王曉丹,谷繼方
(青島地礦巖土工程有限公司,山東 青島266071)
擬建場地位于青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙灘路以北。擬建物由1棟28層辦公樓、5層商場和地下2層整體車庫組成?;又荛L約1000m,開挖深度12m,開挖深度范圍內(nèi)地層主要為粗粒砂。
擬建場區(qū)地形較平坦,交通便利,水電量供應(yīng)充足。基坑北側(cè)為已建建筑物,車庫邊線距已建物最近約28.0m,西側(cè)為市政道路,車庫邊線距路邊線約50.0m,南側(cè)約4.6m市政道路,東側(cè)緊臨河道,最近相距約5.5m。根據(jù)建設(shè)單位提供資料及現(xiàn)場踏勘,北側(cè)距車庫邊線約11.0m處為10kV高壓線路,南側(cè)距車庫邊線約12.0m處為東側(cè)小區(qū)用電架空線路,其它方位2倍開挖深度范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)架空和埋設(shè)管線。
根據(jù)巖土工程勘察報告,場地地勢平坦,地貌類型屬于沖洪積平原,第四系土層厚度較大,平均厚度11m。
第1層素填土,褐色,稍濕,松散,以粘性土為主,含有砂土,表層有建筑垃圾、舊基礎(chǔ)。該層廣泛分布于場區(qū);第2層中粗砂,黃褐色,飽和,中密、密實,以長石、石英為主要礦物,含10%~20%粘性土,混少量卵石,級配較好,磨圓度一般,該層廣泛分布于場區(qū);第3層礫砂,黃褐色,飽和,中密~密實,以長石、石英為主要礦物,級配較好,磨圓一般,混少量碎石,該層廣泛分布于場區(qū);第4層泥質(zhì)粉砂巖強風化帶,紫紅色,粉砂質(zhì)結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,以長石及粘土礦物為主要礦物成分,該巖石屬極軟巖,巖體極破碎,基本質(zhì)量等級Ⅴ級。
地下水類型以第四系松散巖類孔隙弱承壓水為主,地下水主要賦存于第2層中粗砂及第3層礫砂中,穩(wěn)定水位埋深平均約為0.8m,含水層綜合滲透系數(shù)24.6m/d,影響半徑約140m。
擬建場地東側(cè)近臨墨水河支流,該河流為城區(qū)的主要排水通道之一,無枯水期,水量較大,為該場地地下水的主要補給源。
基坑設(shè)計采用樁錨支護形式,對地下水采取高壓旋噴樁帷幕止水,坡體自上而下共3排預(yù)應(yīng)力錨桿,錨桿設(shè)計總長度15000mm,錨固段長度8000mm,自由段長度7000mm,桿體采用 Φs15.2鋼絞線,錨固體直徑130mm,內(nèi)注水泥漿,水灰比0.45,錨桿軸向受拉承載力設(shè)計值Nu=230kN,預(yù)應(yīng)力鎖定值為120kN,水平間距3000mm,傾角15°。
錨桿正式施工前進行了工藝性試驗,先后選用了常規(guī)地質(zhì)合金鉆進泥漿護壁和套管鉆進施工工藝,位置選在坡頂下3.0m處(水頭約2.2m)。
在常規(guī)地質(zhì)合金鉆進泥漿護壁施工中,止水帷幕穿透后,在水壓作用下,大量水砂急速涌出,繼續(xù)鉆進,塌孔嚴重,難以施工,且長時涌水流砂造成坡頂沉陷開裂,影響基坑周邊環(huán)境安全。
在改用套管鉆進工藝施工中,仍有涌水流砂現(xiàn)象,較前一種工藝有所減弱,隨著錨孔的加深,套管出現(xiàn)弧線彎曲,為避免套管斷裂,墊高了鉆進機械,從而增加了錨桿傾角,違背了設(shè)計要求。共施工了5個錨孔,其中2個出現(xiàn)套管斷裂,成為廢孔,另外3個實施了錨桿桿體安放、注漿,每機臺完成錨孔時間平均每天2個,速度較慢,不能滿足合同約定進度。1周后對完成的3根錨桿進行抗拔試驗,最大抗拔承載力為82kN,不能滿足設(shè)計要求,分析原因認為套管拔出后錨孔坍塌,造成錨桿吃漿量減少,錨固體與土體未能有效粘結(jié)。
將上述試驗結(jié)果反饋設(shè)計、監(jiān)理及建設(shè)單位后,改用螺旋自鉆式錨桿,通過初步試驗,取得了成功。
作業(yè)面場地要平坦、堅實,防止在施工中因鉆進作用反力使鉆機移位后退,減小錨桿傾角,造成鉆桿弧線回轉(zhuǎn)、斷裂。
旋噴樁帷幕被穿透后,地下水將攜帶泥砂噴涌而出,基坑坡腳處須設(shè)置簡易排水溝、集水井,及時排水。
作業(yè)面寬度應(yīng)能滿足鉆桿的推進、接桿及人員的操作,一般不小于6.0m。
基坑內(nèi)設(shè)有安全繩和逃生梯,防止意外事故發(fā)生。
為了施工方便、準確,錨桿施工前須在坑壁標識錨桿位置,保證錨桿水平、垂直一條線,否則鋼性腰梁無法安放、錨桿漏位。土方的開挖應(yīng)保證錨桿距坑底200~300mm,防止錨孔流出的泥砂淤積孔口,增加鉆桿接桿、錨桿桿體安放的難度。
鉆機下采用木方墊襯,高度一般200~300mm,保證平穩(wěn),與坑壁的距離應(yīng)根據(jù)錨桿在坑壁的位置進行調(diào)整,保證滿足錨桿設(shè)計傾角。
本工程的經(jīng)驗證明,螺旋桿須連續(xù)推進,停滯時間過長,擾動砂土在水力作用下對桿體有效握裹,難以旋進。同時鉆機的震動下沉降低了錨桿傾角,桿體形成弧線上翹,增加了鉆進難度,施工中須及時調(diào)整鉆機位置。
錨桿錨固段螺旋桿體預(yù)設(shè)出漿孔,鉆進的同時注射水泥漿,可有效加固土體,增強土體的粘結(jié)強度,提高錨桿的承載能力,并起到護壁、補充水體的作用。
注漿工序的成功與否是決定錨桿承載力大小的關(guān)鍵。本工程中先采用常壓注漿,待錨固體終凝達一定強度后再進行二次高壓補漿。因支護土體為砂土,吃漿量較大,本工程中注漿量平均達0.4m3/m。
錨桿注漿結(jié)束后及時安裝墊板及螺母,進行臨時固定桿體,防止移位。若孔口出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,須及時補漿。養(yǎng)護期間嚴禁擾動錨桿。
錨固體達75%設(shè)計強度后方可進行張拉。張拉前對張拉設(shè)備進行率定,為防止相鄰錨桿的交互影響,采取間隔張拉施工法。
正式張拉前,取設(shè)計張拉荷載的20%即46kN預(yù)張拉1~2次,使錨桿各部位接觸緊密。正式張拉時張拉至設(shè)計荷載的1.1倍即253kN,并停滯2~3min,再退至鎖定值120kN旋緊螺母進行鎖定。
因基坑外圍設(shè)有高壓旋噴樁止水帷幕,通過后期取芯檢測,帷幕樁體強度平均達14MPa,直接采用螺旋桿鉆進較困難,施工中先采用常規(guī)地質(zhì)合金鉆進工藝穿透止水帷幕后再改用螺旋桿推進。
錨桿桿體與孔壁間的環(huán)形空隙難以封堵,使得二次高壓補漿無法形成有效壓力,經(jīng)過多次試驗,最終采用了止?jié){袋,如圖1所示,錨桿鉆進設(shè)計長度后,移除鉆機,錨桿桿體外端部連接注漿軟管,桿體與孔壁的環(huán)形空隙間安置止?jié){袋,進行常壓注漿,漿液通過桿體外端部的出漿孔先行充滿止?jié){袋,滿溢后再沿桿體空腔前行,漿液終凝達一定強度后止?jié){袋則對環(huán)形空隙進行有效封堵,為二次補漿形成壓力結(jié)構(gòu)。
二次壓力注漿增加了錨桿的注漿量及水泥漿的擴散范圍,加固了土體強度,提高了土體對錨固體的粘結(jié)強度,增強了錨桿抗拔承載力。
圖1 螺旋自鉆式錨桿壓力注漿原理示意
在錨桿鎖定后2d內(nèi)進行的檢查中發(fā)現(xiàn),其中2根錨桿有預(yù)應(yīng)力消減現(xiàn)象,分析原因是由于張拉、鎖定配合不當造成的,進行了補充張拉,后期監(jiān)測未再出現(xiàn)衰減現(xiàn)象。
通過后期抽樣監(jiān)測,錨桿應(yīng)力整體增加,最大增加約50%,隨之提高了監(jiān)測頻率,基坑完工后,趨于穩(wěn)定。分析原因,隨基坑開挖深度增加,主動土壓力增加所致。
除做好施工過程質(zhì)量控制外,工程完工后,檢測單位隨機抽取了錨桿總數(shù)的5%進行驗收抗拔試驗,根據(jù)規(guī)范JGJ120-99中附錄E.3規(guī)定,檢測工作分6級逐級加載,加荷等級為0.1Nu、0.2Nu、0.4Nu、0.6Nu、0.8Nu、1.0Nu,分級觀測時間為5min、5min、5min、10min、10min、15min,采用百分表測量錨桿變形。
檢測結(jié)果表明,在設(shè)計抗拔力的作用下,所有試驗錨桿綜合變形值均滿足設(shè)計要求。
通過螺旋自鉆式錨桿在本工程的成功實踐,解決了流砂層錨固支護難題。錨桿施工中,將水泥漿作為沖洗液的鉆進方法及止?jié){袋的應(yīng)用,大大增加了錨桿吃漿量,有效加固了擾動土體,增強了土體的粘結(jié)強度,大大提高了錨桿抗拔力,最終檢測結(jié)果表明,錨桿的實際抗拔力較設(shè)計值提高10%~50%,值得在同類工程中借鑒應(yīng)用。
[1] 冶金部建筑研究總院.CECS 22:90土層錨桿設(shè)計與施工規(guī)范[S].北京:中國工程建設(shè)標準化協(xié)會,1990.