王步洲 李朝陽 畢相群
東旭集團自動化事業(yè)部 石家莊市
沈陽第一機床廠CA6140型臥式車床尾座進給自動化改造,改造參數(shù):減速機輸出轉速2.4~12r/min,輸出轉矩139N·m,電機功率0.18kW。改造后,對批量零件進行加工時使用自動進給功能,對非批量零件進行加工時使用手動進給(搖動手輪實現(xiàn))。將尾座進給改為電機加減速機驅動,電機驅動減速機將動力通過離合器傳遞給頂尖進給絲杠實現(xiàn)進給。不需要自動進給時,斷開離合器,操作人員可通過手輪轉動絲杠實現(xiàn)頂尖進給。
圖1 車床尾座自動進給改造機械部分
(1)機械部分(圖1)。摘除原尾座端蓋,更換絲杠軸及加裝圖1中的14個零件(手輪組件仍使用原件)。當內花鍵離合器連接套處于Ⅰ位置時,離合器處于嚙合狀態(tài),減速機將動力通過減速機輸出花鍵軸,經(jīng)連接套將動力傳遞給絲杠軸,實線尾座自動進給;處于Ⅱ位置時,離合器處于脫離狀態(tài),尾座進給通過搖動手輪實現(xiàn)。連接套的左右移動通過偏心撥叉實現(xiàn)。
增加的機械部分安裝在尾座后部,安裝孔尺寸與尾座端蓋尺寸完全相同,考慮到增加了安裝螺紋的工作載荷(承重1kg改為承重26kg),對尾座的 4個安裝螺孔在原基礎上深攻絲3牙以上;為使尾座鎖緊桿能繼續(xù)使用,將減速機安裝殼設計為管料加板料的焊接結構,管狀殼體避免了鎖緊桿與新增加零件的干涉。外花鍵絲杠軸左部與原件結構完全相同,為保證偏心撥叉能順暢輕松地左右移動連接套,外花鍵絲杠軸和減速機輸出花鍵軸通過圖1中3組軸承實現(xiàn)運轉。定位圈對連接套實現(xiàn)右極限位置定位。偏心撥叉組件采用彈簧鋼珠定位,可通過手柄方便靈活移動離合器(內花鍵離合器連接套),并使其停留在工作位置,實現(xiàn)尾座自動進給與手動進給的快速轉換。設備改造件總重26kg(含減速機重量),對原設備的影響可忽略。當批量生產(chǎn)結束后,將原尾座的絲杠及端蓋換回,即可恢復車床原貌。
圖2 車床尾座自動進給電氣控制
(2)電氣部分(圖2)。為不破壞原機床的完整性及安全性,改造的電氣控制系統(tǒng)獨立于原機床控制系統(tǒng),使用一個小尺寸電控柜安裝在被改造機床電柜門上。電機采用變頻器控制,可大范圍調速,實現(xiàn)對手輪轉動操作。R1安裝在電柜內部,調整一次后基本不再調試,停止按鈕SB1安裝在離合器手柄處,頂尖前進后退的切換旋鈕SA1安裝在減速機殼上。
設備改造后已使用兩年多,操作方便,運行良好。