呂慶斌
1.概述
2011年年初,濟鋼能源動力廠7號D1170高爐鼓風(fēng)機驅(qū)動電機軸承振動逐漸增大,影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。該電機為YK3500-2型3500kW異步電機,轉(zhuǎn)速2880r/min,兩端軸承都為球面滑動軸承。經(jīng)監(jiān)測記錄,軸承振動速度在6個月內(nèi)由2.3mm/s逐漸增至6.5mm/s。電機與增速箱小齒輪通過彈性膜片聯(lián)軸器連接,小齒輪側(cè)軸承振動基本正常,機組其余軸承振動變化不大(表1)。
2.振動分析
(1)初步分析
經(jīng)觀察,電機底座為16mm厚鋼板焊接,并用快速灌漿料灌制底座,結(jié)構(gòu)比較合理,基礎(chǔ)強度能夠達到要求。測量發(fā)現(xiàn),電機地腳處振幅最大為0.012mm,底座靠近電機處振幅都未超過0.01mm。由此,底座剛度和基礎(chǔ)松動引起振動的可能較小。
表1 電機及小齒輪軸承振動情況 mm/s
該電機兩端軸承為球面軸承,球面軸承具有一定自動調(diào)心、減振功能,而且對近期檢修記錄進行檢查發(fā)現(xiàn),電機測點1、測點2的軸承間隙、緊力都在技術(shù)標準范圍內(nèi),軸承間隙分別為0.27mm、0.29mm,軸承壓緊力分別為0.02mm、0.01mm,因此軸承本身引起振動的可能性較小。
電機與小齒輪連接使用彈性膜片聯(lián)軸器,承受不對中能力較強,具有一定的減振、降噪能力。但分析發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器本身較長(1200mm),從而造成找正時找正桿撓度影響較大,有可能產(chǎn)生一定的找正偏差,因此中心偏差可能是造成振動的一個因素。
(2)頻譜分析
分別測取4個軸承的振動頻譜,并對振動最嚴重的電機非負荷端水平軸振動頻譜(圖1)進行分析。
從振動頻譜圖上可以看出,50Hz為電機轉(zhuǎn)速1倍頻,振動峰值為6.9mm/s,為振動主要成分;100Hz為電機轉(zhuǎn)速2倍頻,振動峰值為3.4mm/s,為振動次要成分;150Hz以后振動峰值較小,對振動的影響不大。根據(jù)頻譜原理分析,1倍頻振動可能為旋轉(zhuǎn)體不平衡造成,2倍頻振動可能為中心對中不良造成,電機轉(zhuǎn)子不平衡及中心對中不良是檢修處理的重點。
3.振動處理及效果
借高爐休風(fēng)機會,對電機進行了針對性的檢修。將電機轉(zhuǎn)子抽芯、清灰后,校正轉(zhuǎn)子動平衡,平衡結(jié)果見表2。
電機轉(zhuǎn)子復(fù)裝就位后,根據(jù)相關(guān)資料消除撓度對找正的影響后,對電機與增速箱小齒輪對中進行了檢查、調(diào)整及處理(表3)。
電機檢修后聯(lián)動試車,兩端軸承處振動值大幅減?。▓D2),振速2mm/s左右,減速箱風(fēng)機振動正常。從頻譜圖2可看出,1倍頻、2倍頻振動峰值都下降至優(yōu)良指標,說明該電機振動處理措施準確、有效。
表2 校正前后數(shù)據(jù)(平衡轉(zhuǎn)速750r/min)
表3 對中前后數(shù)據(jù) mm