張建恒
【摘 要】硫酸是濕法磷酸生產(chǎn)的主要原料,可占到磷酸生產(chǎn)總成本的一半以上,因此,在保證磷酸生產(chǎn)品質(zhì)的基礎(chǔ)上,盡可能地節(jié)約硫酸的用量是提高磷酸生產(chǎn)效益的主要措施。本文結(jié)合實(shí)踐生產(chǎn)情況,詳細(xì)分析了濕法磷酸生產(chǎn)中硫酸用量高居不下的原因,并提出了節(jié)約硫酸的方法,取得了較好的效果。
【關(guān)鍵詞】濕法磷酸;硫酸用量;生產(chǎn)負(fù)荷;節(jié)約
隨著中國(guó)磷酸工業(yè)的高速發(fā)展,行業(yè)內(nèi)部積累的矛盾也愈發(fā)突出,如產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品單一、技術(shù)創(chuàng)新能力弱,尤其是生產(chǎn)成本高居不下等現(xiàn)狀嚴(yán)重制約著行業(yè)的健康發(fā)展。硫酸作為濕法磷酸生產(chǎn)的主要原料 ,其費(fèi)用約占磷酸生產(chǎn)總成本的一半以上。為此 ,如何在保磷酸生產(chǎn)品質(zhì)的前提下,盡量節(jié)約硫酸用量 ,是當(dāng)前磷酸生產(chǎn)企業(yè)十分關(guān)心的問題。
1.硫酸用量偏高的原因分析
1)磷礦雜質(zhì)含量高、品位低。磷礦P2O5含量低,對(duì)磷酸產(chǎn)量有影響。CaO直接影響硫酸用量。MgO增加磷酸黏度,限制萃取料漿中的P2O5濃度,也影響過(guò)濾效果,使水溶磷損失增加;影響磷酸蒸發(fā)濃縮效果,反應(yīng)生成的MgNH4PO4·6H2O降低產(chǎn)品磷酸二銨(DAP)水溶磷含量。
2)礦漿細(xì)度達(dá)不到要求。2007年我公司礦漿中粒徑<0.370mm(-40目)的平均占96.69%、<0.147mm(-100目)的占71.42%,礦漿細(xì)度不夠,萃取率僅為96.66%,礦漿w(固)偏低,僅為61.62%,水平衡難度大。為降低渣場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),大量使用渣場(chǎng)水作過(guò)濾洗滌水,導(dǎo)致洗滌率偏低,僅97.62%,最終導(dǎo)致磷得率偏低(94.36%),硫酸用量偏高。
3)萃取槽SO3指標(biāo)控制不穩(wěn)定。由于磨礦裝置提供的礦漿細(xì)度合格率較低,礦漿的密度和水分指標(biāo)波動(dòng)大,造成萃取槽液相SO3的指標(biāo)波動(dòng)較大,導(dǎo)致磷石膏結(jié)晶較差,P2O5收率低,硫酸用量高。
4)過(guò)濾存在的問題。沖盤水溫度低(45℃),壓力低(0.1MPa),料漿和洗水在分布盒分布不均勻;洗水溫度低,一洗水為70℃,二洗水、三洗水為50℃,過(guò)濾真空度低(35kPa(A)),影響洗滌效果,降低磷得率。
5)超負(fù)荷生產(chǎn)。在超負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),由于物料在萃取槽反應(yīng)時(shí)間縮短,晶體成長(zhǎng)時(shí)間也相應(yīng)縮短,大量的細(xì)小晶體降低了過(guò)濾效果,致使磷石膏中水溶性P2O5含量高。
綜上所述,由于磷礦品位低、雜質(zhì)含量高,礦漿細(xì)度不夠,過(guò)濾洗滌存在許多問題,并且有時(shí)超負(fù)荷生產(chǎn),造成硫酸用量偏高。也使我公司磷石膏中w(P2O5水溶)曾達(dá)1.0%、w(P2O5枸溶)達(dá)3.0%、w(P2O5不溶)達(dá)1%。但以上情況不是同時(shí)出現(xiàn)。
2.節(jié)約硫酸的方法途徑
2.1合理配礦
安排專人認(rèn)真抓好每天到礦的跟蹤,掌握數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù),為合理用礦、配礦奠定基礎(chǔ)??紤]增加磷礦石浮選裝置,保證礦石品質(zhì);考慮磨礦裝置擴(kuò)能,優(yōu)化磨礦工藝,提高礦漿質(zhì)量;合理搭配不同品位磷礦,做好混礦工作,以穩(wěn)定生產(chǎn)。如:某礦品位低,w(P2O5)約28.05%,雜質(zhì)MgO、K2O、Na2O含量略低,單獨(dú)使用該礦濾液密度偏低,洗水用量受限,影響洗滌率和增加濃縮生產(chǎn)負(fù)荷;昆陽(yáng)磷礦P2O5略高,w(P2O5)約29.5%,但w(MgO)常達(dá)1.6%左右,單獨(dú)使用會(huì)嚴(yán)重影響磷礦反應(yīng)過(guò)程以及磷酸的質(zhì)量。這兩種磷礦合理搭配使用,能達(dá)到各礦點(diǎn)礦的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和穩(wěn)定、優(yōu)化生產(chǎn)的目的。
2.2實(shí)現(xiàn)閉路磨礦,改善礦漿細(xì)度
一是磷石膏結(jié)晶較均勻、整齊,有助于過(guò)濾和洗滌,因此過(guò)濾負(fù)荷提高了11%左右,并為提高過(guò)濾磷石膏洗滌率創(chuàng)造了條件;
二是方便了磷石膏輸送,原開路磨礦礦漿較粗,未反應(yīng)磷礦在輸渣管線的沉積嚴(yán)重,制約生產(chǎn)負(fù)荷,并威脅輸渣管安全;
三是減輕了后續(xù)設(shè)備磨蝕,如原80kt/a磷酸裝置閃冷循環(huán)泵葉輪僅能用90d,現(xiàn)已超過(guò)半年仍能使用,有力地促進(jìn)了磷酸生產(chǎn)。
2.3控制生產(chǎn)負(fù)荷
處理好生產(chǎn)負(fù)荷與磷收率的關(guān)系,如:80kt/a裝置正常生產(chǎn)時(shí)過(guò)濾負(fù)荷禁止料漿超140m3/h,以確保磷收率,而當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷與過(guò)濾狀況發(fā)生矛盾時(shí),優(yōu)先保證過(guò)濾工況,及時(shí)調(diào)減生產(chǎn)負(fù)荷,絕不以犧牲磷收率為代價(jià)換取高產(chǎn)。
2.4嚴(yán)格控制萃取槽工藝指標(biāo)
根據(jù)料漿石膏結(jié)晶和過(guò)濾狀況,及時(shí)調(diào)整稀酸密度和料漿SO3、含固量等,優(yōu)化結(jié)晶和過(guò)濾效果。料漿中液相SO3質(zhì)量濃度是影響結(jié)晶質(zhì)量的重要因素,一般ρ(SO3)控制在25~35g/L范圍內(nèi)。SO3質(zhì)量濃度低易形成薄片狀晶體,而SO3質(zhì)量濃度高會(huì)形成針狀晶體,薄片狀或針狀晶體容易斷裂,變成大量碎晶,影響料漿過(guò)濾和洗滌。生產(chǎn)中亦常用顯微鏡觀察石膏結(jié)晶情況和過(guò)濾效果,及時(shí)調(diào)整SO3控制范圍至35g/L,保證結(jié)晶質(zhì)量。
從2010年起,使萃取反應(yīng)溫度提高1℃,石膏中不溶P2O5質(zhì)量分?jǐn)?shù)(包括枸溶磷)由實(shí)施前平均0.513%降到0.318%。從2010年3月起,對(duì)萃取槽
SO3指標(biāo)進(jìn)行更嚴(yán)格的控制,ρ(SO3)從25~35g/L調(diào)整到25~29g/L,并嚴(yán)格對(duì)萃取SO3指標(biāo)進(jìn)行考核。萃取槽ρ(SO3)由實(shí)施前平均28.10g/L降低到27.03g/L,相當(dāng)于生產(chǎn)1t磷酸(以P2O5計(jì))可以少用3.77kg硫酸。
2.5改善萃取料漿過(guò)濾效果
1)合理使用助濾劑。針對(duì)雜質(zhì)含量較高的磷礦,合理使用助濾劑約增產(chǎn)20%以上。為此,試用多家絮凝劑并對(duì)其用量等進(jìn)行摸索,有的絮凝劑對(duì)過(guò)濾效果改善較多,增產(chǎn)達(dá)30%以上,噸酸絮凝劑用量約120~130g,成本約3.00元。
2)加強(qiáng)過(guò)濾機(jī)各分布盒的清理和調(diào)整,保證料漿、洗水分布均勻,避免磷石膏厚薄不均和洗滌死角。合理調(diào)整各區(qū)位置,保證洗水分區(qū),杜絕洗水串洗、混洗和短路。
三洗水完全使用經(jīng)用蒸汽加熱后的渣場(chǎng)水,用量從15m3/h增加至20m3/h,二洗水為40m3/h,一洗水為60m3/h,嚴(yán)把洗滌質(zhì)量關(guān)。
3)加強(qiáng)過(guò)濾洗水、濾布洗水噴頭的清理、維護(hù),確保濾布再生效果、使用周期和洗滌效率。例如200kt/a裝置過(guò)濾機(jī)沖盤水流量原來(lái)約80m3/h,沖盤清洗不徹底,濾布堵塞結(jié)垢嚴(yán)重,使用周期短,僅7d左右,且制約過(guò)濾負(fù)荷,影響洗水使用;現(xiàn)控制沖盤水流量100~120m3/h,沖盤水壓力達(dá)到0.8~0.9MPa,沖盤水溫度達(dá)到60℃以上,濾布再生徹底,除每周1次計(jì)劃清洗外,基本能高負(fù)荷運(yùn)行,且濾布使用基本達(dá)16~20d。適當(dāng)關(guān)小破真空閥,提高200kt/a裝置過(guò)濾真空度,控制真空度15~20kPa(A)。
4)料漿分布均勻,濾餅無(wú)漏洗現(xiàn)象??刂葡此疁囟仍?5~70℃,磷石膏水分降低5百分點(diǎn)左右,一個(gè)清洗周期內(nèi)濾布無(wú)堵塞現(xiàn)象,濾餅有足夠的吸干區(qū)。
5)計(jì)劃?rùn)z修,提高設(shè)備運(yùn)行率,避免非計(jì)劃停車。高產(chǎn)要靠高的運(yùn)行率作保證,單純依靠“高”負(fù)荷則必然增加損失,降低經(jīng)濟(jì)性。
2.6監(jiān)控水溶磷損失
密切監(jiān)控每套系統(tǒng)過(guò)濾磷石膏的水溶磷,發(fā)現(xiàn)異常情況必須認(rèn)真查找磷石膏中水溶磷偏高原因并采取對(duì)策,確保磷石膏較高的磷洗滌率。
2.7認(rèn)真做好磷酸的貯存和使用
充分利用現(xiàn)有稀酸、濃酸設(shè)施,通過(guò)充分自然沉降,上層高質(zhì)量清酸用于高濃度DAP生產(chǎn),而下層渣酸則直接供磷酸一銨裝置,一方面得到商品MAP產(chǎn)品,另一方面避免渣酸返回系統(tǒng),造成雜質(zhì)累積,影響過(guò)濾效果和裝置負(fù)荷。
2.8磷礦漿脫硫降低硫酸用量
新建一個(gè)混合槽,將磷礦漿與生產(chǎn)出的稀磷酸按一定比例在混合槽中混合后用泵送入稀磷酸槽,使稀磷酸中過(guò)量硫酸與磷礦漿反應(yīng),達(dá)到降低SO3的目的。實(shí)施效果:稀磷酸中的ρ(SO3)由實(shí)施前平均27.98g/L降低到26.85g/L,相當(dāng)于每噸P2O5磷酸少用4.5kg硫酸。
2.9做好技改工作
80kt/a磷酸裝置過(guò)濾機(jī)增設(shè)收集盒,解決帶液P2O5偏高問題。增設(shè)過(guò)濾機(jī)大膠帶沖洗裝置,防大膠帶結(jié)垢堵塞影響過(guò)濾效果。采用保溫措施,解決過(guò)濾機(jī)氣液分離器回液管堵塞嚴(yán)重、帶出損失和清理工作量大、難度大的問題。固定礦漿流量,解決分級(jí)機(jī)至球磨機(jī)磨蝕嚴(yán)重和控制問題等。
3.技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
3.1磷酸生產(chǎn)消耗硫酸情況(見表1)
3.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
實(shí)施技改后,2010年礦漿粒徑<0.370mm(-40目)平均占98.25%,<0.147mm(-100目)占78.83%,磷礦料漿w(固)為63.42%,萃取率為96.69%,洗滌率為97.87%,磷得率為97.26%,噸P2O5磷酸消耗硫酸2.512t。
4.尚存在的問題
采取上述措施,雖然改善了濕法磷酸生產(chǎn)中硫酸用量偏高問題,但還有以下問題有待解決:
1)礦漿粒度偏粗,現(xiàn)粒徑<0.147mm(-100目)約占78%,尚須優(yōu)化。
2)濃縮運(yùn)行周期短,導(dǎo)致濃縮運(yùn)行率偏低。如80kt/a裝置僅能開17d左右,200kt/a裝置僅能開25d,降低了產(chǎn)量。
3)磷礦中Na2O+K2O含量偏高,造成管道堵塞非常嚴(yán)重,尤其渣場(chǎng)回水管結(jié)垢嚴(yán)重,影響回水量。上述問題還需采取措施,優(yōu)化工藝,以適應(yīng)不斷貧化的磷礦,進(jìn)一步降低硫酸用量。
5.結(jié)束語(yǔ)
實(shí)踐證明,本文所采用的節(jié)約方法是有效的,濕法磷酸每噸P2O5硫酸用量由2.628t降為2.512t。因此,筆者相信,隨著濕法磷酸生產(chǎn)工藝的不斷改善,硫酸用量也會(huì)逐步下降,磷酸生產(chǎn)效益也會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。
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