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      三甘醇脫水在高酸性氣田集輸站中的應用分析①

      2013-12-10 00:46:48羅國民
      石油與天然氣化工 2013年6期
      關鍵詞:富液貧液沸器

      羅國民

      (中國石油西南油氣田公司川東北高含硫項目部)

      川東北高酸性氣田包括羅家寨、滾子坪、渡口河、七里北、鐵山坡5大氣田。H2S摩爾分數(shù)平均為13.2%,最高為17.06%;CO2摩爾分數(shù)平均為6.95%,最高為8.88%。井口高壓段設計壓力最高為38MPa,溫度為80℃,集輸管道段的設計壓力為9.9MPa,溫度高達60℃,氣田水中Clˉ質(zhì)量濃度40 000mg/L。同時,總礦化度和HCO-3含量都較高,在進行濕氣長距離輸送時,介質(zhì)對于碳鋼材料的腐蝕性將大大增加。而羅家寨氣田至凈化廠的集輸干線長達29.2km。因此,將各單井站的天然氣進行集中脫水處理后再輸送干氣,對于川東北高酸性氣田的集氣干線管理、安全運行和維護尤顯重要。

      1 高酸性氣田天然氣脫水工藝選擇

      1.1 TEG脫水吸收劑的優(yōu)點

      三甘醇(以下簡稱TEG)脫水吸收劑具有以下優(yōu)點:濃溶液不會固化;當天然氣中有H2S、有機硫、O2和CO2存在時,在一般操作溫度下溶液較穩(wěn)定;吸濕性高,容易再生,用一般再生方法可得到質(zhì)量分數(shù)為98.7%的TEG,蒸汽壓低,霧沫夾帶損失量少,可達到的露點降高,TEG質(zhì)量分數(shù)為93%~99%時,露點降可達33~42℃。投資及操作費用均比分子篩脫水法低,適用于集中處理站內(nèi)流量較大、露點降要求較高的天然氣脫水。

      1.2 TEG脫水工藝在國內(nèi)酸性氣田的成功應用

      四川龍門氣田在20世紀90年代末從加拿大馬龍尼(Maloney)公司引進了4套撬裝TEG脫水裝置,規(guī)模分別為100×104m3/d(2套)和50×104m3/d(2套),原料氣為來自龍門氣田單井的含硫天然氣,H2S質(zhì)量濃度達2~4g/m3,干氣則進入大天池輸氣干線外輸。

      1.3 TEG脫水工藝在國外高酸性氣田的成功應用

      國外高酸性氣田主要分布于加拿大、美國、德國、法國等國家。TEG脫水工藝應用于高酸性天然氣脫水已超過30年,至今已有上百套裝置成功運行。經(jīng)驗表明,TEG脫水工藝應用于高酸性氣田天然氣脫水技術成熟、安全可靠,且許多裝置所處理的原料氣中H2S和CO2含量均接近或高于川東北勘探開發(fā)設計方案1(以下簡稱ODP1)所針對的酸性氣田。

      (1)在德國北部產(chǎn)出的天然氣中,H2S摩爾分數(shù)最高達35%,且所有的酸氣流必須以干氣輸送的方式從井場輸送至天然氣處理廠,該廠使用TEG進行酸性氣脫水,效果顯著。

      (2)加拿大Savannah Creek石油公司TEG脫水裝置,在4.9MPa(G)的壓力下處理規(guī)模約為65×104m3/d的酸性原料氣,其H2S摩爾分數(shù)為6%~12%,平均為8%,CO2摩爾分數(shù)為1%,干氣送至凈化廠處理。

      (3)在哈薩克斯坦西部Aksai附近的卡拉干達氣田石油操作B.V.(KPO)公司運用TEG脫水裝置進行氣體脫水。該裝置1998年投入使用,4套TEG脫水裝置共處理原料氣量達3 400×104m3/d,且露點溫度為-10℃。

      由于國內(nèi)外多家公司在酸性氣田開發(fā)中已成功應用了TEG脫水裝置,因此,川東北高酸性氣田集氣站擬采用TEG脫水工藝方案。

      2 高酸性天然氣TEG脫水工藝存在的問題

      TEG脫水工藝應用于高酸性天然氣脫水,目前還存在以下問題:

      (1)采用常規(guī)的TEG脫水流程,TEG大致在pH值為8.5的堿性條件下才能進行脫水,故H2S會大量溶解在TEG溶液中,且物理溶解部分將隨著H2S的分壓升高而增加。若按原料氣中的H2S摩爾分數(shù)為15%計,在9.5MPa的壓力下脫水,每1m3TEG中溶解的H2S約為80kg,從閃蒸塔與再生塔頂排出的氣體中H2S的摩爾分數(shù)分別為約65%和35%。如此高濃度的H2S廢氣很難在集氣站進行處理,如果直接焚燒后排放又難以滿足嚴格的環(huán)保要求,故必須建設與其配套的中、低壓氣體密閉回收系統(tǒng)。

      (2)當高含硫天然氣與TEG溶液接觸時,由于溶液中溶解的H2S將與溶液發(fā)生化學反應生成具有腐蝕性的化合物,導致pH值下降及TEG溶液變質(zhì),從而影響脫水的效果。

      (3)由于TEG本身的熱降解、氧化降解及與H2S、CO2發(fā)生化學反應所產(chǎn)生的化學降解,將造成裝置的嚴重腐蝕。

      (4)高含硫天然氣從井口中所帶出的固體雜質(zhì)、鹽分、緩蝕劑、防凍劑、硫溶劑、水、芳烴和降解產(chǎn)物進入TEG溶液中會引起溶液發(fā)泡,造成氣體霧沫夾帶,增加溶液損失。

      (5)在對吸收塔、閃蒸塔、再生塔及其他輔助設備進行選材時,需考慮由于H2S的存在導致的設備腐蝕問題。

      3 高酸性氣田TEG脫水工藝選擇[1-3]

      H2S和CO2在TEG富液中具有一定的溶解度,可在TEG富液中共存。當TEG富液在閃蒸塔內(nèi)降壓閃蒸和在再生塔中再生時,釋放出溶解的H2S。通常,閃蒸氣及塔頂氣會被排出,或燃燒后排入大氣。但在川東北高酸性氣田ODP1中,由于閃蒸塔閃蒸氣與再生塔頂氣中的H2S含量太高,如不經(jīng)過事先處理,就不能焚燒排放入大氣中。

      3.1 回收再生氣TEG脫水工藝

      圖1是酸性天然氣TEG脫水工藝中最常見的脫水裝置。TEG脫水裝置工藝設計基本上與常規(guī)處理裝置相同,只是增加了壓縮裝置(壓縮機、中間冷卻器、級間分離器)。此裝置將閃蒸氣和再生塔塔頂氣回收后進行壓縮,并在TEG脫水裝置的進口過濾分離器中重復使用這些氣體。

      3.2 高壓TEG富液氣提工藝

      圖2是在TEG脫水吸收塔中的TEG富液迅速與一股脫水后的增壓凈化氣接觸,在富液氣提塔內(nèi)氣提脫去共同吸收的H2S,并將氣提出的H2S壓入。TEG裝置的進口過濾分離器中重復使用這些氣體。出氣提塔的TEG富液僅含少量H2S。裝置的其余部分與典型的處理濕凈化氣的TEG裝置類似。與回收再生氣TEG脫水工藝相比,該工藝具有以下優(yōu)點:裝置暴露在高H2S和CO2環(huán)境下的腐蝕部分更少,無需設置回收酸氣壓縮裝置。然而,該裝置仍有以下不足:

      (1)高壓環(huán)境下可靠的H2S和CO2溶解度數(shù)據(jù)仍不確定。

      (2)與回收方案相比,工業(yè)實踐經(jīng)驗較少。

      (3)氣提使用凈化氣,增加了額外的作業(yè)成本,降低了產(chǎn)品氣凈產(chǎn)量。

      3.3 低壓TEG富液氣提工藝

      圖3是在低壓環(huán)境下氣提TEG富液,由此可減少需要的氣提氣量。然而,該裝置的不足之處是需要設置1臺高壓酸氣壓縮機以回收氣提塔的塔頂氣。如果需要的氣提氣量沒有大幅度的增加,則高壓氣提為較好的方法。與高壓TEG富液氣提工藝類似,該裝置同樣需要對TEG溶液中H2S和CO2溶解度的可靠平衡數(shù)據(jù)進行進一步研究。

      通過對上述三種應用于高酸性氣田的TEG脫水工藝進行對比分析,川東北高酸性氣田ODP1集輸站擬采用再生氣回收TEG脫水工藝。

      3.4 川東北羅家寨高酸性氣田TEG脫水工藝流程

      川東北羅家寨氣田ODP1B集氣站內(nèi)設置有3套處理能力為300×104m3/d的進口TEG橇裝脫水裝置;G1集氣站內(nèi)設置有1套處理能力為180×104m3/d的進口TEG橇裝脫水裝置。產(chǎn)品氣水露點在裝置出口壓力為7.3~9.0MPa的條件下不高于-10℃。

      來自集氣站的原料氣經(jīng)脫水裝置分離過濾除去天然氣中少量雜質(zhì)后,再經(jīng)TEG吸收塔脫水,脫水后的干氣送至裝置界區(qū)外。出TEG脫水塔的TEG富液降壓后進入TEG閃蒸罐閃蒸,經(jīng)TEG重沸器加熱再生后,再由TEG循環(huán)泵加壓,并在TEG冷卻器中冷卻后進入TEG脫水塔。從再生塔頂出來的再生氣經(jīng)再生氣壓縮機壓縮后與來自TEG閃蒸罐的閃蒸氣匯合,再由閃蒸氣壓縮機壓縮后進入TEG脫水裝置原料氣管線作原料氣。ODP1需要使用5級壓縮裝置。

      氣田水在集氣站內(nèi)閃蒸脫氣,除去其中的H2S和CO2。氣液分離器產(chǎn)生的氣田水進入氣田水閃蒸罐,閃蒸產(chǎn)生的低壓酸氣和低壓TEG再生產(chǎn)生的酸氣匯合并壓縮后進入TEG脫水裝置進口。

      4 主要設備與材料及儀表控制方案的選擇

      4.1 原料氣過濾分離器

      原料氣過濾分離器設置在TEG吸收塔前,其作用主要是除去天然氣中的固體雜質(zhì)和液體,該過濾分離器對直徑大于0.3μm的粉塵和液滴的濾出率為99%。

      4.2 吸收塔

      吸收塔由底部的分離器沉液段、中部的吸收段及頂部的捕霧器組合成一個整體。吸收段采用泡罩塔板。由于TEG易于起泡,故塔板間距不應小于0.45m,最好在0.60~0.75m。頂部捕霧器用來除去直徑≥5mm的TEG液滴,使干氣中攜帶的TEG質(zhì)量濃度小于0.016g/m3。捕霧器到干氣出口的間距不應小于吸收塔內(nèi)徑的0.35倍,頂部塔板到捕霧器的間距不應小于塔板間距的1.5倍。

      TEG吸收塔采用抗H2S開裂碳鋼制成,腐蝕裕量為3mm。在酸性環(huán)境中,塔下端的濕氣入口段通常采用耐蝕合金316/316L,下端外殼采用復合碳鋼和耐蝕合金,塔板采用耐蝕合金。

      4.3 閃蒸塔

      閃蒸塔設置在TEG吸收塔之后,其作用是通過降壓,將溶解在TEG富液中的酸氣和烴類氣體閃蒸出來。原料氣若為貧氣,在閃蒸罐中通常沒有液烴存在,可選用兩相(氣體、TEG富液)分離器,液體在罐內(nèi)停留時間為5~10min。原料氣若為富氣,則在閃蒸罐中會有液態(tài)烴存在,故選用三相(氣體、液態(tài)烴和TEG富液)分離器,因重烴可使TEG溶液乳化和起泡,故停留時間為20~30min。閃蒸罐的壓力應在0.35~0.52MPa。當需要在閃蒸罐中分離液烴時,可將吸收塔來的TEG富液先經(jīng)TEG貧/富液換熱器等預熱至一定溫度,且預熱溫度不能過高。

      閃蒸塔材質(zhì)采用抗H2S腐蝕開裂碳鋼,其腐蝕裕量取3mm。

      4.4 TEG富液過濾器

      為除去TEG中的雜質(zhì),裝置應使用活性炭過濾器與機械過濾器,活性炭過濾器吸附脫除TEG中的烴類及有機酸等雜質(zhì),應選用煤基硬質(zhì)活性炭以防其粉碎,炭粉如進入TEG循環(huán)系統(tǒng)將成為助泡劑,促使TEG溶液發(fā)泡。機械過濾器用于過濾TEG溶液中的固體,使其質(zhì)量分數(shù)低于0.01%。

      4.5 再生塔

      再生塔由精餾柱(包括回流冷凝器)、重沸器及緩沖罐(包換熱盤管)組合而成。若要求達到的干氣露點很低,在重沸器與緩沖罐之間還設有貧液汽提柱,再生塔通常在常壓下操作。

      4.5.1 精餾柱

      精餾柱內(nèi)充填1.2~2.4m高的陶瓷或不銹鋼填料(25mm或38mm的Intalox填料或鮑爾環(huán)),有時也采用塔板。通常將精餾柱安裝在重沸器上部。由吸收塔來并經(jīng)過預熱的TEG富液在再生塔精餾柱和重沸器內(nèi)進行再生。精餾柱頂部設有冷卻盤管(回流冷凝器),可使上升的部分水蒸氣冷凝,成為柱頂回流,以控制柱頂溫度,并可減少排向大氣中的TEG損失量。當回流量約為柱頂水蒸氣排放量的30%(y)時,隨水蒸氣排放的TEG量非常少。

      4.5.2 重沸器

      重沸器為臥式容器,既可采用火管直接加熱,也可采用水蒸氣或熱油間接加熱。采用TEG脫水時,重沸器火管傳熱表面的熱流密度在18~25kW/m2,最高不應超過31kW/m2。由于TEG在高溫下會分解變質(zhì),故重沸器中TEG溫度不能超過204℃,管壁溫度也應低于22l℃。當重沸器采用熱源間接加熱時,熱流密度由熱源溫度控制,熱源溫度推薦為232℃,有時也可達到260℃。

      4.5.3 緩沖罐

      緩沖罐中有些不設置換熱盤管,僅用作已完成再生的熱TEG貧液的緩沖容器。也可在緩沖罐中設置換熱盤管,使其兼作TEG貧/富液換熱器。如采用貧液氣提柱,則在重沸器和緩沖罐之間的溢流管(高約0.6~1.2m)內(nèi)還填充有Intalox或鮑爾環(huán)填料,氣提氣從貧液氣提柱下方通入。

      TEG氣提塔/重沸器的含水腐蝕環(huán)境部分應使用抗腐蝕合金316/316L并設計為實心壁,因為壓力低僅需要較薄的壁厚。只要將氯化物的質(zhì)量分數(shù)控制在100×10-6或更低,就不會出現(xiàn)氯化物應力腐蝕開裂。推薦使用CRA耐蝕合金外部涂層,可將外部氯化物應力腐蝕開裂的可能性降至最低。通過使用“L”級或316/316L,就可以避免應力腐蝕開裂。

      4.6 貧富液換熱器

      若TEG貧、富液換熱器為管殼式,應采用825合金、6Mo合金或625合金。若換熱器為板框式,換熱板應采用625合金且應特別注意所使用的高彈性氣墊。此外,也可采用全焊式板框式換熱器。儀表引壓管應采用316CRA耐蝕合金。但是引壓管或儀表的焊接元件應使用316L或316/316L。

      4.7 壓縮機

      壓縮機將出再生塔頂?shù)乃釟夂统鲩W蒸塔的閃蒸氣壓縮后循環(huán)利用,ODP1采用低入口壓力和低流速的往復式壓縮機。

      4.8 儀表控制方案

      為了保證裝置的安全運行,TEG脫水裝置設置一套獨立的PLC及ESD控制系統(tǒng),可實現(xiàn)整個裝置的自動化控制,同時該PLC及ESD系統(tǒng)可與站控系統(tǒng)進行通訊,可從站控系統(tǒng)對脫水裝置進行監(jiān)控。裝置進出口設置有緊急切斷閥,內(nèi)部設有超壓放空。原料氣過濾分離器,TEG脫水塔、閃蒸塔、重沸器、回流罐和再生氣分離器等設備均設有液位調(diào)節(jié)閥,重沸器和回流的溫度設有溫度調(diào)節(jié)控制回路。脫水塔壓降、原料氣過濾分離器差壓、干氣分離器的高低液位等均設置報警。原料氣過濾分離器、脫水塔、重沸器等設置低液位緊急切斷閥和重沸器超溫,空冷器震動故障緊急聯(lián)鎖停車。壓縮機設置就地和遠程停車。裝置出口采用在線水分分析儀對干氣水露點進行連續(xù)監(jiān)測,同時具有人工取樣分析功能,防止水露點超標。

      5 操作參數(shù)控制[4-6]

      5.1 操作參數(shù)對脫水效果的影響

      影響TEG脫水效果的主要參數(shù)有:溫度、壓力、TEG濃度及TEG循環(huán)量。

      5.1.1 溫度

      在常壓下,濕氣溫度升高,氣體中的水含量亦升高,TEG的蒸發(fā)損失也增大。TEG貧液進入吸收塔的溫度對天然氣的露點降有很大的影響,因此應保持在最低溫度,以求獲得最佳的脫水效果。但此溫度至少應高于天然氣入口溫度5℃,以防止烴類在吸收塔內(nèi)冷凝而引起發(fā)泡,TEG貧液溫度太高常導致TEG損失增加和干氣露點超標。

      在常壓下,重沸器溫度升高,TEG貧液質(zhì)量分數(shù)也增加,TEG在重沸器中的溫度為177~204℃。不使用氣提氣,用一般的重沸器再生出的TEG貧液質(zhì)量分數(shù)最大約為98.8%,為使再生后的TEG貧液質(zhì)量分數(shù)在99%以上,通常還需向重沸器或重沸器與緩沖罐之間的貧液氣提柱(氣提段)中通入氣提氣。在重沸器溫度為204℃及氣提氣量為40 m3/m3的條件下,再生后的TEG貧液質(zhì)量分數(shù)達到99.5%。

      精餾柱頂部的溫度也很重要,如果精餾柱頂?shù)臏囟忍?,水蒸氣就會冷凝流回再生系統(tǒng),從而造成精餾柱被淹和重沸器中的液量過多。精餾柱頂部溫度太高會由于TEG的過量蒸發(fā)增加TEG損失量,建議精餾柱頂部溫度為107℃,低于105℃時水蒸氣就會冷凝而流回精餾柱,而當溫度達到或高于121℃時會增加TEG的揮發(fā)損失,如果有冷TEG回流盤管,通過增加盤管中的TEG循環(huán)量即可降低柱頂溫度。

      5.1.2 壓力

      常溫下,壓力降低,入口天然氣中的水含量將增加。

      5.1.3 TEG濃度

      TEG的脫水深度主要取決于被重沸器蒸發(fā)掉的水量,進入吸收塔內(nèi)的TEG濃度越高,其脫水效果就越好。在相同條件下,如果TEG吸收塔內(nèi)的接觸溫度為35℃,用質(zhì)量分數(shù)為99%的TEG貧液脫水后的干氣露點可達到-29℃,而質(zhì)量分數(shù)為95%的TEG貧液脫水后的干氣露點僅為-6℃。

      5.1.4 TEG循環(huán)量

      TEG循環(huán)量取決于脫水總負荷,脫水負荷取決于原料氣量及其含水量。對于一定的脫水負荷,如果增加TEG循環(huán)量,產(chǎn)品氣可獲得更低的露點。但這是針對一定的條件而定,如果僅僅增加TEG循環(huán)量,而不及時改變再生條件,TEG貧液濃度可能會降低,反而影響脫水效果。所以,操作人員應根據(jù)原料氣流量和含水量選擇合適的TEG循環(huán)量,如果循環(huán)量太大,特別是超過裝置的設計能力,會因重沸器過載而降低TEG再生后的濃度,同時增加泵的維護工作量,造成TEG的損失量增加,通常每脫去1kg水需要25~60LTEG。

      5.2 操作控制要求

      在裝置運行過程中,應注意以下操作控制要求:

      (1)有效使用原料氣過濾分離器和聚合分離器。黑色FeS粉末會導致TEG裝置內(nèi)結(jié)垢,因此要求定期清洗。

      (2)監(jiān)測并將TEG富液的pH值保持在7~8.5。對于TEG富液,需將TEG溶液質(zhì)量分數(shù)保持在93%以上;對于TEG貧液,應保持在97%(w)以上(溶液中水的質(zhì)量分數(shù)超過5%時,碳鋼腐蝕就開始加?。T诓僮鬟^程中應定期對TEG貧、富液進行取樣分析,控制氯化物質(zhì)量濃度<600mg/L;烴類體積分數(shù)<0.3%;鐵離子質(zhì)量濃度<15mg/L;TEG富液中水的質(zhì)量分數(shù)<3.5%~7.5%,TEG貧液中水的質(zhì)量分數(shù)<1.5%;固體懸浮物質(zhì)量濃度<200mg/L。氧化或降解變質(zhì)的TEG在復活后重新使用之前及新補充的TEG在使用前都應對其質(zhì)量進行檢驗。

      (3)限制溶液中的Cl-質(zhì)量分數(shù)<100×10-6,若Cl-質(zhì)量分數(shù)>200×10-6則更換TEG溶液,不允許產(chǎn)出水或鉆井液流入TEG裝置。

      (4)監(jiān)查溶液的純凈度,若污染物過多便需要更換TEG溶液。

      (5)設備投用之前必須除去系統(tǒng)內(nèi)的所有O2,包括在儀表引壓管中的O2。所有與TEG相關的工藝流程系統(tǒng)都必須進行脫氧,以防止O2進入TEG溶液系統(tǒng)。

      (6)設備未投入使用時,保持設備干燥并用惰性氣體進行保護。

      (7)導致TEG溶液發(fā)泡的因素是高氣速或操作波動,或溶液被液烴、緩蝕劑、鹽類或其他固體雜質(zhì)所污染,這些雜質(zhì)在進入TEG脫水塔前應得到良好的分離。一旦出現(xiàn)TEG脫水塔壓降迅速上升等發(fā)泡跡象,可注入消泡劑,如硅酮類、磷酸三辛酯等。

      6 結(jié)論

      由于TEG作為天然氣脫水劑具有高親水性、較好的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性、低蒸汽壓力、高露點降(可達44~83℃)、成本低和運行可靠等優(yōu)點,在各種甘醇類化合物脫水工藝中其經(jīng)濟效益最好,因而在國內(nèi)外得到廣泛應用。同時,該工藝在加拿大、美國、德國、法國等高酸性氣田脫水中均得到了成功運用,目前仍有100多套類似裝置在運行。其H2S摩爾分數(shù)為10%~30%,CO2摩爾分數(shù)為3%~20%。因此,川東北高酸性氣田集氣站采用TEG吸收脫水工藝是可行的,只要嚴格運行管理,認真執(zhí)行操作規(guī)程,保證設備、儀表正常運行,就能達到工藝要求,保證下游集氣干線的安全運行。

      [1]徐文淵,蔣長安 主編.天然氣利用手冊[M].北京:中國石化出版社,2006.

      [2]何生厚 編著.高含硫化氫和二氧化碳天然氣田開發(fā)工程技術[M].北京:中國石化出版社,2008.

      [3]王開岳 主編.天然氣凈化工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.

      [4]中國石油天然氣管道工程有限公司天津分公司.SY/T 0076-2008天然氣脫水設計規(guī)范[S].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

      [5]天津大港油田集團石油工程有限責任公司.SY/T 0602-2005甘醇型天然氣脫水裝置規(guī)范[S],北京:石油工業(yè)出版社,2005.

      [6]郭曉偉,苗建,姚睿.番禺氣田三甘醇酸化問題分析及解決措施[J].石油與天然氣化工,2012,41(5):469-472.

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