吳慧玲
(中國大唐集團(tuán)馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司,安徽 馬鞍山243102)
隨著我國經(jīng)濟(jì)實力的增強(qiáng),耗電量也將逐步加大。目前,我國已經(jīng)開展了大規(guī)模的煙氣脫硫項目,但煙氣脫硝還未大規(guī)模的開展。有研究資料表明,假如現(xiàn)階段仍不加強(qiáng)對煙氣中氮氧化物的治理,氮氧化物的總量和在大氣污染物中的比重都將上升,并有可能取代二氧化硫成為大氣中的主要污染物。由于氮氧化物的污染日益嚴(yán)峻,控制火電廠的氮氧化物排放是重點。所以火電廠脫硝系統(tǒng)的正常穩(wěn)定高效的運行是很有必要的。目前我國燃煤發(fā)電廠煙氣脫硝系統(tǒng)大多選用選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝工藝[1],SCR具有很高的脫硝效率(70%~90%),它是成熟的脫硝工藝,是脫硝應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。SCR的意思是煙氣中的氮氧化合物選擇性的和還原劑進(jìn)行反應(yīng),生成氮氣和水,脫除煙氣中的氮氧化合物(NOx)。所以火電廠上馬脫硝系統(tǒng)并讓其正常穩(wěn)定運行是非常重要的。
本文的實驗對象馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司的脫硝系統(tǒng),其采用選擇性催化還原脫硝(SCR),還原劑為尿素。該公司的脫硝系統(tǒng)具有代表性,對其脫硝系統(tǒng)誤退原因的分析有助于解決采用同類裝置的火電廠的問題。
尿素?zé)峤夥ü孟到y(tǒng)包括尿素儲倉、尿素溶解罐、尿素溶液混合泵、尿素溶液儲罐、尿素溶液循環(huán)泵、計量和分配裝置、熱解爐(內(nèi)含噴射器、燃燒器)系統(tǒng)等。
尿素儲存于儲倉,由螺旋給料機(jī)輸送到溶解罐里,用除鹽水將固體尿素溶解成50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,通過尿素溶液給料泵輸送到尿素溶液儲罐;尿素溶液經(jīng)由供液泵、計量與分配裝置、霧化噴嘴等進(jìn)入絕熱分解室,稀釋空氣經(jīng)加熱后也進(jìn)入分解室。霧化后的尿素液滴在絕熱分解室內(nèi)分解,生成的分解產(chǎn)物為NH3、H2O和CO2,分解產(chǎn)物由氨噴射系統(tǒng)進(jìn)入鍋爐脫硝煙道[2](圖1)。
圖1 尿素溶解系統(tǒng)
煙氣系統(tǒng)包括從鍋爐省煤器出口至SCR反應(yīng)器本體入口、SCR反應(yīng)器本體出口至空預(yù)器入口之間的連接煙道(圖2)。其主要流程如下:
來自鍋爐省煤器的未脫硝煙氣→SCR系統(tǒng)入口→噴氨格柵→煙氣/氨靜態(tài)混合器→導(dǎo)流板→整流裝置→催化劑層→凈煙氣→SCR反應(yīng)器出口→空氣預(yù)熱器入口。
圖2 熱解爐及SCR系統(tǒng)
SCR的化學(xué)反應(yīng)方程式是:
在整個煙氣系統(tǒng)當(dāng)中,主要的設(shè)備有反應(yīng)器、噴氨系統(tǒng)、催化劑及其輔助吹灰系統(tǒng)等[2]。
通過對2013~2014年脫硝系統(tǒng)誤退事件原因進(jìn)行統(tǒng)計得出脫硝系統(tǒng)由于尿素母管壓力低而退出的有13起,占總事件的54%。由于電加熱器出口溫度偏低或偏高而退出的有8起,占總事件的33%。由于脫硝一次風(fēng)流量小于6000退出的有3起占總事件的13%。以上數(shù)據(jù)可以看出要想降低脫硝系統(tǒng)的誤退就得從這3個方面入手。
(1)人為因素。機(jī)務(wù)檢修尿素制備區(qū)導(dǎo)致尿素母管壓力低進(jìn)而造成脫硝系統(tǒng)的退出的有3起。
(2)設(shè)備因素。由于每個尿素儲存罐的液位測點只有一個,如果測量液位的裝置出現(xiàn)故障,造成液位顯示不準(zhǔn)確,就容易造成脫硝系統(tǒng)退出。因為尿素儲存罐液位低于0.4m(單點),跳閘高流量循環(huán)泵,進(jìn)而導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出。
由于設(shè)計時兩臺高流量循環(huán)泵是一運一備,但是兩臺泵之間的聯(lián)鎖條件在設(shè)計時沒有考慮全面,當(dāng)運行高流量循環(huán)泵故障跳閘時,備用高流量循環(huán)泵沒有設(shè)計聯(lián)鎖啟動,從而會造成高流量循環(huán)泵出口壓力低于0.43MPa(單點),跳脫硝計量裝置。
由于母管壓力低(單點保護(hù))退脫硝系統(tǒng)的事件所占比重很大,所以熱控班加強(qiáng)對高流量循環(huán)泵出口壓力進(jìn)行檢查并定期校驗,確保測點測量的正確性和可靠性。同時為避免單個部件或設(shè)備故障而造成設(shè)備誤動,從邏輯設(shè)計上采用容錯邏輯設(shè)計方法,對進(jìn)入保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的模擬量信號合理設(shè)置延時時間等故障診斷功能,減少或消除因接線松動、干擾信號或設(shè)備故障引起的信號突變而導(dǎo)致的控制對象異常動作?,F(xiàn)增加的聯(lián)鎖保護(hù)邏輯是:聯(lián)鎖按鈕投入,高流量循環(huán)泵運行泵跳閘信號發(fā)出,備用泵自啟。聯(lián)鎖按鈕投入,高流量循環(huán)泵出口母管壓力低于1.35MPa,延時15s,備用泵聯(lián)啟。尿素儲存罐液位低于0.4m(單點),延時60s,跳閘高流量循環(huán)泵。高流量循環(huán)泵出口壓力低于0.43MPa(單點),延時30s跳脫硝計量裝置。
電加熱器出口溫度的測量值是直接送到電加熱器的數(shù)顯表上的,參與電加熱器投入運行電加熱棒的數(shù)量的計算,然后再送至DCS。所以有兩方面的原因?qū)е码娂訜岢隹跍囟犬惓?dǎo)致脫硝系統(tǒng)的退出。
(1)由于測量電加熱器出口溫度的原件只有一個,沒有冗余設(shè)計,這樣就大大的增加了溫度測量的不可靠性。若用于測量電加熱器出口溫度的溫度元件因接線松動、干擾信號或設(shè)備故障引起信號突變,就會導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)異常退出。
(2)電加熱器的數(shù)顯表出現(xiàn)問題,會導(dǎo)致送至DCS的溫度信號異常,同樣會導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)的退出。在8起脫硝誤退出事件中其中由于溫度元件輸出異常導(dǎo)致脫硝退出的有3起,由于數(shù)顯表異常導(dǎo)致脫硝退出的有5起。其中數(shù)顯表異常的原因主要是電加熱器機(jī)柜露天放置,但防雨措施不到位,如遇雨天,雨水長時間淋濕數(shù)顯表,造成數(shù)顯表的燒毀。
由于電加熱器出口溫度測點的測量數(shù)據(jù)直接送到數(shù)顯表,而DCS系統(tǒng)的該溫度顯示值是從數(shù)顯表上取的,所以建議利用大小修增加兩個電加熱器出口溫度測點,將單點信號保護(hù)邏輯改為信號三選中選擇邏輯,大大提高可靠性。三個測量值一起送到DCS系統(tǒng),溫度值選取三個測量值中的中間值,然后將最終溫度值送到電加熱器數(shù)顯表上。關(guān)于數(shù)顯表跳變問題很好解決,更換新的數(shù)顯表,并在電加熱器機(jī)柜上加裝防雨罩,從根本上解決數(shù)顯表異常的問題。
(1)脫硝熱一次風(fēng)流量小于6000t/h導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出的原因分析。由于脫硝熱一次風(fēng)流量的測量裝置有三個,邏輯設(shè)計為當(dāng)三個流量測量裝置的測量值有兩個低于6000t/h并延時5min脫硝才會退出。該問題經(jīng)常出現(xiàn)的原因為取樣管上設(shè)置有針型閥,取樣管道經(jīng)常積灰堵塞,導(dǎo)致脫硝熱一次風(fēng)流量低。
(2)脫硝熱一次風(fēng)流量小于6000t/h退脫硝的解決方案。對脫硝熱一次風(fēng)的取樣管道進(jìn)行改造,取消針型閥,避免取樣管道經(jīng)常性的積灰,堵塞變送器。運行人員要加強(qiáng)對畫面的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行吹掃。
通過對馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司脫硝系統(tǒng)誤退原因的分析可以看出:在脫硝系統(tǒng)設(shè)計時一些重要的數(shù)據(jù)未能做到冗余設(shè)計(如電加熱出口的溫度測量元件等);重要設(shè)備的聯(lián)鎖投入條件不完善(如兩臺高流量循環(huán)泵的聯(lián)鎖條件);在脫硝系統(tǒng)運行維護(hù)中,未能對重要設(shè)備進(jìn)行防雨防潮防凍保護(hù)。
本文通過對選擇性催化還原脫硝(SCR)的研究,對其脫硝系統(tǒng)誤退原因進(jìn)行分析并提出了確實可行并實驗有效的的解決方案,大大的減少了脫硝系統(tǒng)的誤退次數(shù),為節(jié)能減排做出貢獻(xiàn),希望能對采用相同技術(shù)的火電廠的脫硝系統(tǒng)的維護(hù)有所幫助。
[1]韋正樂.燃煤發(fā)電廠SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的研究[J].廣東化工,2010(11).
[2]胡志光,鄧 倩,馬苗云.燃煤電廠600MW機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)的總體設(shè)計[J].綠色科技,2011(7).