一.
大唐寶雞熱電廠2×330MW機組,汽輪機為北重汽輪電機有限公司制造的亞臨界、一次再熱、單軸、三缸、雙排汽采暖抽汽凝汽式汽輪機,型號為 :N-330-17.75/540/540。每臺汽輪機均裝有兩臺熱網(wǎng)加熱器,冬季用于城市供熱,供熱期11月15日至3月15日,其它季節(jié)停用,2010年熱網(wǎng)系統(tǒng)投運后,熱網(wǎng)加熱器發(fā)生了多次泄漏,2011年11月1B熱網(wǎng)加熱器換熱管泄漏嚴重,經(jīng)電科院分析加熱器換熱管泄漏為典型的應力腐蝕開裂,建議加強熱網(wǎng)加熱器停運期間的保養(yǎng),2012年3月至2013年11月,寶雞熱電廠廠針對熱網(wǎng)加熱器停運后的防腐進行了大量的探索、研究。2013年3月,對1B、2A、2B 3臺全部采用隔離水側、汽測、并在進水、進汽門加堵板,將熱網(wǎng)加熱器管束用壓縮空氣吹干,在水側、汽測放置一定量干燥劑,每月檢查一次干燥劑效果,及時對失效的干燥劑進行處理。2013年11月加熱器投運前對干燥劑進行全部清理,對熱網(wǎng)加熱器汽側進行了冷態(tài)沖洗,投運后,3臺熱網(wǎng)加熱器疏水水質在12小時內達到回收標準,供熱期間運行正常,在整個供暖期未發(fā)生泄漏。大唐寶雞熱電廠熱網(wǎng)系統(tǒng)主要用于城市供暖,熱網(wǎng)系統(tǒng)在供暖結束后停運時間長,熱網(wǎng)加熱器在停運后采取適當?shù)姆栏胧龊梅乐垢g,是杜絕加熱器泄漏的重要措施。經(jīng)過在2010年-2013年3年期間,對熱網(wǎng)加熱器防腐的探索和研究,總結出隔離水側、汽測,防止干燥劑的保養(yǎng)防腐方法,并規(guī)范了操作步驟,徹底解決了熱網(wǎng)加熱器因停運后保養(yǎng)不當造成的頻繁泄漏,保證了城市供熱和機組的安全運行。
二:立項背景
大唐寶雞熱電廠2×330MW機組,2009年7月機組投運, 2011年11月,1B熱網(wǎng)加熱器換熱管發(fā)生泄漏,經(jīng)電科院分析認為加熱器換熱管泄漏為典型的應力腐蝕開裂,產生應力腐蝕的原因為Cl-同O的綜合作用以及換熱管制造加工過程中的殘余拉應力,并對1B熱網(wǎng)加熱器管束進行了更換, 2011年12月,發(fā)現(xiàn)2B 熱網(wǎng)器泄漏,停運進行了檢修, 2012年3月,熱網(wǎng)系統(tǒng)停運后,寶雞熱電廠采取了對熱網(wǎng)加熱器汽測放水,加入干燥劑的方法進行保養(yǎng),但因對熱網(wǎng)加熱器水側沒有隔離,保養(yǎng)效果差,2012年11月加熱器投運后1A、2B 發(fā)生泄漏,停運進行了處理,加之汽側放置的硅膠干燥劑在2012年11月熱網(wǎng)系統(tǒng)投運前沒有清理干凈,投運后熱網(wǎng)疏水二氧化硅含量高,對加熱器進行了大量沖洗,2012年11月11日沖洗至12月5日才合格,沖洗期間加熱器疏水不能全部回收,機組補水量大,造成除鹽水的大量浪費,部分回收的疏水因水質差影響了機組的水汽品質,造成鍋爐排污量大。大唐寶雞熱電廠熱網(wǎng)系統(tǒng)主要用于城市供暖,熱網(wǎng)系統(tǒng)在供暖結束后停運時間長,熱網(wǎng)加熱器在停運后沒有采取適當?shù)姆栏胧?,在供暖期間出現(xiàn)頻繁泄漏,危機城市供熱,造成經(jīng)濟損失,同時因水側循環(huán)水漏入加熱器疏水中,回收疏水影響機組的水汽指標。對熱網(wǎng)加熱器停運后的防腐蝕方法選擇受到現(xiàn)場條件的影響,因此研究探索、采取一種操作簡單易行,保養(yǎng)情況可控制,保養(yǎng)效果明顯的保養(yǎng)方法,是防止熱網(wǎng)加熱器泄漏的重要措施。
三:熱網(wǎng)加熱器泄漏的原因分析
3.1熱網(wǎng)加熱器概況:
大唐寶雞熱電廠2×330MW機組,每臺汽輪機均裝有兩臺熱網(wǎng)加熱器, 4臺熱網(wǎng)加熱均為表面式換熱器,熱網(wǎng)加熱器利用汽輪機第四段抽汽,加熱管水側采用化學制水系統(tǒng)制備的一級除鹽水水,被加熱后進入熱網(wǎng)系統(tǒng)進行城市供熱,熱網(wǎng)加熱器設計參數(shù)見表1。
3.2 熱網(wǎng)加熱器泄漏的原因分析
金屬腐蝕按破壞形態(tài)分為全面腐蝕和局部腐蝕。前者包括均勻的全面腐蝕和不均勻的全面腐蝕,均勻腐蝕分布在整個金屬表面上,危害性沒有局部腐蝕嚴重,局部腐蝕常見的類型有點腐蝕和晶間腐蝕、應力腐蝕、腐蝕疲憊、孔腐蝕、磨損腐蝕、選擇性腐蝕、穿晶腐蝕、空泡腐蝕等。局部腐蝕作用集中在某一定區(qū)域,而其余部分卻幾乎沒有發(fā)生腐蝕,這類腐蝕危害比較嚴重。
2011年11月,寶雞熱電廠1B熱網(wǎng)加熱器換熱管發(fā)生嚴重泄漏,經(jīng)電科院分析加熱器換熱管泄漏為典型的應力腐蝕開裂,產生應力腐蝕的原因為Cl-同O的綜合作用以及換熱管制造加工過程中的殘余拉應力,引起殘余拉應力是加熱器管束加工過程和組裝過程中產生的,在殘余拉應力和Cl-同O的綜合作用下產生了腐蝕,為進一步確定熱網(wǎng)加熱器進汽和補充水中Cl-含量,2011年11月3日分別取1號機過熱蒸汽、1號機凝結水(熱網(wǎng)加熱氣進汽)和化學制水系統(tǒng)一級除鹽水(熱網(wǎng)水側補充水)送熱工院進行微量離子的測定,分析結果見下表2:
由微量離子分析結果可見,我廠熱網(wǎng)加熱器補充水和蒸汽中Cl-含量非常小,遠低于控制標準(<0.2mg/L),化學制水系統(tǒng)提供的熱網(wǎng)補充水水質非常好,但由于整個城市熱網(wǎng)系統(tǒng)龐大、復雜,寶雞市熱力公司的二級換熱器均采用的是軟化水,在水處理工藝中沒有除去原水中的Cl-,二級換熱器發(fā)生泄漏或因熱網(wǎng)管道統(tǒng)投運前沖洗不徹底等原因,均會造成我廠熱網(wǎng)循環(huán)水的水質污染,分析我廠2013年熱網(wǎng)循環(huán)水的水質平均值見下表 3 :
有表3可見,寶雞熱電廠熱網(wǎng)循環(huán)水中Cl-遠高于補充水,說明回收水被污染,分析歷年熱網(wǎng)運行時期循環(huán)水中含量均在4-6 mg/L的范圍,參照相關標準和其他廠運行控制情況,一般熱網(wǎng)循環(huán)水中Cl-含量按照≤30mg/L控制,因此寶雞熱電廠目前的熱網(wǎng)循環(huán)水水質在正常運行中產生腐蝕的可能性較低, 但因為加熱器在供熱結束后停用時間長,停運期間管束內熱網(wǎng)循環(huán)水和管束外的蒸汽凝結水存積、蒸發(fā),Cl-濃縮,腐蝕性增強,加之經(jīng)電科院分析我廠熱網(wǎng)加熱器換熱管管材表面光潔度較差,易造成局部Cl-濃縮超標,在換熱管制造加工過程中有殘余拉應力存在的情況下,加速了應力腐蝕。因此,針對寶雞熱電廠熱網(wǎng)加熱器泄漏的原因分析,防止應力腐蝕加速的一個重要措施就是停運后放盡存水,保持干燥,防止因積水蒸發(fā)引起的腐蝕性離子濃縮。
四、熱網(wǎng)加熱器防腐蝕方法的選擇
2010年2012期間,大唐寶雞熱電廠對加熱器停運后防腐蝕,采取了各種方法,其中2011年3月停運后采用放水干保養(yǎng),但因加熱器進汽門內漏,加熱器汽側沒有隔離,保養(yǎng)沒有進行,2012年3月熱網(wǎng)停運后,對加熱器汽側進汽門后斷口加裝法蘭及堵板,對汽側徹底隔離,但放置的干燥劑在投運前沒有完全清理干凈,造成運行后疏水水質長期不合格,同時因為水側沒有隔離,加熱器的保養(yǎng)效果差,運行后均出現(xiàn)了泄漏。2013年,根據(jù)寶雞熱電廠熱網(wǎng)加熱器停運時間,現(xiàn)場條件,經(jīng)濟性和可操作性,對加熱器停運后的防腐蝕有如下三種方法可以選擇。
4.1 充氮法
原理:利用氮氣隔絕空氣,防止系統(tǒng)腐蝕
保護方法::熱網(wǎng)加熱器停運后,將水側、汽側完全隔離,將水放盡,充入氮氣,檢測氮氣含量大于98%,保養(yǎng)期間維持氮氣壓力在0.01-0.03MPa。
缺點:需要增加充氮系統(tǒng),因水汽系統(tǒng)不密封,氮氣壓力可能維持不了,目前我廠沒有儀器測定氮氣純度。
4.2 干燥法
原理:保持金屬表面干燥,防止系統(tǒng)腐蝕
保護方法:熱網(wǎng)加熱器停運后,將水側、汽側完全隔離,放盡存水,打開人孔,利用壓縮空氣將水側、汽側吹干,一直保持通風,定期測定相對濕度小于70%。
缺點:因寶雞夏季雨多,雨季相對濕度可能不合格,當濕度不合格時沒有可行的辦法進行處理。
4.3 干燥劑法:
原理:保持金屬表面干燥,防止系統(tǒng)腐蝕
保護方法:熱網(wǎng)加熱器停運后,將水側、汽側完全隔離,放盡存水,打開人孔,利用壓縮空氣將水側、汽側吹干,放入干燥劑,封閉人孔,定期檢查干燥劑失效情況。停運期結束,將干燥劑全部取出,清理干凈后再封閉人孔。
經(jīng)過綜合比較,對熱網(wǎng)加熱器的防腐采用干燥劑法是最簡單有效適合本廠實際的一種方法。
五、采用干燥劑法對熱網(wǎng)加熱器防腐的應用技術
5.1 干燥劑的選擇:
干燥劑選用藍色硅膠干燥劑,吸水后由藍色變?yōu)闇\紅色,檢查硅膠變?yōu)闇\紅色時,表明干燥劑已經(jīng)失去吸附能力,在100-120℃(不高于120℃)的烘箱內烘至藍色即可。
5.2 操作方法
熱網(wǎng)加熱器停運后,關閉加熱器進汽門,進水門,為防止加熱器進汽門,進水門有內漏造成無法隔離,分別在熱網(wǎng)加熱器汽側進汽門后斷口加裝法蘭及堵板,在熱網(wǎng)加熱器水側進水門后,出水門前斷口加裝法蘭及堵板,將加熱器徹底隔離。
開啟熱網(wǎng)加熱器汽側放水門、排氣門,放盡熱網(wǎng)加熱器汽側內部存水,打開人孔,清理干凈底部雜物,安裝軸流風機將熱網(wǎng)加熱器汽側吹干,用便攜式濕度計測定內部相當濕度小于70%或達到環(huán)境濕度后,關閉放水門、排氣門,在汽側底部放置5 Kg干燥好的變色硅膠。
開啟熱網(wǎng)加熱器水側放水門、排氣門,放盡熱網(wǎng)加熱器水側內部存水,用除鹽水徹底沖洗熱網(wǎng)加熱器本體水側,沖洗至排水清澈透明,Cl-≤1mg/L,防止氯離子濃縮造成熱網(wǎng)加熱器應力腐蝕,加熱器水側沖洗干凈后,打開人孔,清理干凈水室底部雜物,安裝軸流風機將熱網(wǎng)加熱器水側水室及管道吹干,最好用壓縮空氣將管道逐根吹干,降低水側相對濕度,防止氧腐蝕,用便攜式濕度計測定內部相當濕度小于70%或達到環(huán)境濕度后,關閉放水門、排氣門,在水側兩頭水室內各放置4-5Kg干燥好的變色硅膠,硅膠干燥劑平鋪放置,為防止干燥劑泄漏,正常是放在袋子里或置于磁盤中。
5.3 監(jiān)督檢查及其他注意事項
每月打開加熱器人孔一次,檢查變色硅膠顏色,發(fā)現(xiàn)硅膠變?yōu)闇\紅色時,取出放置在100-120℃(不高于120℃)的烘箱內烘至藍色再放入加熱器內。
保養(yǎng)期結束后,將放置的硅膠全部取出,將散落在底部的顆粒全部清理干凈,防止運行后硅膠分解污染疏水水質,并用除鹽水對熱網(wǎng)加熱器進行冷態(tài)沖洗,沖洗至排水達到給水控制標準,再投入運行。
采用加入干燥劑法對熱網(wǎng)加熱器的保養(yǎng)方法的重點在于做好停運后的加熱器徹底隔離、沖洗,吹干和停運期間對保養(yǎng)情況的檢查,啟動前對干燥劑的清理,做好上述幾點。就能有效防止了加熱器腐蝕泄漏。
5.4 對熱網(wǎng)循環(huán)水管道的防腐
因寶雞熱電廠熱網(wǎng)管道長,循環(huán)水量大,為了防止熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)管道的停運期間腐蝕,保證熱網(wǎng)循環(huán)水水質合格,減少運行前水質不合格換水造成除鹽水浪費,對熱網(wǎng)循環(huán)水管道在停運后也要采取保養(yǎng)措施。
熱網(wǎng)系統(tǒng)供、回水管道防腐采用滿水保養(yǎng),保持管道滿水狀態(tài),系統(tǒng)壓力控制在
0.25±0.05MPa(調整熱網(wǎng)除氧器液位控制系統(tǒng)壓力),防腐初期每半個月啟動一臺熱網(wǎng)循環(huán)泵運行30分鐘,每周取樣分析一次,檢測回水水質PH、硬度、濁度在合格值范圍內,根據(jù)熱網(wǎng)回水水質,可適當調整1—2個月啟動熱網(wǎng)循環(huán)泵運行。
熱網(wǎng)循環(huán)水PH一般按照8.8-9.3控制,為防止循環(huán)水PH因停運時間長發(fā)生變化,在熱網(wǎng)停運前利用熱網(wǎng)補水加堿系統(tǒng)將循環(huán)水PH調整在控制標準的上限。在整個保養(yǎng)期可保證水質合格。
熱網(wǎng)系統(tǒng)投運前,提前啟動熱網(wǎng)循環(huán)泵,分析水質合格,否則應換水,對新增加的系統(tǒng)加大投運前的沖洗,防止沖洗不合格造成循環(huán)水水質污染,
六:結論及經(jīng)濟效益
大唐寶雞熱電廠對4臺熱網(wǎng)加熱器采用加干燥劑法防腐蝕,年需要購買硅膠干燥劑的費用僅2000元,這種防腐方法的優(yōu)勢有如下幾點:操作方便,不需要重新增加系統(tǒng);費用低,年購的硅膠干燥劑的費用約2000元;保養(yǎng)情況方便監(jiān)督檢查,只需要定期檢查干燥劑情況,進行定期更換就能保證保養(yǎng)效果;從寶雞熱電廠2013年運行情況看,按規(guī)定進行保養(yǎng)的3臺熱網(wǎng)加熱器均未發(fā)生泄漏。
每減少一次因嚴重腐蝕造成的加熱器換管可節(jié)約資金100萬元。同時加熱器泄漏后疏水不能回收, 每運行1小時減少疏水回收約100T,造成約損失1000元,有效進行加熱器防腐,也避免了加熱器泄漏后疏水不能回收機組補水量大所造成的經(jīng)濟損失,保證了安全穩(wěn)定的向寶雞市供熱,用很小的投資,創(chuàng)造了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
(作者單位:大唐寶雞熱電廠)