摘 要:泵房電耗在供水系統(tǒng)中占總能耗的70%,通過水量和效率測試進行水泵運行組合;做好水泵節(jié)能涂層和葉輪切削;開展班組降低電耗勞動競賽;做好調(diào)速泵運行維護;降低出水壓力等方法的綜合運用,降低泵房電耗。
關(guān)鍵詞:泵房 電耗 葉輪切削
中圖分類號:TU991 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)07(a)-0096-02
水廠供水量龐大,在供水系統(tǒng)運行費用構(gòu)成中,水泵運行電耗占總電耗的70%以上,居第一位,因此,降低單位水電耗就能節(jié)約大量的電能。目前供水裝置泵房主要為工業(yè)及低硅泵房,主要負責對工業(yè)水及低硅水系統(tǒng)供水,工業(yè)泵房配有七臺工業(yè)水泵(GY310~GY370),低硅泵房配有4臺低硅水泵(GE410~GE440)、4臺工業(yè)水泵(GE450~GE470),其中GY320為變頻調(diào)速泵,GE440、GE460泵裝配油膜調(diào)速器,以便調(diào)節(jié)外管網(wǎng)壓力。
1 根據(jù)水量和效率測試進行水泵運行組合
對每臺水泵進行效率測試,為水泵的運行組合提供依據(jù)。低硅水出水量一般在1000~1500 t/h,運行任意一臺低硅泵都可滿足水量供應(yīng),其中GE440油膜調(diào)速泵為首選,水量降低時,水量和壓力可以通過連通閥門和工業(yè)水進行平衡;工業(yè)水系統(tǒng)出水量一般在7300~11000 t/h,多數(shù)時段水量在8500 t/h左右,根據(jù)表1數(shù)據(jù)顯示,采用GY320變頻調(diào)速泵和GE450的組合為理想組合,雖然GY350、GY360水泵效率較高,但考慮工業(yè)泵房同時開兩臺水泵,低硅泵房只開一臺低硅泵,工業(yè)水壓力過高時,水會從聯(lián)通管線倒流主供水管線,造成計量不準,自用水率紊亂,所以不予以考慮。當外供水量需求較大,管網(wǎng)壓力突降時,需要考慮增開水泵進行壓力平衡,一般根據(jù)目前水量變化,增開GY370泵就可滿足,同時GY320根據(jù)壓力設(shè)定進行水量調(diào)整,特殊情況下如果水量增加幅度很大時,可以考慮不開GY370而直接增開GY350、GY360、GE450等泵。
2 做好水泵節(jié)能涂層和葉輪切削節(jié)能
引進實施水泵高效涂層技術(shù),采用高分子修復與防護技術(shù)在泵的進出口變徑、泵殼、葉輪的進出口涂設(shè)高分子節(jié)能增效涂層,修復流道形廓,增強泵的防水耐磨,耐腐蝕性能,降低水泵的水力損失,降低機泵的輪阻損失,經(jīng)過測算通過節(jié)能涂層,水泵的運行效率約提高2.5%。
對工業(yè)水泵進行葉輪切割,可以降低單臺泵的流量和揚程,確保水泵電機不會超負荷運行,為工業(yè)水系統(tǒng)的降壓運行降低能耗提供了保障。
水泵涂層節(jié)能:涂層后單臺水泵效率提高了2.5%,連續(xù)運行一年節(jié)約的電量為:850×2.5%×24H×30D×12M=183600 kWh。
葉輪切割后,由于泵負荷的降低使得,水泵的電流從原來運行時的103 A(原來超負荷現(xiàn)象嚴重)降至96 A(約等于額定電流),避免了電機長期(已使用達18年多)超負荷運行帶來的安全隱患。
以GE450泵為例
GE450每小時的節(jié)電量:
(式中:ρ為水的密度;Q為泵切削后的額定流量3240 m3/h;為切削的揚程差;η為水泵效率)
每年的節(jié)電量:49×24×365=429240 kWh,考慮到一些其它影響因素,乘以節(jié)能系數(shù)0.75,理論上每年的節(jié)電量為312930 kWh。
3 開展班組降低電耗勞動競賽
開展以降低電耗為目標的勞動競賽活動。根據(jù)當年生產(chǎn)運行變化和電耗控制要求,在運行班組之間開展降低電耗勞動競賽,并且不斷修訂競賽細則和指標分值,使每個運行班通過“勞動競賽表”計算本班用電量,并記錄在“勞動競賽看板”上,每個班組都能一目了然的通過橫向比較,找出節(jié)能降耗優(yōu)勝班組,不斷激勵班組成員節(jié)能降耗的熱情。
4 做好調(diào)速泵的運行維護,降低出水壓力
目前工業(yè)水系統(tǒng)調(diào)速泵主要是GY320變頻調(diào)速泵和GE460油膜調(diào)速泵,實際運行中存在當在某種水量需求下時,水泵組合運行不利的問題,特別是只運行一臺調(diào)速泵時,當水量主要集中在7000~7700 t/h之間以及8800~9600 t/h之間時段,由于調(diào)速泵調(diào)節(jié)能力有限,導致管網(wǎng)運行壓力升高。為此裝置加強設(shè)備維護,盡可能發(fā)揮調(diào)速泵的調(diào)速功能,同時通過對用水客戶的走訪,了解用水使用情況,通過多種渠道盡可能降低出廠水壓力。通過和用水大戶揚巴公司的溝通,在保證揚巴公司穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下,將揚巴公司供水的壓力下限由0.55 MPa降低到0.51 MPa,通過降低出水壓力,很好的緩解了泵房電耗與供水壓力偏高的問題。
5 結(jié)語
通過多種節(jié)能措施的綜合使用,將工業(yè)水系統(tǒng)電耗由0.2340kWh/t降低到0.2272 kWh/t,降低了2.9%,一年節(jié)約用電111.1萬度電,節(jié)約費用55.55萬元。