蔣麗君
【摘 要】蘇里格氣田開發(fā)受低滲透、井深、層薄、砂比低、返排率低的影響,加砂難度比較大,返排率低,增產效果不穩(wěn)定。針對上述難點,設計實施了雙封隔器和三封隔器精細分層壓裂、前置液支撐劑段塞技術、高砂濃度頂替、適當提高砂比等一套有效的壓裂工藝技術措施,保證了壓裂的成功,成果對氣井壓裂具有重要的借鑒和指導作用。
【關鍵詞】氣田;優(yōu)化;分層;段塞
文章編號:ISSN1006—656X(2013)09 -0228-01
一、概 述
蘇里格氣田受低滲透、井深、層薄、砂比低、返排率低的影響,加砂難度比較大,返排率偏低,增產效果不穩(wěn)定;且層間、井間滲透率變化大,非均質性強,儲層壓力系數低,壓裂改造難度大,沉積環(huán)境復雜,砂體平面分布穩(wěn)定性差,埋藏深,壓裂改造難度大。通過在蘇里格地區(qū)3年的壓裂,形成了一套針對有效的壓裂工藝技術措施,在液氮伴注壓裂施工現場靈活調節(jié)液氮排量、采用雙封隔器和三封隔器精細分層壓裂、前置液支撐劑段塞技術、高砂濃度頂替、適當提高砂比等壓裂工藝技術措施,保證了壓裂的成功。特別是S10H等5口水平井裸眼封隔器完井分四段加砂壓裂的成功,開創(chuàng)了蘇里格地區(qū)水平井壓裂的先河,為蘇里格深層氣田水平井壓裂積累了寶貴的經驗,成果對氣井壓裂具有重要的借鑒和指導作用。
二、壓裂施工方案優(yōu)化
(一)靈活調節(jié)液氮伴注排量
蘇里格氣田屬于低壓、低滲透、水敏性地層,液氮泡沫壓裂液適用于此類地層。液氮泡沫液體具有濾失量小、摩阻損失小、壓裂液返排速度快、排出程度高的優(yōu)點。針對蘇里格氣田儲層特點,采取前置液階段液氮大排量、加砂階段液氮低排量的全程伴注方式,對難加砂的儲層,則采取前置液液氮大排量伴注方式,力爭在前置階段將液氮量打足,給加砂階段留有更好的壓力空間,減少了壓力上升給施工帶來的風險。
(二)精細分層壓裂
蘇里格儲層非均質性強,儲層壓力系數低,氣層有效厚度小、多段、薄層,壓裂改造難度大。針對儲層特征開展雙封隔器分層和三封隔器分層壓裂,使氣層產能得到最大限度的開發(fā)。首先在井筒內低替壓裂液,打壓坐封封隔器,再打壓坐封滑套,通過油管注入壓裂液到第一層。第一層壓裂結束后關井,井口投φ38mm鋼球1個,待鋼球坐入滑套噴砂器后,用壓裂車向油管加壓,油管打壓至壓差達到30MPa左右時打掉滑套芯子,打開第二層壓裂施工通道,同時鋼球下落,封堵下層。工具開關正常后,開始壓裂第二層。
第二層施工結束后停泵關井,從井口投φ43mm鋼球1個,待鋼球坐入滑套噴砂器后,用壓裂車向油管加壓,油管打壓至壓差達到30MPa左右時打掉滑套芯子,打開第三層壓裂施工通道,同時鋼球下落,封堵下層。工具開關正常后,開始壓裂第三層。雙封隔器機械分層方式,可以實現不動管柱一天一次分壓兩層;三封隔器機械分層方式,可以實現不動管柱一天一次分壓三層,大大提高了施工質量和工作效率。
(三)高砂濃度頂替
頂替液的作用是將支撐劑充分頂入地層,避免支撐劑封堵油管,造成放噴困難或砂堵事故。實際施工中習慣性的以砂濃度100Kg/m3開始計算頂替量,那時混砂車的攪拌罐里幾乎沒有砂子了,是一個安全的頂替過程。但這樣也存在一個風險,即將高濃度的混砂液頂入地層過深,造成裂縫口閉合的情況,從而大大降低增產效果。經過現場經驗總結,采取最后一層在300Kg/m3時,此前壓裂層在200 Kg/m3時開始計算頂替量。如果還需要投球封堵下層,則砂濃度不宜過高,易卡住滑套,而最后一層施工結束后半小時左右開始放噴,不存在井口地帶裂縫閉合的風險。經過試驗,壓后增產效果明顯。
(四)前置液支撐劑段塞技術
前置液進入地層后濾失較大,造縫能力有限,在前置階段增加支撐劑段塞可以起到三個作用,一是打磨炮眼和溝通主裂縫,有利于降低摩阻,從而降低施工壓力,減少施工風險;二是試探性加砂,用以驗證施工員對地層的判斷,對正式加砂提供參考,指導主壓裂的起步砂比和砂比提高幅度;三是防止多裂縫的產生對施工造成不利的影響,封堵支縫、微裂縫,減少液體濾失,使前置液的造縫作用更加明顯,增加主裂縫的長度和高度,利于加砂的順利進行,提高壓裂效果。
(五)水平井裸眼封隔器完井分段壓裂
多家單位聯(lián)合組織實施的水平井裸眼封隔器完井分四段加砂壓裂,利用水平井技術提高單井產能先導試驗,提高單井產能,提高儲量動用程度。經過前期多方人員細致周密的組織配合,在蘇里格地區(qū)成功實施了4口16層的水平井壓裂,開創(chuàng)了蘇里格氣田水平井壓裂的先河。
三、應用實例
S10H是多家單位聯(lián)合組織實施的水平井裸眼封隔器完井分段加砂壓裂,壓裂層位H8,水平段氣層裸眼深度3417.64-4245.0m,水平段長827.0m,共分四段,儲層物性解釋第一層最差,三、四層較好。
施工第一層時開始排量3.5m3/min,壓力較高,達到66-61MPa,壓力始終較平穩(wěn)且呈現緩慢下降趨勢,在前置液后期,為了減少地層液體濾失,提升排量到3.9m3/min,打前置液115.0m3后停止注氮,前置液中注入液氮12.3m3;再次提升排量到4.3 m3/min,保證排量不變,壓力在60MPa左右,加砂后期壓力上升較快,加砂35m3后達到63MPa,為避免砂堵,及時停砂頂替,頂替壓力64-70MPa,排量4.3-1.2m3/min,頂替液量14.8m3,達到設計要求。
壓完第一層后,投球打滑套施工第二層、第三層、第四層。
經過不停泵連續(xù)投球施工10小時,用液量達1384.5m3,加砂量達到133m3,創(chuàng)下了單井壓裂連續(xù)施工時間最長,加砂量最大,用液量最多等多項記錄,對地層進行壓裂加砂定點增產改造取得成功。該水平井的成功,開創(chuàng)了蘇里格氣田深層水平井壓裂的先河。
四、結論與認識
(一)施工過程中前置階段出現不明原因的壓力大幅度下降然后上升,應在加砂階段謹慎提升砂比;在加砂階段出現壓力持續(xù)下降的情況,應果斷停砂頂替,防止因脫砂造成砂堵;壓力在整個施工過程中波動明顯,不應一味追求高砂比,加砂量應適量,防止砂堵現象的發(fā)生。
(二)水平井水平段壓裂長度達800m,摩阻壓力高,在高砂比階段要保持排量穩(wěn)定,防止液體抽空現象的發(fā)生。在高砂比階段排量下降或液體抽空,由于砂子的重力作用會產生沉積現象,摩阻增加,造成砂堵。
(三)山1層儲層悟性明顯差于H8,地層縫隙延伸性不穩(wěn)定,壓力波動較劇烈,加砂困難,應采取低砂比加砂,多步小幅度提升砂濃度,避免砂堵現象的發(fā)生。
參考文獻:
[1]《采油技術手冊》第九分冊壓裂酸化工藝技術 萬仁溥、羅英俊編 589-647