賈華平
(天瑞集團(tuán)水泥公司,河南汝州市 467500)
這個(gè)問題的潛臺詞是:生料搞什么分別粉磨,那是畫蛇添足。事實(shí)果真如此嗎,我們先來看看分別粉磨的概念和意義。
分別粉磨這個(gè)概念起源于水泥粉磨系統(tǒng),國內(nèi)外在這方面已有諸多室內(nèi)試驗(yàn)和工業(yè)使用案例,主要是針對“易磨性相差較大的不同組分”采取的措施,目前在國內(nèi)外仍有使用的案例。而對于生料粉磨系統(tǒng),目前確實(shí)尚未見到有關(guān)這方面的報(bào)道。既然分別粉磨,是針對“易磨性相差較大的不同組分”采取的粉磨提效措施,這項(xiàng)技術(shù)并沒有綁定在水泥粉磨上,那么就生料制備來講,是否也存在“易磨性相差較大的不同組分”呢?
實(shí)際上,就生料粉磨來講,在不少的廠家,同樣存在著“易磨性相差較大的不同組分”。比如硅質(zhì)原料,特別是采用硬質(zhì)砂巖配料的企業(yè),其砂巖與石灰石等其他組分,其易磨性就相差很大。這一點(diǎn)在窯灰的成分上有很好的體現(xiàn),窯灰的KH明顯高于生料的,就說明砂巖與石灰石的易磨性相差很大。因此,也有必要對生料的分別粉磨作一番探討。
當(dāng)砂巖與其他組分的易磨性相差較大時(shí),其生料中的組分細(xì)度就會有較大差別。生料就會在預(yù)熱器內(nèi)發(fā)生分選現(xiàn)象,導(dǎo)致窯灰與生料的成分產(chǎn)生了較大的差別,給窯灰的使用帶來一定的麻煩,最終導(dǎo)致了含窯灰的入窯生料在成分上的不穩(wěn)定,勢必要干擾窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。
更重要的是,較大的砂巖顆粒形成了制約固相反應(yīng)的瓶頸。我們都知道,水泥熟料礦物都是通過固相反應(yīng)完成的,生料磨得愈細(xì)、物料的顆粒愈小、比表面積愈大、組分間的接觸面積就愈大、表面質(zhì)點(diǎn)的自由能也就愈大,就能使擴(kuò)散和反應(yīng)能力增強(qiáng),反應(yīng)速度加快。
有人做過試驗(yàn),當(dāng)生料中粒度大于0.2mm的顆粒占到4.6%時(shí),在1400℃燒成的熟料fCaO為4.7%;當(dāng)生料中粒度大于0.2mm的顆粒減少到0.6%時(shí),同樣在1400℃燒成的熟料,其fCaO竟然減少到1.5%以下。可見粒度對生料易燒性的影響有多么大!
理論上,物料的固相反應(yīng)速度與其顆粒尺寸的平方成反比,即使有少量較大尺寸的顆粒存在,都會顯著延緩其反應(yīng)過程的完成。所以,生產(chǎn)上,要盡量使生料的顆??刂圃谳^窄的范圍內(nèi),特別是要控制好0.2mm以上的顆粒。
但在實(shí)際生產(chǎn)中,生料粉磨得越細(xì)電耗就會越高。我們怎么樣在盡量減少生料粗顆粒的同時(shí)又少增加電耗呢?就是要將生料細(xì)度控制在較窄的范圍內(nèi);對于易磨性相差較大的原料組分,怎么樣在將砂巖磨細(xì)的同時(shí),又不會把其他組分磨得過細(xì)呢?將砂巖與其他組分進(jìn)行分別粉磨,就是完全必要的了。
在這方面,亞東水泥的江西公司已進(jìn)行了工業(yè)嘗試,實(shí)踐證明,對于同樣細(xì)度的生料,其易燒性得到了大幅度提高,可以節(jié)約燃料。換句話說,在同樣易燒性的情況下,可以將生料細(xì)度放粗,實(shí)現(xiàn)節(jié)電的目的。
江西亞東由原來外購軟砂巖,改采用自有砂巖(硬質(zhì)結(jié)晶),降低成本約21元/t(生料)。 使用一套原有RM56.4立磨,既研磨砂巖粉又磨石灰石粉,不增加主設(shè)備投資。采用砂巖分磨技術(shù)后,初步的結(jié)果顯示,對于熟料的強(qiáng)度有較大的提高,電耗下降,具體對比見表1。
表1 砂巖分磨前后技術(shù)指標(biāo)對比
當(dāng)然,要實(shí)現(xiàn)砂巖與其他物料的分別粉磨,是需要條件或一定投資的,如果不具備條件、又不想作投資,至少也應(yīng)該嚴(yán)格控制砂巖的入磨粒度,必要時(shí)可進(jìn)行砂巖的預(yù)破碎。
目前,用于生料制備的方案有中卸烘干磨、立磨、輥壓機(jī)終粉磨三種,由于中卸磨能耗較高(22~26kWh/t),目前大都采用電耗較低的立磨粉磨生料(~18kWh/t),近幾年將輥壓機(jī)終粉磨用于粉磨生料,進(jìn)一步降低了電耗(11~13kWh/t)。
輥壓機(jī)終粉磨用于生料制備,不但節(jié)電效果顯著,而且操作和維護(hù)都較容易,備品備件費(fèi)用也低得多,應(yīng)該是今后的一個(gè)發(fā)展方向。表2是南京院有關(guān)專家以2500t/d窯所配生料制備系統(tǒng)作的一個(gè)對比。
表2 2500t/d窯所配生料制備系統(tǒng)對比
就生料粉磨系統(tǒng)來講,影響產(chǎn)質(zhì)量的主要是易碎性,生料的比表面積一般在200m2/kg左右,在這個(gè)階段根本就談不上易磨性(受易磨性影響的階段,比表面積一般在320m2/kg以上,這就是水泥了)。所以,對原料關(guān)注的應(yīng)該是易碎性,而不是易磨性,輥壓機(jī)用于生料粉磨比用于水泥粉磨更適合。
目前,幾家采用生料輥壓機(jī)終粉磨公司的運(yùn)行情況大致如下:陜西滿意水泥,采用 Φ2000×1600mm 2×1800kWh 輥壓機(jī),臺時(shí)430t/h,電耗10.7kWh/t生料;四川亞東水泥,采用Φ1700×1800mm 2×1800kWh 輥壓機(jī),臺時(shí)340~350t/h,電耗15~16 kWh/t生料;登封嵩基水泥,采用Φ2000×1600mm 2×1800kWh 輥壓機(jī),臺時(shí)430~450t/h,電耗12 kWh/t生料左右;邯鄲太行水泥,采用Φ1700×1000mm 2×1120kWh 輥壓機(jī),臺時(shí)250t/h,電耗13.5kWh/t生料;采用鋼渣配料時(shí),臺時(shí)200t/h,電耗17kWh/t生料;山西智海水泥,采用Φ1800×1000mm 2×900kW輥壓機(jī),臺時(shí) 210~230t/h,電耗12kWh/t左右。河南嵩基5000t/d線輥壓機(jī)終粉磨中控操作畫面見圖3。
圖3 河南嵩基5000t/d線輥壓機(jī)終粉磨中控操作畫面
仔細(xì)分析各公司的情況,有成功的、有不理想的、也有失敗的,但總體上節(jié)電效果都是肯定的,問題主要出在輥壓機(jī)的粘堵上。在北方干旱地區(qū)沒有太大問題,而同樣在南方多雨地區(qū)為什么有成功有失敗呢?
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn):輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)并不怕雨水多、也不怕含土多,怕的是兩者都多,導(dǎo)致輥壓機(jī)系統(tǒng)多處的粘結(jié)堵塞。只要不是兩者都多,或者采取足夠的防雨抗雨措施,生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)還是可以大有作為的。
就目前的運(yùn)行情況來看,臺灣花蓮是雨水多,但含土少,運(yùn)行良好;邯鄲太行是含土多,但雨水少,運(yùn)行也良好;登封嵩基公司是新廠設(shè)計(jì),加大了物料的防雨庫存,具有較強(qiáng)的抗雨能力,也運(yùn)行良好;四川亞東是雨水多、含土多、天氣潮濕,經(jīng)常發(fā)生粘堵現(xiàn)象,臺時(shí)產(chǎn)量較低,但由于節(jié)電效果還是有的,目前仍在使用。
因此,在選擇輥壓機(jī)生料終粉磨系統(tǒng)時(shí),一定要慎重考慮輥壓機(jī)的粘堵問題,適當(dāng)加大防雨庫存、加強(qiáng)系統(tǒng)保溫措施、加強(qiáng)系統(tǒng)的烘干能力、甚至在破碎系統(tǒng)引入烘干功能,以確保在節(jié)電的同時(shí)能正常生產(chǎn)。
對于水泥行業(yè)來講,煤的主要作用就是通過其燃燒,按照熟料燒成硅物化的工藝需求,實(shí)時(shí)且可控地提供能量,形成煅燒溫度。熟料燒成是玩兒火的,而且要玩兒出花樣、玩兒出水平,所以煤對熟料燒成是再重要不過了!
一種煤是否適合水泥熟料燒成使用,與它的可燃性有很大的關(guān)系,通常影響原煤可燃性的技術(shù)指標(biāo)有:水分(M)、灰分(A)、揮發(fā)分(V)、固定碳(FC)、發(fā)熱量(Q)、全硫(St)、膠質(zhì)層最大厚度(Y)、粘結(jié)指數(shù)(G)、煤灰熔融性溫度(灰溶點(diǎn))、哈氏可磨指數(shù)(HGI)、吾氏流動度(ddpm)、煙煤的奧亞膨脹度(B)、焦渣特征(CRC)、透光率(PM)、干燥無灰基氫含量(H)、氧指數(shù)(OI)、著火點(diǎn)、燃燒速度等十多項(xiàng)。
但我們一般日??刂频倪M(jìn)廠煤的技術(shù)指標(biāo)只有水分、灰分、揮發(fā)份、固定碳、發(fā)熱量、全硫St這五六項(xiàng)。也就是說,有一半以上的與燃燒有關(guān)的技術(shù)指標(biāo)處于失控狀態(tài)。所以,對一種煤來講,即使日??刂频母黜?xiàng)技術(shù)指標(biāo)都合格,它也不一定燃燒特性就好。
而且,煤的水分有內(nèi)水和外水之分,內(nèi)水是由植物變成煤時(shí)所含的水分,外水是在開采運(yùn)輸?shù)冗^程中附在煤表面和裂隙中的水分。一般來講,煤的變質(zhì)程度越大內(nèi)水就越低,褐煤、長焰煤的內(nèi)水普遍較高,貧煤、無煙煤的內(nèi)水一般較低。就現(xiàn)有的煤粉制備工藝來講,內(nèi)水是很難被烘干出來的。
水分的存在對煤粉的燃燒是極其不利的,它不僅浪費(fèi)了大量的運(yùn)輸資源,而且當(dāng)煤作為燃料時(shí),煤中的水分會成為蒸汽,在蒸發(fā)時(shí)還要消耗熱量。理論上,對6000kca1/kg的原煤,環(huán)境溫度為25℃時(shí),煤的水分每增加1%,發(fā)熱量降低約80kca1/kg;實(shí)際上,水分的增加勢必影響到煤粉的著火點(diǎn)和燃燒速度,影響到火力的集中度,其綜合影響力約在100~150 kca1/kg左右,這與經(jīng)驗(yàn)中的感覺是相符的。
目前,混煤燃燒在中國被廣泛地使用,我們使用的煤大部分是從配煤場采購的,各種指標(biāo)都滿足要求,采購部門的工作受到了肯定;但其燃燒特性千差萬別,而且波動很大,給生產(chǎn)部門帶來了被動。
在煤的使用上,最忌諱可燃性相差大的煤配用,這一點(diǎn)國內(nèi)外的專家已有很多的試驗(yàn)和論文,結(jié)論是一致的。奧鎂的磚家在替代燃料的試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),特性差別大的燃料混合使用,水泥窯內(nèi)會出現(xiàn)幾段窯皮,也就是說,窯內(nèi)出現(xiàn)了幾個(gè)燒成帶,這雖然是個(gè)極端的例子,但也證明了配煤使用的副作用。
針對這種情況,河南某公司做過研究,對燃燒性能相差較大的鞏義金鼎煤和平煤天安煤,進(jìn)行了“先混后磨”和“先磨后混”試驗(yàn),對兩種不同的摻混方式得到的混煤進(jìn)行了熱重分析,并對兩種摻混方式下的混煤的“著火溫度、燃盡溫度、可燃性指數(shù)Cb、綜合燃燒特性指數(shù)S、穩(wěn)燃指數(shù)G”進(jìn)行了對比。結(jié)果表明,在相同升溫速率、質(zhì)量比的情況下,“先磨后混”要比“先混后磨”獲得的混煤,其各項(xiàng)著火特性、燃燒特性都好得多。
實(shí)踐表明,對于兩種燃燒特性差別大的煤,無論如何地強(qiáng)化混合,其燃燒特性還是各行其是、無法均一的。這個(gè)問題一直困擾著燃燒專家,上述試驗(yàn)給予了解釋:煤粉細(xì)度與其可燃性有著很強(qiáng)的相關(guān)性,可燃性好的煤一般都好磨,“先混后磨”工藝把需要放粗的煤給磨細(xì)了,可燃性更好;可燃性差的煤一般都難磨,“先混后磨”工藝卻把需要磨細(xì)的煤給磨粗了,可燃性更差。
煤是一種復(fù)雜的有機(jī)和無機(jī)礦物的混和體,其化學(xué)結(jié)構(gòu)至今尚未完全闡明。在燃燒過程中,不同煤種有著不同的燃燒特性,同煤種但產(chǎn)地不同的煤,其燃燒特性也可能有較大的差別。這不僅與煤的元素組成、成煤的原始植物種類有關(guān),而且還與成煤的地質(zhì)條件等因素有關(guān)。
實(shí)驗(yàn)表明,雖然煤的燃燒特性在很大程度上與其揮發(fā)份的含量有關(guān),但它并不是唯一因素,對于個(gè)別煤種,只根據(jù)揮發(fā)份來判斷其燃燒特性,有時(shí)甚至?xí)贸鱿喾吹慕Y(jié)果;有的專家以及大部分教科書上,都推薦用煤的揮發(fā)分來確定煤粉細(xì)度,實(shí)踐證明,是有很大偏差的。
多年來,人們一直在尋找一種能準(zhǔn)確、方便地預(yù)測煤的燃燒特性的方法,近年來人們采用的熱重分析曲線就是一種突破。具體定義如下:
TG(Therma1 Gravity Ana1ysis),指樣品的升溫速度與其重量減少速度的函數(shù)關(guān)系。在什么溫度下樣品的重量減少最多,在此溫度下的分解或者其他化學(xué)反應(yīng)最劇烈。
DTG (Differentia1 therma1 gravity),是TG的一次微分,它反映試樣的質(zhì)量隨時(shí)間的變化率與溫度(或時(shí)間)的函數(shù)關(guān)系。如果失重溫度很接近,在TG上的臺階不容易區(qū)分,作DTG就可以看到明顯的溫度變化。
DTG的峰頂對應(yīng)于TG的拐點(diǎn),即失重速率的最大值;DTG的峰數(shù)對應(yīng)于TG的臺階數(shù),即失重的次數(shù);DTG的峰面積正比于失重量,可用于計(jì)算失重量。
煤粉在不同的氧體積分?jǐn)?shù)下,實(shí)驗(yàn)所得的熱重分析(DTG)曲線見圖4。
圖4 煤在不同氧體積分?jǐn)?shù)下的DTG曲線
該熱重分析(DTG)曲線表明:
① 隨著氧體積分?jǐn)?shù)的增加,使曲線向低溫區(qū)移動,說明著火溫度隨氧體積分?jǐn)?shù)的增加而降低。
② 隨著氧體積分?jǐn)?shù)的增加,使最大質(zhì)量損失速率增大,說明煤的活性隨氧體積分?jǐn)?shù)的增大而增強(qiáng)。
③ 隨著氧體積分?jǐn)?shù)的增加,使煤樣燃燒的平均質(zhì)量損失率增大,說明煤樣的燃盡時(shí)間縮短,整體燃燒速率提高。
④ 隨著氧體積分?jǐn)?shù)的增加,燃燒曲線的后部尾端變陡,說明煤的燃盡性能提高。
應(yīng)該說,熱重分析曲線是目前能方便有效地預(yù)測煤的燃燒特性的方法之一,水泥行業(yè)應(yīng)該在煤的質(zhì)量控制上逐步推行。
我們講,煤對熟料燒成是再重要不過了!因此,我們反復(fù)要求供應(yīng)部門要給我們采購好點(diǎn)兒的煤。但供應(yīng)部門采購到好煤,我們就能用上好煤嗎?答案是:不盡然!還需要把好進(jìn)廠關(guān)和使用關(guān)。
多少年以前,我在與一個(gè)往山東運(yùn)煤的老板吃飯時(shí),老板接了一個(gè)電話,然后對我說:“實(shí)在對不起,我得趕快回去一趟”。我問什么事這么急,老板說:“咳,我請的一個(gè)裝車大師,每天100元,現(xiàn)在不干了,要求加薪,每天200元,我得過去談?wù)劇薄N液闷娴貑枴笆裁创髱煛?,老板說:“人家能保證裝上車的劣質(zhì)煤,在卸車后還露不出來”。
除了設(shè)專人監(jiān)控裝車以外,在運(yùn)輸過程中,還有司機(jī)在中途加劣質(zhì)煤換飯吃的案例,有的公司便采取了裝車后貼封條的辦法,結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是有的車摻假。經(jīng)過一段時(shí)間的跟蹤調(diào)查,才發(fā)現(xiàn)有的司機(jī)已經(jīng)和貼封條的人串通一氣了,封條是在摻假后才貼上去的。
如何把好煤的進(jìn)廠關(guān),進(jìn)廠過程中的問題是防不勝防,包括進(jìn)廠以后的驗(yàn)收也有文章可做。只有在進(jìn)廠驗(yàn)收中采用自動取樣、自動檢驗(yàn)系統(tǒng),最好是采用不需要取樣檢驗(yàn)的煤質(zhì)在線分析儀,排除人為因素,才可能做得好一些。圖5為東方測控公司的在線灰分儀系統(tǒng)圖。
圖5 東方測控公司的在線灰分儀系統(tǒng)圖
除了把好進(jìn)廠關(guān)以外,還必須把好使用關(guān),努力降低煤在使用過程中的貧化程度。① 合理控制原煤的進(jìn)廠量,保持合理庫存,改善堆存條件,防止長期堆存引起自燃;② 加強(qiáng)堆場管理,將原煤與其他物料分開堆存,并保持一定的距離,防止與其他物料混雜導(dǎo)致貧化;③ 不論是窯尾取風(fēng)還是窯頭取風(fēng),煤磨烘干用熱風(fēng)的含塵量,都是導(dǎo)致用煤貧化的重要原因,首先要選擇在含塵量低的部位取風(fēng),必要時(shí)要在熱風(fēng)管路上設(shè)置沉降室或除塵器。