劉少君,劉 俊,林貝清,焦 俊
Liu Shaojun1,Liu Jun1,Lin Beiqing2,Jiao Jun3
(1. 合肥工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院,安徽 合肥 230009;2. 一汽解放柳州特種汽車有限公司,廣西 柳州 545006;3. 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 信息與計(jì)算機(jī)學(xué)院,安徽 合肥 230036)
多軸車輛第三軸電控液壓轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
劉少君1,劉 俊1,林貝清2,焦 俊3
Liu Shaojun1,Liu Jun1,Lin Beiqing2,Jiao Jun3
(1. 合肥工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院,安徽 合肥 230009;2. 一汽解放柳州特種汽車有限公司,廣西 柳州 545006;3. 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 信息與計(jì)算機(jī)學(xué)院,安徽 合肥 230036)
多軸車輛轉(zhuǎn)向時(shí)后輪不隨動(dòng)轉(zhuǎn)向容易造成后輪偏磨,針對某款8×2多軸車輛,開發(fā)出一種電控液壓轉(zhuǎn)向技術(shù),前后車輪的轉(zhuǎn)角關(guān)系通過阿克曼轉(zhuǎn)角關(guān)系得到。為提高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的穩(wěn)定性,控制器采用PID閉環(huán)控制。經(jīng)過臺架試驗(yàn)及實(shí)車試驗(yàn),多軸車輛轉(zhuǎn)向效果良好,后輪無磨損。證明這種電控液壓轉(zhuǎn)向技術(shù)用在多軸車輛上是完全可行的,解決了8×2多軸車輛的第三軸輪胎在轉(zhuǎn)向時(shí)的偏磨問題。
多軸轉(zhuǎn)向;電控液壓;輪胎偏磨
在依靠轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行前后軸協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)向的某一多軸車輛上,由于第二軸與第三軸之間的轉(zhuǎn)向縱拉桿過長變形、轉(zhuǎn)向垂臂受車載載荷變化而有位置偏轉(zhuǎn)以及球鉸的磨損間隙等原因造成轉(zhuǎn)向時(shí)第三軸轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角產(chǎn)生過大偏差,導(dǎo)致其與第一軸轉(zhuǎn)向輪的轉(zhuǎn)向不協(xié)調(diào),使得輪胎磨損過大。
為解決第三軸輪胎的偏磨問題,使第三軸車輪轉(zhuǎn)角在轉(zhuǎn)向時(shí)能夠與第一軸車輪轉(zhuǎn)角滿足一定的轉(zhuǎn)角關(guān)系,設(shè)計(jì)出一種電控液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
這種多軸車輛第三軸電控液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要由液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)、控制器和轉(zhuǎn)角傳感器等組成,該系統(tǒng)舍棄前轉(zhuǎn)向軸到后轉(zhuǎn)向軸的轉(zhuǎn)向縱拉桿,通過傳感器從第一轉(zhuǎn)向軸獲取轉(zhuǎn)向信息,并完全依靠液壓力推動(dòng)第三軸與前轉(zhuǎn)向軸協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)向,定位準(zhǔn)確,精度高,能夠避免輪胎發(fā)生偏磨,增強(qiáng)了汽車的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性與行駛安全性。
多軸車輛第三軸電控液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作原理如圖1所示,其中閥1、閥2、閥3為兩位四通閥,閥4與閥5為三位四通比例換向閥,液壓機(jī)構(gòu)的油缸使用的是轉(zhuǎn)向?qū)χ杏透譡1],轉(zhuǎn)向?qū)χ凶枣i油缸右端固定于車橋上,左端則通過連桿焊接在第三轉(zhuǎn)向軸轉(zhuǎn)向橫拉桿上。整個(gè)缸筒浮動(dòng)安裝。當(dāng)對中液壓缸左活塞運(yùn)動(dòng)到左液壓缸右端面A2面,右活塞運(yùn)動(dòng)到右液壓缸右端面A1面時(shí),第三軸輪對中。
閥1、閥2、閥3為緊急備份系統(tǒng),正常工作時(shí)閥3打開,閥1、閥2關(guān)閉,控制器根據(jù)第一軸信號及后轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角信號,通過比例換向閥閥4、閥5控制液壓缸的運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)協(xié)調(diào)的隨動(dòng)轉(zhuǎn)向功能。一旦檢測到故障,閥3關(guān)閉,閥1運(yùn)動(dòng)使左缸運(yùn)動(dòng)到A2面,閥2運(yùn)動(dòng)使右缸運(yùn)動(dòng)到A1面,后轉(zhuǎn)向輪對中,第三軸車輪不隨著第一軸轉(zhuǎn)角變化而發(fā)生變化,以免發(fā)生意外。
為了減少輪胎磨損,在轉(zhuǎn)向過程中,車輪必須圍繞同一瞬時(shí)中心做圓周滾動(dòng),該車第四軸為驅(qū)動(dòng)軸不進(jìn)行轉(zhuǎn)向,理想的內(nèi)外輪轉(zhuǎn)角關(guān)系如圖2所示,第一軸外輪轉(zhuǎn)角α1與第三軸外輪轉(zhuǎn)角α3之間應(yīng)該滿足以下關(guān)系:
式中,L1為汽車一四軸距,該車為8 150 mm;L3為汽車三四軸距,該車為1 700 mm;B為外輪主銷軸線與地面相交點(diǎn)之間的距離。
3.1 控制器設(shè)計(jì)總述
控制器選用飛思卡爾S12XS128單片機(jī),它是16位單片機(jī),芯片處理能力強(qiáng),穩(wěn)定性好,性價(jià)比高,以飛思卡爾S12XS128單片機(jī)為中心,搭建一些其他功能模塊來組成控制器的硬件電路,硬件電路的設(shè)計(jì)既要滿足系統(tǒng)所有的功能要求,又要盡量簡潔,避免復(fù)雜電路增加的不必要成本及信號處理困難。
基于飛思卡爾S12XS128設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)如圖3所示,控制器采集到第一軸及第三軸的轉(zhuǎn)角信號,對信號進(jìn)行處理來控制液壓系統(tǒng)進(jìn)行隨動(dòng)轉(zhuǎn)向,其中閥4及閥5為比例換向閥,通過配套的驅(qū)動(dòng)放大器來驅(qū)動(dòng)。
3.2 控制器軟件設(shè)計(jì)
程序采用C語言編寫,在CodeWarrior 中進(jìn)行,程序開始時(shí)要對變量進(jìn)行定義并調(diào)用初始化程序,對于一些耗時(shí)比較長的程序可以放在主循環(huán)外調(diào)用,程序初始化完成后就進(jìn)入到程序的主循環(huán)中,主循環(huán)的程序框圖如圖4所示,主循環(huán)是整個(gè)程序的核心,在主循環(huán)中調(diào)用各種子程序及使用各種算法來確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行,為確保電控液壓系統(tǒng)運(yùn)行的及時(shí)性,程序每個(gè)循環(huán)的時(shí)間盡量小,一般不大于100 ms。主循環(huán)控制程序主要由下述3個(gè)方面組成。
3.2.1 前軸及后軸傳感器信號的采集
角度傳感器采用無接觸式角度傳感器,其信號為電壓值,特點(diǎn)是:測量角度值與其測到的電壓值呈線性關(guān)系,前軸(第一軸)電壓0.96~4.8V對應(yīng)角度值為-45°~+45°,由此可得
飛思卡爾S12XS128中8位的A/D轉(zhuǎn)換0~5V電壓對應(yīng)0~255,其數(shù)值在結(jié)果寄存器ATD0DR1L中顯示,則單位電壓對應(yīng)的寄存器數(shù)值為
3.2.2 后軸理想值與實(shí)際值的比較計(jì)算
理想的第三軸轉(zhuǎn)角由式(3)、式(4)確定,這樣可以得到理想的第三軸轉(zhuǎn)角與實(shí)際的第三軸轉(zhuǎn)角值差值e(t),若e(t)在誤差允許范圍內(nèi),閥4、閥5截止,第三軸不轉(zhuǎn)動(dòng);若e(t)在誤差范圍外,則采用PID控制算法來控制閥4、閥5的開口大小,實(shí)現(xiàn)第三軸的隨動(dòng)轉(zhuǎn)向。
PID控制表達(dá)式為
將微分項(xiàng)目用差分代替,積分項(xiàng)目用矩形和式代替,可得到滿足計(jì)算機(jī)控制的數(shù)字PID控制表達(dá)式
式(12)即為編程時(shí)使用的公式,其中u(0)=0,e(0)=0,kp、ki、kd值由試驗(yàn)確定。
3.2.3 比例換向閥的控制
比例換向閥需要配套驅(qū)動(dòng)放大器使用,為了控制方便,選擇輸入4~20 ma的放大器,其中12 ma為零點(diǎn),4~12 ma為左轉(zhuǎn),12~20 ma為右轉(zhuǎn),需要控制器輸出4~20 ma的電流,S12XS128單片機(jī)沒有D/A轉(zhuǎn)換模塊,需外接D/A轉(zhuǎn)換電路,采用16位的AD421芯片來實(shí)現(xiàn)。16位DATA全置“0”時(shí)輸出4 ma的電流,全置“1”時(shí)輸出20 ma的電流,具體數(shù)值通過將PID公式的計(jì)算值轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制值得到。
4.1 臺架試驗(yàn)
搭建臺架如圖5所示,采用電動(dòng)機(jī)模擬汽車發(fā)動(dòng)機(jī),穩(wěn)壓電源模擬車載24 V電源,試驗(yàn)時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)代表第一軸的指針,當(dāng)允許的誤差值為±1°,kp、ki和kd分別為2 048、0.1和0時(shí),不管是以快速、中速還是慢速轉(zhuǎn)動(dòng)第一軸指針,第三軸指針均無抖動(dòng)。試驗(yàn)車輛第一軸外輪最大轉(zhuǎn)角27°,內(nèi)輪最大轉(zhuǎn)角33°,以慢速轉(zhuǎn)動(dòng)第一軸指針時(shí),試驗(yàn)數(shù)值如表1、表2所示。
表1 慢速時(shí)左轉(zhuǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表2 慢速時(shí)右轉(zhuǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表1、表2可以看出,以慢速轉(zhuǎn)動(dòng)第一軸指針時(shí),第三軸轉(zhuǎn)角的誤差值在允許的誤差值±1°內(nèi)。
4.2 實(shí)車試驗(yàn)
轉(zhuǎn)角傳感器分別布置在第一和第三轉(zhuǎn)向軸的左側(cè)轉(zhuǎn)向主銷的頂端,如圖6所示,信號線及車載電源線延長到駕駛室內(nèi),便于控制器的安裝。液壓系統(tǒng)安裝在第三轉(zhuǎn)向軸上方車架上,如圖7所示。
臺架試驗(yàn)第三軸指針在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)阻力小,在實(shí)車測試時(shí)特別是原地轉(zhuǎn)向時(shí)轉(zhuǎn)向阻力大,通過臺架試驗(yàn)獲得kp、ki、kd的值時(shí),第三軸車輪在原地轉(zhuǎn)向時(shí)有高頻抖動(dòng),可以看出液壓缸有過沖現(xiàn)象。根據(jù)PID控制原理,需要減小比例控制環(huán)節(jié)。保持ki、kd的值不變,改變kp的值為1 000后,抖動(dòng)消除。
表3 原地轉(zhuǎn)向左轉(zhuǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4 原地轉(zhuǎn)向右轉(zhuǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表3、表4可以看出,原地轉(zhuǎn)向第一軸指針時(shí),第三軸轉(zhuǎn)角的誤差值在允許的誤差值±1°內(nèi)。
在行駛時(shí)轉(zhuǎn)向,第一三軸的轉(zhuǎn)角關(guān)系不易測得,但可以明顯觀測到安裝該系統(tǒng)后的后輪輪胎幾乎無磨損,效果良好(見圖9、圖10)。
文中所述的多軸車輛第三軸電控液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能夠解決后輪的偏磨問題,效果較好,能夠滿足企業(yè)要求的誤差值±1°,為多軸車輛的轉(zhuǎn)向問題提供了解決方法。
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U463.42.02
A
2013- 02- 27
1002-4581(2013)03-0043-04