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    管式皮帶機(jī)兩起電氣故障的原因分析

    2013-09-10 07:53:22郭恒民
    四川水泥 2013年10期
    關(guān)鍵詞:管式皮帶機(jī)尾部

    郭恒民

    (平原同力水泥有限責(zé)任公司,河南 新鄉(xiāng) 453011)

    1 系統(tǒng)介紹

    我公司日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線2005年4月投產(chǎn),配套年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站2006年建成投產(chǎn)。粉磨站建在老廠區(qū),相距熟料生產(chǎn)線2200多米,熟料采用管式皮帶(簡(jiǎn)稱(chēng)管皮)傳送,型號(hào)是華泰重工的DG350-2200系列。管式皮帶采用三臺(tái)315kW變頻電機(jī)拖動(dòng),兩臺(tái)安裝在皮帶機(jī)頭部,分為主、從驅(qū)動(dòng)電機(jī),通過(guò)減速機(jī)同軸驅(qū)動(dòng);另一臺(tái)安裝在皮帶機(jī)尾部。運(yùn)行頻率可在16~50Hz之間調(diào)整,配電系統(tǒng)采用兩端控制,皮帶機(jī)頭部和皮帶機(jī)尾部各用獨(dú)立的變頻柜,分別用西門(mén)子S7-300系列PLC和觸摸屏形成人機(jī)控制界面,通過(guò)光纜連接兩臺(tái)PLC組成局域網(wǎng),以管皮頭部PLC為主站,尾部PLC為從站,實(shí)現(xiàn)同時(shí)起動(dòng)、停止和同步運(yùn)行。

    2 故障一

    2.1 故障現(xiàn)象

    設(shè)備正常運(yùn)行過(guò)程中,突然出現(xiàn)跳停,查尾部界面故障信息,顯示尾部變頻故障和通訊故障。故障復(fù)位后重新開(kāi)車(chē),設(shè)備能夠正常運(yùn)行,但是十幾分鐘后故障再次出現(xiàn)。

    2.2 原因分析

    雖然是兩個(gè)故障信號(hào),但是根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和故障現(xiàn)象來(lái)判斷,尾部變頻器出現(xiàn)故障的可能性不大,故障原因可能會(huì)出現(xiàn)在信號(hào)傳輸?shù)沫h(huán)節(jié)上。信號(hào)傳輸如圖1所示。

    圖1 管式皮帶信號(hào)傳輸圖

    2.3 處理過(guò)程

    (1)由于管式皮帶的主站與從站之間的通訊信號(hào)是通過(guò)光纜傳輸?shù)?,可能?huì)受到外界干擾,于是將尾部配電柜系統(tǒng)接地線全部檢查一遍,結(jié)果發(fā)現(xiàn)并無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。為了設(shè)備的安全,又將系統(tǒng)重新接地,故障依舊。

    (2)PLC與變頻器之間是雙工通訊,從變頻器接收信號(hào),到將信號(hào)反饋給PLC,時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng),也會(huì)出現(xiàn)通訊故障。將尾部變頻器上接受時(shí)間由10us調(diào)至100us,設(shè)備可以開(kāi)起,但運(yùn)行時(shí)間只有2~3min。更換PLC與變頻器之間的連接光纜,故障并未消除。

    (3)管皮頭部PLC到管皮尾部PLC之間的連接光纜有兩個(gè)光電轉(zhuǎn)換器,此裝置有兩組通道和一個(gè)24v電源,經(jīng)測(cè)量,電源沒(méi)有問(wèn)題,換另外一組通道后還是有故障,更換新的光電轉(zhuǎn)換器后故障不能排除。

    (4)借助專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)工具,測(cè)量管皮頭部PLC到管皮尾部PLC之間的連接光纜,發(fā)現(xiàn)在某一點(diǎn)光信號(hào)丟失,儀器顯示故障點(diǎn)距管皮尾部300m左右,找到后重新融接,故障消除。

    2.4 小 結(jié)

    此故障是連接主站和從站之間的光纜中間某點(diǎn)接觸不良,導(dǎo)致信號(hào)傳輸不暢而形成的,故障點(diǎn)為安裝時(shí)的一個(gè)接口。融接時(shí)一定要保證質(zhì)量,防止故障再次出現(xiàn);同時(shí)還要做好防水、防灰、防鼠等防護(hù)工作,防止外部因素對(duì)接口的損壞和影響。

    3 故障二

    3.1 現(xiàn)象

    皮帶機(jī)正常開(kāi)車(chē),當(dāng)運(yùn)行到40Hz左右時(shí),皮帶機(jī)跳停,變頻器報(bào)故障為直流母線過(guò)電壓,控制柜觸摸屏上所顯示故障為頭部主變頻故障,復(fù)位后設(shè)備正常,再次開(kāi)車(chē),故障現(xiàn)象依然如此。

    3.2 原因分析

    系統(tǒng)采用的是閉環(huán)控制,如圖2所示。

    圖2 管式皮帶電機(jī)閉環(huán)控制圖

    變頻器通過(guò)控制自身輸出電壓來(lái)調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一直不能到給定值時(shí),變頻器會(huì)不斷提高自身輸出電壓,最終導(dǎo)致出現(xiàn)直流母線過(guò)電壓故障。電機(jī)的轉(zhuǎn)速反饋是由裝在電機(jī)尾端軸上的編碼器完成,當(dāng)編碼器固定不牢或者不夠靈敏時(shí),就會(huì)出現(xiàn)“丟速”現(xiàn)象。

    (1)編碼器固定不牢時(shí):轉(zhuǎn)速低時(shí),編碼器可以與軸一起轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)隨著Hz數(shù)增加、電機(jī)轉(zhuǎn)速提高時(shí),編碼器會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)速跟不上,從觸摸屏上表現(xiàn)為頭部從電機(jī)Hz數(shù)上升正常,而頭部主電機(jī)Hz數(shù)上升到一定數(shù)值后會(huì)上下浮動(dòng),最終導(dǎo)致跳機(jī)。

    (2)編碼器不夠靈敏時(shí):會(huì)出現(xiàn)Hz數(shù)的跳躍式上升而不是慢慢上升,也會(huì)出現(xiàn)直流母線過(guò)電壓現(xiàn)象。

    3.3 處理方法

    將頭部主電機(jī)尾端散熱風(fēng)扇拆下,用內(nèi)六方對(duì)固定螺絲進(jìn)行固定,當(dāng)故障還不能消除時(shí)需要進(jìn)行更換,更換時(shí)需要注意以下幾點(diǎn):編碼器與電纜相對(duì)應(yīng)的顏色必須記清楚;編碼器的信號(hào)線在散熱風(fēng)機(jī)內(nèi),需要注意不能讓風(fēng)葉打斷;固定編碼器的螺絲比較小,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境一般比較惡劣,掉在地上不容易找到。所以拆卸時(shí)需要小心保存。

    3.4 小 結(jié)

    此故障為設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備震動(dòng)造成,這就要求維修人員在檢修時(shí)需要定期進(jìn)行檢查固定,這樣就能很好地避免此類(lèi)故障,從而使設(shè)備更加正常、平穩(wěn)運(yùn)行。

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