高加?xùn)| 李 華 周小彬
(1.大慶石化分公司化工一廠,黑龍江 大慶 163714;2.大慶石化工程有限公司,黑龍江 大慶 163714)
隨著石化技術(shù)的飛速發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,為形成規(guī)模效益,大慶石化公司乙烯裝置在原有年產(chǎn)乙烯30萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上逐步進(jìn)行48萬(wàn)噸/年、60萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力的改擴(kuò)建,再加上2012年異地新建60萬(wàn)噸/年乙烯生產(chǎn)裝置的順利開(kāi)車(chē),最終形成E1、E2、E3三套乙烯裝置并存,達(dá)到120萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。通過(guò)提高乙烯、丙烯、氫氣等主、副產(chǎn)品的產(chǎn)量,降低單位產(chǎn)品的能耗。
而對(duì)于乙烯裝置開(kāi)車(chē)來(lái)說(shuō),一直都是一個(gè)物耗、能耗較大的操作。裂解爐投料,然后啟動(dòng)壓縮機(jī),按流程向后系統(tǒng)進(jìn)料,這種開(kāi)車(chē)方式會(huì)造成大量物料排放至火炬,對(duì)經(jīng)濟(jì)效益及周邊環(huán)境產(chǎn)生很大的影響。
以下以前加氫、前脫丙烷工藝流程為例,簡(jiǎn)要介紹傳統(tǒng)開(kāi)車(chē)方式。傳統(tǒng)開(kāi)工方式基本思路和裝置流程一樣,沿流程從前到后,只有裝置運(yùn)行數(shù)據(jù)以及組成分析達(dá)到正常運(yùn)行條件后,物料才進(jìn)入到下一流程,不合格物料通過(guò)壓力控制放火炬。主要步驟如下:
1.裂解爐投料后,啟動(dòng)裂解氣壓縮機(jī),送入堿洗塔及后系統(tǒng);
2.對(duì)高壓脫丙烷塔進(jìn)行調(diào)整,此時(shí)高壓脫丙烷塔沒(méi)有回流,塔頂C4含量很難合格,加氫反應(yīng)器無(wú)法投用,不合格的產(chǎn)品由高壓脫丙烷塔回流罐調(diào)節(jié)放火炬;
3.高壓脫丙烷塔頂C4含量達(dá)到300ppm以下后,將碳二加氫反應(yīng)器投入運(yùn)行,逐漸調(diào)整各段入口溫度,為避免“飛溫”,反應(yīng)器要提前注入CO進(jìn)行鈍化,并且逐個(gè)床層進(jìn)行調(diào)整,不合格的產(chǎn)品仍由高壓脫丙烷塔回流罐;
4.加氫反應(yīng)器出口炔合格后,向前冷送出物料,前冷開(kāi)始降溫,此時(shí)不合格物料由氫氣和再生氣壓力調(diào)節(jié)閥控制放火炬;
5.前冷溫度合格后,預(yù)切割塔與脫甲烷塔建立液位,由于脫甲烷塔及脫甲烷塔塔釜物料組份較重再沸器很難加熱,應(yīng)及時(shí)排放這些物料;
6.當(dāng)脫甲烷塔甲烷含量合格后,向脫乙烷塔進(jìn)料,脫乙烷塔進(jìn)料后進(jìn)行調(diào)整,不合格產(chǎn)品由脫乙烷塔回流罐壓力控制放火炬;
7.脫乙烷塔調(diào)整時(shí),乙烯塔全回流操作,脫乙烷塔塔頂物料合格后向乙烯塔進(jìn)料,乙烯產(chǎn)品合格后停止放火炬。
傳統(tǒng)開(kāi)工方式的弊端:
1.開(kāi)工過(guò)程的每一步調(diào)整,不合格物料都要排放火炬,造成大量的物料浪費(fèi)。
2.由于在高壓脫丙烷塔及加氫反應(yīng)器調(diào)整時(shí),前冷無(wú)法進(jìn)物料,不能進(jìn)行預(yù)冷,延長(zhǎng)了開(kāi)工時(shí)間。
三、無(wú)排放開(kāi)車(chē)的實(shí)施要點(diǎn)
傳統(tǒng)開(kāi)車(chē)方式造成大量物料排放,對(duì)裝置的經(jīng)濟(jì)效益及周邊環(huán)境產(chǎn)生很大的影響,尤其是對(duì)目前新設(shè)計(jì)裝置能力較大,如采用傳統(tǒng)的開(kāi)車(chē)方式,物料損失和放火炬量更大,其弊端表現(xiàn)的更為明顯,因此探討無(wú)排放開(kāi)工就具有非常重要的意義。
經(jīng)過(guò)分析研究,大慶石化初步形成“充分利用現(xiàn)有三套乙烯裝置的優(yōu)勢(shì),采用老區(qū)裂解氣先打通流程進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)無(wú)排放開(kāi)工”的基本思路。實(shí)施要點(diǎn)如下:
1.通過(guò)無(wú)排放開(kāi)工線把三套乙烯裝置連接起來(lái),作為實(shí)現(xiàn)任何一套乙烯裝置無(wú)排放開(kāi)工的基礎(chǔ)。
利用無(wú)排放開(kāi)工線將E1裝置裂解氣壓縮機(jī)三段吸入(0.65MPa.G)的裂解氣引至E3裝置急冷水塔,將裂解氣壓縮機(jī)系統(tǒng)全線充壓到0.3MPa.G,而后啟動(dòng)E3裝置裂解氣壓縮機(jī),并利用該線使裂解氣壓縮機(jī)升至正常轉(zhuǎn)速,同時(shí)投用碳二加氫反應(yīng)器,加氫合格后向前冷系統(tǒng)進(jìn)料,前冷系統(tǒng)升壓完成后,投用循環(huán)甲烷和氫氣開(kāi)工線,建立大循環(huán)操作,對(duì)前冷進(jìn)行降溫,打通后分離系統(tǒng)全流程。
2.利用裝置自身各不凝氣返段間流程增加系統(tǒng)循環(huán)量,減少物料排放。
在裂解氣壓縮機(jī)啟動(dòng)前,通過(guò)裝置的開(kāi)工乙烯和丙烯流程,將E3裝置的丙烯塔、低壓脫丙烷塔建立全回流,脫乙烷塔用氣相乙烯充壓至正常操作壓力。然后利用這些系統(tǒng)的不凝氣線向裂解氣壓縮機(jī)段間返回乙烯、丙烯,增加系統(tǒng)內(nèi)的乙烯和丙烯循環(huán)量,從而實(shí)現(xiàn)在不投用裂解爐的情況下,打通從裂解氣壓縮機(jī)到冷箱、脫甲烷塔、脫乙烷塔和碳二加氫反應(yīng)器的整個(gè)流程,最終在不投用裂解爐的情況下,調(diào)整各系統(tǒng)溫度、壓力、組成等指標(biāo)達(dá)到或接近設(shè)計(jì)參數(shù)。
3.投用裂解爐
待各系統(tǒng)溫度、壓力、組成等指標(biāo)達(dá)到或接近設(shè)計(jì)參數(shù)后,再投用2臺(tái)液相裂解爐及循環(huán)C2/C3裂解爐,退出甲烷和氫氣開(kāi)工線,尾氣并入燃料氣系統(tǒng),H2放火炬。各產(chǎn)品合格后,投用第4臺(tái)裂解爐。
這樣可以實(shí)現(xiàn)在乙烯裝置各個(gè)系統(tǒng)建立起正常的物料平衡,在各操作參數(shù)基本正常的前提下,投用裂解爐,基本實(shí)現(xiàn)無(wú)排放開(kāi)工的目的。
1.由于流程的限制,脫乙烷塔無(wú)法實(shí)現(xiàn)在裂解氣壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)前建立全回流,這樣只能在裂解氣壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)后積累一定量物料后才能實(shí)現(xiàn)脫乙烷正常運(yùn)行,延緩了裝置產(chǎn)品的合格時(shí)間。
改進(jìn)措施:在裝置下次停工檢修期間,脫乙烷塔增加一條開(kāi)工液相乙烯線,這樣就可以實(shí)現(xiàn)在裂解氣壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)前脫乙烷塔建立全回流。
2.甲烷和氫氣建立大循環(huán)建立后,大循環(huán)和尾氣進(jìn)燃料氣兩個(gè)流程無(wú)法實(shí)現(xiàn)同時(shí)投用,所以會(huì)造成氫氣和甲烷一定量的放火炬。
改進(jìn)措施:在甲烷和氫氣大循環(huán)線并入壓縮機(jī)一段吸入罐前增加一個(gè)調(diào)節(jié)閥。這樣可以實(shí)現(xiàn)大循環(huán)和尾氣進(jìn)燃料氣兩個(gè)流程同時(shí)投用,可以大大減少開(kāi)工期間氫氣和甲烷的放火炬量。
3.由于流程限制,在開(kāi)工初期,脫甲烷塔塔釜物料不合格(重組分過(guò)多),此部分物料如進(jìn)入乙烯塔,會(huì)延緩乙烯產(chǎn)品合格時(shí)間,同時(shí)也會(huì)造成乙烯塔內(nèi)重組分的積累;此部分物料如不進(jìn)乙烯塔,只能放火炬,這樣會(huì)造成不必要的物料損失。
改進(jìn)措施:配置一條脫甲烷塔釜采出到預(yù)切割塔釜采出線的流程,這樣在開(kāi)工初期,投用此條線,在脫甲烷塔釜物料合格前把物料送入到脫乙烷塔進(jìn)行分離,這樣既加快了乙烯產(chǎn)品合格的時(shí)間,同時(shí)也減少了物料的不必要損失。
1.本次開(kāi)車(chē)突破以往開(kāi)車(chē)做法,實(shí)現(xiàn)了在裂解爐投料前乙烯裝置全流程打通,各系統(tǒng)操作基本達(dá)到正常。
2.相比傳統(tǒng)開(kāi)車(chē)方式,每次開(kāi)車(chē)的物料損失降低80%以上。此開(kāi)工方法在2013年E3裝置兩次開(kāi)車(chē)過(guò)程中得到了成功應(yīng)用,大大降低了周邊環(huán)境污染壓力。
3.改變了傳統(tǒng)乙烯裝置開(kāi)車(chē)方式,真正意義上實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗、降本增效的目的。