陳躍東
(中國石化上海石油化工股份有限公司化工部,200540)
乙二醇(EG)是重要的石油化工產(chǎn)品,是乙烯的主要衍生物之一,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)聚酯纖維、瓶用樹酯、薄膜和防凍劑等。近10年來,因聚酯行業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)EG產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和商品進(jìn)口量均大幅上升。
目前,國內(nèi)乙烯法制EG的工藝路線主要有美國科學(xué)設(shè)計(jì)公司(SD)、殼牌(Shell)和陶氏化學(xué)(Dow)3種,生產(chǎn)工序基本相同。在催化劑使用至中后期,由于反應(yīng)溫度的上升,副反應(yīng)產(chǎn)物增多,EG產(chǎn)品質(zhì)量下降。
由于EG產(chǎn)品成本中乙烯占80%以上,提高乙烯氧化收率成為催化劑研發(fā)的重點(diǎn),國外公司及國內(nèi)催化劑研制單位先后推出了高選擇性催化劑并應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。高選擇性催化劑的特點(diǎn)是反應(yīng)溫度較高、更易發(fā)生深度副反應(yīng)生成醛、酸等副產(chǎn)物,對(duì)設(shè)備的腐蝕加劇,而設(shè)備腐蝕所產(chǎn)生的鐵離子又促使環(huán)氧乙烷(EO)異構(gòu)化,生成乙醛。當(dāng)雜質(zhì)含量達(dá)到一定程度之后嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,主要表現(xiàn)為產(chǎn)品紫外線透過率(簡稱UV值)下降。
UV值低的EG產(chǎn)品在聚酯生產(chǎn)過程中會(huì)導(dǎo)致聚酯樹脂發(fā)灰、白度下降,影響聚酯產(chǎn)品質(zhì)量[1]。因此2008年頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)再次提高了EG的UV值指標(biāo)。
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)現(xiàn)有2套EG裝置,均采用SD工藝,分別于1990年和2007年投產(chǎn),EG產(chǎn)品質(zhì)量均保持在優(yōu)級(jí)品水平,但在催化劑使用后期都出現(xiàn)了EG產(chǎn)品UV值下降的情況。
1#EG裝置自2010年技術(shù)改造之后,首次使用高選擇性催化劑,現(xiàn)已到使用中后期(這種催化劑的使用壽命一般為2~3年),隨著反應(yīng)溫度的上升,EG產(chǎn)品的UV值呈下降趨勢,尤其在工況條件發(fā)生波動(dòng)時(shí),產(chǎn)品UV值穩(wěn)定性受到較大影響。
乙烯與氧氣在銀催化劑作用下反應(yīng),生成EO,同時(shí)生成副產(chǎn)物二氧化碳、醛、酸等,經(jīng)吸收、解吸再吸收、脫除雜質(zhì)后的EO在一定的壓力、溫度條件下與水反應(yīng),生成含EG約10%的水溶液,再經(jīng)過多次蒸發(fā)、脫水、精餾,得到EG產(chǎn)品,并聯(lián)產(chǎn)二乙二醇(DEG)、三乙二醇(TEG)。
生產(chǎn)過程中需要對(duì)EO解析后的工藝水進(jìn)行循環(huán)使用。為穩(wěn)定循環(huán)水水質(zhì),部分循環(huán)水需進(jìn)行再生處理,以除去系統(tǒng)中累積的醛、酸等雜質(zhì)。為達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的,在EO經(jīng)水合生成EG之后的多效蒸發(fā)系統(tǒng)、EG干燥和精制過程中均設(shè)置了排除醛類雜質(zhì)的工藝監(jiān)控點(diǎn)。
1#EG裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 1#EG裝置工藝流程
在國家標(biāo)準(zhǔn)中,EG產(chǎn)品UV值主要是針對(duì)220 nm、275 nm、350 nm 3個(gè)波長進(jìn)行檢測。雖然影響纖維級(jí)EG產(chǎn)品UV值的化學(xué)物質(zhì)還沒有全部確定,但雙鍵碳和羰基對(duì)EG產(chǎn)品UV值的影響作用已經(jīng)得到確認(rèn)。
通常認(rèn)為,影響EG產(chǎn)品在220 nm、275 nm處UV值的主要是乙烯氧化反應(yīng)中同時(shí)生成的醛、酸等副產(chǎn)物,醛和酸以及設(shè)備腐蝕所產(chǎn)生的鐵離子在EO水合、精制過程中生成含雙鍵碳和羰基等雙鍵化合物,可降低EG產(chǎn)品的UV值;如痕量的3-甲基-1,2-環(huán)戊二酮和3,5-二甲基-1,2- 環(huán)戊二酮[2]。影響 EG 產(chǎn)品在 350 nm 處UV值的主要是產(chǎn)品中的重組分雜質(zhì),但由于EG產(chǎn)品通常是在精制塔的上部采出的,此類影響較小。
在工業(yè)生產(chǎn)中,影響EG產(chǎn)品UV值的主要原因有以下幾個(gè)方面:
(1)在乙烯氧化反應(yīng)過程中,隨著催化劑使用到中后期,反應(yīng)溫度上升,反應(yīng)選擇性降低,系統(tǒng)中醛、酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升并造成設(shè)備腐蝕,同時(shí)造成循環(huán)水水質(zhì)變差。當(dāng)生成的醛、酸雜質(zhì)在循環(huán)水中積累至一定數(shù)量之后,循環(huán)水中的pH值小于3.15,220 nm處 UV值小于37%、275 nm處UV值小于81%時(shí),就會(huì)造成精制塔餾出產(chǎn)品的UV 值不合格[3]。
(2)在EG精制系統(tǒng)中,溫度、真空度、釜液中鐵離子的質(zhì)量濃度等因素也會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。當(dāng)釜溫過高(達(dá)到175℃以上)時(shí),會(huì)使EG分解產(chǎn)生醛;在系統(tǒng)泄漏時(shí),空氣的進(jìn)入也可使EG氧化生成乙二醛;設(shè)備受酸類物質(zhì)腐蝕產(chǎn)生鐵銹,在鐵銹存在下,EG高溫分解成乙醛的量更多[4]。乙醛帶有較活潑的醛基,在系統(tǒng)中又可參與反應(yīng),生成相對(duì)分子質(zhì)量更高的含羰基、雙鍵碳的雜質(zhì),影響了EG產(chǎn)品的UV值。
(3)上海石化1#EG裝置自使用高選擇性催化劑以來,隨著反應(yīng)溫度的升高,尤其是反應(yīng)溫度在250℃時(shí),反應(yīng)產(chǎn)生的醛、酸等雜質(zhì)大幅增加,循環(huán)水220 nm、275 nm處的UV值已分別從初期的82.4%和95.1%降至53.1%和72.5%,醛類的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從初期60 mg/kg上升到380 mg/kg,pH值從5.0降至3.5,造成EG精制塔餾出口產(chǎn)品質(zhì)量下降,同時(shí)也加劇了設(shè)備腐蝕,精制系統(tǒng)脫水塔內(nèi)鐵離子質(zhì)量濃度達(dá)到5 mg/L左右,影響了裝置的安穩(wěn)運(yùn)行。
為防止循環(huán)水系統(tǒng)雜質(zhì)累積,用U-550樹脂床對(duì)部分循環(huán)水進(jìn)行雜質(zhì)脫除,并隨著副反應(yīng)產(chǎn)物的增加,加大U-550樹脂床循環(huán)水再生處理量,將再生處理量從35 t/h逐步提高到42 t/h。同時(shí),根據(jù)U-550樹脂床出口水質(zhì)的變化情況,調(diào)整U-550樹脂床再生周期,以穩(wěn)定循環(huán)水水質(zhì),循環(huán)水系統(tǒng)醛類(以乙醛計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升的趨勢得到了控制,220 nm、275 nm的UV值分別提高并穩(wěn)定在60%和85%以上(見圖2)。
圖2 循環(huán)水中的醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化
催化劑運(yùn)行中期,在精制系統(tǒng)添加了一種緩蝕劑,在1個(gè)月左右的運(yùn)行過程中對(duì)工藝進(jìn)行了調(diào)整,EG系統(tǒng)鐵離子質(zhì)量濃度從原來的4~5 mg/L降低到1 mg/L,起到了減緩雜質(zhì)沉積、結(jié)垢及腐蝕的作用,保護(hù)了設(shè)備,促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
控制反應(yīng)器升溫速度,同時(shí)通過提高反應(yīng)氣中乙烯含量、調(diào)整氯乙烷加入量、監(jiān)控氯因子(CCF)來保持反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)選擇性穩(wěn)定。在滿足生產(chǎn)負(fù)荷條件下,反應(yīng)溫度基本穩(wěn)定在251~253℃,反應(yīng)器出口總的醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在8~9 mg/kg。
反應(yīng)溫度與反應(yīng)器出口總的醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系見圖3。
圖3 反應(yīng)溫度與醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系
利用2#裝置EG精制部分富余能力,將1#裝置部分EG水溶液送到2#裝置處理,由此降低了1#裝置EG精制系統(tǒng)處理量,提高了分離效率;加強(qiáng)對(duì)脫醛樹脂床操作管理,脫醛床的操作溫度從39℃提高至45℃,EG產(chǎn)品275 nm處的UV值增加了約10%。同時(shí),根據(jù)進(jìn)料和樹脂床出口EG產(chǎn)品中乙醛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以及最終EG產(chǎn)品規(guī)格要求調(diào)整流量,增強(qiáng)脫醛效果,提高產(chǎn)品UV值。樹脂床流量按下式估計(jì):
式中:A為EG產(chǎn)品到樹脂床流量,t/h;M為從EG塔來的總EG產(chǎn)品流量,t/h;Xm為EG塔采出產(chǎn)品中醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/kg;Xa為樹脂床出口醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/kg;Xs為產(chǎn)品規(guī)格要求的醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù),mg/kg。
通過加強(qiáng)工藝運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制蒸發(fā)系統(tǒng)、脫水塔溫度可以進(jìn)一步去除系統(tǒng)中的醛類雜質(zhì)。重點(diǎn)是控制好EG汽提塔的汽提量,將六效蒸發(fā)器溫度控制在85℃并適當(dāng)提高脫水塔的靈敏板溫度[5],以確保進(jìn)入EG精制塔的物料組成基本穩(wěn)定。同時(shí),控制成品塔回流罐溫度不低于100℃,防止塔頂蒸出的醛類低沸物過量回流而導(dǎo)致側(cè)線采出的EG產(chǎn)品UV值下降。另外,將成品塔塔釜溫度控制在170℃以下,防止EG產(chǎn)品因高溫結(jié)焦及熱分解而產(chǎn)生醛類物質(zhì),使餾出口EG產(chǎn)品的醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到優(yōu)級(jí)品指標(biāo)要求,進(jìn)一步降低醛類對(duì)產(chǎn)品UV值的影響。
通過采取一系列工藝條件優(yōu)化措施,上海石化1#EG裝置在滿足生產(chǎn)負(fù)荷前提下,EG產(chǎn)品UV值保持在優(yōu)級(jí)品水平(見圖4)。
圖4 1#EG裝置產(chǎn)品UV值變化
從圖4可以看出:裝置自改造以來,350 nm處的 UV值基本穩(wěn)定;受醛、酸含量影響的220 nm、275 nm處的UV值自裝置運(yùn)行6個(gè)月以后就出現(xiàn)了下降趨勢。在保持裝置穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,根據(jù)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量原因的分析,采取了上述優(yōu)化措施,結(jié)果EG產(chǎn)品UV值下降趨勢得到控制,產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定,符合優(yōu)級(jí)品標(biāo)準(zhǔn),即220 nm處的UV值大于75%、275 nm處的UV值大于92%、350 nm處的UV值大于99%。
在EG裝置上使用高選擇性催化劑的后期,通過調(diào)整優(yōu)化措施,并針對(duì)性的加強(qiáng)對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)操作溫度的控制,抑制了EG生產(chǎn)系統(tǒng)中醛類質(zhì)量分?jǐn)?shù)的上升;在裝置精制系統(tǒng)中加入了緩蝕劑,使系統(tǒng)中鐵離子質(zhì)量濃度下降并保持穩(wěn)定;優(yōu)化循環(huán)水再生系統(tǒng)的操作管理,可以抑制EG裝置產(chǎn)品UV值下降的趨勢,使EG產(chǎn)品的UV值穩(wěn)定在優(yōu)級(jí)品水平。
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