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      轉(zhuǎn)爐耳軸裂紋分析與修復(fù)

      2013-08-25 08:20:42
      設(shè)備管理與維修 2013年11期
      關(guān)鍵詞:耳軸錐體調(diào)質(zhì)

      薛 鵬

      萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 山東萊蕪市

      一、轉(zhuǎn)爐耳軸裂紋

      轉(zhuǎn)爐耳軸出現(xiàn)裂紋,如果更換轉(zhuǎn)爐耳軸,必須同步拆除轉(zhuǎn)爐爐殼及爐襯、耳軸軸承座、爐傾一次和二次減速機(jī)、托圈,工程量大,工期長,每座轉(zhuǎn)爐長達(dá)2個月之久,備件需現(xiàn)制作加工,加工周期至少半年。目前,國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐耳軸出現(xiàn)裂紋情況比較少見,而且出現(xiàn)此類情況后基本都采用傳統(tǒng)的整體更換辦法,尚未有使用現(xiàn)場修復(fù)技術(shù)的先例。

      二、原因分析

      1.化驗取樣

      取樣分析,傳動側(cè)硬度檢測結(jié)果見表1,非傳動側(cè)硬度檢測結(jié)果見表2。結(jié)果顯示,裂紋處硬度比非裂紋處高,高于原設(shè)計硬度(241~269HB),最高處達(dá)338HB,其他部位基本復(fù)合原圖紙設(shè)計、制造硬度標(biāo)準(zhǔn)。

      2.金相分析

      對耳軸裂紋處及完好處的所取樣塊進(jìn)行金相分析,結(jié)果顯示耳軸的晶粒組織十分粗大,完全沒有鍛造件應(yīng)有的組織形態(tài)(圖1)。鋼中含有較大的夾雜物(圖2),沿晶及穿晶混合裂紋(圖3),鋼中夾雜物在耳軸外表面有非基體物質(zhì)復(fù)合于其上,疑為溢濺鋼水(圖4)。

      表1 傳動側(cè)硬度檢測結(jié)果 HB

      表2 非傳動側(cè)硬度檢測結(jié)果

      2.各方面原因分析

      (1)材料選擇。37SiMn2MoV為綜合性能優(yōu)良的高級調(diào)質(zhì)鋼,淬透性高,調(diào)質(zhì)后具有高的強(qiáng)度和韌性,使用溫度范圍為-20~520℃。但韌性低,焊后極易淬火的鋼種,表面淬火后硬而脆。用于制造大截面承受重負(fù)荷的調(diào)質(zhì)零件和表面淬火零件,如重型機(jī)械的軸類、齒輪、轉(zhuǎn)子等。

      圖1 耳軸晶粒組織粗大

      (2)制造加工。耳軸為大型鍛件,在制造過程中尤其是錐體部位,壓縮比小,造成晶粒比較粗大,達(dá)不到鍛件應(yīng)有的組織形態(tài),因而錐體部位是鍛件質(zhì)量較難控制的部位。單對3#轉(zhuǎn)爐耳軸在制作過程了解,制造廠家降低了探傷級別。

      (3)現(xiàn)場工況。轉(zhuǎn)爐煉鋼時,由于反應(yīng)劇烈,大量的1600℃以上的鋼渣從爐口噴出,部分濺到耳軸錐體部位,使耳軸錐體表面溫度快速升高,由于耳軸本身有冷卻水,升高的部位又快速冷卻下來。耳軸錐體長期處在這種環(huán)境中,耳軸表面就形成了一層硬而脆的淬火層。形成淬火區(qū)后,在持續(xù)的溫度交變應(yīng)力作用下,形成表面龜裂紋。同時因為轉(zhuǎn)爐搖爐時,存在著高速制動的問題,高速制動時轉(zhuǎn)爐沖擊晃動比較嚴(yán)重,使錐體受力更大,加劇了裂紋的擴(kuò)展速度。

      圖2 鋼中含有夾雜物

      圖3 沿晶及穿晶混合裂紋

      圖4 耳軸外表面有非基體物質(zhì)復(fù)合

      三、修復(fù)方案

      1.可行性措施研究

      (1)通過查閱相關(guān)材料文獻(xiàn),耳軸本體材料37SiMn2MoV,除了存在熱敏感性較高、淬透性高,基本能夠滿足使用要求。

      (2)通過硬度檢測,可以看出耳軸裂紋處硬度比非裂紋處高,高于原設(shè)計硬度(241~269HB),最高處達(dá)338HB,其他部位基本復(fù)合原圖紙設(shè)計、制造硬度標(biāo)準(zhǔn)。

      (3)通過對耳軸裂紋處及完好處的所取樣塊,進(jìn)行金相分析,可以看出除了表面受工況影響耳軸表面產(chǎn)生淬硬層及耳軸本體材料存在少量缺陷,耳軸本體基本夠滿足使用要求。

      綜上所述情況,通過分析研究、方案討論、反復(fù)論證,確定只要對耳軸表面淬硬層及裂紋修復(fù)即可恢復(fù)到原設(shè)計狀態(tài),達(dá)到使用要求。針對耳軸屬于大鍛件、持續(xù)承受較大交變應(yīng)力的特點,在耳軸修復(fù)上采用國外先進(jìn)保養(yǎng)焊接技術(shù),首先剝掉裂紋區(qū)域母材,然后用進(jìn)口特種合金焊條進(jìn)行現(xiàn)場焊接,焊接過程中多遍焊接工序之間使用風(fēng)鎬來消除應(yīng)力,焊接后采用磨削和保溫措施,并最后在表面焊一層保護(hù)層。通過以上措施,保證焊接質(zhì)量,盡可能減少應(yīng)力產(chǎn)生。

      2.實施過程

      對3#120t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行滲透探傷、超聲波探傷、硬度檢測、光譜檢測、金相分析及焊補(bǔ)實驗。經(jīng)多方實驗后,歷時50余天對實施耳軸修復(fù)工作。

      3.效益

      計算備件費用、施工費用和修復(fù)成本,直接經(jīng)濟(jì)效益約6954萬元。3座轉(zhuǎn)爐合計,減少停爐停產(chǎn)時間近90天。

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