陳彥橋,張芬芳
(國電科學(xué)技術(shù)研究院北京電力技術(shù)分院,北京市 100081)
解決能源矛盾的可行方法之一就是“節(jié)能降耗”,提高化石能源利用效率。目前,我國約有70%的發(fā)電量是由燃煤電廠提供的,到2020年,這一比例仍將維持在65%左右[1],因此對(duì)現(xiàn)有火電機(jī)組節(jié)能優(yōu)化顯得尤為必要。
機(jī)組節(jié)能改造不僅涉及到工藝流程和設(shè)備優(yōu)化,控制優(yōu)化也是必不可少的部分[2]??刂苾?yōu)化就是利用優(yōu)化控制策略對(duì)復(fù)雜多變的生產(chǎn)過程進(jìn)行及時(shí)的控制,以達(dá)到提高機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的目的。文獻(xiàn)[3]針對(duì)排灰和爐渣中可燃物含量高、排煙溫度偏高的問題,提出了典型負(fù)荷下鍋爐的優(yōu)化運(yùn)行方式,使其對(duì)氧量、一次風(fēng)壓、二次配風(fēng)方式以及投磨煤機(jī)方式等因素進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。超超臨界火電機(jī)組大都采用滑壓運(yùn)行,為了提高超超臨界機(jī)組在汽機(jī)調(diào)門節(jié)流很小甚至調(diào)門全開、無鍋爐蓄熱可利用工況下機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力,文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)了1套全新的基于凝結(jié)水節(jié)流調(diào)節(jié)負(fù)荷的節(jié)能型機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),有效利用了機(jī)組凝結(jié)水和回?zé)嵯到y(tǒng)中的蓄能,并與鍋爐燃燒率控制相配合,降低了供電煤耗。文獻(xiàn)[5]對(duì)3個(gè)典型除塵系統(tǒng)的通風(fēng)風(fēng)機(jī)做了詳細(xì)的數(shù)據(jù)處理,分析了除塵系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能的情況。對(duì)于運(yùn)行時(shí)偏離設(shè)計(jì)狀態(tài)不大的系統(tǒng),需要對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)整;對(duì)于偏離設(shè)計(jì)狀態(tài)較大的系統(tǒng),需要對(duì)其風(fēng)機(jī)進(jìn)行更換。經(jīng)過這些改造,減少了除塵系統(tǒng)對(duì)資源的浪費(fèi)。文獻(xiàn)[6]對(duì)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能優(yōu)化控制,根據(jù)磨煤機(jī)料位控制給煤量,根據(jù)出口溫度和系統(tǒng)風(fēng)壓調(diào)整熱風(fēng)門、再循環(huán)風(fēng)門或冷風(fēng)門。在各控制回路之間引入?yún)f(xié)調(diào)控制,從而使制粉系統(tǒng)始終控制在最佳運(yùn)行狀態(tài)。文獻(xiàn)[7]根據(jù)電廠運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù),分析了協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)產(chǎn)生問題的原因,修改了邏輯組態(tài)中閥門的流量特性曲線,并提出了分段負(fù)荷定壓的方案,每年減少節(jié)流損失數(shù)百萬元。
本文對(duì)駐馬店熱電有限公司330MW單元機(jī)組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、送風(fēng)控制系統(tǒng)、一次風(fēng)控制系統(tǒng)、加熱器疏水系統(tǒng)等進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到提高機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性的目的。
國電駐馬店熱電有限公司共有2臺(tái)330MW亞臨界機(jī)組,單機(jī)配備5臺(tái)雙入雙出鋼球磨煤機(jī),分散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)采用EDPF NT+控制系統(tǒng)。2臺(tái)機(jī)組自投產(chǎn)以來,控制品質(zhì)較差,主要問題如下:
(1)機(jī)組原控制邏輯存在較大缺陷,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)常常退出運(yùn)行。有時(shí),1天之內(nèi)退出好幾次,嚴(yán)重影響了機(jī)組的運(yùn)行安全和自動(dòng)控制品質(zhì)。
(2)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)負(fù)荷跟蹤品質(zhì)較差,主蒸汽壓力波動(dòng)大。
(3)送風(fēng)控制系統(tǒng)無法投自動(dòng)。
(4)原高、低壓加熱器(下稱高加、低加)疏水控制系統(tǒng)存在邏輯缺陷,本級(jí)高加(低加)水位高,沒有檢測(cè)下一級(jí)高加(低加)水位是否有裕量,就打開本級(jí)緊急疏水門,不僅損失了疏水蘊(yùn)含的熱量,還造成了凝汽器內(nèi)過多的冷源損失、增加了凝結(jié)水泵出力[8]。
2.1.1 協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)退出邏輯缺陷
通過對(duì)機(jī)組運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)控制邏輯的分析,確定燃料主控切手動(dòng)是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)退出的原因,而引起燃料主控切手動(dòng)的原因有2點(diǎn):燃料偏差大是主因,總?cè)剂狭科焚|(zhì)壞是次因。機(jī)組運(yùn)行狀況的實(shí)時(shí)曲線如圖1所示。
圖1 機(jī)組運(yùn)行歷史曲線Fig.1 Units'operation curves
由圖1可知,“燃料偏差報(bào)警”最早發(fā)生,進(jìn)而觸發(fā)了燃料主控退到手動(dòng)狀態(tài),其控制邏輯如圖2所示。
從圖2可看出,燃料主控切手動(dòng)的主要原因來自于“燃料偏差報(bào)警”和“總?cè)剂狭科焚|(zhì)壞”這2條邏輯。
圖2 燃料主控切手動(dòng)邏輯Fig.2 Logic principle of main fuel control changed to manual
進(jìn)一步分析歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),鍋爐主控輸出在容量風(fēng)指令≥100%時(shí),由于積分作用其輸出指令還在增加,從而造成總?cè)剂狭亢湾仩t主控輸出指令(總?cè)剂狭恐噶?之間的燃料偏差大。因此,對(duì)鍋爐主控增加了“容量風(fēng)指令≥85%,閉縮增”的邏輯,從而消除了燃料偏差大造成協(xié)調(diào)控制退出的隱患。同時(shí),將“總?cè)剂狭科焚|(zhì)壞”信號(hào)延時(shí)5 s,若該信號(hào)為真,燃料主控才跳到手動(dòng)。
經(jīng)過更改上述邏輯,1、2號(hào)機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)不再發(fā)生燃料主控切手動(dòng)的現(xiàn)象,有效提高了協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的可用性。
2.1.2 負(fù)荷跟蹤品質(zhì)優(yōu)化
原控制邏輯中,一次風(fēng)變頻器主要控制一次風(fēng)壓。新增邏輯主要包含:(1)在根據(jù)負(fù)荷定值折算一次風(fēng)壓定值的基礎(chǔ)上,增加根據(jù)負(fù)荷定值計(jì)算的動(dòng)態(tài)微分前饋,加快負(fù)荷定值動(dòng)態(tài)變化時(shí)一次風(fēng)壓的變化;(2)將主蒸汽壓力偏差引入一次風(fēng)壓力定值計(jì)算中,讓一次風(fēng)機(jī)變頻器對(duì)主蒸汽壓力偏差進(jìn)行粗調(diào)。同時(shí),將設(shè)定值部分主蒸汽壓力的死區(qū)設(shè)定為0.15,避免了主蒸汽壓力小幅波動(dòng)對(duì)一次風(fēng)變頻控制的影響。一次風(fēng)變頻風(fēng)壓定值控制邏輯如圖3所示。圖3中原負(fù)荷定值信號(hào)與其經(jīng)過濾波的信號(hào)求差值構(gòu)成了一次風(fēng)壓的動(dòng)態(tài)微分前饋信號(hào),主蒸汽壓力偏差的死區(qū)在分段函數(shù)發(fā)生器f1(x)中設(shè)定。
圖3 一次風(fēng)壓定值設(shè)計(jì)邏輯Fig.3 Design logic of fixed value of primary air pressure
針對(duì)機(jī)組負(fù)荷跟蹤品質(zhì)低的問題,增加了負(fù)荷定值到容量風(fēng)控制器的動(dòng)態(tài)前饋,主要包括比例和微分控制器,容量風(fēng)的快速響應(yīng)使得爐側(cè)的燃料量供給能夠及時(shí)滿足負(fù)荷的需要。鍋爐主控前饋控制邏輯修改如圖4所示,原負(fù)荷控制指令信號(hào)與其濾波信號(hào)的差值構(gòu)成了微分控制器,比例控制可以由分段函數(shù)發(fā)生器f2(x)實(shí)現(xiàn)。
圖4 鍋爐主控前饋控制邏輯Fig.4 Feedforward control logic of boiler main control
負(fù)荷上升的時(shí)候,如果汽輪機(jī)側(cè)主汽門開得過快,會(huì)導(dǎo)致機(jī)前壓力下降過快,造成汽包水位波動(dòng)過于劇烈。設(shè)置壓力拉回回路,適當(dāng)控制壓力變化的速度,以維持負(fù)荷變動(dòng)時(shí)工況的穩(wěn)定性是必要的。將原主蒸汽壓力設(shè)定值與實(shí)際值的偏差,反映到主蒸汽調(diào)節(jié)門的函數(shù)輸出值( -2,-2,-1,0,1,0,2,2)修正為( -2,-2,-0.6,0,0.6,0,2,2),減小了主蒸汽壓力的波動(dòng)幅度。
將原負(fù)荷控制函數(shù)輸出值( -50,-50,0,0,50,50)修改成( -50,-50,-1,0,1,0,50,50),使負(fù)荷控制函數(shù)具有死區(qū),減少主蒸汽調(diào)門的抖動(dòng),延長了執(zhí)行機(jī)構(gòu)的壽命。
經(jīng)檢查,送風(fēng)系統(tǒng)無法投自動(dòng)的主要原因是鍋爐主控經(jīng)折算函數(shù)后的總風(fēng)量和測(cè)量的總風(fēng)量不一致。進(jìn)行了如下修改:
(1)使用負(fù)荷指令代替鍋爐主控輸出,通過對(duì)折算函數(shù)進(jìn)行修正,使折算函數(shù)輸出保持基本穩(wěn)定。
(2)對(duì)總風(fēng)量測(cè)點(diǎn)進(jìn)行校正,發(fā)現(xiàn)風(fēng)量測(cè)點(diǎn)的變送器設(shè)置量程與DCS軟件組態(tài)模塊量程不一致,對(duì)此進(jìn)行了修改。
(3)對(duì)送風(fēng)控制器參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。送風(fēng)比例積分微分 (proportion integration differentiation,PID)控制器積分參數(shù)由200修正為100;比例增益由0.026修正為0.025,積分時(shí)間常數(shù)由560修正為400;送風(fēng)自動(dòng)時(shí)兩側(cè)動(dòng)葉左側(cè)最小開度由30修正為10,右側(cè)最小開度由30修正為15。
修改后,氧量修正函數(shù)的輸出保持在0.8~1.2。由于運(yùn)行人員反映A送風(fēng)機(jī)送風(fēng)擋板的零點(diǎn)沒有校準(zhǔn),在低負(fù)荷手動(dòng)時(shí)擋板開度甚至出現(xiàn)7%左右的數(shù)值,因此重新設(shè)定了A送風(fēng)機(jī)送風(fēng)擋板手操器自動(dòng)時(shí)的下限值,把下限值30修正為5。送風(fēng)指令的邏輯如圖5所示,負(fù)荷指令的折算函數(shù)由f3(x)實(shí)現(xiàn)。
圖5 送風(fēng)指令生成邏輯Fig.5 Command generation logic of air supply
對(duì)疏水系統(tǒng)邏輯作了如下修改:本級(jí)高加或低加水位高,先檢測(cè)下一級(jí)高加或低加水位是否有調(diào)節(jié)裕量,若有調(diào)節(jié)裕量,先將向下一級(jí)的排水門強(qiáng)制開到最大;之后數(shù)s,若本級(jí)高加或低加水位仍高,再打開本級(jí)緊急疏水門。修改后,高、低加的緊急疏水門動(dòng)作次數(shù)顯著減少,減少了熱量損失。以7號(hào)低壓加熱器為例進(jìn)行說明。圖6是7號(hào)低加正常疏水閥手操部分的邏輯圖,即當(dāng)7號(hào)低加水位高二值或高三值且8號(hào)低加水位不高時(shí),強(qiáng)開7號(hào)低加向下一級(jí)正常疏水的閥門至100%;圖7是7號(hào)低加緊急疏水閥手操部分的邏輯圖,即當(dāng)7號(hào)低加水位高二值或高三值5 s后仍在報(bào)警,則強(qiáng)開7號(hào)低加緊急疏水閥至100%,若報(bào)警信號(hào)消失且7號(hào)低加正常疏水閥門開度大于90%時(shí),則強(qiáng)關(guān)7號(hào)低加緊急疏水閥。
國電駐馬店熱電有限公司機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)頻繁退出且負(fù)荷響應(yīng)性能差,送風(fēng)系統(tǒng)不能投自動(dòng),疏水系統(tǒng)邏輯有缺陷。經(jīng)過對(duì)控制邏輯進(jìn)行修改和優(yōu)化,目前1、2號(hào)機(jī)組自動(dòng)投入率在95%以上,自動(dòng)發(fā)電量控制實(shí)際負(fù)荷變化速率在6 MW以上,主蒸汽壓力偏差在0.7 MPa以下,與機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)密切相關(guān)的送風(fēng)、再熱減溫水系統(tǒng)均投入自動(dòng)且運(yùn)行良好,緊急疏水門開啟次數(shù)大大減少,有效提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
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