節(jié)流板兩側(cè)形成壓差,液面出現(xiàn)自然扭曲。當氣流通過節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙時,氣流通道急劇變小,氣流速度急劇升高,對節(jié)流板下方扭曲的液面形成強烈沖擊,并將一部分液體從液面剝離,形成水幕。在此過程中氣液之間形成強烈碰撞凝聚,完成熱質(zhì)交換[2]。節(jié)流式除塵器具有除塵效率高、占地面積小、結(jié)構(gòu)簡潔易維護等優(yōu)點,其外形結(jié)構(gòu)見圖1。

    1.3 方法

    系統(tǒng)經(jīng)過安裝、調(diào)試及后期改造完畢后,組織專業(yè)機構(gòu)進行實驗檢測。在相同條件下,分別檢測系統(tǒng)開機時和停機時車間的空氣質(zhì)量情況和制品的工藝參數(shù),并對實驗數(shù)據(jù)進行整理研究,形成檢測報告。

    (1)漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測。

    (2)漯河卷煙廠質(zhì)量管理部組織工藝檢測人員對除塵技術(shù)應(yīng)用前后兩個月檢測數(shù)據(jù)的平均值和標準偏差進行對比分析。其中環(huán)境溫濕度由控制系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),葉(梗)絲含水率、結(jié)構(gòu)、填充值由人工檢測。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 系統(tǒng)運行前后車間空氣粉塵濃度對比

    由漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測數(shù)據(jù)顯示摻配區(qū)空氣粉塵濃度(總塵)為0.67 mg/m3,而根據(jù)漯河環(huán)保局的檢測數(shù)據(jù),在未安裝該系統(tǒng)前摻配區(qū)的粉塵濃度達到5 mg/m3,車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善。

    2.2 系統(tǒng)運行前后車間空氣溫濕度對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后溫度平均差值為0.03 ℃,標準偏差平均值為0.01 ℃;相對濕度平均差值0.05%,標準偏差平均差值為0.01%。溫濕度相差甚微,說明該系統(tǒng)應(yīng)用前后對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度影響很小。

    2.3 系統(tǒng)運行前后制品工藝參數(shù)對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后葉絲含水率平均值上升0.01%,梗絲含水率平均值下降了0.03%;葉絲和梗絲填充值平均值下降了0.03 cm3/g和0.02 cm3/g;葉絲和梗絲的整絲率和破碎率平均值和標準偏差均在0.05%內(nèi)。由以上分析說明除塵技術(shù)應(yīng)用前后對所在區(qū)域制品物理質(zhì)量指標影響很小。

    2.4 經(jīng)濟和社會效益分析

    (1)漯河卷煙廠摻配區(qū)采用濕式就地除塵系統(tǒng)后與干法集中除塵對比,年節(jié)約成本約33萬元。制絲車間摻配區(qū)除塵技術(shù)研究與應(yīng)用項目共投入各項費用為44.5萬,一年多即可收回成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。

    (2)漯河卷煙廠摻配區(qū)應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng)后有效改善了工作場所的空氣質(zhì)量,保障了職工的身體健康;節(jié)約了能源,減低了物料損耗,為企業(yè)節(jié)能減排做出了貢獻。增強了企業(yè)的核心競爭力,提高了產(chǎn)品的美譽度,獲得了良好的社會效益。

    3 結(jié)語

    通過本次研究驗證濕式就地除塵系統(tǒng)在煙草行業(yè)應(yīng)用的可行性和優(yōu)越性,濕式就地除塵系統(tǒng)不僅適應(yīng)于制絲線摻配區(qū)除塵,在卷煙生產(chǎn)很多工藝或環(huán)境空氣質(zhì)量控制過程中該技術(shù)都將有很好的應(yīng)用,例如排潮尾氣處理、切絲機熄滅磨刀火花、絲束成型機絲束飛花處理等。該項技術(shù)的研發(fā)為卷煙廠提供了一種新型除塵模式,為其他行業(yè)環(huán)境空氣質(zhì)量控制提供了一個研究方向。

    參考文獻

    [1] 張峰,吳凌志,衣文友,等.煙草物料轉(zhuǎn)接控塵研究[J].科技創(chuàng)新導報,2013(10):7.

    [2] 唐敬麟,張祿虎.除塵裝置系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計選用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

    摘 要:為解決卷煙廠制絲車間摻配區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量較差的問題,實驗研究了濕式就地除塵系統(tǒng)在摻配區(qū)環(huán)境除塵中的應(yīng)用。通過應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng),車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善,該系統(tǒng)對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度和制品物理質(zhì)量指標影響很小。在漯河卷煙廠實際應(yīng)用中取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。

    關(guān)鍵詞:摻配區(qū)除塵 濕式就地除塵 空氣質(zhì)量控制

    中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(c)-0001-01

    卷煙廠制絲車間摻配區(qū)主要進行煙絲的摻配、加香加料等工作,由于物料轉(zhuǎn)接點較多,易造成車間大量揚塵;而目前在卷煙廠制絲車間摻配區(qū)的設(shè)計中,很少關(guān)注環(huán)境揚塵的控制,造成摻配區(qū)空氣質(zhì)量較差。不僅危害職工的身體健康,還易造成安全事故。

    由于摻配區(qū)設(shè)備密集,現(xiàn)場空間較小,轉(zhuǎn)接點多且分散,若使用傳統(tǒng)干法除塵技術(shù)對各個揚塵點進行環(huán)境除塵,除塵器需集中布置在除塵房內(nèi),此類系統(tǒng)應(yīng)用在摻配區(qū)時,系統(tǒng)管道復雜,管道較長,造成系統(tǒng)能耗較高;另外除塵風需要外排,增加了車間空調(diào)系統(tǒng)負荷,進一步增加了系統(tǒng)能耗。而且一臺除塵器一般連接多個除塵點,造成各除塵點風量不易匹配和不能分工藝段啟停;有些點除塵風量較小,達不到有效控塵的目的;有些點除塵風量過大,造成抽煙絲現(xiàn)象,造成原料和能源的浪費[1]。

    針對以上問題,漯河卷煙廠聯(lián)合徐州眾凱機電設(shè)備制造有限公司等單位研發(fā)出適合摻配區(qū)環(huán)境除塵的濕式就地除塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)選用節(jié)流式除塵器,就近放置在摻配區(qū)內(nèi),處理后的空氣車間內(nèi)排放。

    1 材料與方法

    1.1 儀器設(shè)備

    儀器:風速儀、溫濕度儀、防爆型粉塵采樣器(IFC-2)、電子天平(ESJ182-4)。

    1.2 節(jié)流式除塵器簡介

    區(qū)別于傳統(tǒng)的濕式除塵設(shè)備,節(jié)流式除塵器采用了節(jié)流交換的原理。利用節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙對氣流形成節(jié)流,在節(jié)流板兩側(cè)形成壓差,液面出現(xiàn)自然扭曲。當氣流通過節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙時,氣流通道急劇變小,氣流速度急劇升高,對節(jié)流板下方扭曲的液面形成強烈沖擊,并將一部分液體從液面剝離,形成水幕。在此過程中氣液之間形成強烈碰撞凝聚,完成熱質(zhì)交換[2]。節(jié)流式除塵器具有除塵效率高、占地面積小、結(jié)構(gòu)簡潔易維護等優(yōu)點,其外形結(jié)構(gòu)見圖1。

    1.3 方法

    系統(tǒng)經(jīng)過安裝、調(diào)試及后期改造完畢后,組織專業(yè)機構(gòu)進行實驗檢測。在相同條件下,分別檢測系統(tǒng)開機時和停機時車間的空氣質(zhì)量情況和制品的工藝參數(shù),并對實驗數(shù)據(jù)進行整理研究,形成檢測報告。

    (1)漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測。

    (2)漯河卷煙廠質(zhì)量管理部組織工藝檢測人員對除塵技術(shù)應(yīng)用前后兩個月檢測數(shù)據(jù)的平均值和標準偏差進行對比分析。其中環(huán)境溫濕度由控制系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),葉(梗)絲含水率、結(jié)構(gòu)、填充值由人工檢測。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 系統(tǒng)運行前后車間空氣粉塵濃度對比

    由漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測數(shù)據(jù)顯示摻配區(qū)空氣粉塵濃度(總塵)為0.67 mg/m3,而根據(jù)漯河環(huán)保局的檢測數(shù)據(jù),在未安裝該系統(tǒng)前摻配區(qū)的粉塵濃度達到5 mg/m3,車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善。

    2.2 系統(tǒng)運行前后車間空氣溫濕度對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后溫度平均差值為0.03 ℃,標準偏差平均值為0.01 ℃;相對濕度平均差值0.05%,標準偏差平均差值為0.01%。溫濕度相差甚微,說明該系統(tǒng)應(yīng)用前后對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度影響很小。

    2.3 系統(tǒng)運行前后制品工藝參數(shù)對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后葉絲含水率平均值上升0.01%,梗絲含水率平均值下降了0.03%;葉絲和梗絲填充值平均值下降了0.03 cm3/g和0.02 cm3/g;葉絲和梗絲的整絲率和破碎率平均值和標準偏差均在0.05%內(nèi)。由以上分析說明除塵技術(shù)應(yīng)用前后對所在區(qū)域制品物理質(zhì)量指標影響很小。

    2.4 經(jīng)濟和社會效益分析

    (1)漯河卷煙廠摻配區(qū)采用濕式就地除塵系統(tǒng)后與干法集中除塵對比,年節(jié)約成本約33萬元。制絲車間摻配區(qū)除塵技術(shù)研究與應(yīng)用項目共投入各項費用為44.5萬,一年多即可收回成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。

    (2)漯河卷煙廠摻配區(qū)應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng)后有效改善了工作場所的空氣質(zhì)量,保障了職工的身體健康;節(jié)約了能源,減低了物料損耗,為企業(yè)節(jié)能減排做出了貢獻。增強了企業(yè)的核心競爭力,提高了產(chǎn)品的美譽度,獲得了良好的社會效益。

    3 結(jié)語

    通過本次研究驗證濕式就地除塵系統(tǒng)在煙草行業(yè)應(yīng)用的可行性和優(yōu)越性,濕式就地除塵系統(tǒng)不僅適應(yīng)于制絲線摻配區(qū)除塵,在卷煙生產(chǎn)很多工藝或環(huán)境空氣質(zhì)量控制過程中該技術(shù)都將有很好的應(yīng)用,例如排潮尾氣處理、切絲機熄滅磨刀火花、絲束成型機絲束飛花處理等。該項技術(shù)的研發(fā)為卷煙廠提供了一種新型除塵模式,為其他行業(yè)環(huán)境空氣質(zhì)量控制提供了一個研究方向。

    參考文獻

    [1] 張峰,吳凌志,衣文友,等.煙草物料轉(zhuǎn)接控塵研究[J].科技創(chuàng)新導報,2013(10):7.

    [2] 唐敬麟,張祿虎.除塵裝置系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計選用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

    摘 要:為解決卷煙廠制絲車間摻配區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量較差的問題,實驗研究了濕式就地除塵系統(tǒng)在摻配區(qū)環(huán)境除塵中的應(yīng)用。通過應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng),車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善,該系統(tǒng)對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度和制品物理質(zhì)量指標影響很小。在漯河卷煙廠實際應(yīng)用中取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。

    關(guān)鍵詞:摻配區(qū)除塵 濕式就地除塵 空氣質(zhì)量控制

    中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(c)-0001-01

    卷煙廠制絲車間摻配區(qū)主要進行煙絲的摻配、加香加料等工作,由于物料轉(zhuǎn)接點較多,易造成車間大量揚塵;而目前在卷煙廠制絲車間摻配區(qū)的設(shè)計中,很少關(guān)注環(huán)境揚塵的控制,造成摻配區(qū)空氣質(zhì)量較差。不僅危害職工的身體健康,還易造成安全事故。

    由于摻配區(qū)設(shè)備密集,現(xiàn)場空間較小,轉(zhuǎn)接點多且分散,若使用傳統(tǒng)干法除塵技術(shù)對各個揚塵點進行環(huán)境除塵,除塵器需集中布置在除塵房內(nèi),此類系統(tǒng)應(yīng)用在摻配區(qū)時,系統(tǒng)管道復雜,管道較長,造成系統(tǒng)能耗較高;另外除塵風需要外排,增加了車間空調(diào)系統(tǒng)負荷,進一步增加了系統(tǒng)能耗。而且一臺除塵器一般連接多個除塵點,造成各除塵點風量不易匹配和不能分工藝段啟停;有些點除塵風量較小,達不到有效控塵的目的;有些點除塵風量過大,造成抽煙絲現(xiàn)象,造成原料和能源的浪費[1]。

    針對以上問題,漯河卷煙廠聯(lián)合徐州眾凱機電設(shè)備制造有限公司等單位研發(fā)出適合摻配區(qū)環(huán)境除塵的濕式就地除塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)選用節(jié)流式除塵器,就近放置在摻配區(qū)內(nèi),處理后的空氣車間內(nèi)排放。

    1 材料與方法

    1.1 儀器設(shè)備

    儀器:風速儀、溫濕度儀、防爆型粉塵采樣器(IFC-2)、電子天平(ESJ182-4)。

    1.2 節(jié)流式除塵器簡介

    區(qū)別于傳統(tǒng)的濕式除塵設(shè)備,節(jié)流式除塵器采用了節(jié)流交換的原理。利用節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙對氣流形成節(jié)流,在節(jié)流板兩側(cè)形成壓差,液面出現(xiàn)自然扭曲。當氣流通過節(jié)流板與液面之間窄小的縫隙時,氣流通道急劇變小,氣流速度急劇升高,對節(jié)流板下方扭曲的液面形成強烈沖擊,并將一部分液體從液面剝離,形成水幕。在此過程中氣液之間形成強烈碰撞凝聚,完成熱質(zhì)交換[2]。節(jié)流式除塵器具有除塵效率高、占地面積小、結(jié)構(gòu)簡潔易維護等優(yōu)點,其外形結(jié)構(gòu)見圖1。

    1.3 方法

    系統(tǒng)經(jīng)過安裝、調(diào)試及后期改造完畢后,組織專業(yè)機構(gòu)進行實驗檢測。在相同條件下,分別檢測系統(tǒng)開機時和停機時車間的空氣質(zhì)量情況和制品的工藝參數(shù),并對實驗數(shù)據(jù)進行整理研究,形成檢測報告。

    (1)漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測。

    (2)漯河卷煙廠質(zhì)量管理部組織工藝檢測人員對除塵技術(shù)應(yīng)用前后兩個月檢測數(shù)據(jù)的平均值和標準偏差進行對比分析。其中環(huán)境溫濕度由控制系統(tǒng)采集數(shù)據(jù),葉(梗)絲含水率、結(jié)構(gòu)、填充值由人工檢測。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 系統(tǒng)運行前后車間空氣粉塵濃度對比

    由漯河市疾病預(yù)防控制中心對車間空氣質(zhì)量進行檢測數(shù)據(jù)顯示摻配區(qū)空氣粉塵濃度(總塵)為0.67 mg/m3,而根據(jù)漯河環(huán)保局的檢測數(shù)據(jù),在未安裝該系統(tǒng)前摻配區(qū)的粉塵濃度達到5 mg/m3,車間空氣質(zhì)量得到了極大的改善。

    2.2 系統(tǒng)運行前后車間空氣溫濕度對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后溫度平均差值為0.03 ℃,標準偏差平均值為0.01 ℃;相對濕度平均差值0.05%,標準偏差平均差值為0.01%。溫濕度相差甚微,說明該系統(tǒng)應(yīng)用前后對所在區(qū)域的環(huán)境溫濕度影響很小。

    2.3 系統(tǒng)運行前后制品工藝參數(shù)對比

    由檢測數(shù)據(jù)分析得出系統(tǒng)應(yīng)用前后葉絲含水率平均值上升0.01%,梗絲含水率平均值下降了0.03%;葉絲和梗絲填充值平均值下降了0.03 cm3/g和0.02 cm3/g;葉絲和梗絲的整絲率和破碎率平均值和標準偏差均在0.05%內(nèi)。由以上分析說明除塵技術(shù)應(yīng)用前后對所在區(qū)域制品物理質(zhì)量指標影響很小。

    2.4 經(jīng)濟和社會效益分析

    (1)漯河卷煙廠摻配區(qū)采用濕式就地除塵系統(tǒng)后與干法集中除塵對比,年節(jié)約成本約33萬元。制絲車間摻配區(qū)除塵技術(shù)研究與應(yīng)用項目共投入各項費用為44.5萬,一年多即可收回成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。

    (2)漯河卷煙廠摻配區(qū)應(yīng)用濕式就地除塵系統(tǒng)后有效改善了工作場所的空氣質(zhì)量,保障了職工的身體健康;節(jié)約了能源,減低了物料損耗,為企業(yè)節(jié)能減排做出了貢獻。增強了企業(yè)的核心競爭力,提高了產(chǎn)品的美譽度,獲得了良好的社會效益。

    3 結(jié)語

    通過本次研究驗證濕式就地除塵系統(tǒng)在煙草行業(yè)應(yīng)用的可行性和優(yōu)越性,濕式就地除塵系統(tǒng)不僅適應(yīng)于制絲線摻配區(qū)除塵,在卷煙生產(chǎn)很多工藝或環(huán)境空氣質(zhì)量控制過程中該技術(shù)都將有很好的應(yīng)用,例如排潮尾氣處理、切絲機熄滅磨刀火花、絲束成型機絲束飛花處理等。該項技術(shù)的研發(fā)為卷煙廠提供了一種新型除塵模式,為其他行業(yè)環(huán)境空氣質(zhì)量控制提供了一個研究方向。

    參考文獻

    [1] 張峰,吳凌志,衣文友,等.煙草物料轉(zhuǎn)接控塵研究[J].科技創(chuàng)新導報,2013(10):7.

    [2] 唐敬麟,張祿虎.除塵裝置系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計選用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

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